麥雷
(廣東國華粵電臺山發(fā)電有限公司,廣東 江門 529228)
2012年11月14日20時45分,某電廠1號機組爐管泄漏檢測裝置發(fā)出泄漏檢測報警。停機后進行檢查,發(fā)現(xiàn)末級過熱器右數(shù)第64屏向火側(cè)第4根直管發(fā)生泄漏(下文標(biāo)識為64-4),附近的第63屏第1、2、3根向火側(cè)直管端局部已吹損。泄漏部位圖紙上所處位置如圖1所示。該機組鍋爐為600MW亞臨界強制循環(huán)鍋爐,末級過熱器出口蒸汽溫度為541℃。末級過熱器管子材料為SA-213 T91,規(guī)格為51×6。
在現(xiàn)場對末級過熱器64-4管的原始泄露管段進行取樣,如圖3所示。對樣管的外徑和壁厚進行了測量,如表1所示。宏觀檢查可見,爆口長約35mm,開口最大寬度約為1.5mm,爆口呈狹長狀,爆口附近長約40mm有明顯的鼓包,爆口附近分布了許多軸線裂紋,爆口邊緣粗糙,有鈍邊,管壁減薄不太嚴(yán)重,表現(xiàn)為典型的長期過熱特征。
經(jīng)切割取樣、鑲嵌、磨樣、拋光并用氯化鐵鹽酸水溶液腐蝕,采用Leica DMI 3000型光學(xué)顯微鏡,觀察爆口附近、爆口背面以及距離爆口較遠距離(400mm)向火側(cè)和背火側(cè)的橫截面組織形貌,組織形貌觀察結(jié)果表明,爆口附近的組織為鐵素體加碳化物,根據(jù)《火電廠金相檢驗與評定技術(shù)導(dǎo)則》,評定為5級老化;爆口背面以及距離爆口較遠距離向火側(cè)和背火側(cè)的組織均為鐵素體加位相分散的回火馬氏體,評定為3.5級老化。
經(jīng)金相組織觀察后,在Wolpert 401MVD型維氏硬度計上進行了顯微硬度測試,選取載荷1kg,保荷10s,測得的維氏硬度值(HV1)以及換算后的布氏硬度值(HB)如表2所示。
由表2可以看出,爆口橫截面的硬度值低于《火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》規(guī)定的T91的硬度控制范圍(180~250HB);爆口背火側(cè)橫截面以及遠離爆口向火側(cè)和背火側(cè)橫截面的硬度值均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
爆漏發(fā)生后,在現(xiàn)場對末級過熱器100屏共1200個彎頭的出口側(cè)彎頭進行射線普查,有33根管子存在氧化皮堆積,其中27根堆積程度低于20%,有6根堆積程度超過20%,末級過熱器64-4泄漏管的氧化皮則堆滿整個彎頭(約800g),清查出的部分氧化皮見圖1。
表1 原始泄露管段的宏觀尺寸測量結(jié)果
表1 實驗管段顯微硬度值
通過對泄漏管段在實驗室進行的宏觀檢查、金相組織觀察和顯微硬度測試,綜合現(xiàn)場調(diào)查和射線探傷等情況,可以認為:
1)爆口較為狹長,爆口附近分布了許多宏觀的軸線裂紋,爆口處邊緣粗糙,有鈍邊,管壁無明顯減薄,表現(xiàn)為典型的長期過熱特征。
2)現(xiàn)場射線探傷結(jié)果表明,33根末級過熱器管的下彎頭存在不同程度的氧化皮堆積,而泄漏管(64-4管)的下彎頭中堆滿了氧化皮,堵塞最為嚴(yán)重,進一步佐證了材料存在超溫過熱現(xiàn)象。
3)一般情況下,彎頭氧化皮堆積往往在彎頭上部的直管段產(chǎn)生不同程度的超溫現(xiàn)象。在超溫條件下運行的T91鋼管許用應(yīng)力降低,高溫強度不足,從而在其相對薄弱的位置破裂。爆口位置和爆口的理化數(shù)據(jù)也是很好的證明。
針對此次泄漏事故,建議采取以下措施:
圖1 部分末級過熱器下彎頭的氧化皮
1)做好管壁清理措施,如采用化學(xué)清洗、機械去除或割管清除等方法進行處理。
2)加強受熱面的熱偏差監(jiān)視和調(diào)整,防止受熱面局部長期超溫運行。
3)盡量抑制受熱面溫度周期性波動和溫度變化速率,減緩氧化皮剝落。
4)加強機組運行期間金屬溫度監(jiān)測和停爐后受熱面的檢查。
[1]技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):火電廠金相檢驗與評定技術(shù)導(dǎo)則(DL/T 884-2004)[Z].