蒲霞 張家麟
【摘 要】通過分析潤滑油溫度、機間風溫、葉輪結(jié)垢、中間冷卻器堵塞對壓縮機平穩(wěn)運行造成的影響,結(jié)合空分車間設(shè)備運行實際情況提出相應(yīng)的控制措施,解決了影響壓縮機長周期運行的關(guān)鍵因素,確保壓縮機組平穩(wěn)運行、煉油生產(chǎn)裝置工業(yè)風平穩(wěn)供應(yīng)。
【關(guān)鍵詞】壓縮機;油溫;風溫;葉輪結(jié)垢;平穩(wěn)運行
0.引言
空分車間是公司煉油系統(tǒng)的風氮供應(yīng)中心,是動力系統(tǒng)的重要組成部分。第一空壓站及新建空分空壓裝置主要設(shè)備是大型離心式空氣壓縮機組,機組能否平穩(wěn)運行直接關(guān)系到風氮系統(tǒng)安全。本文從機組關(guān)鍵潤滑油溫度、機間風溫、葉輪結(jié)垢和中間冷卻器堵塞等方面入手,探索保證壓縮機安全運行的控制手段。
1.潤滑油溫度超標對壓縮機影響
我們常用的離心式壓縮機使是一種高速運轉(zhuǎn)的設(shè)備,為保證機組安全運行,在機組軸瓦和變速齒輪等處必須使用潤滑油進行潤滑,因此潤滑油的溫度高低對機組運行狀況起著決定性的作用。
油溫過低一般發(fā)生在壓縮機開機前,停用的壓縮機在開機前必須將機組油溫加熱到30℃以上,否則開機后容易加大機組傳動部位的摩擦,設(shè)備得不到充分潤滑,造成設(shè)備危害。油溫過低主要發(fā)生在冬季,應(yīng)加強廠房的密封和采暖保溫,室內(nèi)可關(guān)閉油冷器循環(huán)水閥門,保持油溫在30℃以上。
機組油溫過高主要發(fā)生在機組運行中。以英格索蘭機組為例,它的油溫要求控制在40℃-45℃之間,高于49℃則可能使油質(zhì)變差,潤滑油起不到潤滑效果,加大設(shè)備的磨損。導(dǎo)致油溫過高的因素較多,且主要發(fā)生在夏季,其中主要因素有:氣溫過高;循環(huán)冷卻水的溫度較高或油冷卻器堵塞;油冷卻器效率低等。
針對夏季循環(huán)冷卻水的水溫居高不下導(dǎo)致的油溫升高,應(yīng)及時采取降溫措施,降低循環(huán)水溫或增大循環(huán)水量。目前我們已對機組原有油冷卻器進行了改造,用板式換熱器代替原有管束式換熱器,有效提高了油冷器換熱效率;通常油冷卻器堵塞也是油溫升高的原因之一, 因此應(yīng)定期檢查冷卻器的使用效果,發(fā)現(xiàn)油冷卻器堵塞要及時清理, 以保證油冷卻器的冷卻效果和設(shè)備的正常運行。
2.中間冷卻器溫度對機組運行的影響
中間冷卻器有壓縮機之肺的形象比喻,它的冷卻效果和可靠性直接影響壓縮機的整機效率。中間冷卻器通過降低進入下一級壓縮空氣溫度達到降低壓縮功率,有助于增加設(shè)備效率。在離心式空氣壓縮機中 ,中冷器的冷卻效果不好可能會引起某一級葉輪進入喘振工作區(qū) ,從而導(dǎo)致整個機組喘振。影響中間冷卻器效果的原因有:
①供水量不足??諝獾臒崃坎蛔阋员焕鋮s水帶走,造成氣溫升高。在運行中一般通過監(jiān)視冷卻水溫度和控制供水量來保證換熱效果。
②供水溫度太高。水溫高使水、氣之間溫差縮小,傳熱冷卻效果差,同樣的冷卻水量,使氣體冷卻后溫度仍然很高。
③冷卻水管內(nèi)水垢多或被泥沙、有機質(zhì)堵塞,或者冷卻器氣測冷卻后有水分析出,未能及時排出,都會影響傳熱工況,影響冷卻效果。
圖-1是壓縮機由實驗得出的當冷卻水溫度由10℃升到30℃時的性能曲線變化。此外,當下級吸氣量減少時,造成前一級壓出的氣量無法全部“吃進”,容易使前一級的工作進入喘振區(qū),在該級發(fā)生喘振。通過長期的操作摸索,我們得出中間冷卻器的溫度應(yīng)控制在30℃~38℃之間為宜,溫度過低會使空氣中水分大量析出,排放不及進入下一級易導(dǎo)致機組振動升高發(fā)生喘振或葉輪損壞;溫度過高三級出口溫度升高,則使機組功耗增大、效率下降,易導(dǎo)致機組末級溫度超高而聯(lián)鎖停機。
3.空氣壓縮機葉輪結(jié)垢對壓縮機的影響
在對壓縮機運行的監(jiān)控中,我們發(fā)現(xiàn)影響壓縮機運行的另一重要原因是壓縮機的振動。從運行維護角度來說,造成機組軸振動高的原因主要是機組葉輪結(jié)垢造成的機組轉(zhuǎn)子動平衡被破壞,尤其蘭州地處西北部沙塵較多的地區(qū),機組葉輪結(jié)垢就更應(yīng)值得重視。
3.1葉輪表面結(jié)垢對壓縮機的影響
葉輪表面結(jié)垢是一種常見現(xiàn)象,特別是入口過濾器長時間使用以后,機組葉輪結(jié)垢會造成機組動平衡破壞,振動上升的速度相對較快。在解決這一問題上,我們曾采取了很多方法,最終通過反復(fù)論證采取了以下措施:
①每年定期清洗機組葉輪和擴壓器,消除葉輪結(jié)垢。
②由于大氣質(zhì)量差,粉塵含量高等問題,提高壓縮機入口過濾器濾芯的過濾精度。
③加強對入口過濾器壓差的觀察,當過濾器壓差>650Pa時及時更換過濾筒。
④消除氣體短路,對入口過濾器到一級葉輪部位的管道和外露部位加強密封,同時應(yīng)注意過濾器本身的密封。
通過以上措施,在工藝方面能夠有效的控制機組軸振動在控制范圍內(nèi)。
3.2減少葉輪磨損的方法
在機組檢修時,我們發(fā)現(xiàn)葉輪的葉片根部常有磨損現(xiàn)象,有時磨損還比較嚴重,這說明在氣體壓縮過程中有冷凝水進入了入下一級葉輪中。為了最大限度地減少冷凝水對葉輪的磨損,減少機組檢修維護次數(shù),我們采取了以下措施:
①給壓縮機每個中間冷卻器都增加了電子疏水器,確保冷凝液能全部排出。同時將連接中間冷卻器與疏水器的旁通閥保持一定的開度,避免中間冷卻器內(nèi)部積水進入下一級。
②控制機組中冷器出口風溫度大于30℃,防止過多的冷凝水析出。
③將壓縮機各級的進口鑄鐵管道內(nèi)部進行防腐處理,避免管道產(chǎn)生鐵銹。
4.中冷器堵塞對壓縮機的影響
對于中冷器堵塞,主要原因是循環(huán)水質(zhì)差,導(dǎo)致水管和冷卻器芯子中沉積有大量的污泥及油污堵塞了冷卻器芯子,造成流水不暢,導(dǎo)致各級排氣溫度急劇升高。特別是到了夏天,由于環(huán)境溫度的升高,這種情況還會加劇,大大超過了空壓機的正常溫度值,對安全生產(chǎn)帶來極大的隱患,也對空壓機的性能造成了損傷。對于英格索蘭壓縮機來說,最突出的現(xiàn)象是機組一、二級出口溫度偏高。為了保證生產(chǎn)正常, 2010年6月分別對中冷器進行了清洗,通過壓縮機正常運轉(zhuǎn),驗證了此次清洗效果非常明顯,壓縮機一級、二級出口風溫比清洗前有明顯的降低,從而保證了壓縮機安全可靠運行。
5.結(jié)論
本文從機組關(guān)鍵溫度、葉輪結(jié)垢和中間冷卻器堵塞等方面分析了影響壓縮機組長周期運行的原因,結(jié)合裝置機組實際運行情況,通過對機組油溫高低、中冷器溫度、環(huán)境溫度、葉輪結(jié)垢和中間冷卻器堵塞等的因素進行分析,得出要將油溫控制在45℃-49℃之間;中冷器溫度控制在30℃-38℃之間為宜;通過采取通風措施將壓(下轉(zhuǎn)第107頁)(上接第73頁)縮機運行環(huán)境溫度控制在40℃以下;安裝中冷器電子疏水器,每年定期清洗葉輪減少葉輪結(jié)垢;定期清洗中冷器以保證機組中間溫度。通過以上手段能夠有效保證設(shè)備良好運行。預(yù)計在今后長周期運行中,每年檢維修次數(shù)將減少到1次即常規(guī)檢修,同時在很大程度上減少了人工維護工作量。雖然從目前看產(chǎn)生的經(jīng)濟效益不是很大,但由此基本解決了制約大機組長周期運行的重要因素,杜絕了因工藝條件超限造成的設(shè)備停車,確保了煉油系統(tǒng)各生產(chǎn)裝置工業(yè)風的平穩(wěn)供應(yīng),從安全保供方面產(chǎn)生的經(jīng)濟效益將不可估量。 [科]
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