孫 濤1, 王晉忠2, 李留成1, 王 勇3
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動力裝置振動測量結(jié)果不一致性分析
孫 濤, 王晉忠, 李留成, 王 勇
(1. 中國船舶重工集團公司第705研究所, 陜西西安, 710075; 2. 海軍駐侯馬874廠軍事代表室, 山西侯馬, 043002; 3. 山西平陽重工機械有限責(zé)任公司, 山西侯馬, 043002)
針對功率試驗臺2套測振系統(tǒng)振動測量結(jié)果長期以來一直存在時大時小差異的問題, 利用置換分析法和1/3倍頻程變工況分析法進(jìn)行了深入分析, 找到了引起振動差異的深層原因, 提出了消除電磁干擾和保證安裝位置一致的措施。驗證試驗表明, 采取措施后, 2套系統(tǒng)振級差值絕對值的最大值由以前約10 dB降低為約1.6 dB。該項研究解決了長期存在的振動測量不一致性問題, 為正確評判動力裝置振動和完善振動測量標(biāo)準(zhǔn)提供了試驗依據(jù)。
動力裝置; 振動測量; 置換分析法; 1/3倍頻程變工況分析法
動力裝置的功率試驗系統(tǒng)可綜合模擬實航時動力裝置工作的環(huán)境和負(fù)載狀態(tài), 并測量其運行參數(shù)及振動參數(shù), 是在陸上全面檢驗動力裝置性能最有效的試驗手段。功率試驗以真實燃料為工質(zhì), 試驗成本高, 而且作為出廠前的交驗試驗, 一旦某項考核指標(biāo)不達(dá)標(biāo), 輕則重做試驗, 增加成本, 拖延進(jìn)度, 重則定性為不合格品, 給工廠造成重大經(jīng)濟損失。
振動是功率試驗最重要的考核指標(biāo)之一, 受工業(yè)現(xiàn)場環(huán)境及振動傳感器工作原理限制, 該參數(shù)的測試難度遠(yuǎn)大于溫度、壓力、流量等參數(shù)的測量。為了保證動力裝置振動測試的有效性, 避免振動數(shù)據(jù)丟失, 功率試驗系統(tǒng)的振動測試采用冗余設(shè)計, 即用2套測振系統(tǒng)同時測試動力裝置振動評估點。某功率試驗設(shè)備的2套測振系統(tǒng)由于是由不同振動設(shè)備公司研制的, 軟硬件均不相同, 測試結(jié)果長期以來一直存在時大時小的差異,絕大多數(shù)情況下都是A測振設(shè)備的振級測試結(jié)果大于B測試設(shè)備。影響振動測量結(jié)果一致性的因素主要有硬件故障(包括傳感器故障、電纜故障、采集卡故障)、軟件問題、測點位置不同及傳感器安裝方式不同等。近年來, 該功率試驗設(shè)備用于某新型動力裝置的科研試驗, 由于新型動力裝置振動指標(biāo)值較小, 2套測振系統(tǒng)的評判結(jié)果經(jīng)常出現(xiàn)矛盾, 由此直接影響到對動力裝置振動指標(biāo)的合格判定。為了保證科研生產(chǎn)的順利進(jìn)行, 迫切需要盡快解決該問題。
本文在利用置換分析方法排除了影響振動測量結(jié)果一致性的典型因素的基礎(chǔ)上,利用1/3倍頻程變工況分析方法找到了電磁干擾這一隱蔽度高、影響大的因素。
對于軟硬件問題, 簡單而有效的診斷方法是置換分析法。首先, 將A測振設(shè)備采集的一塊數(shù)據(jù)導(dǎo)入到B測振設(shè)備, 計算1/3倍頻程譜, 并和A測振設(shè)備計算出的1/3倍頻程譜進(jìn)行對比, 發(fā)現(xiàn)二者幾乎完全一致, 由此排除了軟件對測試結(jié)果的影響; 其次, 利用振動加速度校準(zhǔn)儀發(fā)出的標(biāo)準(zhǔn)信號, 通過置換加速度計和測試電纜, 依次排除了采集卡、加速度計和測試電纜的問題。
《振動測試技術(shù)條件》要求振動評估點為C出口處。為了測量C出口處的振動, 工廠專門加工了如圖1所示的制式堵蓋, 并在該堵蓋上加工了2個測振孔, A測振設(shè)備和B測振設(shè)備分別測量測振孔1和測振孔2處的振動。測振孔1和測振孔2處的振動傳感器安裝方式都屬于螺釘安裝, 首先安裝在用于固定制式堵蓋的四方螺釘頭上, 螺釘再穿過制式堵蓋的光孔, 將堵蓋固定在發(fā)動機艙殼體的C出口孔。顯然, A測振設(shè)備和B測振設(shè)備的測點位置雖然距離很近, 但嚴(yán)格意義上講不是同一個位置, 該因素對測試結(jié)果的影響不能排除。
只有在已知所有可能導(dǎo)致頂事件(結(jié)果)發(fā)生的事件或條件組合的情況下, 置換分析法才能找到導(dǎo)致問題的根本原因。然而, 受認(rèn)知水平的限制, 確定出導(dǎo)致頂事件(結(jié)果)發(fā)生的所有事件或條件組合幾乎是不可能的。為了避免漏診, 利用筆者根據(jù)功率試驗流程特點而研發(fā)的1/3倍頻程變工況分析方法對近期的數(shù)十次功率進(jìn)行了數(shù)據(jù)處理, 通過對比分析各次功率試驗的1/3倍頻程變工況振級曲線, 得到一個重要發(fā)現(xiàn): 2套測振設(shè)備的振級測量結(jié)果都是I速制基本相同, II速制差別較大, III速制差別最大。此處以第21次和第29次試驗的振級曲線和差值曲線為例來圖示振級隨速制變化的特征(見圖2和圖3)。顯然, 振動信號中包含一種在轉(zhuǎn)速高振動大時貢獻(xiàn)不大, 轉(zhuǎn)速低振動小時貢獻(xiàn)大的干擾信號。
干擾信號的貢獻(xiàn)隨著轉(zhuǎn)速而變化的機理是動力裝置的振動隨著轉(zhuǎn)速的升高而增大, 而測試儀器各自周圍的環(huán)境干擾不受轉(zhuǎn)速影響, 基本保持不變。在I速制時動力裝置的振動遠(yuǎn)大于環(huán)境干擾, 根據(jù)振動的疊加原理, 這種情況下合成振動基本等于動力裝置的振動, 因此2套設(shè)備測得的振動基本相同; 而當(dāng)轉(zhuǎn)速降至低轉(zhuǎn)速對應(yīng)的速制, 動力裝置的振動降低了, 環(huán)境干擾在合成振動中的作用被突顯出來, A測試設(shè)備環(huán)境干擾多, B測試設(shè)備的環(huán)境干擾少, 所以A測試設(shè)備的測試結(jié)果就大。
在理論分析的指導(dǎo)下, 將干擾源確定為測試電纜周圍, 仔細(xì)檢查每個可能通過電纜傳遞干擾的環(huán)節(jié), 發(fā)現(xiàn)A設(shè)備是功率試驗臺的固定配套設(shè)備, 測試電纜經(jīng)過地溝接到采集卡, 除有振動測試電纜外, 還有各種管路及其他類型傳感器的測試電纜; 而B設(shè)備是移動式設(shè)備, 每次試驗時將測試電纜直接鋪設(shè)在地面上, 通過防爆墻的觀察口引入采集卡, 周圍沒有其他干擾。
3.1 診斷結(jié)論及改進(jìn)措施
根據(jù)以上分析認(rèn)為, A測振設(shè)備比B測振設(shè)備的振級測試結(jié)果大的原因如下。
1) A測振設(shè)備的測試電纜周圍干擾源多, 測試信號中與動力裝置無關(guān)的噪聲能量大;
2) C出口處是非穩(wěn)定流場區(qū)域, 不同位置振動有一定差異。
根據(jù)診斷結(jié)論, 提出了以下改進(jìn)措施。
1) 將A測振設(shè)備所有的振動測試電纜布置在地溝外, 遠(yuǎn)離強電源和電線, 該措施旨在避免電磁干擾;
2) 通過“T”字型三通將安裝在測振孔1的加速度計的輸出電壓信號分為兩路, 分送至A測振系統(tǒng)和B測振系統(tǒng), 該措施目的旨在2套系統(tǒng)采集的振動信號來自同一位置;
3) 在C出口堵蓋上加工1個螺孔, 將傳感器直接通過螺釘安裝在滑油堵蓋上, 該措施旨在驗證C出口周圍不同位置的振動是否有差異。
3.2 驗證結(jié)果
為了充分驗證了技術(shù)分析的正確性和措施的有效性, 利用相關(guān)科研試驗中對改進(jìn)措施進(jìn)行了4次搭載驗證。2套設(shè)備的共同測試位置為測振孔1, 以相同工況條件下B設(shè)備振級測試結(jié)果相對A設(shè)備振級測試結(jié)果的差值為評估指標(biāo)。第1次搭載驗證試驗: 振動測試結(jié)果對比見圖4, B測振設(shè)備相對A測振設(shè)備在24個工況的振動差值范圍為–0.57~0.41dB。第2次搭載驗證試驗: 在11個工況的振動差值范圍為0.05 ~0.32 dB。第3次搭載驗證試驗: 在12個工況的振動差值范圍為–1.29~0.34 dB。第4次搭載驗證試驗: 在24個工況的振動差值范圍為–0.12~1.6 dB。
第1次試驗, 在C出口原來的2個測振孔及新加工的位于正下的測振孔各安裝1個振動加速度計, 用B測振設(shè)備同時測量這3處的振級, 測試結(jié)果對比見圖5。總體來看, 在大部分工況C3的振動都最小, C2的振動居中, C1的振動最大, 表明C出口周圍不同位置的振動隨工況有或大或小的差異。
綜上所述, 在測點位置和電磁干擾相同情況下, 2套測振設(shè)備的測量結(jié)果是一致的, A測振設(shè)備在C出口的測試結(jié)果相對B測振設(shè)備偏大是由測試電纜布置以及傳感器的安裝導(dǎo)致的。
通過4次搭載驗證試驗對消除電磁干擾和保證安裝位置一致的措施進(jìn)行了較充分的驗證, 試驗結(jié)果表明: 1) 采取措施后, 2套測振系統(tǒng)在C出口的振級測試結(jié)果無論隨工況的變化趨勢還是數(shù)值都表明出良好的一致性,由此驗證了技術(shù)分析的正確性和措施的有效性; 2) 采取措施后, A測振系統(tǒng)的振級測量結(jié)果比歷史最低值還低4 dB, 并且同一套動力裝置重復(fù)試驗的振動一致性遠(yuǎn)好于以前, 由此表明, A系統(tǒng)測振電纜原來的布線方式的確會對測試結(jié)果造成很大影響; 3) C出口周圍不同位置的振動隨工況有或大或小的差異, 表明對于復(fù)雜振動系統(tǒng)而言不能簡單地認(rèn)為位置相近振動就差別不大。
[1] 查志武, 史小鋒, 錢志博. 魚雷熱動力技術(shù)[M]. 北京: 國防工業(yè)出版社, 2006.
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(責(zé)任編輯: 陳 曦)
Inconsistency Analysis of Vibration Measuring Results for a Power System
SUN Tao, WANG Jin-Zhong, LI Liu-cheng, WANG Yong
(1. The 705 Research Institute, China Shipbuilding Industry Corporation, Xi′an 710075, China; 2.Navy Representative Office Stationed in Factory 874, Hou Ma 043002,China; 3. Shanxi Pingyang Machinery Factory, Houma 043002, China)
Two vibration measuring systems attached to a power test stand have output inconsistent measuring results for a long time, so the exchange and the one-third octave analysis method are employed to investigate the inconsistency. Accordingly, countermeasures are offered against the inconsistency by eliminating the electromagnetic interference and guaranteeing the mounting sites of two systems in accordance with one another. Validation experiments show that the maximal absolute difference of vibration levels measured by the two systems reduces from about 10 dB to 1.6 dB. This study may help to correctly evaluate the power system vibration and to perfect the vibration measurement standard.
power system; vibration measurement; exchange method; one-third octave method
TJ630.32;TB523
A
1673-1948(2013)06-0450-04
2013-06-18;
2013-07-25.
孫 濤(1977-), 男, 博士, 高級工程師, 從事振動信號處理、制造工藝過程振動控制、故障診斷與健康監(jiān)測的研究.