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      水泥窯煙氣治理工程應用實例

      2013-12-23 04:24:08姚海明耿桂淦陳學功張正甫
      中國環(huán)保產業(yè) 2013年2期
      關鍵詞:水泥廠預熱器還原劑

      姚海明,耿桂淦,陳學功,張正甫

      (江蘇科行環(huán)保科技有限公司,江蘇 鹽城 224051)

      隨著各級地方政府節(jié)能環(huán)保意識的逐步增強,以及環(huán)保部《水泥廠大氣污染物排放標準》、《水泥工業(yè)污染防治最佳可行技術指南》的即將出臺,水泥行業(yè)對大氣污染治理已從粉塵、脫硫逐步向脫硝等領域邁進。水泥業(yè)作為NOx第三大貢獻領域,也需要從以往的節(jié)能降耗改造、粉塵治理等向NOx減排方向深入。在這個背景下,陜西聲威水泥廠和寧夏平羅恒達水泥廠的SNCR脫硝系統(tǒng)于2012年4月相繼投入使用,均取得了良好的使用效果,達到了預計參數(shù)。本文主要以陜西聲威水泥廠的數(shù)據(jù)為基礎,介紹了國內第一批水泥脫硝工程的經驗。

      1 設計參數(shù)

      (1)采用SNCR脫硝工藝,脫硝效率≥60%;煙囪出口氨逃逸≤15ppm;

      (2)脫硝系統(tǒng)投運前后窯系統(tǒng)產量的影響值≤5%;

      (3)設計風量171,791Nm3/h(3%O2,wet);NOx初始濃度700mg/Nm3(10%O2,dry);

      (4)在NOx初始濃度排放達到1000mg/Nm3(10%O2,dry)時,NOx排放濃度可以達到400mg/Nm3(10%O2,dry);

      (5)NSR(預期)= 1.55。

      2 系統(tǒng)運行狀況

      在實際生產中,因為生料率值和煤質的波動,各點溫度不可能穩(wěn)定在一個恒定的數(shù)值不變,而即使在生料及煤氮含量變化不大的情況下,溫度對NOx的貢獻也起到了至關重要的作用,這主要包括環(huán)境溫度、二次風溫度、三次風溫度、煙室溫度及分解爐出口溫度等。

      窯系統(tǒng)控制主要是控制分解爐出口溫度以保證CaCO3的分解率。聲威水泥廠僅因率值變化大,分解爐出口溫度波動范圍達到860℃~940℃,甚至瞬時達到960℃以上,最終導致NOx初始排放濃度波動范圍達到300~800mg/Nm3(10%O2,dry)(下同)。甚至有時因煤粉喂料不穩(wěn)定及設備故障,NOx排放值瞬時甚至達到200mg/Nm3以下,對于SNCR系統(tǒng)控制出口NOx濃度穩(wěn)定是一個巨大的挑戰(zhàn)。平羅恒達水泥廠運行相對穩(wěn)定,NOx初始排放濃度為650~750mg/Nm3。

      3 SNCR脫硝系統(tǒng)運行工藝參數(shù)

      2012年4月24日,聲威水泥廠對SNCR脫硝系統(tǒng)投運前后進行比較,在初始NOx排放濃度均值為800mg/Nm3的情況下,脫硝系統(tǒng)投運后的NOx排放濃度均值低于320 mg/Nm3,脫硝效率>60%(運行前后情況如下圖)。5月17日又進行了10小時連續(xù)環(huán)保監(jiān)測,初始NOx濃度均值為709mg/Nm3,減排后NOx均值為277mg/Nm3,煙囪處氨逃逸為6ppm。

      4 SNCR脫硝系統(tǒng)關鍵影響因素

      聲威水泥廠脫硝運行前后對比圖

      研究表明,反應溫度窗口是影響脫硝效率的關鍵因素。在理論上,SNCR反應中,使用氨水的適宜反應溫度為850℃~1050℃,反應最佳溫度為950℃~1000℃;使用尿素的適宜反應溫度為950℃~1150℃,反應最佳溫度為1050℃~1100℃。對于水泥窯來講,因為爐內高CaO和CO含量,導致反應溫度窗口的下移,根據(jù)不同的爐型和工藝狀況,影響范圍略有差異。對于聲威水泥廠而言,氨水的最佳反應溫度約為850℃,最低可達到840℃左右,現(xiàn)場噴射位置即為840℃~850℃。

      在爐內還原氣氛方面,窯系統(tǒng)不適宜較高的CO含量。高的CO濃度不僅影響系統(tǒng)熱耗及影響燃燒狀況,也會增加系統(tǒng)的結皮,造成系統(tǒng)不穩(wěn)定,出現(xiàn)預熱器結皮嚴重及塌料現(xiàn)象,同時對SNCR脫硝系統(tǒng)也有影響。在高脫硝效率運行情況下,甚至可以完全掩蓋由CO造成的還原氣氛對于NOx生成量的抑制效果。聲威水泥廠預熱器出口CO高達0.6%~1.1%,爐內溫度偏低,脫硝效率的最佳經濟范圍僅為45%。而平羅恒達水泥廠最佳經濟脫硝效率可達到50%以上。

      SNCR系統(tǒng)對于系統(tǒng)熱耗的影響是許多企業(yè)容易忽視的。SNCR系統(tǒng)由于采用常溫溶液作為還原劑,而分解爐內溫度都在800℃以上,預熱器出口溫度在320℃~360℃之間,因而長期運行必須考慮熱耗的增加值對煤耗的影響。簡單來說,可以將還原劑作為水考慮吸熱量,而脫硝反應是放熱反應,需要扣除97kJ/mol。折算下來, 2500t/d水泥窯SNCR系統(tǒng)熱耗增加5.5~15.2kJ/kg·水泥。

      作為SNCR脫硝系統(tǒng)的關鍵設備,噴槍型式及組合關系是影響脫硝效率和氨逃逸的重要因素。單層或單支噴槍無法實現(xiàn)對分解爐斷面的全覆蓋,分解爐各斷面溫度、粉塵濃度、粉塵活性及流速各不相同,各點還原劑的添加量也需要精細化設計,需要保證在合適的溫度窗口內,還原劑分布隨風速、粉塵濃度的變化設定添加量。聲威水泥廠和平羅恒達水泥廠均選用了2種類型共6支噴槍,以確保精細控制。

      摩爾比(NSR)是檢驗脫硝系統(tǒng)先進性的指標之一,優(yōu)秀的脫硝系統(tǒng),需要控制較低的NSR。European Reportactual operation公司在10%~50%脫硝效率時,NSR維持在0.5~0.9,SNCR系統(tǒng)處于較高的控制水平。已經運行的聲威水泥廠,脫硝效率在45%時,NSR約為1.15。

      5 建議

      (1)對于SNCR系統(tǒng)來說,在線連續(xù)檢測系統(tǒng)(CEMS)響應時間滯后較長,從分解爐通過預熱器、余熱發(fā)電、高溫風機、除塵器,最終達到煙囪的時間超過3min,系統(tǒng)穩(wěn)定需要5~10min,影響脫硝系統(tǒng)的平穩(wěn)實時跟蹤,因此建議CEMS安裝在預熱器出口處,這樣可以將CEMS響應時間滯后控制在1~2min以內。

      (2)SNCR脫硝系統(tǒng)隨著窯系統(tǒng)的變化,NOx排放濃度不可能是一條直線,將NOx排放濃度完全控制在標準要求以內,是非常不經濟的,因此參照發(fā)達國家相關標準,建議國家標準的考核指標確定為NOx排放濃度的24小時平均值達到標準即視為合格。

      (3)SNCR脫硝系統(tǒng)還原劑的選擇不能僅僅考慮到運輸及安全等因素,還需要結合窯型及操作狀況綜合考慮,才能達到最佳的經濟運行效果。

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