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      余熱鍋爐蒸汽溫度串級自動調(diào)節(jié)

      2013-09-20 07:11:48
      自動化儀表 2013年8期
      關(guān)鍵詞:溫水余熱蒸汽

      陳 敏

      (四川啟明星鋁業(yè)有限責任公司,四川 眉山 620041)

      0 引言

      過熱蒸汽溫度是保證火力發(fā)電廠安全、高效、經(jīng)濟運行的重要參數(shù),在發(fā)電廠生產(chǎn)過程中,整個汽水通道中溫度最高的是過熱蒸汽溫度。如果過熱蒸汽溫度過高,會使過熱器、蒸汽管道和汽輪機高壓缸承受過高的熱應(yīng)力,從而導(dǎo)致強度降低甚至損壞;而過熱蒸汽溫度偏低,則設(shè)備的熱效率將會降低,同時使通過汽輪機最后幾級的蒸汽濕度增加,引起葉片的磨損,嚴重時甚至會產(chǎn)生水沖擊,造成葉片的損壞[1]。

      鍋爐過熱蒸汽及減溫系統(tǒng)的控制任務(wù)[1],就是使過熱器出口蒸汽溫度維持在允許的范圍內(nèi),并保護過熱器管壁溫度不超過允許的工作溫度。

      本文通過對影響余熱鍋爐溫度變化的主要因素,以及余熱鍋爐使用的表面式減溫器工作特性的研究,結(jié)合并借鑒部分電廠鍋爐主蒸汽溫度控制方式,選取合理的控制參數(shù)及控制模型,在以回轉(zhuǎn)窯煙氣余熱為主進行發(fā)電的鍋爐上實現(xiàn)了主蒸汽溫度自動調(diào)節(jié),并取得了較好的效果。

      1 鍋爐蒸汽系統(tǒng)對比分析

      1.1 發(fā)電廠蒸汽系統(tǒng)特性

      火力發(fā)電廠鍋爐采用燃料燃燒進行加熱,爐水通過省煤器、水冷壁、過熱器、減溫器等熱交換設(shè)備后形成過熱蒸汽輸送到汽輪機。一般采用多級過熱器以及兩級噴水式減溫器,并分成甲乙(或左右)側(cè)。影響減溫效果及主蒸汽溫度的參數(shù)主要有[2]:蒸汽流量、燃燒工況、火焰中心位置、減溫水流量等。常用的減溫控制系統(tǒng)一般將一級過熱器出口溫度或主蒸汽流量、燃料信號等作為前饋信號實現(xiàn)減溫水自動減溫,技術(shù)相對成熟。電廠鍋爐負荷及相關(guān)參數(shù)一般都相對穩(wěn)定,鍋爐主蒸汽溫度控制具有較大的自主性,但減溫系統(tǒng)較為復(fù)雜,甲、乙兩側(cè)及一、二級減溫器存在不平衡及溫度偏差,有一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題都會影響主蒸汽溫度調(diào)節(jié)的效果。

      1.2 余熱鍋爐蒸汽系統(tǒng)特性

      煅燒余熱鍋爐由回轉(zhuǎn)窯煅燒石油焦產(chǎn)生的余熱煙氣進行加熱[3],其最大的特點是需要滿足回轉(zhuǎn)窯工藝生產(chǎn)需求,“燃燒”(即鍋爐接受的熱量)不受鍋爐控制,鍋爐進口煙氣溫度及煙氣量受石油焦料量、石油焦揮發(fā)含量、煅燒帶位置/溫度、風機負壓、旁通閘板開度等諸多因素影響,加上煙氣余熱利用系統(tǒng)增加了導(dǎo)熱油加熱后,導(dǎo)熱油風機負壓的變化也會對鍋爐進口煙氣溫度及流量產(chǎn)生影響。其次,汽機負荷為手動調(diào)節(jié),蒸汽流量及壓力等參數(shù)較電廠鍋爐參數(shù)波動幅度更大且更頻繁。此外,余熱鍋爐采用一級表面式減溫器,分甲、乙兩側(cè),由一個減溫水調(diào)節(jié)門控制減溫水流量,在減溫水控制及效果驗證方面比電廠鍋爐容易,但由于減溫水占整個鍋爐給水的比例較大(特殊情況下甚至可以關(guān)閉給水調(diào)節(jié)門),減溫水作用完后回流到汽包,而不是像電廠鍋爐減溫后進入蒸汽系統(tǒng)。因此,減溫水和鍋爐給水存在嚴重的耦合現(xiàn)象。

      由于與燃料鍋爐存在生產(chǎn)工藝上的不同,以及余熱鍋爐減溫設(shè)備本身原因,導(dǎo)致余熱鍋爐減溫控制存在大滯后、大慣性等不足,且余熱鍋爐減溫系統(tǒng)的減溫水與鍋爐給水存在耦合現(xiàn)象,影響鍋爐水位的調(diào)節(jié)。回轉(zhuǎn)窯燃燒工況(鍋爐進口煙溫)的變化是主蒸汽溫度擾動的主要因素[3]。和噴水減溫方式的電廠鍋爐相比,主蒸汽溫度的慣性和滯后更大,對負荷的響應(yīng)能力要差很多,而且鍋爐完全處于被動狀態(tài),因此不能簡單地將火力發(fā)電廠成熟的控制技術(shù)移植到余熱鍋爐,必須根據(jù)余熱鍋爐特性選擇合適的控制系統(tǒng)。

      2 單級調(diào)節(jié)系統(tǒng)分析

      2.1 單級調(diào)節(jié)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

      原主蒸汽減溫調(diào)節(jié)系統(tǒng)采用單級PID調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)對象及反饋信號采用主蒸汽溫度信號。由于原主蒸汽溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng)沒有考慮余熱鍋爐減溫系統(tǒng)的大滯后、大慣性特性,以及煙氣溫度、負荷波動、減溫水流量擾動等因素對主蒸汽溫度的影響,導(dǎo)致自動調(diào)節(jié)效果欠佳,只能靠人工調(diào)整減溫水流量來控制主汽溫度。主蒸汽溫度單級調(diào)節(jié)系統(tǒng)如圖1所示。

      圖1 主蒸汽溫度單級調(diào)節(jié)系統(tǒng)Fig.1 The single-stage control system for main steam temperature

      2.2 單級調(diào)節(jié)效果

      通過一段時間的試運行,統(tǒng)計了主汽溫度單級調(diào)節(jié)系統(tǒng)使用的超溫情況。由于沒有充分研究余熱鍋爐蒸汽溫度特性,導(dǎo)致過熱蒸汽溫度值波動幅度較大,甚至超出正常范圍。從計算機統(tǒng)計數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn),過熱器出口蒸汽溫度超限多次,最高達410℃,最低達351℃,而余熱鍋爐主汽溫度控制要求為(385±15)℃,明顯不能滿足工藝控制需求。

      2.3 單級調(diào)節(jié)系統(tǒng)存在的問題

      在響應(yīng)迅速、慣性小、負荷相對平穩(wěn)、調(diào)節(jié)范圍大且精度要求不高的環(huán)節(jié),單級溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng)能夠達到不錯的調(diào)節(jié)效果。但在余熱鍋爐主蒸汽溫度調(diào)節(jié)時,由于只選用了過熱器出口蒸汽溫度作為控制參數(shù)及調(diào)節(jié)對象,而沒有考慮煙氣溫度、蒸汽流量、減溫水流量等影響因素,以及表面式減溫器存在大慣性、大滯后性等不足,且沒有充分研究被控對象的特性,沒有嚴格按照PID調(diào)節(jié)參數(shù)的工程整定要求進行參數(shù)整定。因此,單級調(diào)節(jié)系統(tǒng)調(diào)節(jié)效果不佳,主蒸汽溫度超過工藝控制要求。

      3 蒸汽溫度串級調(diào)節(jié)系統(tǒng)

      3.1 串級調(diào)節(jié)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

      多數(shù)鍋爐給水自動控制系統(tǒng)采用的都是串級三沖量調(diào)節(jié),以此來穩(wěn)定地控制汽包水位,同時抑制負荷變化造成的虛假水位引發(fā)的水位波動等情況。因此,借鑒部分燃料鍋爐主汽溫度控制系統(tǒng)特點,對余熱鍋爐主汽溫度及減溫系統(tǒng)特性進行了大量試驗和研究。考慮到DCS系統(tǒng)引入了余熱鍋爐進口煙溫,煙溫較易掌控,因此,選取進口煙溫和蒸汽流量作為前置信號引入主汽溫度控制系統(tǒng)副調(diào)節(jié)器,余熱鍋爐主汽溫度串級調(diào)節(jié)系統(tǒng)如圖2所示。

      圖2 余熱鍋爐主汽溫度串級調(diào)節(jié)系統(tǒng)Fig.2 The cascade control system for main steam temperature of heat recovery boiler

      3.2 原理及調(diào)節(jié)作用分析

      綜合考慮運行人員手動調(diào)節(jié)主蒸汽溫度的規(guī)律及余熱鍋爐蒸汽系統(tǒng)、減溫系統(tǒng)特性,本文采用典型的串級調(diào)節(jié)系統(tǒng),其系統(tǒng)框圖如圖3所示。

      圖3 串級蒸汽溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng)框圖Fig.3 Block diagram of the cascade steam temperature control system

      系統(tǒng)以過熱蒸汽溫度為主要調(diào)節(jié)信號,以鍋爐進口煙溫和主蒸汽流量作為前饋信號,提高了擾動響應(yīng)能力。

      增加的前置煙溫信號作為正信號引入副調(diào)節(jié)器。當主蒸汽溫度未發(fā)生變化時,一旦進口煙溫發(fā)生較大變化,提前動作減溫水調(diào)節(jié)門,即鍋爐進口煙溫變小時,關(guān)小調(diào)節(jié)門;反之,鍋爐進口煙溫變大時,開大調(diào)節(jié)門。增加的前置蒸汽流量信號作為負信號引入副調(diào)節(jié)器。當汽機負荷發(fā)生變化時,主蒸汽壓力和溫度會滯后發(fā)生變化,一旦負荷(蒸汽流量)發(fā)生較大變化,提前動作減溫水調(diào)節(jié)門,即蒸汽流量變大時,關(guān)小調(diào)節(jié)門;蒸汽流量變小時,開大調(diào)節(jié)門。主調(diào)節(jié)器用于維持主蒸汽溫度。主蒸汽溫度給定信號與測量信號的偏差作為副調(diào)節(jié)器的給定值,即根據(jù)溫度偏離給定值的情況,改變減溫水調(diào)節(jié)閥的給定值,溫度高則開大減溫水,溫度低則關(guān)小減溫水。主調(diào)節(jié)器還起到微調(diào)的作用,使溫度維持在給定值允許偏差范圍內(nèi)。同時,副調(diào)節(jié)器在切換為手動時,負責接收調(diào)節(jié)閥給定值,將減溫水調(diào)節(jié)閥控制在需要的開度。

      由于將鍋爐進口煙溫信號及蒸汽流量信號作為調(diào)節(jié)系統(tǒng)前置信號,能對擾動做出快速響應(yīng)[1],在煙溫及負荷發(fā)生變化時即提前動作,一旦蒸汽流量或煙氣發(fā)生波動,用副調(diào)節(jié)器的輸出去控制減溫水量,使主蒸汽溫度基本不變,減少了因減溫器、過熱器設(shè)備本身特性造成的調(diào)節(jié)遲緩度。當主蒸汽溫度偏離給定值時,則由調(diào)節(jié)器發(fā)出校正信號,通過其執(zhí)行器來改變減溫水量,使主汽溫度最終恢復(fù)到給定值。

      另外,為了避免各種信號模度不統(tǒng)一,本文通過試驗確定了煙溫變化、蒸汽溫度變化以及減溫水流量變化的基本關(guān)系(在其他參數(shù)基本不變的情況下),并將此變化關(guān)系植入前置信號控制模塊中。同時,在DCS模塊中,各參數(shù)均以百分比的形式表示,這樣就減小了參數(shù)幅度較大差異導(dǎo)致的調(diào)節(jié)偏差。

      3.3 參數(shù)整定

      系統(tǒng)所使用的DCS系統(tǒng)為羅克韋爾系統(tǒng)的AB ProcessLogix過程控制系統(tǒng),硬件與Control Logix兼容,軟件使用Control Builder和Display Builder進行控制模塊組態(tài)和顯示畫面組態(tài),組態(tài)非常方便、實用。為方便調(diào)試,工程師可以在PID參數(shù)設(shè)置界面對主調(diào)、副調(diào)P、I值等參數(shù)進行工程整定。

      PID控制器的參數(shù)整定是自動控制系統(tǒng)設(shè)計的核心內(nèi)容[4?。它是根據(jù)被控過程的特性確定PID控制器的比例系數(shù)、積分時間和微分時間的大小。PID控制器參數(shù)整定的方法很多,概括起來有兩大類。一是理論計算整定法,它主要是依據(jù)系統(tǒng)的數(shù)學模型,經(jīng)過理論計算確定控制器參數(shù)。二是工程整定方法,它主要依賴工程經(jīng)驗,直接在控制系統(tǒng)的試驗中進行,且方法簡單、易于掌握,在工程實際中被廣泛采用。PID控制器參數(shù)的工程整定方法主要有臨界比例法、反應(yīng)曲線法和衰減法[2]。三種方法各有其特點,其共同點都是通過試驗,按照工程經(jīng)驗公式對控制器參數(shù)進行整定。但無論采用哪一種方法得到的控制器參數(shù),都需要在實際運行中進行最后調(diào)整與完善。

      根據(jù)余熱鍋爐特性和運行實際情況,我們選擇工程整定法進行參數(shù)整定,整定過程中主要采取衰減法[2]。根據(jù)一階慣性加延遲對象的頻率衰減特性及經(jīng)驗公式,結(jié)合多次試驗、調(diào)試,最終確定主調(diào)參數(shù)Kp=0.95、Ki=0.7,副調(diào)參數(shù) Kp=0.6、Ki=0.5。

      根據(jù)前期試驗和統(tǒng)一模度的需求,將主蒸汽溫度給定值設(shè)定為73%,同時將煙氣溫度、蒸汽流量引入控制模塊時也以百分比表示。

      3.4 串級調(diào)節(jié)系統(tǒng)效果

      將優(yōu)化后的主蒸汽溫度自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)在四川啟明星鋁業(yè)煅燒車間3號余熱鍋爐投入運行后進行測試。測試結(jié)果表明,優(yōu)化后的主蒸汽溫度自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)運行正常、安全,減溫水響應(yīng)速度快且平穩(wěn),使余熱鍋爐主蒸汽溫度控制在380~390℃范圍內(nèi),大大縮小了溫度波動范圍,溫度曲線非常平緩,使用至今未出現(xiàn)異常超限現(xiàn)象。

      4 結(jié)束語

      本文通過深入研究余熱鍋爐蒸汽系統(tǒng)及減溫系統(tǒng)特性,借鑒發(fā)電廠成熟的溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng),在余熱鍋爐上采用進煙溫度、蒸汽流量信號前置的串級溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng)。同時,通過優(yōu)化,達到很好的控制效果,保證了鍋爐、汽機設(shè)備的安全、經(jīng)濟運行,而且降低了操作人員的勞動強度。該系統(tǒng)對鋁廠碳素系統(tǒng)及其他利用煙氣余熱進行發(fā)電的場合有很好的借鑒作用,能更好地實現(xiàn)節(jié)能減排的目標。

      [1] 劉春勝,王劭伯.串級PID控制在鍋爐主蒸汽溫度控制中的應(yīng)用[J].工業(yè)控制計算機,2006,19(9):29 -31.

      [2] 文群英,陸繼東.過熱蒸汽特性試驗分析及控制系統(tǒng)改造方案[J].湖北電力,2003,27(4):6 -8.

      [3] 梁學明,張松江.現(xiàn)代鋁電解生產(chǎn)技術(shù)與管理[M].長沙:中南大學出版社,2011:487-489.

      [4] 王廣雄,何朕.控制系統(tǒng)設(shè)計[M].北京:清華大學出版社,2008:169-187.

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