孫剛,王愛(ài)麗,朱麗麗
ATOX-50原料磨提產(chǎn)措施
Increase Output of ATOX-50 Raw Material Mill
孫剛,王愛(ài)麗,朱麗麗
徐州中聯(lián)水泥有限公司第二條10000t/d生產(chǎn)線(xiàn)于2012年3月18日點(diǎn)火投產(chǎn)。生料系統(tǒng)配置的生料磨是丹麥?zhǔn)访芩构旧a(chǎn)的ATOX-50磨機(jī),近期由于回轉(zhuǎn)窯的熟料產(chǎn)能高達(dá)12000t/d,配套的兩臺(tái)3、4號(hào)原料磨運(yùn)行壓力較大,單臺(tái)磨機(jī)的產(chǎn)量必須達(dá)到420t/h才能滿(mǎn)足回轉(zhuǎn)窯對(duì)生料的需求。兩臺(tái)磨機(jī)產(chǎn)量原為440t/ h,但隨著輥皮及磨盤(pán)襯板的磨損,產(chǎn)量逐漸下降,目前磨機(jī)產(chǎn)量較低,質(zhì)量波動(dòng)較大,相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員就3、4號(hào)原料磨存在的運(yùn)行質(zhì)量下降問(wèn)題進(jìn)行了研究,并提出了優(yōu)化方案。
(1)兩臺(tái)原料磨自2012年3月運(yùn)行以來(lái)累計(jì)運(yùn)行8000多小時(shí),粉磨物料大約350萬(wàn)噸生料,輥皮及磨盤(pán)襯板都受到不同程度的磨損,3號(hào)輥皮最大處磨損50mm,磨盤(pán)襯板磨損30~45mm,4號(hào)輥皮最大處磨損55mm,磨盤(pán)襯板磨損40~50mm造成磨機(jī)的粉磨能力逐漸下降。
(2)兩臺(tái)原料磨產(chǎn)量均下降至390t/h,磨機(jī)的相對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)率持續(xù)在92%以上。4號(hào)原料磨輥皮2013年4月上旬翻邊,翻邊后產(chǎn)量逐漸提高至400-420-400t/h區(qū)間。3號(hào)原料磨輥皮2013年5月中旬翻邊,翻邊后產(chǎn)量變化為430-380-390t/h,3號(hào)磨機(jī)翻邊后還沒(méi)達(dá)到最佳粉磨階段,輥皮還需要一些時(shí)間去磨合。
(3)磨機(jī)產(chǎn)量由450t/h逐漸降到目前的400t/h,由于磨機(jī)相對(duì)窯運(yùn)轉(zhuǎn)率較高,磨機(jī)檢修的壓力較大,磨機(jī)的運(yùn)行質(zhì)量下降,給窯的有效運(yùn)行帶來(lái)潛在的威脅。
(4)由于磨機(jī)的粉磨能力降低了,磨機(jī)的內(nèi)外循環(huán)量較大,選粉機(jī)轉(zhuǎn)速較高控制才能達(dá)到質(zhì)量要求,外循環(huán)量吐渣量較大制約著各項(xiàng)參數(shù)的優(yōu)化,造成磨機(jī)的增產(chǎn)空間較小。
2.1 原料要求
(1)礦山石灰石與青石的搭配使用,應(yīng)根據(jù)其硬度、品質(zhì)等影響易磨性的因素盡可能地搭配入磨,根據(jù)粒度變化及時(shí)督促礦山做好破碎機(jī)板錘的更換,確保下山石灰石的粒度受控。
(2)砂巖等輔材粒度較大,礦山部要及時(shí)調(diào)整砂巖破碎機(jī)的顎板,跟蹤調(diào)整砂巖破碎機(jī)的間隙,盡可能降低砂巖的粒度。
2.2 磨操作要求
(1)兩臺(tái)原料磨要根據(jù)不同狀況及時(shí)組織研討,優(yōu)化磨機(jī)運(yùn)行方案,盡可能保證磨機(jī)在現(xiàn)有條件下的高效穩(wěn)定運(yùn)行,滿(mǎn)足生產(chǎn)要求。
(2)在保證磨機(jī)高效運(yùn)行的前提下合理優(yōu)化磨機(jī)參數(shù):料層厚度90~100mm,磨機(jī)出口溫度85℃,研磨壓力13.0MPa,控制磨機(jī)吐渣量,磨機(jī)吐渣斗式提升機(jī)電流在55%,磨機(jī)差壓5.5~6.5kPa,磨機(jī)振動(dòng)值1.5~2.00mm/s,磨機(jī)主電機(jī)負(fù)荷375A。針對(duì)目前磨機(jī)存在的粉磨效率較低、外循環(huán)量較大的現(xiàn)狀,在保證主機(jī)負(fù)荷及磨機(jī)振動(dòng)可控的基礎(chǔ)上,盡可能提高研磨壓力,降低內(nèi)外循環(huán)量。
(3)加強(qiáng)磨機(jī)操作管理,提高操作員的責(zé)任心和操作技能,制定操作預(yù)案,減少磨機(jī)故障停機(jī)次數(shù),根據(jù)近幾年磨機(jī)操作中出現(xiàn)的問(wèn)題,做好操作員及現(xiàn)場(chǎng)巡檢工的技能培訓(xùn),提高磨機(jī)的運(yùn)行質(zhì)量。同時(shí),嚴(yán)格落實(shí)操作管理,嚴(yán)格考核制度。
2.3 磨機(jī)運(yùn)行管理要求
(1)輸送工段做好運(yùn)行管理和監(jiān)督磨機(jī)預(yù)檢修工作,充分組織好二線(xiàn)兩臺(tái)磨機(jī)的日常磨損維護(hù),做到及時(shí)恢復(fù)磨內(nèi)可控備件的高效性。
表1 磨機(jī)主要參數(shù)變化
(3)利用20號(hào)停機(jī)機(jī)會(huì)割除3號(hào)原料磨擋料圈,調(diào)整部分蓋板,如磨機(jī)仍沒(méi)有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)建議對(duì)磨盤(pán)襯板進(jìn)行更換,暫時(shí)不更換輥皮。
(4)對(duì)兩臺(tái)磨機(jī)的導(dǎo)風(fēng)錐下部的間隙進(jìn)行堵漏,減少導(dǎo)風(fēng)錐外側(cè)漏風(fēng),同時(shí)修復(fù)磨機(jī)噴口環(huán)外側(cè)的磨損處,用?16的鋼筋在噴口環(huán)外側(cè)焊接磨損處,進(jìn)一步減少磨機(jī)的漏風(fēng),通過(guò)這些措施的實(shí)施,磨機(jī)的產(chǎn)能得到較大提高。
(5)4號(hào)原料磨輥皮及襯板都呈現(xiàn)下降趨勢(shì),建議整體更換,3號(hào)原料磨機(jī)只對(duì)磨盤(pán)襯板進(jìn)行更換,3號(hào)輥皮待磨損到更換要求時(shí)再更換。
通過(guò)采取改進(jìn)措施(見(jiàn)表1),磨機(jī)產(chǎn)量得到較大的提高,磨機(jī)的粉磨能力得到改善,磨機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)率降低了,但相應(yīng)的磨機(jī)停機(jī)機(jī)會(huì)較多,維修及時(shí),使磨機(jī)的各項(xiàng)參數(shù)得到較好的優(yōu)化?!?/p>
TQ172.632.5
:B
:1001-6171(2014)06-0024-02
江蘇省徐州市賈汪區(qū)徐州中聯(lián)水泥有限公司,徐州221011;
2014-03-12;編輯:呂光(2)嚴(yán)格維修為工藝服務(wù)的原則,及時(shí)處理影響工藝高效運(yùn)行的問(wèn)題,做好日常專(zhuān)業(yè)巡檢,及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患,減少故障停機(jī)保證磨機(jī)的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。