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      火電廠鍋爐減溫器缺陷分析及預(yù)防

      2014-01-28 07:12:44楊點中胡潔梓陳小林
      浙江電力 2014年2期
      關(guān)鍵詞:溫器溫水套筒

      楊點中,胡潔梓,陳小林

      (國網(wǎng)浙江省電力公司電力科學(xué)研究院,杭州 310014)

      目前大型火力發(fā)電廠鍋爐基本采用噴水減溫和擺動噴燃器的措施來調(diào)節(jié)汽溫,其中噴水減溫器由于部件結(jié)構(gòu)簡單、調(diào)溫幅度大、調(diào)節(jié)靈敏度高和易于實現(xiàn)自動化等優(yōu)點,在鍋爐的汽溫調(diào)節(jié)中得到廣泛應(yīng)用。但噴水減溫器長期處于高溫環(huán)境及噴水流量變化頻繁的惡劣工況下,極易發(fā)生各類故障或失效。目前相關(guān)監(jiān)督規(guī)程對減溫器檢驗周期和項目的要求不夠詳細,少數(shù)發(fā)電廠在減溫器定期檢驗方面存在漏檢、失檢情況,易導(dǎo)致減溫器部件由微小缺陷逐步擴大而引發(fā)失效。

      1 存在的問題及危害

      在鍋爐減溫器部件缺陷中,最常見的是噴水管出現(xiàn)裂紋或完全斷裂、破碎,混合內(nèi)套管存在疲勞裂紋,噴嘴部件斷裂或脫落,噴水管接管座、內(nèi)套筒固定焊等焊縫部位存在焊接缺陷等問題,嚴重的甚至出現(xiàn)減溫器聯(lián)箱筒體龜裂、裂穿導(dǎo)致泄漏。尤其在鍋爐過熱器系統(tǒng)中,常以噴水減溫作為主要的汽溫調(diào)節(jié)手段,減溫水流量大,投用頻率高,相對再熱器而言,減溫器部件出現(xiàn)異常的幾率更高。近年來,浙江省多家發(fā)電廠的300MW亞臨界機組鍋爐減溫器的笛形噴水管出現(xiàn)過斷裂或表面裂紋的情況,這些缺陷的存在不同程度地影響了減溫器的正常使用,危及鍋爐安全運行。

      (1)減溫器噴水管一旦發(fā)生斷裂,減溫水投用后將不能很好地與蒸汽霧化混合,調(diào)節(jié)汽溫的作用大為降低。在蒸汽溫度出現(xiàn)超溫情況下勢必要加大噴水流量,未完全汽化的低溫水流至高溫的混合內(nèi)套筒或直接接觸減溫器聯(lián)箱筒體后吸熱汽化,由此產(chǎn)生的溫差交變應(yīng)力會導(dǎo)致減溫器內(nèi)套筒或筒體熱疲勞裂紋。在極端情況下,如減溫水隨汽流沖至過熱器進口聯(lián)箱三通部位或爐管內(nèi),會導(dǎo)致爐管內(nèi)氧化皮急劇剝落甚至造成水塞爆管。某廠300MW亞臨界機組末級過熱器曾在啟動階段多次發(fā)生過熱爆管,分析原因即與過熱器二級減溫器異常有關(guān)。而某廠125MW機組也曾因再熱器微量噴水減溫器聯(lián)箱筒體出現(xiàn)貫穿性熱疲勞裂紋引發(fā)泄漏,現(xiàn)場因無減溫器備品只能在減溫器筒體外臨時貼補弧形鋼板進行堵漏,給機組繼續(xù)運行帶來較大的安全隱患。

      (2)減溫水調(diào)節(jié)汽溫效果不佳,可能會引起高溫受熱面管屏嚴重超溫,加快爐管內(nèi)壁氧化皮的生成,長期超溫運行會導(dǎo)致爐管組織老化、性能劣化引發(fā)過熱爆管。在兩側(cè)布置減溫器的鍋爐,當(dāng)單側(cè)減溫器故障時會造成兩側(cè)蒸汽流量分配異常,引起兩側(cè)汽溫異常變化及單側(cè)管屏的嚴重超溫。某廠660MW超超臨界機組曾因燃燒工況調(diào)整和減溫水投用等綜合因素影響,造成單側(cè)主汽溫度嚴重超限,導(dǎo)致鍋爐MFT(主燃料跳閘)。

      (3)如果減溫器故障導(dǎo)致部件斷裂脫落,脫落部件會被蒸汽帶入受熱面進口聯(lián)箱,有堵住管口或掉入爐管內(nèi)引發(fā)重復(fù)過熱爆管的安全隱患。近年來,在檢修或爆管消缺中發(fā)現(xiàn)的斷裂部件有減溫器噴嘴壓蓋螺母、噴水管和內(nèi)套筒斷裂碎塊、內(nèi)套筒扁鋼工藝件等,一旦檢查不到位或消缺不徹底,可能會連續(xù)引起過熱爆管,影響機組安全運行。某廠600MW超臨界機組曾發(fā)生再熱器減溫器內(nèi)套筒間的碳鋼材質(zhì)扁鋼工藝件斷裂,碎片沖入再熱器進口聯(lián)箱內(nèi),導(dǎo)致再熱器管排發(fā)生過熱爆管。

      2 減溫器失效原因分析

      減溫器部件失效原因涉及設(shè)計、制造、運行、檢測等環(huán)節(jié),分別舉例如下:

      (1)某發(fā)電廠3臺600MW超臨界機組檢修中均發(fā)現(xiàn)再熱器噴水減溫器內(nèi)套筒局部存在熱疲勞裂紋,屬于共性問題。查閱設(shè)計圖紙,發(fā)現(xiàn)該再熱器減溫器結(jié)構(gòu)上下對稱,各有1只噴嘴伸入混合套管內(nèi),因噴嘴距單側(cè)內(nèi)套筒較近,減溫水投用后內(nèi)套筒局部位置長期承受交變熱應(yīng)力產(chǎn)生疲勞裂紋。將減溫器噴嘴返廠進行改型處理,并適當(dāng)調(diào)整噴嘴方向后,問題得到了解決。

      (2)鍋爐設(shè)計要求噴水減溫器具有良好的霧化性能,噴水管多采用笛形管設(shè)計,在直管段上開有很多小孔,以便減溫水得到霧化。小孔周邊部位因結(jié)構(gòu)應(yīng)力集中和孔橋強度減弱,容易產(chǎn)生裂紋。其次,減溫器內(nèi)套筒定位螺栓、支撐螺栓與聯(lián)箱筒體間角焊縫,噴水管與大小頭接管座、減溫器噴嘴與噴水管異種鋼焊縫等焊接部位,在制造和安裝階段均可能存在焊接缺陷。

      (3)減溫器內(nèi)存在不同溫度的雙相介質(zhì),必然會引起一些部件的溫差,尤其在混合套管內(nèi),減溫水的加熱、汽化、蒸發(fā)、熱交換在不同區(qū)段完成,對應(yīng)地也存在不同的溫度區(qū)間,減溫器入口和出口之間溫差越大,混合套管與聯(lián)箱的相對膨脹也越大。如果膨脹受阻,混合套管定位螺栓與聯(lián)箱筒體角焊縫等部位易產(chǎn)生裂紋或脫焊,使混合套管移位甚至翻轉(zhuǎn)。

      減溫器內(nèi)部因汽流沖刷會產(chǎn)生振動,當(dāng)流體激振頻率與噴水管、混合套管固有頻率相近時甚至?xí)l(fā)共振,加劇部件振動疲勞,使內(nèi)部裝置受到破壞。

      噴水管斷裂使霧化功能變差,甚至將低溫的減溫水直接噴到混合套管內(nèi)套筒或減溫器聯(lián)箱筒體上,在熱交變應(yīng)力作用下產(chǎn)生疲勞裂紋,嚴重時會導(dǎo)致減溫器聯(lián)箱筒體因裂紋引發(fā)泄漏。

      (4)部分發(fā)電廠的減溫器運行方式也存在問題,為控制汽溫和壁溫不超限,可能會出現(xiàn)過量投用減溫水情況。某發(fā)電廠600MW亞臨界機組在滑參數(shù)停爐過程中,為了控制過熱蒸汽溫度而投入過熱器一級減溫水,但減溫水投用量過大,其中在50%BMCR(鍋爐最大蒸發(fā)量)工況,減溫水最高投用量曾達149 t/h(設(shè)計值為70.8 t/h),是設(shè)計減溫水投用量的2.1倍;在30%BMCR工況,最高投用量為115 t/h(設(shè)計值為40.9 t/h),是設(shè)計減溫水投用量的2.8倍,嚴重超出鍋爐廠家產(chǎn)品說明書和發(fā)電廠運行規(guī)程要求。過量投用減溫水會加大壁溫和汽溫變化速率,加劇爐管內(nèi)壁氧化皮剝落和堵管風(fēng)險,給鍋爐運行帶來不利影響。

      3 減溫器檢驗和監(jiān)督管理

      目前發(fā)電廠鍋爐壓力容器定期檢驗規(guī)程和火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程中涉及鍋爐減溫器的項目較少,檢驗周期不夠明確。部分發(fā)電廠在機組檢修中未安排減溫器檢查項目。個別發(fā)電廠因爐頂大罩內(nèi)其它汽水管道系統(tǒng)結(jié)構(gòu)布局限制,機組自投運以來從未對減溫器進行過相關(guān)檢驗,導(dǎo)致長期運行后的減溫器部件存在較大安全隱患。

      對減溫器的監(jiān)督管理要貫徹全過程監(jiān)督理念,在制造、安裝和監(jiān)督檢驗過程中嚴格把關(guān),確保減溫器部件制造和安裝質(zhì)量滿足設(shè)計要求。尤其是基建新機組,鍋爐和金屬等相關(guān)專業(yè)人員要提前介入,嚴格審閱鍋爐廠家提供的減溫器設(shè)計圖紙和安裝、使用說明書,在安裝前對減溫器進行100%宏觀檢查,發(fā)現(xiàn)異常及時安排無損檢測和理化檢驗,消除安全隱患。

      在鍋爐運行過程中應(yīng)加強燃燒工況調(diào)整,在確保汽溫得到有效調(diào)控的前提下盡量減小減溫水流量和投運頻次,降低溫度應(yīng)力和汽流振動的不利影響,以延長減溫器的使用壽命。

      在鍋爐檢修中應(yīng)加強對減溫器部件的檢查和檢驗,對運行達5萬h以上的機組,建議結(jié)合機組大修對減溫器聯(lián)箱兩側(cè)對接焊縫進行無損探傷檢查,對減溫器內(nèi)部安排內(nèi)窺鏡檢查,如發(fā)現(xiàn)有噴水管裂紋或斷裂、內(nèi)套筒裂紋等嚴重問題,建議割開減溫器聯(lián)箱筒體兩側(cè)焊縫,對聯(lián)箱筒體內(nèi)表面、混合套管及各焊縫部位進行宏觀檢查和表面探傷檢查。其后,每隔5萬h再安排相關(guān)檢驗。同時,對減溫水系統(tǒng)閥門加強檢修質(zhì)量管理,切實消除減溫水閥門調(diào)節(jié)線性差、關(guān)閉不嚴等問題或隱患,以確保減溫器能安全正常投用。

      [1]宋漢武.蒸汽鍋爐減溫器[M].重慶:科學(xué)技術(shù)文獻出版社重慶分社,1987.

      [2]鄧劍,羅永浩,陸方,等.1025 t/h鍋爐過熱器噴水減溫器安全可靠性分析[J].鍋爐技術(shù),2007(5)∶7-8.

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