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      2000t/d干法窯生產(chǎn)G級高抗硫油井水泥

      2013-10-23 01:32:34才世杰
      水泥技術(shù) 2013年1期
      關(guān)鍵詞:下料生料熟料

      才世杰

      1 前言

      河南省同力水泥股份有限公司擁有一條2000t/d新型干法生產(chǎn)線,該生產(chǎn)線作為我國早期開發(fā)的新型干法生產(chǎn)線已明顯落后于現(xiàn)在的大型新型干法生產(chǎn)線,為此,公司決定走差異化可持續(xù)的發(fā)展道路,充分發(fā)揮規(guī)模小、窯易于操控、可以靈活轉(zhuǎn)變的優(yōu)勢,用該生產(chǎn)線生產(chǎn)油井水泥。

      2 油井水泥熟料與普通水泥熟料的區(qū)別

      2.1 生料制備

      (1)由于油井生料所需要的鐵粉和砂巖量較生產(chǎn)普通生料時大得多,而現(xiàn)用的鐵粉秤和砂巖秤能力有限,所以生料磨產(chǎn)量因兩臺秤的影響而下降。

      (2)生料細度偏粗,對窯系統(tǒng)影響較大。生產(chǎn)油井水泥生料過程中曾出現(xiàn)生料磨選粉機撒料盤磨損漏料,導致生料細度一度超過了28%。生料顆粒變粗后分解率下降、fCaO含量超標,過粗的生料顆粒形成“蛋核”,導致窯內(nèi)“結(jié)蛋”。

      2.2 煤粉制備

      (1)生產(chǎn)過程中,轉(zhuǎn)子秤、粉研秤間隙調(diào)整不合適,導致頭、尾秤下煤不穩(wěn),有躥煤現(xiàn)象,爐溫波動嚴重。

      (2)由于出磨風溫偏低,冬季生產(chǎn)時煤粉倉錐體部位結(jié)露、煤粉粘結(jié),進一步導致頭尾煤下煤不穩(wěn)。

      以上情況在生產(chǎn)普通水泥熟料時問題還不很突出,但對于燒結(jié)范圍較窄的油井熟料來講卻是致命的。

      2.3 熟料煅燒

      燒成系統(tǒng)主機設(shè)備見表1。

      (1)燒結(jié)范圍較窄,預(yù)熱器易堵塞,預(yù)熱爐爐壁易燒損。

      表1 主機設(shè)備參數(shù)表

      由于油井水泥熟料采用的是高飽和比、中硅率、低鋁氧率的配料方案,因此,油井水泥熟料AM低,F(xiàn)e2O3含量較高,液相出現(xiàn)較早,每當C4AB下料管溫度達到820℃以上時,極易發(fā)生堵塞和塌料現(xiàn)象,造成窯內(nèi)跑生料。而預(yù)燃爐內(nèi)因瞬時沒有生料,進一步造成預(yù)燃爐溫度過高,爐內(nèi)顏色雪白刺眼,爐壁經(jīng)常燒壞。

      (2)窯內(nèi)填充率大和入窯物料波動大,造成回轉(zhuǎn)窯易結(jié)“大蛋”。

      生產(chǎn)油井水泥熟料的過程中,有時候窯速偏低,油井水泥熟料液相量較大、粘度小,如果窯速低,則物料堆積,翻滾不靈活;轉(zhuǎn)換期間入窯物料波動較大,KH值從0.84波動到0.96;有時會出現(xiàn)十多個小時窯速都在2.2r/min的情況,在不按比例減少喂料量的情況下,這種操作大大提高了窯內(nèi)的填充率,增加了“結(jié)圈”“結(jié)蛋”的可能。

      (3)由于液相粘度小、燒結(jié)范圍窄,物料粘結(jié)力下降,不容易掛窯皮,出窯熟料易產(chǎn)生飛砂料,對耐火材料的沖刷力增加,嚴重影響窯內(nèi)襯料的使用壽命。

      圖1和圖2是我公司生產(chǎn)普通硅酸鹽熟料和G級高抗硫油井水泥熟料時的窯皮溫度分布情況對比。

      從筒體溫度掃描上看,在生產(chǎn)普通熟料時,從窯頭到燒成帶筒體溫度均勻分布在220~280℃左右。過渡帶筒體溫度在260~320℃左右,且燒成帶窯皮長度占窯長的35%。而窯從煅燒普通水泥熟料向煅燒特種水泥熟料轉(zhuǎn)產(chǎn)期間,容易出現(xiàn)較大波動。從圖2中可以發(fā)現(xiàn),原來16~21m處的主窯皮全部垮掉,致使筒體溫度偏高,威脅到窯襯的使用壽命。掉窯皮時篦冷機一二段、錘破和斜車電流異常偏高,大塊窯皮能使錘破機堵塞跳停,造成停窯的事故。

      (4)窯操作員有時會加大頭煤的用量,當頭煤用量過大時,頭尾煤比例失衡,尾煤加不進去,導致分解爐溫度更加難以控制,爐溫波動帶來窯況波動,形成惡性循環(huán)。

      (5)生產(chǎn)油井水泥熟料的過程中,有時在堵塞或躥料后,重新投料時操作員認為物料易燒,恢復較快,追求短時間內(nèi)使窯況恢復到正常狀態(tài),調(diào)整窯速較快,有時還會發(fā)生二次跑生料。

      3 解決措施

      3.1 針對生料制備、煤磨階段存在問題所采取的解決辦法

      (1)更換了大流量的砂巖秤和鐵粉秤,滿足了生料磨的需求。

      (2)在化驗室調(diào)整配料之前,車間提前對生料磨進行定檢,排除設(shè)備故障。在生產(chǎn)油井水泥熟料的前兩、三天,補加研磨體,保持較高的生料庫位。同時,操作員應(yīng)適當降低生料細度≤14%以下,為變料做好準備。

      (3)現(xiàn)場崗位人員應(yīng)加強巡檢力度,保持秤體各負壓系統(tǒng)暢通,穩(wěn)定喂煤量。

      (4)轉(zhuǎn)換前利用檢修時間對粉研秤柔性分格輪更換耐磨羊毛氈墊,增強鎖風效果,解決下煤不穩(wěn)的情況。

      (5)為提高煤磨進口溫度,將溫度達920℃左右的三次風引入煤磨熱風管,使磨機出磨風溫達到了60~70℃,降低了出磨煤粉水分,有效防止了煤粉倉結(jié)露情況。

      3.2 生產(chǎn)油井熟料C4A和C4B錐體堵塞、塌料嚴重及爐壁經(jīng)常燒損的原因分析

      (1)由于原來設(shè)計C4AB下料口的撒料板角度和長度不太合適,擋風比較嚴重,每當窯尾系統(tǒng)拉風小時,會導致兩側(cè)三次風抽不進爐內(nèi),反而朝著窯頭方向流動,導致C4A和C4B來料被帶到三次風管內(nèi),堵塞三次風管道,影響爐內(nèi)熱工制度。這種情況在生產(chǎn)普通熟料時也會發(fā)生。

      (2)我公司對預(yù)分解系統(tǒng)改造時,由于受預(yù)熱器塔架空間的限制,不得不將C4AB下料管與垂直方向上做成大約θ=40°左右的傾角,且下料管較短僅為2m,如圖3所示。由于物料的勢能較小,一旦物料稍微粘結(jié),就會造成下料不暢。輕者用空氣炮打,造成塌料,重則導致物料在下料管內(nèi)堆積堵塞。塌落的物料倒流入三次風管內(nèi),由此造成三次風管堵塞,因三次風量少造成分解爐內(nèi)氣體流場和煤粉燃燒急劇減弱,系統(tǒng)工況進一步惡化。

      圖1 生產(chǎn)普通硅酸鹽熟料的窯皮溫度分布情況

      圖2 生產(chǎn)G級高抗硫油井水泥熟料時窯皮溫度最終的分布情況

      (3)由于喂煤、喂料量波動或窯況差時導致煤粉燃燒不充分,使得分解爐溫度急劇上升,四級溫度隨之升高(一般在高于820℃后),再加上油井熟料Fe2O3含量較高,達到了5.0%以上,當系統(tǒng)出現(xiàn)不完全燃燒時,三價鐵被CO還原成二價鐵量會增大,物料極易在四級提前生成液相,發(fā)生堵塞。

      3.3 上述問題的解決措施

      (1)將原長度為600mm、斜度為35°的撒料板抽出,安裝上長約500mm、斜度為55°的撒料板,擴大兩側(cè)三次風入預(yù)熱爐出口面積,如圖4所示。在投料初期,通過在四級下料管內(nèi)插入高壓風,幫助物料下料順暢。

      (2)將C4A和C4B的下料口分別向爐側(cè)移動200mm,盡量讓C4物料進入預(yù)燃爐內(nèi),讓物料拋撒到爐內(nèi)。在兩個三次風管出口處,爐的徑向方向上各自砌一道豎的耐火磚墻(見圖5),以減小三次風出口截面積,提高三次風速,保證入爐物料能夠充分分散、懸浮,擴大物料換熱面積,提高傳熱效率,從而穩(wěn)定分解爐工況條件,減少預(yù)燃爐塌料的發(fā)生。

      (3)嚴格控制C4AB下料管溫度不超過800℃。

      (4)將高壓風管插入C4AB下料管內(nèi),破壞高溫物料粘結(jié)、結(jié)拱,確保下料順暢。

      (5)對分解爐出口溫度控制操作要求“勤調(diào)整,小波動”,盡量在目標控制值的±5℃范圍內(nèi)波動。

      (6)維修人員一定要保證C4AB下料管空氣炮工作正常。

      (7)在生產(chǎn)油井熟料前務(wù)必將預(yù)熱器系統(tǒng)結(jié)皮用高壓水槍清理一遍,盡量使系統(tǒng)壓力恢復到剛檢修完的狀態(tài),并制定生產(chǎn)油井熟料時的操作參數(shù),四班必須嚴格執(zhí)行。

      3.4 制定油井熟料生產(chǎn)期間的操作參數(shù)

      我公司在生產(chǎn)G級高抗硫酸鹽型油井水泥熟料時,選擇了以下配料方案:KH=0.90±0.01,SM=2.40±0.10,AM=0.75±0.10,C3S≥50% ,C3A≤3%,C4AF+2C3A≤24%。

      油井熟料和普通熟料主要參數(shù)控制值如表2所示。

      3.5 生產(chǎn)油井水泥熟料期間出現(xiàn)飛砂料現(xiàn)象的主要原因

      (1)有時為了控制游離鈣,將分解爐溫度控制得相對較高。如果過分追求更高的分解率,而燒成帶受火焰形狀限制不可能隨意拉長,勢必造成窯內(nèi)過渡帶延長,物料在900~1250℃之間停留時間過長。在這個溫度下,物料擴散速度很快,又無法形成阿利特,就會造成貝利特和fCaO再結(jié)晶,形成粗大結(jié)構(gòu),降低物料的活性和晶格缺陷活性,這都會阻礙A礦的形成。嚴重時造成熟料過燒,又有大量的粉粒,即形成“飛砂料”。

      圖4 改造后的撒料板

      圖5 三次風管入爐處截面示意

      表2 油井熟料和普通熟料控制參數(shù)

      (2)AM偏低,液相粘度低,表面張力低,使物料粘結(jié)成大顆粒的機會下降,從而形成飛砂料。

      3.6 上述問題的解決措施

      (1)適當降低分解爐以及五級下料管溫度;開大三次風閘閥,高溫三次風使得尾煤燃燒充分,分解爐爐溫穩(wěn)定。

      (2)噴煤管應(yīng)比正常往外拉,提高二、三次風溫,提高燒成帶溫度。

      (3)篦冷機一段要實現(xiàn)厚料層操作。穩(wěn)定而高的料層厚度有助于提高二次風溫,為燃燒創(chuàng)造條件,提高火焰溫度。

      3.7 生料轉(zhuǎn)變階段窯皮大范圍垮落并出現(xiàn)“結(jié)蛋”現(xiàn)象的解決措施

      操作中要控制煤粉細度≤8%,生料細度≤14%,盡可能用物料先穩(wěn)定分解爐出口溫度,穩(wěn)定拉風量,緩慢提高窯速,保證熟料結(jié)構(gòu)致密,結(jié)粒細小均勻,嚴格控制fCaO的含量<1%。

      表3 油井水泥熟料與普通硅酸鹽水泥熟料化學成分分析,%

      表4 油井水泥熟料與普通硅酸鹽水泥熟料率值和礦物組成,%

      表5 油井水泥熟料與普通硅酸鹽水泥熟料的物理、力學性能指標

      圖6 2010年9月27日9:00油井熟料生產(chǎn)期熟料的XRD圖譜

      圖7 2010年9月27日9:00油井熟料生產(chǎn)期熟料的SEM照片及EDS分析

      3.8 選擇合適的配料率值和液相量

      通過不斷摸索,當熟料SM=2.40±0.10、AM=0.75±0.10、KH 在0.91~0.92之間時,不但可以緩解預(yù)熱器結(jié)皮現(xiàn)象,而且窯況會相對穩(wěn)定,fCaO也好控制。

      此外,生產(chǎn)油井水泥熟料的過程中,有時在堵塞或跑生料后,在重新投料時,操作員要有耐心,調(diào)整窯速的速度不要過快,避免發(fā)生二次躥生。

      4 效果

      通過以上改進措施,我公司分別于2010年9月份、2011年9份和2012年3月以及2012年6月份四次成功生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)合格的G級高抗硫油井水泥熟料,并且通過改進和優(yōu)化工藝參數(shù)后,在轉(zhuǎn)換成普通熟料時生產(chǎn)也更加穩(wěn)定。

      (1)油井熟料與普通熟料的各物理、化學指標和礦物力學強度對比如表3~5所示。

      (2)油井熟料的XRD圖譜見圖6。

      (3)不同熟料的SEM照片及EDS分析。通過對試樣進行XRD、SEM等微觀分析,其礦物組成與化學分析基本一致。XRD分析顯示,各熟料的硅酸鹽礦物組成主要是C3S、C2S,中間相礦物主要是C3A、C4AF。四種熟料均有較強的C3S衍射峰,且熟料的C3A衍射峰均很弱。SEM照片顯示,油井水泥熟料(圖7)煅燒較好,阿利特礦物發(fā)育較為均勻,邊界清晰,中間相較多,這與配料時設(shè)定的SM低、液相量高是一致的?!?/p>

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