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      三廢綜合混燃爐應(yīng)用技術(shù)總結(jié)

      2013-11-05 05:20:42鄭維玲江蘇晉煤恒盛化工股份有限公司
      節(jié)能與環(huán)保 2013年1期
      關(guān)鍵詞:造氣氣爐三廢

      鄭維玲 江蘇晉煤恒盛化工股份有限公司

      三廢流化混燃爐,是將造氣生產(chǎn)過程產(chǎn)生的吹風(fēng)氣、造氣爐渣、造氣除塵器細(xì)灰等,摻配入部分煤矸石、煙煤、無煙煤粉沫,在爐內(nèi)流化燃燒,產(chǎn)生高溫?zé)煔饧袩崃炕厥盏难b置。

      某化工股份有限公司,年生產(chǎn)能力65萬t合成氨、80萬t尿素、40萬t甲醇,由于生產(chǎn)能力的不斷增大,蒸汽供應(yīng)緊張問題越來越突出,原來的蒸汽生產(chǎn)能力已不能滿足現(xiàn)有的工藝生產(chǎn)要求。鍋爐煤耗高,效率低,浪費(fèi)資源,污染環(huán)境;此外,造氣爐產(chǎn)生爐渣無法處理,鍋爐煙氣中污染物含量(煙塵和SO2)排放超標(biāo),造成了較大的環(huán)保壓力。為了解決上述問題,發(fā)揮汽電聯(lián)產(chǎn)綜合利用優(yōu)勢,采用了一套55t/h、3.82MPa、450℃節(jié)能環(huán)保型三廢綜合混燃爐,設(shè)計(jì)可回收燃燒12臺Φ2800造氣爐吹風(fēng)氣,生產(chǎn)過熱蒸汽,并入電廠蒸汽管網(wǎng)發(fā)電,汽機(jī)抽汽返回化肥生產(chǎn)裝置使用。

      該項(xiàng)目燃料為該公司化肥生產(chǎn)過程中有組織排放中的吹風(fēng)氣和合成兩氣(循環(huán)機(jī)填料回收氣與膜分離尾氣)、造氣爐渣60%、熱電爐灰15%(氣渣灰統(tǒng)稱“三廢”)、白煤沫25%,燃料資源充足穩(wěn)定。

      表1 鍋爐房主要參數(shù)對比

      項(xiàng)目的工藝技術(shù)采用最新研制開發(fā)的專利技術(shù),屬成熟工藝,具有可靠的先進(jìn)技術(shù)保證。

      1 三廢流化混燃爐項(xiàng)目設(shè)計(jì)情況

      設(shè)計(jì)規(guī)模:可全部回收12臺造氣爐(Φ2800)吹風(fēng)氣。

      工藝參數(shù):吹風(fēng)氣流量=100000Nm3/h,其中:CO215.3%,CO6.6%,H21.4%,CH41.0%,O20.5%,N2+Ar75.2%,平均溫度220℃;合成兩氣流量=1500 Nm3/h,其中:H228%,CH426%,N2+Ar46%,常溫;軟水溫度100℃;組合除塵器出口煙氣(峰值)流量=170000Nm3/h,溫度950℃,系統(tǒng)排煙溫度≤140℃,CO%≤0.1%,O2%:2~6,煙氣中煙塵含量≤45mg/Nm3,SO2≤350mg/Nm3;混燃爐和組合除塵器外壁溫度≤60℃;燃燒后的灰渣的可燃物≤2%。

      2 項(xiàng)目運(yùn)行情況和優(yōu)勢分析

      該工程2010年2月底破土動工,至12月10日全系統(tǒng)施工結(jié)束。于2011年2月12日投料試車成功,隨著送吹風(fēng)氣的穩(wěn)定運(yùn)行,2月20日通過144h工程驗(yàn)收測試。裝置投運(yùn)一年多以來,運(yùn)行安全穩(wěn)定,產(chǎn)汽量高,運(yùn)行狀態(tài)良好,各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)要求。

      燃燒后的灰渣的可燃物≤2%,基本達(dá)到“吃干榨盡”,清潔生產(chǎn)。

      該裝置采用微機(jī)DCS控制系統(tǒng)操作,電機(jī)為變頻調(diào)速,開爐點(diǎn)火電子打火,燃油升溫,一般兩小時(shí)可達(dá)滿負(fù)荷生產(chǎn),運(yùn)行安全穩(wěn)定可靠,負(fù)荷可在50%~110%范圍方便調(diào)節(jié),回收4~12臺爐吹風(fēng)氣,爐膛壓力波動較小,尤其是受后工段生產(chǎn)波動影響需停爐時(shí),可隨時(shí)停爐壓火6~8小時(shí)。具體運(yùn)行指標(biāo)見表1:

      3 效益分析

      裝置投運(yùn)以來,運(yùn)行安全穩(wěn)定,產(chǎn)汽量高,經(jīng)濟(jì)效益顯著,環(huán)保效果明顯。

      (1)節(jié)約投資。裝置決算總投資1380萬元,與其他類型三廢爐比較,可節(jié)約投資300多萬元。

      (2)生產(chǎn)成本低。裝置正常運(yùn)行時(shí),按照造氣爐渣、熱電爐灰與白煤沫比例摻燒,回收4~12爐吹風(fēng)氣,實(shí)際可生產(chǎn)50~56t/h蒸汽,由于蒸汽充足,尿素生產(chǎn)負(fù)荷提升,造氣爐蒸汽供應(yīng)適當(dāng),爐況更加穩(wěn)定,帶動整個公司生產(chǎn)穩(wěn)定,生產(chǎn)成本降低。單從2011年下半年和2012年上半年噸尿素沫煤消耗比上一年度同期降低10kg核算,就此項(xiàng)而言,上述期間效益為43.3萬×10÷1000×550=238.15萬元,三年便可收回投資(注:2011年下半年和2012年上半年工業(yè)園生產(chǎn)尿素43.3萬噸,沫煤平均進(jìn)廠價(jià)550元/噸)。

      (3)減排效益顯著。三廢綜合混燃爐設(shè)有二級除塵器和脫硫裝置,近期經(jīng)市環(huán)保監(jiān)測部門檢測數(shù)據(jù)為:煙塵23~45 mg/Nm3,SO2 310~350mg/Nm3,達(dá)到《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13271-2001)》環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。加之二臺小燃煤鍋爐停運(yùn),鍋爐煙氣煙塵和SO2排放量大幅度減少。

      4 結(jié)論

      該項(xiàng)目的建設(shè)投產(chǎn),為工業(yè)企業(yè)的清潔生產(chǎn)提供了新的思路,項(xiàng)目所需的原料是該公司化肥生產(chǎn)過程產(chǎn)生的尾氣,回收利用,變廢為寶,開辟了一條利用排放尾氣的新途徑。對于化肥企業(yè)來講,具有十分重要顯著的環(huán)境效益和社會效益,實(shí)現(xiàn)了公司“節(jié)能、環(huán)保、安全、效益”的技改宗旨。

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