葉錦群
(勝宏科技(惠州)股份有限公司,廣東 惠州 516211)
化學銅工藝是線路板孔金屬化非常成熟的主流工藝,但其整個工藝過程在環(huán)境方面相對較差。有機導電膜工藝的出現(xiàn)改變了這一切,參觀了幾家生產(chǎn)4~5萬m2的線路板廠,生產(chǎn)現(xiàn)場整潔、舒適、工藝流程簡易,為此對其作相關(guān)介紹。
它是一款替代化學沉銅的新工藝有機導電膜。以二氧化錳沉積在樹脂及玻纖表面充當化學催化劑的作用,在有機酸的環(huán)境下通過集合反應所生成的約50~140納米的導電聚合物。
圖1 有機導電膜形成
有機導電膜工藝流程采用水平生產(chǎn)線作業(yè)(圖2)。生產(chǎn)線分除膠渣段與有機導電膜生成段,全長67 m,除膠渣段占55 m,有機導電膜段占12 m。
圖2 有機導電膜生產(chǎn)線
(1)除膠速率:水平線除膠渣速率可根據(jù)板材需要進行調(diào)整,實驗過程中除膠速率為0.09 mg/min。
(2)上銅速率:≥2.0 mm/min,實測上銅速率:6.8 mm/min ~ 7.4 mm/min。
(3)有機導電膜外觀呈黑色,導電率<200 kΩ,實測179 Ω ~ 233 Ω,測試合格。
(1)灌孔能力,測試板共10 PNL(90pcs),孔徑0.25 mm,厚徑比8:1。電測無因?qū)щ娔ぴ斐煽灼迫毕?,切片分析孔銅厚度0.79 mil ~ 0.97 mil。
(2)孔銅耐熱沖擊(288 ℃×10 s×3次)測試10 PCS樣品,切片分析無孔銅斷裂,及孔銅與基材分離等缺陷。
(3)實驗板5PNL(30 PCS)干膜后電鍍前停放5天,電鍍后電測無孔破異常,熱沖擊無孔銅與基材分離缺陷。
(4)化金試驗NPTH,目視檢查孔內(nèi)無上金缺陷。
(5)NPTH孔內(nèi)黑色導電膜去除實驗,采用高錳酸鈉、氫氧化鈉配比藥水進行噴淋清除,能去除黑色膜,孔內(nèi)基材恢復原色,作業(yè)參數(shù)如表1。
表1 黑色導電膜去除作業(yè)參數(shù)
(6)本次實驗板線路寬/間距75 μm/75 μm,在未板電情況下,二銅1.944 dm2×60 min,實測孔銅厚24.6 μm,經(jīng)蝕刻后檢測、及成型后電測未發(fā)現(xiàn)有蝕刻不凈及電厚夾膜缺陷。
有機導電膜是一款創(chuàng)新材料及技術(shù),能滿足綠色環(huán)保要求及成本效益節(jié)約,利用導電聚合物的技術(shù)突破,創(chuàng)造全新替代PTH的綠色產(chǎn)品。極少廢棄物,減少對環(huán)境的污染,不含甲醛,大大改善了工作環(huán)境;具有生產(chǎn)周期短、節(jié)約用水用電、減少人工80%,總體節(jié)省成本20%~30%。
圖3 有機導電膜與傳統(tǒng)PTH流程比較
表2 有機導電膜與傳統(tǒng)PTH制程能力比較
有機導電膜制程:全封閉式作業(yè),無甲醛、無廢氣污染。
傳統(tǒng)沉銅制程:環(huán)境惡劣,開放式作業(yè),有甲醛,廢氣污染嚴重。
(1)節(jié)約成本——人工(表3)
表3 人工費用表
(2)節(jié)約成本——水、電(表4)
(3)節(jié)約成本——直接物料(表5)
(4)綜合節(jié)約成本(表6)
(1)該工藝從除膠渣到有機導電膜全過程采用了封閉式水平生產(chǎn)線全自動化作業(yè)?,F(xiàn)場工作環(huán)境干爽,無嚴重化學品氣味;并且直接到干膜工序,過程只需2人作業(yè)控制全流程。
表4 水電費用表
表5 直接物料費用表
表6 綜合節(jié)約成本
(2)該工藝具有周期短的特點優(yōu)勢,全過程只需30 min ~ 35 min時間。
(3)通過實驗驗證,該工藝在孔銅可靠性、灌孔能力方面能滿足品質(zhì)要求,NPTH孔內(nèi)黑色膜能夠去除,化金也不會有NPTH孔上金缺陷。
(4)按廠內(nèi)一銅單耗計算,有機導電膜較PTH工藝節(jié)省265935元/月,節(jié)省成本34.66%。