浙江錢江摩托股份有限公司金屬制造廠 (317500) 劉仁明
我公司消聲器排氣管主要是在彎管機上制造完成的,但近年來國三排氣管的加工數(shù)量越來越多,該類排氣管結(jié)構(gòu)一般由前后兩段雙層管經(jīng)彎制后組焊而成,中間加觸媒,后段彎曲直線段往往較短,在彎管機上彎曲難以取得理想的加工效果。為此,我們進行工藝攻關(guān),在生產(chǎn)實踐中摸索出了一些解決的辦法,采用冷凍加沖壓彎曲方法,產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)效率大為提高。圖1所示為我廠騎式消聲器排氣管后段結(jié)構(gòu)。
圖1
從圖1可以看出,夾緊直線段只有60mm,另一端也只有80mm,已接近彎管夾緊段至少不低于60mm的極限尺寸,導(dǎo)模段尺寸也偏短。因過渡直線短,加工可靠性差,在實際生產(chǎn)過程中,如模具磨損、設(shè)備精度不好或調(diào)整不到位,極易出現(xiàn)打滑造成起皺、彎裂、壓癟、圓度不足等問題,影響制件質(zhì)量和外觀。
內(nèi)外管雙層結(jié)構(gòu)且直徑分別為35mm和25mm,厚度均為1.5mm,要確保間隙均勻,必須采用雙層心棒,但有對心棒制作要求較高,操作工人勞動強度大等問題。
從以上工藝分析可以看出,在彎管機彎曲容易傷手,很不安全,且產(chǎn)品的一致性差,為提高排氣管質(zhì)量的穩(wěn)定性,必須在夾緊段增加工藝接口或加長輔助直線段長度,配置相應(yīng)的檢具、切模,加工完畢之后進行切除。既增加了工序和直接人工消耗,又浪費直接材料,導(dǎo)致生產(chǎn)成本增大。如果在加工過程中各道工序控制把關(guān)不嚴,極易發(fā)生彎管角度偏差,甚至?xí)斐闪慵膱髲U。
根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點,為了保證產(chǎn)品的一致性,通過制作彎形模,在壓力機上沖壓成形,模具結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖 2
在模具設(shè)計過程中選用內(nèi)芯冰凍代替心棒。同時為了保證零件的加工要求,設(shè)計制作彎形模時,應(yīng)適當考慮零件彎曲的回彈因素。然后根據(jù)零件的數(shù)據(jù)在加工中心上加工模具,上下模采用Cr12材料制造,工作部分淬硬至50~60HRC,此模具結(jié)構(gòu)和加工也比較簡單,并在模具端面做好定位裝置,確保工件成形之后尺寸的一致性。
管材彎曲前,加工好內(nèi)外管,并進行組裝,要求內(nèi)外管同軸度在±0.5mm以內(nèi),一端用橡皮堵頭密封,浸入水槽中,使內(nèi)、外管之間均充滿水,再放入專用冷凍槽內(nèi)進行速凍,溫度達到-28~-25℃,保溫約30min,使冰凍扎實、顏色發(fā)白,避免在沖壓過程中因滑冰、碎冰引起工件不合格,在壓力機上安裝好彎形模,調(diào)整好機床就可以進行試沖,角度尺寸符合檢具、圓度等達到圖樣要求。
以上冷凍加沖壓彎曲方法,在我們工廠現(xiàn)已開始廣泛應(yīng)用,生產(chǎn)效率高,安全性較強,模具費用低,對操作工技術(shù)要求低,產(chǎn)品一致性好,特別適用于短管材且單道彎或雙道彎過渡段短呈S形的工件,至今已為公司創(chuàng)造了很大的經(jīng)濟效益。