陳 媛 王 旭
1.國(guó)網(wǎng)技術(shù)學(xué)院新能源培訓(xùn)部 山東 泰安271000;
2.國(guó)網(wǎng)技術(shù)學(xué)院檢修培訓(xùn)部 山東 泰安 271000
目前大中型電站鍋爐上普遍采用回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器,但是在運(yùn)行中,由于空氣預(yù)熱器的轉(zhuǎn)子受熱不同,使得轉(zhuǎn)子上端徑向膨脹大于下端,轉(zhuǎn)子將產(chǎn)生“蘑菇狀”變形。冷態(tài)時(shí)沒(méi)有正確調(diào)整好的密封間隙,在熱態(tài)的情況下有的就會(huì)增大,使得漏風(fēng)增大,見(jiàn)圖1。因此漏風(fēng)率是影響空氣預(yù)熱器經(jīng)濟(jì)性的重要指標(biāo)之一。
圖1 轉(zhuǎn)子的冷態(tài)和熱態(tài)情況
為了有效控制空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率,降低送、引風(fēng)機(jī)電耗,提高鍋爐效率,不少?gòu)S家采用空預(yù)器柔性接觸式密封改造技術(shù),對(duì)空預(yù)器徑向加裝柔性接觸式密封組件,對(duì)其軸向、旁路密封系統(tǒng)進(jìn)行更換及調(diào)整,以提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)效益。
柔性接觸式密封基本工作原理是將扇形板固定在某一合理位置,柔性接觸式密封系統(tǒng)安裝在徑向轉(zhuǎn)子格倉(cāng)板上,在未進(jìn)入扇形板時(shí),柔性接觸式密封滑塊高出扇形板5mm~10mm。當(dāng)柔性接觸式密封滑塊運(yùn)動(dòng)到扇形板下面時(shí),合頁(yè)式彈簧發(fā)生形變。密封滑塊與扇形板接觸,形成嚴(yán)密無(wú)間隙的密封系統(tǒng)。當(dāng)該密封滑塊離開(kāi)扇形板后,合頁(yè)式彈簧將密封滑塊自動(dòng)彈起,以此循環(huán)進(jìn)行[1]。圖3柔性接觸式密封安裝立體圖。
1)采用柔性接觸式密封技術(shù),不會(huì)形成密封間隙,扇形板與密封滑塊間沒(méi)有間隙,沒(méi)有氣流通過(guò),所以沒(méi)有沖刷磨損問(wèn)題,密封效果好,系統(tǒng)能長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行[1]。
圖2 柔性接觸式密封運(yùn)行示意圖
圖3 柔性接觸式密封安裝立體圖
2)采用合頁(yè)式彈簧,空預(yù)器轉(zhuǎn)子在熱態(tài)運(yùn)行下允許有一定的圓端面變形及圓周方向的變形,非常適合空預(yù)器的改造[1]。
3)自潤(rùn)滑合金高溫下干磨擦系數(shù)μ=0.1,對(duì)主軸電機(jī)驅(qū)動(dòng)電流影響甚小,增加不超過(guò)2A[1]。
4)工廠化生產(chǎn),簡(jiǎn)化了現(xiàn)場(chǎng)安裝的工藝程序,工期短、效果好。
3.1.1 設(shè)備簡(jiǎn)介
中電投貴州金元納雍發(fā)電總廠總裝機(jī)容量8×300MW,每臺(tái)鍋爐配二臺(tái)空氣預(yù)熱器,設(shè)計(jì)燃料為納雍無(wú)煙煤。其中納雍發(fā)電總廠(一廠2號(hào))鍋爐采用三分倉(cāng)容克式空氣預(yù)熱器,為哈爾濱鍋爐廠配套產(chǎn)品,布置在鍋爐尾部豎井煙道下,主軸垂直布置。預(yù)熱器采用全模式倉(cāng)格結(jié)構(gòu),空氣和煙氣逆流換熱,空氣自下而上流動(dòng),煙氣自上而下流動(dòng)。
3.1.2 設(shè)備改造前存在的問(wèn)題
但是,自投運(yùn)以來(lái),鍋爐空預(yù)器漏風(fēng)率偏高,均大于設(shè)計(jì)值。機(jī)組運(yùn)行時(shí)間越長(zhǎng),空預(yù)器漏風(fēng)越嚴(yán)重,嚴(yán)重威脅鍋爐安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。主要存在的問(wèn)題包括:
1)空預(yù)器堵塞、漏風(fēng),會(huì)導(dǎo)致燃燒過(guò)程中鍋爐缺氧,負(fù)荷帶不滿。290MW時(shí)氧量是2%,引起水冷壁低氧腐蝕,降低鍋爐熱效率,使鍋爐的安全運(yùn)行受到影響。
2)原設(shè)計(jì)的空預(yù)器出口一次風(fēng)溫為378℃,二次風(fēng)溫為364℃。但運(yùn)行中空預(yù)器的出口熱風(fēng)溫度在320℃左右,與原設(shè)計(jì)值相差較大。
3)空預(yù)器漏風(fēng)率增高,會(huì)加大鍋爐送風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)等風(fēng)機(jī)的負(fù)荷,導(dǎo)致廠用電率升高。
4)漏風(fēng)導(dǎo)致高負(fù)荷時(shí)飛灰含碳量增大,對(duì)鍋爐設(shè)備的磨損較大,使設(shè)備的使用壽命降低。
現(xiàn)針對(duì)空預(yù)器密封間隙過(guò)大,漏風(fēng)率過(guò)大(11%左右)的現(xiàn)象,提高空預(yù)器運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性,增加鍋爐效率,該廠通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)現(xiàn)有空預(yù)器密封技術(shù)進(jìn)行了解和技術(shù)論證,采納北京華能達(dá)電力技術(shù)責(zé)任有限公司提供的徑向冷熱端安裝柔性接觸式密封技術(shù),對(duì)該爐A、B空預(yù)器密封系統(tǒng)進(jìn)行改造。
3.1.3 空預(yù)器改造效果
改造后,該廠空預(yù)器漏風(fēng)率大幅下降,改造工作取得了良好的效果。表1為改造前、后2號(hào)爐空預(yù)器漏風(fēng)率對(duì)照表,表2為改造前、后2號(hào)爐空預(yù)器參數(shù)對(duì)比表。
表1 2號(hào)爐空預(yù)器改造前、后漏風(fēng)率對(duì)照表
從表1中可以看出,空預(yù)器密封改造后,漏風(fēng)率由改造前11.16%下降為4.61%,使得引、送、一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行電流下降,廠用電量大幅度下降。并且改造后空預(yù)器處熱風(fēng)溫度提高,引起制粉電耗降低。由此影響供電煤耗下降1.3755g/kW·h(中電投對(duì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn):空預(yù)器漏風(fēng)率每變化1%,影響供電煤耗0.21g/kW·h)。按單機(jī)年發(fā)電量16.5億kW·h計(jì)算,該項(xiàng)改造將每年節(jié)約標(biāo)煤2269噸,按每噸標(biāo)煤540元/噸計(jì)算,節(jié)約人民幣122.526萬(wàn)元。
表2 改造前、后2號(hào)爐空預(yù)器參數(shù)對(duì)比表
3.2.1 設(shè)備概況
貴州西電黔北發(fā)電廠#2鍋爐為300MW亞臨界壓力機(jī)組,配一次再熱、單爐膛平衡通風(fēng)、自然循環(huán)、單汽包鍋爐。鍋爐設(shè)計(jì)安裝兩臺(tái)三分倉(cāng)容克式空氣預(yù)熱器,為豪頓華公司配套產(chǎn)品,型號(hào)為28.5VNT1800,布置在尾部豎井下。自投運(yùn)來(lái),該空預(yù)器漏風(fēng)率偏大,嚴(yán)重影響鍋爐經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及運(yùn)行的安全性。
3.2.2 改造前設(shè)備存在的問(wèn)題
2011年1月6日,貴州電力試研院對(duì)#2爐空預(yù)器進(jìn)行漏風(fēng)測(cè)試,表3是測(cè)試結(jié)果:
表3 #2爐空預(yù)器改造前漏風(fēng)測(cè)試結(jié)果
從以上測(cè)出的數(shù)據(jù)可以看出,#2爐A、B側(cè)空預(yù)器漏風(fēng)率達(dá)到12.42%,遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)值6%,已經(jīng)嚴(yán)重影響到鍋爐運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性,所以,對(duì)空預(yù)器密封裝置改造已經(jīng)勢(shì)在必行。
由于#2機(jī)組投運(yùn)以來(lái)空預(yù)器的各種密封片風(fēng)蝕比較大,尤其是徑向冷端密封片風(fēng)蝕比較嚴(yán)重,密封間隙過(guò)大,造成漏風(fēng)相對(duì)比較大。因此該電廠在空氣預(yù)熱器徑向冷、熱端分別加裝柔性接觸式密封組件24分倉(cāng),徑向形成無(wú)間隙密封,能很大程度降低漏風(fēng)率,從而提高鍋爐效率,也相應(yīng)降低發(fā)電煤耗,提高機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。
3.2.3 空預(yù)器改造效果
2011年11月,貴州電力試研院對(duì)#2爐空預(yù)器進(jìn)行改造后漏風(fēng)測(cè)試,以下是測(cè)試結(jié)果:
表4 #2爐空預(yù)器改造后漏風(fēng)測(cè)試結(jié)果
從以上測(cè)出的數(shù)據(jù)可以看出,#2爐A、B側(cè)空預(yù)器改造后漏風(fēng)率只有3.9%,比改造前降低8.52%,已低于設(shè)計(jì)值6%,可以確定,此次密封片換改造是成功的。按照300MW機(jī)組相應(yīng)的漏風(fēng)率每降低1%,則煤耗降低0.21g/kW·h,則此次改造因漏風(fēng)率降低后,煤耗降低1.7981g/kW·h。進(jìn)出口氧量由改造前的4.26/6.28%, 降低至3.675/4.395%, 降低0.585/1.885%。
目前空預(yù)器還存在靠一次風(fēng)通道側(cè)的出口煙溫比靠二次風(fēng)通道側(cè)的出口煙溫低得多的情況,現(xiàn)擬準(zhǔn)備在今后的檢修中,在煙氣通道中加裝導(dǎo)流板,將大部分煙氣引到一次風(fēng)通道側(cè)的煙溫區(qū)域,也減緩兩側(cè)出口煙溫偏差過(guò)大的問(wèn)題。
3.3.1 設(shè)備概述
國(guó)電康平電廠2×600MW超臨界機(jī)組的鍋爐為哈爾濱鍋爐廠制造,于2009年8月份投產(chǎn)發(fā)電。每臺(tái)鍋爐設(shè)計(jì)安裝的兩臺(tái)回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器均為哈爾濱鍋爐廠制造,型號(hào)為31-VI(T)-1600-QMR。機(jī)組投產(chǎn)后扇形板自動(dòng)跟蹤始終不好用,借機(jī)組停運(yùn)機(jī)會(huì),對(duì)預(yù)熱器各部密封間隙進(jìn)行檢查測(cè)量,其間隙值都偏離設(shè)計(jì)值很大,并且扇形板存在不水平等缺陷。通過(guò)咨詢多家同類(lèi)型機(jī)組的空氣預(yù)熱器的運(yùn)行情況,了解到扇形板自動(dòng)跟蹤密封裝置運(yùn)行都不穩(wěn)定,不能保證密封間隙的最佳值,從而使預(yù)熱器漏風(fēng)率偏大,這無(wú)疑就增加了引風(fēng)機(jī)電耗,給電廠節(jié)能降耗工作的開(kāi)展帶來(lái)了很大困難,因而對(duì)空氣預(yù)器的密封改造降低空氣預(yù)器漏風(fēng)率是非常必要的。
該廠選定空預(yù)器柔性接觸式密封改造技術(shù),對(duì)空預(yù)器徑向加裝柔性接觸式密封組件,對(duì)其軸向、旁路密封系統(tǒng)進(jìn)行更換及調(diào)整,以提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)效益。
3.3.2 改造后效果
進(jìn)行柔性接觸式密封改造后,#1爐空氣預(yù)熱器的平均漏風(fēng)率由9%左右降到平均4.25%(1A側(cè)4.64%,1B側(cè)3.87%),使鍋爐的送風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)的功率消耗減少,熱風(fēng)溫度提高,鍋爐得到充分燃燒,使飛灰可燃物降低。一般漏風(fēng)率下降12%,可以提高鍋爐效率1%。按漏風(fēng)率4.25%計(jì)算,鍋爐效率提高0.4%,節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤總量1.36g/kW·h。機(jī)組年利用小時(shí)為4343h,因此每年節(jié)約標(biāo)煤3544噸,按每噸標(biāo)煤820元/噸計(jì)算,節(jié)約人民幣約290萬(wàn)元。取得了巨大的經(jīng)濟(jì)效益。
通過(guò)以上三個(gè)電廠的應(yīng)用實(shí)例不難發(fā)現(xiàn),鍋爐空預(yù)器進(jìn)行柔性接觸式密封改造后密封性提高,漏風(fēng)率降低,從而帶來(lái)了很大經(jīng)濟(jì)效益。由此可見(jiàn),柔性接觸式密封改造技術(shù)在回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器上的應(yīng)用取得巨大的成功,但是想要進(jìn)一步降低漏風(fēng)率,還需要各位學(xué)者和一線人員的共同研究和努力。
[1]暢曉峰,魯鳳鵬,馬麗君.350MW機(jī)組空氣預(yù)熱器柔性接觸式密封改造[J].電力技術(shù),2009,(4):25-29.
[2]張長(zhǎng)偉,朱立軍.300MW電站空預(yù)器漏風(fēng)分析與治理[J].科技資訊,2009,(3):123-124.
山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)報(bào)2013年1期