劉 亮 楊曉東 趙 平
(河南平高電氣股份有限公司,河南 平頂山 467000)
氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備(簡(jiǎn)稱GIS)是由斷路器,接地開關(guān),母線等元件直接聯(lián)在一起,并全部封閉在接地的外殼內(nèi),殼內(nèi)充以一定壓力的SF6絕緣氣體作為滅弧介質(zhì)。
隨著我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)的飛速發(fā)展,用戶對(duì)供電系統(tǒng)的安全運(yùn)行要求日益提高,作為供電主要電器設(shè)備的GIS,它的安全運(yùn)行關(guān)系到整個(gè)電力系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性、安全性、可靠性。因此如何避免GIS內(nèi)部的絕緣件及介質(zhì)的絕緣性能受到影響,將是GIS安裝、調(diào)試的重點(diǎn)工作。由于GIS設(shè)備本身的封閉性,其抽真空、充氣、氣體回收等過程中將大量使用氣體回收裝置及真空泵,因此正確使用氣體回收裝置及真空泵,避免真空泵油進(jìn)入GIS設(shè)備內(nèi)部,造成內(nèi)部絕緣性能下降將是GIS安全運(yùn)行的影響因素之一。
本文結(jié)合實(shí)際案例通過對(duì)故障原因的調(diào)查,說明真空泵油引起GIS故障的行之有效的分析方法,并分析真空泵油對(duì)GIS絕緣性能的影響,提出避免真空泵操作過程中影響設(shè)備安全運(yùn)行的管理控制措施。
某變電站220kVGIS為戶內(nèi)站,采用雙母線接線,于2006年安裝并投運(yùn)。2011年6月7日19時(shí)52分57秒電站=F8間隔2214兩套縱差動(dòng)作掉閘,B相故障,測(cè)距0.34kM。隨后從對(duì)側(cè)試送=F8間隔不成,故障錄波顯示=F8間隔三相(A、B、C)故障。
故障發(fā)生后,通過設(shè)備本身自帶觀察窗檢查,發(fā)現(xiàn)=F8間隔高位設(shè)備內(nèi)部有白色粉末,。對(duì)=F8間隔所有氣室SF6氣體成分檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果顯示,=F8間隔高位8GP4氣室成分超標(biāo),氣室SO2含量分別為146.1ppm,H2S含量為107.6ppm,其他氣室成分無異常,確定故障發(fā)生在高位8GP4氣室。
故障位置查證后,拆除故障氣室設(shè)備,更換新開關(guān)設(shè)備等,并在充氣靜置48小時(shí)后,對(duì)=F8間隔進(jìn)行交接試驗(yàn),在工頻耐壓試驗(yàn)的同時(shí)進(jìn)行局放檢測(cè),試驗(yàn)合格。
為分析故障發(fā)生的原因,對(duì)拆除的故障設(shè)備進(jìn)行全面的解體檢查。零部件解體后,檢查結(jié)果如下。
2.1 盆式絕緣子表面,包括通氣孔內(nèi)附著有黑色油狀物質(zhì),電連接表面、主回路導(dǎo)體表面附著黑色油狀物質(zhì),如下圖示。
2.2 隔離開關(guān)動(dòng)觸頭側(cè)盆式絕緣子沿面閃絡(luò)、表面碳化;動(dòng)觸頭根部、筒體法蘭處有明顯放痕跡。
2.3 檢查開關(guān)設(shè)備筒體內(nèi)壁,筒體內(nèi)部附著細(xì)毛狀物質(zhì),如下圖示。
根據(jù)設(shè)備解體檢查情況,隔離開關(guān)動(dòng)觸頭側(cè)盆式絕緣子表面有明顯放電通道,相應(yīng)的動(dòng)觸頭根部及筒體法蘭處對(duì)應(yīng)位置有明顯放電點(diǎn),因此確定本次故障發(fā)生在盆式絕緣子沿面,為絕緣件沿面擊穿故障。
通過對(duì)故障設(shè)備解體檢查,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部除放電產(chǎn)生的常規(guī)分解物及表面燒損外,還發(fā)現(xiàn)零部件表面附著黑色油狀物質(zhì),對(duì)設(shè)備內(nèi)部零部件表面附著物質(zhì)進(jìn)行取樣,利用分析設(shè)備“JSM-6510A掃描電鏡”、“EX-94300S4L1Q能譜儀”進(jìn)行成分化驗(yàn)并與真空泵油成分進(jìn)行對(duì)比。主要取樣點(diǎn)及樣品為盆式絕緣子及主導(dǎo)電回路表面黑色物質(zhì)、絕緣子表面閃絡(luò)面后物質(zhì)、筒體內(nèi)壁毛狀絮狀物。所取試樣分析結(jié)果及各元素含量成分如下。
3.1 真空泵油化驗(yàn)結(jié)果
3.2 盆式絕緣子及主導(dǎo)電回路表面黑色物質(zhì)化驗(yàn)結(jié)果
3.3 絕緣子表面閃絡(luò)面后物質(zhì)化驗(yàn)結(jié)果
3.4筒體內(nèi)壁毛狀絮狀物化驗(yàn)結(jié)果
3.5 各試樣化驗(yàn)結(jié)果整理如下表
所含元素及質(zhì)量比(%)碳C 氧O 氟F 鋁Al 硅Si 硫S 鉻Cr 鐵Fe 銅Cu 銀Ag真空泵油63.7636.24—— — — — — — — —樣品主導(dǎo)體表面黑色物質(zhì)59.0925.1410.591.582.750.85—— — — —閃絡(luò)盆子表面物質(zhì)72.954.442.940.45——19.21—— — — —筒體內(nèi)部毛狀物質(zhì)58.1615.0711.781.33——12.29—— —1.37——
成分分析檢驗(yàn)結(jié)果顯示,送檢試樣中含有大量的碳C元素及氧 O 元素,另含有少量的 F、Al、S、Si、Cu 等元素;真空泵油的主要成分碳C元素及氧O元素;送檢試樣與真空泵油成分接近,并結(jié)合設(shè)備內(nèi)部絕緣子及導(dǎo)體表面有粘性油狀物質(zhì)的情況,認(rèn)為導(dǎo)致設(shè)備絕緣下降的物質(zhì)為真空泵油。
通過對(duì)設(shè)備的解體檢查,發(fā)現(xiàn)根據(jù)零部件表面檢查情況,結(jié)合送檢物質(zhì)成分化驗(yàn),確定設(shè)備內(nèi)部零部件表面附著大量的真空泵油,可以確定引起盆式絕緣子表面擊穿故障的主要原因?yàn)榱悴考砻娓街^多的真空泵油。
故障發(fā)生過程分析為:GIS設(shè)備真空處理過程中,真空泵設(shè)備供電中斷時(shí),因氣室內(nèi)部已是真空狀態(tài),真空處理設(shè)備沒電磁閥或電磁閥不起作用,真空泵油在壓差的作用下倒灌進(jìn)入GIS設(shè)備內(nèi)部;而又因壓差的作用和氣室的突然增大,真空泵油是呈霧狀、以氣體的形式倒灌入氣室的。真空泵油呈霧狀、以氣體的形式倒灌入氣室后,均勻的散布在內(nèi)部零部件表面,包括絕緣件(其中有盆式絕緣子)表面。均勻散布在零部件表面的真空泵油,造成盆式絕緣子絕緣能力下降,從而使其沿面擊穿短路。
5.1 對(duì)發(fā)生故障的電站進(jìn)行氣體成分檢測(cè)及超聲波局放檢測(cè),檢查設(shè)備內(nèi)部氣體雜質(zhì)含量是否有上升趨勢(shì),內(nèi)部局放是否異常。
5.2 對(duì)于安裝電站或者檢修電站,應(yīng)加強(qiáng)安裝及檢修過程控制,規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)抽真空操作流程:(1)安裝現(xiàn)場(chǎng)抽真空處理設(shè)備必須安裝有電磁閥,并在每次使用前確認(rèn)電磁閥功能正常;(2)加強(qiáng)抽真空過程電源管理,抽真空過程中保證電源可靠供電;(3)規(guī)范真空處理工藝,完善真空處理作業(yè)指導(dǎo)書;在安裝檢查卡中增加設(shè)備真空處理完成后,檢查設(shè)備充氣接頭是否有油漬的檢查項(xiàng)目,以確認(rèn)是否發(fā)生真空泵油倒灌。(4)抽真空時(shí)管路接頭處安裝過濾器。
[1]王斌.220kVGIS設(shè)備事故及原因分析[J].高電壓技術(shù).2002(11)