(遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 自控系,遼寧 本溪 117000)
本鋼煉鐵廠75 m2燒結(jié)傾翻機(jī)是2008年新上的設(shè)備,該傾翻機(jī)為大連起重設(shè)備廠出產(chǎn)的C型傾翻機(jī),翻車(chē)載荷為50~80 t,生產(chǎn)能力為15車(chē)/h。該傾翻機(jī)電氣控制部分由德國(guó)西門(mén)子公司生產(chǎn)的S7-300的PLC及外圍電氣元件組成,分為總電源控制系統(tǒng)、PLC控制系統(tǒng)、撥車(chē)機(jī)控制系統(tǒng)及傾翻機(jī)控制系統(tǒng)等。控制傾翻機(jī)車(chē)體傾翻動(dòng)作的2臺(tái)75 kW驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)和撥車(chē)機(jī)的2臺(tái)45 kW走行電動(dòng)機(jī)的調(diào)速均采用變頻調(diào)速控制方式,傾翻機(jī)整個(gè)車(chē)體的其他各部分動(dòng)作全部采用液壓驅(qū)動(dòng)控制,操作分為主臺(tái)自動(dòng)操作、中控手動(dòng)及機(jī)旁操作,主臺(tái)操作采用WINCC畫(huà)面操作,方便直觀。
傾翻機(jī)在運(yùn)行2個(gè)月后,發(fā)現(xiàn)控制傾翻機(jī)的變頻器經(jīng)常出現(xiàn)不定期過(guò)載保護(hù)跳閘,且故障經(jīng)常出現(xiàn)在傾翻機(jī)啟動(dòng)或翻返啟動(dòng)的瞬間。每次過(guò)載跳閘斷電后必須到電磁站重新啟動(dòng)變頻器,才能進(jìn)行正常作業(yè);到后期只要一啟動(dòng)傾翻機(jī)就發(fā)生過(guò)載跳閘,至使傾翻機(jī)無(wú)法正常作業(yè)。
當(dāng)啟動(dòng)傾翻機(jī)發(fā)生過(guò)載跳閘后,對(duì)外部線路和傾翻機(jī)的機(jī)械部分通過(guò)進(jìn)行常規(guī)檢查維護(hù)均正常,因此排除了由電氣和機(jī)械故障引起的變頻器過(guò)載跳閘;而且也推翻了2臺(tái)傾翻電動(dòng)機(jī)的不同步運(yùn)行引起的變頻器過(guò)載跳閘,因?yàn)轵?qū)動(dòng)2臺(tái)電動(dòng)機(jī)的變頻器雖然是由2個(gè)繼電器給出控制信號(hào),但是控制信號(hào)來(lái)自PLC,在PLC中,這2個(gè)信號(hào)是同步動(dòng)作的;2臺(tái)制動(dòng)器也是并聯(lián)同步運(yùn)行的。
根據(jù)故障現(xiàn)象分析,推測(cè)出可能是由于傾翻機(jī)的傾翻滾筒在運(yùn)行過(guò)程中,由于2臺(tái)傾翻電動(dòng)機(jī)對(duì)傾翻滾筒產(chǎn)生的驅(qū)動(dòng)力矩相等,而滾道與托滾之間的摩擦阻力不同,從而使?jié)L筒兩端產(chǎn)生扭動(dòng)扭力。而電動(dòng)機(jī)的啟動(dòng)與停止是與制動(dòng)器同步的,當(dāng)電動(dòng)機(jī)停止運(yùn)行時(shí),制動(dòng)器也停止運(yùn)行,從而將這一扭力存儲(chǔ)在滾筒中,這一扭力作用在滾筒兩端,大小相等,方向相反。當(dāng)下次電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)的瞬間進(jìn)行釋放,與電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)方向相同的一端順應(yīng)電動(dòng)機(jī)的啟動(dòng),而與電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)方向相反的一端阻礙電動(dòng)機(jī)的啟動(dòng),使電動(dòng)機(jī)的啟動(dòng)電流增加以至于過(guò)載,使變頻器出現(xiàn)過(guò)載跳閘。
經(jīng)過(guò)上述分析,如果分析結(jié)果正確,那么傾翻機(jī)在自由狀態(tài)(傾翻機(jī)的零位、最大位不是傾翻機(jī)的自由狀態(tài),自由狀態(tài)在+10°左右)應(yīng)該啟動(dòng)正常,于是手動(dòng)將制動(dòng)器松開(kāi),讓傾翻機(jī)自由滑動(dòng)到自由狀態(tài),這時(shí)滾筒扭力得到釋放,再啟動(dòng)一切正常,這一現(xiàn)象表明上述分析是正確的,由于傾翻滾筒存在扭力,所以使傾翻機(jī)再次啟動(dòng)時(shí)出現(xiàn)“假”失步現(xiàn)象。
經(jīng)過(guò)對(duì)上述故障原因的分析可以看出,上述故障雖為機(jī)械故障,但在機(jī)械上是很難避免的,因?yàn)閮A翻機(jī)滾道及8組托滾的摩擦阻力很難控制相等;要想從機(jī)械方面真正解決問(wèn)題,將會(huì)需要大量的人力、物力和財(cái)力,而且其結(jié)果也不一定很理想。但根據(jù)上述試驗(yàn),傾翻機(jī)在自由狀態(tài)下可以正常啟動(dòng),這就意味著可以通過(guò)電氣或PLC程序來(lái)解決這一問(wèn)題,而且在PLC程序上解決這一難題比較簡(jiǎn)單易行,還可節(jié)省人力、物力和財(cái)力。原PLC程序中,傾翻電動(dòng)機(jī)與制動(dòng)器的運(yùn)行為同步,即,同步啟動(dòng)、同步停止??尚薷腜LC程序,將傾翻電動(dòng)機(jī)與制動(dòng)器的運(yùn)行分開(kāi),即先運(yùn)行制動(dòng)器1 s后再啟動(dòng)電動(dòng)機(jī),其間隔時(shí)間在保證釋放了滾筒上存儲(chǔ)的扭力的前提下越短越好,這樣改進(jìn)后不但有效地釋放了滾筒上存儲(chǔ)的扭力,還可以使電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)時(shí)的初速度為最小,幾乎為零,這樣變頻器的設(shè)置就不用改變即可滿足適應(yīng)系統(tǒng)的需要。
由于控制系統(tǒng)的PLC程序比較復(fù)雜,涉及的I/O點(diǎn)較多,所以本著盡量減小變動(dòng)而能解決問(wèn)題的原則來(lái)實(shí)現(xiàn)上述功能。經(jīng)過(guò)對(duì)原程序(如圖1所示)的解讀發(fā)現(xiàn),從Q6.7這一中控點(diǎn)入手比較合適,利用Q6.7點(diǎn)(控制傾翻機(jī)制動(dòng)器工作)經(jīng)延時(shí)(采用S-ODT)1 s后控制變頻器的運(yùn)行。這樣無(wú)論是傾翻運(yùn)行還是翻返運(yùn)行都可以達(dá)到變頻器延時(shí)啟動(dòng)的目的。改進(jìn)后的程序如圖2所示。
圖1 改進(jìn)前程序Fig.1 Programm before improved
圖2 改進(jìn)后程序Fig.2 Improved programm
自從此電氣改進(jìn)方案實(shí)施以來(lái),沒(méi)有再次發(fā)生因上述機(jī)械問(wèn)題造成的變頻器跳閘故障,運(yùn)行效果良好。此項(xiàng)技術(shù)改造,充分體現(xiàn)了PLC控制靈活、簡(jiǎn)單、方便的優(yōu)點(diǎn),把機(jī)械、電氣自動(dòng)化進(jìn)行了有機(jī)結(jié)合,從根本上處理了設(shè)備故障,解決了實(shí)際工作中的難題,為生產(chǎn)爭(zhēng)取寶貴的時(shí)間,同時(shí)也節(jié)約了大量的維修費(fèi)用。
[1]柴瑞娟.西門(mén)子PLC編程技術(shù)及工程應(yīng)用[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2006.
[2]大連起重設(shè)備廠.C 型翻車(chē)機(jī)說(shuō)明書(shū)[Z].2008.