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      一起冰機(jī)壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速波動(dòng)的原因分析及處理

      2013-12-23 05:52:48黃國(guó)祥
      化工設(shè)計(jì)通訊 2013年1期
      關(guān)鍵詞:液氨開(kāi)度尿素

      黃國(guó)祥

      (中海石油化學(xué)股份有限公司,海南東方 572600)

      中海石油化學(xué)股份有限公司二期合成氨裝置采用美國(guó)KBR(Kellogg Brown Root公司)工藝技術(shù),年產(chǎn)450kt,是國(guó)內(nèi)單套生產(chǎn)能力最大的合成氨裝置。工藝是用含CH461.7%的天然氣作為原料,合成純度99.98%的液氨產(chǎn)品。裝置產(chǎn)生的高壓蒸汽(12.00MPa,245t/h)主要用于驅(qū)動(dòng)兩臺(tái)壓縮機(jī)透平103JT、105JT(合成氣壓縮機(jī)透平103JT 正常耗汽量約163t/h,氨冰機(jī)透平105JT 正常耗汽量約78t/h)。

      1 事故概述

      2009年9月12日以及2010年1月20日二期合成氨裝置兩次開(kāi)車(chē)過(guò)程中,氨冰機(jī)透平105JT 均出現(xiàn)轉(zhuǎn)速上漲,高壓蒸汽用量大幅度增加,GV 閥全開(kāi)的現(xiàn)象,見(jiàn)圖1、2。同時(shí),合成氣壓縮機(jī)103JECV 閥開(kāi)度達(dá)到85%以上(正常時(shí)30%~45%),造成蒸汽系統(tǒng)和氨冷凍系統(tǒng)波動(dòng),給裝置的穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)很大風(fēng)險(xiǎn)。

      圖1 2010年1月20日105J趨勢(shì)圖

      圖2 2009年9月12日105J趨勢(shì)圖

      1.1 波動(dòng)過(guò)程介紹

      尿素裝置停車(chē)之前合成系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,105J在2010年1月19日21:35的轉(zhuǎn)速為8 899r/min,尿素停后送冷氨,105J負(fù)荷增加,轉(zhuǎn)速增加。1月20日4:14尿素啟動(dòng)高壓氨泵304J,105J轉(zhuǎn)速升到9 600r/min,4:24 蒸汽用量從3:50 的80 545kg/h增加到119 921kg/h,105J GV 閥4:09開(kāi)到100%,同時(shí),103JECV 閥在4:25時(shí)開(kāi)度達(dá)到88.4%,造成高壓蒸汽系統(tǒng)小幅度的波動(dòng),氨分離溫度升高,氨冷器130C 的壓力和液位出現(xiàn)間斷性的波動(dòng)。

      1.2 波動(dòng)對(duì)裝置的危害

      (1)對(duì)蒸汽系統(tǒng)的影響 105JT 高壓蒸汽用量增加,造成103J ECV 閥開(kāi)度大。若103J ECV 閥開(kāi)度達(dá)到100%,高壓蒸汽系統(tǒng)將無(wú)法實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制。若105JT 高壓蒸汽用量繼續(xù)增加,高壓管網(wǎng)壓力將降低,從而引起整個(gè)蒸汽管網(wǎng)的波動(dòng)。

      (2)對(duì)合成回路的影響 進(jìn)入組合式氨冷器120CF1/CF2的氣氨量大幅度增加,105J短時(shí)間內(nèi)無(wú)法提供足夠的制冷量,造成120C 分離溫度上升,分離效果惡化,氨合成塔105D 入口氨含量增加,105D 反應(yīng)平衡被打破,產(chǎn)氨量下降,合成回路壓力上升,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成合成回路被迫停車(chē)。

      2 原因分析

      逐一排查后確定,造成105J轉(zhuǎn)速上升、蒸汽量增加的直接原因是尿素高壓氨泵304J返回120CF2的液氨中帶水,水進(jìn)入冷凍系統(tǒng),與液氨混合后大量放熱,造成120CF2中的液氨大量閃蒸,氨冷凍冰機(jī)105J入口壓力增加,轉(zhuǎn)速上漲,高壓蒸汽用量大幅度增加。

      分析主要有以下幾方面的因素。

      (1)尿素停車(chē)后,氨系統(tǒng)壓力下降過(guò)快,PCV3915/3945現(xiàn)場(chǎng)調(diào)節(jié)閥未及時(shí)調(diào)整,造成壓差高,密封水進(jìn)入氨系統(tǒng),氨溶于水放出了大量的熱,隨氣氨返回到120CF。

      (2)304J/JA 停車(chē)后,返回閥未關(guān),尿素高壓氨泵以及管線(xiàn)中液氨的壓力遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于合成120CF 的壓力,造成了大量的氣氨閃蒸到120CF。

      3 處理措施

      3.1 合成裝置方面

      (1)發(fā)現(xiàn)氨冷凍系統(tǒng)含水后,第一時(shí)間進(jìn)行置換操作,氨冷器130C持續(xù)排污。

      (2)尿素停車(chē)時(shí),關(guān)界區(qū)304J返回閥,開(kāi)304J之前打開(kāi)。

      (3)304J啟動(dòng)時(shí),盡量減少氨罐冷氨的輸送。

      (4)在304J啟動(dòng)后返回氨時(shí),不要提前或者大量輸送液氨到120CF1 中,盡量?jī)?chǔ)存在149D、120CF2中,可以緩慢輸送到120CF1中。

      (5)啟動(dòng)304J之前合成方面可以通過(guò)降低105J入口壓力或者壓控控制提前增加105J的負(fù)荷。

      3.2 尿素裝置方面

      (1)裝置停車(chē),304J/JA 停運(yùn)后,關(guān)閉FIC3026A/B及切斷閥,關(guān)閉冷、熱氨界區(qū)切斷閥,氨壓力高可以通過(guò)卸壓閥向302F卸壓。

      (2)停車(chē)過(guò)程中崗位人員隨時(shí)注意PCV3915/3945 壓差,若氨管線(xiàn)壓力下降快、PCV3915/3945壓差高,要立即手動(dòng)關(guān)小調(diào)節(jié)閥,防止過(guò)量的水進(jìn)入氨系統(tǒng)。

      (3)在304J/JA 啟動(dòng)前,打開(kāi)FIC3026A/B,把管道中積存的氣氨排盡,可以保證304J/JA 啟動(dòng)后不會(huì)有大量氣氨返回合成。

      4 結(jié) 語(yǔ)

      通過(guò)以上措施,隨后的2010年5月10日、2010年10月8日兩次裝置開(kāi)停車(chē)過(guò)程,105J轉(zhuǎn)速、耗汽量穩(wěn)定,GV 閥開(kāi)度正常,高壓蒸汽管網(wǎng)、氨冷凍系統(tǒng)穩(wěn)定,沒(méi)有再出現(xiàn)類(lèi)似的事故。

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