白玉忠
【摘 要】汽輪機在運行過程中油質發(fā)生惡化,將直接對汽輪機的正常運行產(chǎn)生危害,也會影響到汽輪機使用壽命和安全運行。本文對運行中汽輪機油質變差的因素進行了分析,并從油的破乳化性能、抗氧化性能兩方面來探究提出了避免油質變差的對策。
【關鍵詞】汽輪機;油質變差;原因;對策
0.前言
汽輪機油質的好劣,對汽輪機設備的安全平穩(wěn)運行起著十分關鍵的因素。近年來,隨著全國各地百萬千瓦大容量汽輪發(fā)電機組的投產(chǎn)運行,對汽輪機用油品質提出了更高的要求,因其問題引發(fā)汽輪機故障的頻率也在日益增多。因此,為有效確保汽輪機安全可靠運行,降低生產(chǎn)經(jīng)濟成本,本文筆者結合自己的工作實踐經(jīng)驗,通過分析汽輪機運行中油質變差的客觀因素,對今后汽輪機在運行過程中,如何提高油系統(tǒng)內的用油品質提出了相應的對策措施。此專題的研究,對汽輪機設備延長使用壽命,降低電廠生產(chǎn)成本,提高企業(yè)經(jīng)濟效益具有十分重要的現(xiàn)實意義。
1.導致運行中汽輪機油質變差的客觀因素及分析查找
目前,我國電廠對汽輪機運行中油質進行的常規(guī)監(jiān)控,執(zhí)行標準主要是《電廠運行中汽輪機油質量標準》GB/T7596—2008,以及《電廠用運行礦物汽輪機油維護管理導則》GB/T14541—2005中的汽輪機油質量指標、檢驗周期進行監(jiān)控和維護。其中,監(jiān)控的項目指標包括:水分、酸值、外觀、閃點、泡沫特性、清潔度等。在通常情況下,只要汽輪機處于正常運行狀態(tài),上述監(jiān)控的常規(guī)指標也都基本能保持在正常范圍內。那么,引發(fā)汽輪機油質變差的客觀因素是什么?通過生產(chǎn)實踐表明,一方面是產(chǎn)生于惡劣的使用環(huán)境。由于汽輪機油存在于汽輪機組潤滑油系統(tǒng)和調速系統(tǒng)中,因常受含水和金屬顆粒,以及高溫和有氧、攪動條件的影響,導致油品極易劣化,質量變差。另一方面產(chǎn)生于汽輪機油自身性能。由于目前國內熱電企業(yè)使用較多的是天然石油精加的礦物用油,即:碳氫混合結構的烴類物質。這類汽輪機油會隨汽輪機運行時間的遞增,油品性能逐步變壞,最后油質超標不能再繼續(xù)使用。由此看來,運行中汽輪機組油質,必須具有能迅速分離出潤滑系統(tǒng)水分,保護設備不被腐蝕的破乳化性能,以及在存有空氣環(huán)境及高溫下的抗氧化性能,才能保持系統(tǒng)內的用油質量符合標準要求。否則,隨著破乳化性能和抗氧化性能的超標弱化,將直接導致汽輪機組故障的發(fā)生。因此,確保汽輪機安全可靠運行,對汽輪機油質的監(jiān)控,重點還應放在這兩項性能指標的監(jiān)控上。
2.解決汽輪機油質變差的主要措施
針對汽輪機運行中油破乳化性能和抗氧化性能的超標弱化,意味著油質已劣化,需要采取何種補救措施,下面就圍繞這兩項指標性能,結合電廠對汽輪機運行中油質在這兩項性能指標的實例控制,作如下片面性探討。
2.1破乳化性能超標的解決方案
現(xiàn)象:B電廠于2011年初投運了兩臺汽輪機,運行1年后,汽輪機油破乳化時間已達到50min左右,但此時汽輪機油的水含量按《電廠運行中汽輪機油質量標準》GB/T7596—2008監(jiān)控標準,均小于50mq/kq,有較大富余度。因擔心影響到汽輪機的正常運行,逐步對其進行維護。
處理方法:針對上述現(xiàn)象,技術人員按照現(xiàn)行熱電企業(yè)執(zhí)行的監(jiān)控維護標準,即:正常運行的汽輪機油破乳化時間不大于30min,以確保水在潤滑油系統(tǒng)中能迅速分離,從而減輕過濾除水裝置負擔, 使汽輪機油水含量在短時間內恢復正常的技術指導思想,于是采用了兩種技術解決方法,一是對1號機組進行了部分置換入新油,對2號機組進行了補加破乳劑,結果從檢測兩臺運行中汽輪機油質量得知,汽輪機油的破乳化時間明顯縮短到30min內,汽輪機組平穩(wěn)運行。
結論:通過生產(chǎn)實踐表明,若汽輪機油破乳化時間超過30min,但油中水含量較低,說明油品并不會乳化。若其他各項性能指標也處于正常范圍內,則說明汽輪機油并未劣化,只需通過加入破乳劑或補加新油的方法,就能提高汽輪機油的抗乳化性能,延長其使用壽命。
2.2抗氧化性能的超標解決方案
現(xiàn)象1:A電廠的兩臺大容量高負荷汽輪機,由于在運行中軸封蒸汽泄漏嚴重,進入到潤滑油系統(tǒng)中,造成油系統(tǒng)進水,水含量增高,且檢測出T501抗氧化劑含量已低于運行汽輪機油的標準(不低于0.15%),出現(xiàn)預警。
處理方法:技術人員在油中添加了T501酚型抗氧劑,效果不是很理想,再加入了酚胺復合型抗氧劑,抗氧化劑含量還是低于運行汽輪機油規(guī)定的標準。通過請教汽輪機油供應商,在其指導下,采用旋轉氧彈法對汽輪機油的抗氧化性能進行了評價,結果是達標的。
結論:該故障的排除,讓我們吸取到的經(jīng)驗是,若抗氧化性能低于標準預警時,單純添加T501酚型抗氧劑的技術方案,已不能滿足汽輪機組的運行工況要求,故障現(xiàn)象也難以得到解決。因為T501酚型抗氧劑會在100℃以上分解失效,無法適用。同時要注意,如在汽輪機油中添加的是復合型抗氧劑,而酚型抗氧劑只加入少量甚至不加,則可能出現(xiàn)因T501酚型抗氧劑檢出量很低,誤判汽輪機油抗氧化性能。針對這一點,需要在汽輪機油供應商的指導下, 采用旋轉氧彈法,去評價汽輪機油的抗氧化性能。但添加復合型抗氧劑,對提高汽輪機油的高溫抗氧化性能,延長汽輪機使用壽命有著重要的意義。
現(xiàn)象2:C電廠一臺汽輪機組于2009年正式投入運行,2012年3月底,冷油器泄漏,造成機組油系統(tǒng)進水,取樣化驗發(fā)現(xiàn)油品酸值增加較快、油品液相銹蝕實驗不合格,隨即進行故障排除。
處理方法:因考慮不會在近段時間對該機組進行大修,但又擔心油品劣化加速對油膜的破壞和機體內金屬部件的腐蝕,進而增大摩擦導致軸承過熱引發(fā)故障。技術人員立即取樣化驗,檢測到油品酸值增加較快,采取了使用濾油器、投入凈油器措施處理,后停止處理,檢驗時發(fā)現(xiàn)汽輪機油相關指標具體的變化情況,見下表:
結論:由表所見,汽輪機油冷油器泄漏后,油品的酸值從新油的0.03mgKOH/g變化到0.28mgKOH/g,超過運行汽輪機油質量標準。投入凈油器處理后,酸值指標降低了,但并沒有達到運行汽輪機油質量標準。再使用濾油器處理后, 也未達到運行汽輪機油質量標準。2013年1月未經(jīng)處理,正常取樣化驗酸值仍高出運行汽輪機油質量標準。由此得出結果,汽輪機運行中油的酸值超標后,投入凈油器和使用濾油器處理,雖然有所改善油品的酸值、油品的液相銹蝕實驗,但不能從根本上解決問題,長時間運行,必將導致抗氧化性能減弱,因此,得尋找出另外適宜的徹底解決方案。
3.結語
綜上分析及解決方案得知,誘發(fā)汽輪機油質變差的因素較為復雜,要確保機組安全運行,防止故障發(fā)生,減少電廠的經(jīng)濟成本,做好油質差變的事先預控制工作尤為關鍵,這需要我們以高度的責任感,在生產(chǎn)實踐中不斷地摸索總結經(jīng)驗。 [科]
【參考文獻】
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