李浩宇 薛延軍
中國(guó)石油北京油氣調(diào)控中心,北京 100007
M原油管道是中國(guó)四大進(jìn)口原油通道之一,擔(dān)負(fù)著輸送進(jìn)口俄羅斯原油的任務(wù)。根據(jù)原油進(jìn)口計(jì)劃,M原油管道全年將處于滿負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),因此,一旦管道發(fā)生異常,出現(xiàn)非計(jì)劃停輸,首站庫(kù)存會(huì)急劇升高。受輸送能力限制,管道啟輸后很難按計(jì)劃完成輸油任務(wù)。因此,在常規(guī)輸油方式之外,必須具備管道異常停輸條件下的一種增輸技術(shù),以解決可能出現(xiàn)輸油任務(wù)突然加大的問題,確保國(guó)家原油的供應(yīng)。減阻劑作為一種有效的減阻增輸藥劑是首選的技術(shù)手段。
M原油管道起自我國(guó)東北中俄邊境,止于黑龍江省某市。 全長(zhǎng)926.5 km,設(shè)有1#泵站、2#清管站、3#泵站、4#清管站和5#末站,共5座工藝場(chǎng)站。管徑為813mm,設(shè)計(jì)壓力8.0MPa,局部8.5~10MPa,采用常溫密閉輸送工藝,設(shè)計(jì)輸送能力1 500×104t/a。
M原油管道輸送原油主要物性見表1。
在輸油管道運(yùn)行中,流動(dòng)摩擦阻力限制了流體在管道中的流動(dòng)[1]。減阻劑是一種具有黏彈性的高分子聚合物,注入管道后減阻劑中的聚合物分子充分展開,通過改變管壁附近(過渡區(qū))油分子的運(yùn)動(dòng)狀態(tài),使其向同一方向運(yùn)動(dòng),擴(kuò)大已有層流區(qū),干擾薄層間的液體分子從緩沖區(qū)進(jìn)入湍流核心,減弱湍流程度,從而減少油品的流動(dòng)阻力,達(dá)到減阻增輸?shù)哪康模?]。
表1 原油主要物性參數(shù)
EP系列減阻劑為直長(zhǎng)鏈大分子結(jié)構(gòu),具有良好的拉伸變形性、抗剪切性,其溶于油品后迅速分散,長(zhǎng)鏈自然延伸[3]。避免了聚合物分子長(zhǎng)鏈之間相互糾纏,以達(dá)到最佳減阻效果[4]。
圖1 減阻劑注入裝置工藝流程圖
為避免彎頭、閥門等裝置對(duì)減阻劑的剪切破壞,M原油管道減阻劑注入點(diǎn)選擇在泵站出站清管發(fā)球裝置后直管段[5]。 注入裝置工藝流程圖,見圖1。
2011年M原油管道進(jìn)行了減阻劑增輸試驗(yàn)。由于減阻劑過泵剪切后減阻效果基本失效[1],所以試驗(yàn)采取在1#泵站和3#泵站同時(shí)注入減阻劑的方式,加劑量均為10 g/t,加劑過程中首站出站壓力穩(wěn)定在8.40MPa,通過調(diào)節(jié)3#泵站進(jìn)站壓力,使高點(diǎn)壓力穩(wěn)定在0.05MPa。加劑油頭到達(dá)末站并穩(wěn)定運(yùn)行4 h后,記錄管道運(yùn)行參數(shù),并與加劑前管道運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行對(duì)比,詳細(xì)數(shù)據(jù)見表2。增輸率計(jì)算公式為:
式中:δ為增輸率,%;Q0為不加劑時(shí)輸量,m3/h;Q1為加劑時(shí)輸量,m3/h。
在首站出站壓力不變的情況下,管道輸量從2 100 m3/h提高到2 400m3/h,增輸率為14.29%,由于輸油泵的最大排量為2 400m3/h,所以該輸量為M原油管道的最大極限輸量。該工況下,M原油管道年輸量可達(dá)1 714×104t,比設(shè)計(jì)年輸量多214×104t[6]。
經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)增輸試驗(yàn)后,M原油管道于2012年開始減阻劑的應(yīng)用。應(yīng)用分為增輸和減阻兩部分。
管道增輸采取在1#泵站和3#泵站同時(shí)注入減阻劑的方式[7],注入量為10 g/t,首站出站壓力控制在8.05 MPa,高點(diǎn)壓力控制在0.05MPa。在1#泵站保持出站壓力不變的情況下,管道輸量由不加劑時(shí)的1 990m3/h增加到2 300m3/h,增輸率達(dá)到15.58%。管道運(yùn)行參數(shù)見表3。
由于輸油泵最大輸量為2 400m3/h,為保證設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間平穩(wěn)運(yùn)行,減阻劑增輸應(yīng)用的持續(xù)輸量定為2 300m3/h,比設(shè)計(jì)輸量2 100m3/h提高了9.5%,有效緩解了首站庫(kù)存壓力和管道運(yùn)行壓力。
表2 減阻劑增輸實(shí)驗(yàn)結(jié)果
表3 減阻劑工業(yè)應(yīng)用增輸效果
管道減阻應(yīng)用同樣采取在1#泵站和3#泵站同時(shí)注入減阻劑的方式,注入量為10 g/t,控制首站出站流量穩(wěn)定在2 100m3/h,高點(diǎn)壓力穩(wěn)定在0.05MPa。在管道流量不變的情況下,首站出站壓力由不加劑時(shí)8.60MPa降低到加劑穩(wěn)定時(shí)7.58MPa,全線平均減阻率為16.88%。管道詳細(xì)參數(shù)見表4。減阻率計(jì)算公式為:
式中:γ為全線平均減阻率,%;P0為不加劑時(shí)沿程摩阻損失,MPa;P1為加劑時(shí)沿程摩阻損失,MPa。
表4 減阻劑工業(yè)應(yīng)用減阻效果
管道添加減阻劑運(yùn)行后,在輸量保持不變的情況下,可以大幅度降低運(yùn)行壓力。在管道設(shè)計(jì)輸量下,1#泵站出站壓力降低1.0MPa,3#泵站出站壓力降低1.0MPa,大大降低了管道運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),管道安全性得到了提升。
添加減阻劑運(yùn)行,增加了藥劑費(fèi)用,但由于降低了管道摩阻損失,可減少泵站所需電耗費(fèi)用。在管道設(shè)計(jì)輸量下加劑運(yùn)行與不加劑運(yùn)行相比:每天增加藥劑費(fèi)用4.5萬(wàn)元,泵站電耗費(fèi)用減少5萬(wàn)元,總費(fèi)用降低0.5萬(wàn)元。
經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用證實(shí),EP系列減阻劑具有良好的減阻效果和增輸效果,添加減阻劑運(yùn)行可提高M(jìn)原油管道的最大輸量,降低管道運(yùn)行壓力。在減少管道運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)提高了對(duì)緊急工況的應(yīng)對(duì)能力。對(duì)類似管道運(yùn)行管理具有一定的借鑒意義。
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