黃文強(qiáng)李 勁
(1.廣東粵電中山熱電廠有限公司,廣東,中山 528445;2.廣東連州發(fā)電廠,廣東,連州 513435)
制粉系統(tǒng)是燃煤機(jī)組的重要輔助系統(tǒng),制粉系統(tǒng)的可靠性直接影響機(jī)組的安全運(yùn)行。在燃用低揮發(fā)分煤種鍋爐系統(tǒng)中,普遍采用中間儲倉式制粉系統(tǒng)。中間儲倉式制粉系統(tǒng)的運(yùn)行方式靈活,為了確保制粉系統(tǒng)運(yùn)行在最佳經(jīng)濟(jì)模式下,當(dāng)粉倉粉位較高時,需要停止某側(cè)制粉系統(tǒng)的運(yùn)行,因此中間儲倉式制粉系統(tǒng)啟停次數(shù)較多,每次啟停均會改變爐膛的燃燒工況。減少制粉系統(tǒng)啟停時,對燃燒參數(shù)的影響極為必要。
某電廠2臺鍋爐的額定容量為440t/h,燃用無煙煤,每臺鍋爐配2臺鋼球磨煤機(jī)及2臺排粉風(fēng)機(jī),采用中間儲倉式制粉系統(tǒng),熱風(fēng)送粉??疹A(yù)器出口處的350~370℃部分熱風(fēng)進(jìn)入磨煤機(jī),熱風(fēng)從磨煤機(jī)出來后,成為溫度80~90℃的乏氣,再通過排粉機(jī)進(jìn)入爐膛,排粉機(jī)出口設(shè)有5根風(fēng)管,其中4根按對角布置的方式進(jìn)入爐膛,另1根接至磨煤機(jī)入口,即排粉機(jī)再循環(huán)管,改造前的三次風(fēng)系統(tǒng)的布置,如圖1所示。
圖1 改造前三次風(fēng)系統(tǒng)圖
在啟動或停運(yùn)某側(cè)制粉系統(tǒng)的過程中,經(jīng)常出現(xiàn)爐膛出口兩側(cè)煙氣溫度偏差過大現(xiàn)象,偏差值在100~180℃,造成主、再熱蒸汽溫度偏差過大,從而造成主、再熱蒸汽超溫或低溫,運(yùn)行人員經(jīng)常要通過將一側(cè)減溫水閥門全關(guān),而另一側(cè)減溫水閥門全開來調(diào)整主、再熱蒸汽溫度。統(tǒng)計(jì)鍋爐超溫和低溫次數(shù)(統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為鍋爐出口蒸汽溫度大于545℃且持續(xù)時間超過1min計(jì)為1次;小于515℃且持續(xù)時間超過1min計(jì)為1次)。在啟動和停運(yùn)制粉系統(tǒng)過程中,出現(xiàn)的超溫或低溫現(xiàn)象,平均每年可達(dá)80次,占據(jù)了年度超溫、低溫次數(shù)的90%。啟停制粉系統(tǒng)成為運(yùn)行人員監(jiān)控的最大壓力,同時也威脅機(jī)組安全運(yùn)行。
自機(jī)組投運(yùn)后,三次風(fēng)管噴口常出現(xiàn)嚴(yán)重炭化現(xiàn)象,三次風(fēng)管噴口需每年更換,即使選用廠家提供的高等級的材料,平均每年仍要進(jìn)行更換。由于爐膛溫度高,維護(hù)人員形成習(xí)慣性思維:認(rèn)為此類設(shè)備是需要定期更換,因此沒有進(jìn)一步采取優(yōu)化措施。前幾年,因1號爐連續(xù)運(yùn)行,未更換三次風(fēng)管噴口,致使三次風(fēng)管噴口的炭化變形嚴(yán)重,造成三次風(fēng)吹損周圍水冷壁引起爆管,機(jī)組被迫停運(yùn)搶修。
三次風(fēng)管冷卻風(fēng)的主要作用是當(dāng)制粉系統(tǒng)停運(yùn)時,冷卻風(fēng)門自動打開,從二次風(fēng)箱來的冷卻風(fēng)冷卻三次風(fēng)管噴口,防止噴口燒壞,但該機(jī)組三次風(fēng)管的冷卻風(fēng)門頻繁出現(xiàn)電動裝置故障或閥門卡澀,三次風(fēng)冷卻風(fēng)門故障平均每年約21次,故障率較高。
統(tǒng)計(jì)了啟動或停運(yùn)制粉系統(tǒng)期間爐膛出口兩側(cè)的煙氣溫度,統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明,溫度變化沒有明顯的規(guī)律,但每次出現(xiàn)溫度偏差超標(biāo)后,經(jīng)運(yùn)行人員調(diào)整配風(fēng)后,爐膛出口兩側(cè)煙氣溫差會逐漸縮小,再恢復(fù)至正常范圍。在兩側(cè)或單側(cè)制粉系統(tǒng)運(yùn)行以及兩側(cè)制粉系統(tǒng)同時停運(yùn)的工況下,爐膛出口兩側(cè)煙氣溫度偏差30~60℃,在正常范圍。當(dāng)制粉系統(tǒng)啟動或停運(yùn)操作結(jié)束,達(dá)到某個穩(wěn)定的運(yùn)行工況后,爐膛兩側(cè)出口煙氣溫差在正常范圍。
通過統(tǒng)計(jì)分析,啟停制粉系統(tǒng)時的三次風(fēng)擾動是爐膛出口溫度偏差的主要原因,從而造成了蒸汽溫度出現(xiàn)偏差。
為了確保機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,必須根據(jù)粉倉粉位啟停制粉系統(tǒng)。如何設(shè)法降低三次風(fēng)對爐膛的影響,只能從制粉系統(tǒng)中查找原因。從圖1可知,鍋爐配置2套制粉系統(tǒng),A排粉機(jī)出口有4根三次風(fēng)管,分別從爐膛A、C角上層燃燒器頂部進(jìn)入爐膛,分上、下兩層布置;B排粉機(jī)出口也有4根三次風(fēng)管,分別從爐膛B、D角上層燃燒器頂部進(jìn)入爐膛,分上、下兩層布置;這樣對角布置的三次風(fēng)管,在啟停某側(cè)制粉系統(tǒng)時,三次風(fēng)形成的切圓被破壞,對爐膛燃燒切圓影響較大。
為了減少三次風(fēng)對爐膛燃燒工況的影響,需對排粉機(jī)出口的三次風(fēng)管重新優(yōu)化布置,即將A排粉機(jī)出口4根三次風(fēng)管,分別從爐膛A、B、C、D角上層燃燒器頂部進(jìn)入爐膛,統(tǒng)一布置在下層;B排粉機(jī)出口4根三次風(fēng)管,也分別從爐膛A、B、C、D角上層燃燒器頂部進(jìn)入爐膛,統(tǒng)一布置在上層,如圖2所示。這樣布置的三次風(fēng)管,無論啟停任一側(cè)制粉系統(tǒng),爐膛四個角的三次風(fēng)將同步變化,三次風(fēng)形成的切圓仍保持完好,對爐膛燃燒工況的影響會減弱,該改造方案已在機(jī)組的A級檢修中實(shí)施完成。
圖2 改造后三次風(fēng)系統(tǒng)簡圖
三次風(fēng)管噴口高溫碳化原因。(1)爐膛溫度過高;(2)三次風(fēng)管的冷卻風(fēng)量不足;(3)材料選擇錯誤。通過對爐膛溫度進(jìn)行測試,發(fā)現(xiàn)爐膛溫度在正常范圍。查詢了原制造廠的噴口材料,該噴口材料已選用目前高等級的材料,材料的選用也正確。因此,造成三次風(fēng)噴口碳化的主要原因是冷卻風(fēng)冷卻效果無法滿足要求。
由于鍋爐燃燒所需的二次風(fēng)量需要根據(jù)鍋爐負(fù)荷進(jìn)行調(diào)整,且設(shè)計(jì)中留有一定的調(diào)整余量,每個角的二次風(fēng)箱的風(fēng)壓都通過二次風(fēng)總門進(jìn)行調(diào)整,正常運(yùn)行時,經(jīng)過節(jié)流后的二次風(fēng)箱的風(fēng)壓為500~1 000Pa,原設(shè)計(jì)的冷卻風(fēng)是從二次風(fēng)箱引出,因此造成冷卻風(fēng)量不足。為了增加三次風(fēng)噴口的冷卻風(fēng)量,改變了冷卻風(fēng)管的布置,將冷卻風(fēng)管加長5~6 m,改接至二次風(fēng)母管(即二次風(fēng)箱總門前),如圖2所示,并將冷卻風(fēng)管直徑由125mm改為150mm。鍋爐運(yùn)行時,二次風(fēng)母管的風(fēng)壓為2 200~2 400Pa,這樣就提高了三次風(fēng)噴口的冷卻風(fēng)量,該項(xiàng)改造方案在該機(jī)組的B級檢修中實(shí)施完成。
原設(shè)計(jì)的冷卻風(fēng)直接從二次風(fēng)箱頂部引出,由于受空間大小的限制,風(fēng)門及其電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)只能安裝在二次風(fēng)箱頂部,而二次風(fēng)箱頂部周圍環(huán)境的溫度高,工作環(huán)境相對惡劣,因此造成風(fēng)門故障率高。將冷卻風(fēng)管改接至二次風(fēng)母管時,同步將風(fēng)門及其執(zhí)行機(jī)構(gòu)抬高2.5m重新安裝布置,避開了高溫下工作環(huán)境。
通過對制粉系統(tǒng)三次風(fēng)管、冷卻風(fēng)管的重新布置和優(yōu)化,雖未能徹底消除啟停制粉系統(tǒng)對爐膛燃燒工況的影響,但降低了啟停制粉系統(tǒng)過程中爐膛出口兩側(cè)煙氣溫度的波動幅度。改造后的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明:由于啟停制粉系統(tǒng)造成的主、再熱蒸汽超溫和低溫,平均每年只有20次;延長了三次風(fēng)噴口的使用壽命,由改造前的每年更換,現(xiàn)可運(yùn)行至2.5~3年后更換;三次風(fēng)門的故障率,由改造前的年均21次降低至5次,通過改造和優(yōu)化,提高了該機(jī)組運(yùn)行安全性,延長了設(shè)備使用壽命,降低了維護(hù)成本,實(shí)施改造后的效果很明顯。