魏宏鴿,杜 振,何 勝,裴煜坤,朱 躍
(華電電力科學(xué)研究院,浙江 杭州 310030)
隨著《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 13223-2011)的頒布,國內(nèi)大部分火電機組面臨著脫硫增容改造工作。半干法脫硫工藝在小容量機組、低硫煤、缺水地區(qū)具有一定的應(yīng)用業(yè)績,同時后續(xù)配套除塵系統(tǒng),可以將脫硫和除塵統(tǒng)一考慮,且不存在濕法脫硫“石膏雨”隱患[1]。本文分析半干法脫硫技術(shù)在國內(nèi)燃煤電廠的應(yīng)用現(xiàn)狀,探討半干法脫硫技術(shù)運行時存在問題,為國內(nèi)下一步脫硫改造工作提供參考。
本次工作選擇了國內(nèi)應(yīng)用半干法較具代表性的6 家電廠(電廠A 至F)、共9 套半干法脫硫裝置進行調(diào)研,調(diào)研最大機組容量為330 MW,最小機組容量為100 MW。
調(diào)研6 家電廠半干法脫硫系統(tǒng)進、出口SO2濃度見圖1、圖2。從圖中可知,6 家電廠中半干法設(shè)計入口SO2濃度均不高,除A 廠2 臺機組和E 廠1臺機組SO2入口設(shè)計值分別為3447 mg/m3和2200 mg/m3外,其余機組均在2000 mg/m3以下。實際入口SO2濃度基本能夠控制在設(shè)計值以下。
圖1 半干法脫硫入口SO2 濃度情況
圖2 半干法脫硫出口SO2 濃度情況
由于環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高,部分電廠實際SO2排放濃度已無法滿足要求,面臨脫硫系統(tǒng)增多改造工作。半干法脫硫工藝設(shè)計脫硫效率一般在90%左右(E廠為85%),實際運行時脫硫效率稍低于設(shè)計值。
從調(diào)研情況可知,6 家電廠脫硫系統(tǒng)實際吸收劑耗量總體高于設(shè)計值。A 廠和B 廠3 臺機組運行條件與設(shè)計值相差不大,但生石灰消耗量分別高出13%和18%;C 廠和D 廠2 臺機組入口SO2濃度分別比設(shè)計低43%和53%,但實際吸收劑耗量仍與設(shè)計值相差不大。半干法脫硫設(shè)計時對于生石灰品質(zhì)要求較高,但調(diào)研電廠石灰石品質(zhì)較差,無法滿足要求。
1.3.1 吸收塔床層
吸收塔床層壓差維持較為穩(wěn)定,一般在900~1200 Pa 左右,基本在設(shè)計值1000 Pa 附近。目前流傳化“塌床”現(xiàn)象較為少見,在鍋爐負荷較低時,需開啟煙氣再循環(huán)系統(tǒng)將部分凈煙氣返回至吸收塔入口以維持床壓,增壓風(fēng)機電耗會增加。
1.3.2 反應(yīng)溫度控制
吸收塔內(nèi)反應(yīng)溫度設(shè)計值基本在75 ℃左右,反應(yīng)溫度通過調(diào)節(jié)霧化噴嘴噴水量來控制,霧化噴嘴正常工作時,在負荷變化造成吸收塔入口煙溫和入口煙氣量變化情況下,調(diào)研機組反應(yīng)溫度控制均較為穩(wěn)定,調(diào)節(jié)時一般僅有±1 ℃波動。
除F 廠外,其余機組均設(shè)置生石灰消化系統(tǒng)。消化系統(tǒng)采用三級消化方式,運行均較為穩(wěn)定,在調(diào)研機組中故障率不高。
脫硫灰循環(huán)系統(tǒng)穩(wěn)定運行的關(guān)鍵因素是返料斜槽[2],總體而言,其運行穩(wěn)定性較高,但必須確?;叶繁睾碗姲闊嵝Ч^好,調(diào)研機組中有因冬季室溫較低,灰斗加熱溫度偏低導(dǎo)致物料結(jié)塊堵塞返料槽現(xiàn)象發(fā)生。
半干法脫硫后部均配套有除塵系統(tǒng),用于脫硫灰收集循環(huán)利用及煙氣凈化(見表1)。調(diào)研機組中2 臺采用電除塵器,出口排放濃度在50 mg/m3以上;其余7 臺采用布袋除塵,除C 廠外,出口粉塵排放濃度均在40 mg/m3以下。部分機組由于濾袋使用時間較長,粉塵排放濃度有所增加。布袋除塵器運行壓差基本能維持在設(shè)計值以內(nèi),在濾袋壽命末期、反應(yīng)溫度控制過低、霧化效果不佳情況發(fā)生時,布袋壓差有所增加。
除F 廠2 臺新建機組半干法脫硫裝置未設(shè)置預(yù)除塵設(shè)施外,其余調(diào)研機組均設(shè)置電除塵作為預(yù)除塵器,基建建設(shè)脫硫裝置設(shè)一級電場預(yù)除塵,技改建設(shè)脫硫裝置采用原電除塵器。
表1 半干法配套除塵情況
除B 廠兩臺機組煙囪采用鋼筋混凝土套筒式煙囪、防腐內(nèi)襯采用聚脲材料外,其余煙囪均為鋼筋混凝土單筒式煙囪,半干法脫硫改造時均未進行防腐改造,目前運行情況良好,每次大修期間均進入煙囪內(nèi)部檢查,無明顯裂紋現(xiàn)象。
脫硫灰目前的經(jīng)濟價值普遍偏低。E 廠脫硫灰用于制作輕質(zhì)磚,售價15 元/t;C 廠和F 廠脫硫灰由建材廠家免費運走;A 廠和D 廠脫硫灰無利用途徑,進灰場填埋處理,占地面積較大。
調(diào)研機組中,入口SO2濃度超過2000 mg/m3時,在設(shè)計Ca/S 比運行時出口SO2濃度較難滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,需要加大吸收劑投入量,以提高脫硫效率,但經(jīng)濟性較差。半干法脫硫反應(yīng)速率主要與氣固反應(yīng)傳質(zhì)傳熱速度有關(guān),與濕法相比,氣固接觸面積較小,高濃度煙氣無法在如此短停留時間內(nèi)實現(xiàn)高效率脫硫反應(yīng)。
同等條件下吸收劑耗量超出設(shè)計值,影響吸收劑耗量的主要因素有吸收劑品質(zhì)、反應(yīng)控制溫度、霧化效果等。建議加強吸收劑品質(zhì)監(jiān)測,合理設(shè)計霧化噴嘴結(jié)構(gòu)型式,日常運行時加強對關(guān)鍵部位監(jiān)視,及時清理噴嘴口頭部積灰,更換破裂閥片。
半干法工藝運行控制關(guān)鍵點為維持床壓穩(wěn)定,床層壓降大幅波動易導(dǎo)致“塌床”現(xiàn)象,保持霧化效果、引風(fēng)機動作及時、再循環(huán)擋板操作得當(dāng)是避免“塌床”現(xiàn)象發(fā)生的主要措施。運行時需密切關(guān)注床壓的變化,加強對噴槍、工藝水系統(tǒng)的定期巡檢,每周對噴槍進行定期檢查,從噴槍響聲、供水回水壓力、工藝水泵壓力、吸收塔檢查孔周邊粘灰、塔內(nèi)循環(huán)灰距離塔壁的深度等方面判斷噴槍的運行狀況是否正常。
吸收塔出口粉塵濃度達到800~1000 g/m3,除塵設(shè)施應(yīng)選布袋除塵器。為實現(xiàn)出口達標(biāo)排放,設(shè)計時應(yīng)考慮增加濾袋總過濾面積,降低過濾風(fēng)速[3],提高濾袋材質(zhì),優(yōu)化濾袋布置方式。
預(yù)除塵可以將部分粉煤灰收集下來,粉煤灰利用價值較高,實現(xiàn)部分經(jīng)濟價值。對于改造機組,前部除塵器運行可以減輕對引風(fēng)機葉輪磨損,半干法改造時須保留原有電除塵器作為預(yù)除塵設(shè)施,并在節(jié)能模式下運行。
吸收塔內(nèi)Ca(OH)2對煙氣中SO3、HCl、HF 脫除率較高,同時凈煙氣含濕量較低,酸露點可降低至55 ℃左右,而反應(yīng)溫度一般高出酸露點15 ℃,煙氣腐蝕等級屬于干煙氣,腐蝕性小,煙囪內(nèi)運行環(huán)境較為溫和,無需做特殊防腐處理。
脫硫灰主要成分為亞硫酸鈣,利用價值較低。脫硫灰處置方式主要為由建材廠家免費運走用于制作輕質(zhì)磚或進灰場填埋處理。制作輕質(zhì)磚反應(yīng)效果一般;進灰場填埋則會占用大量土地資源。國內(nèi)外有脫硫廠家和科研機構(gòu)正在進行脫硫灰資源化利用相關(guān)研究工作,如應(yīng)用于水泥、砂漿、礦渣微粉、蒸壓磚和加氣混凝土等[4]。
(1)半干法工藝脫硫效率能穩(wěn)定維持在90%左右,適用于硫分較低的非重點控制地區(qū)。高硫煤地區(qū)采用此方案存在較高的風(fēng)險,同時經(jīng)濟性較差,不建議采用。循環(huán)流化床機組已采用爐內(nèi)噴鈣脫硫裝置,爐膛出口SO2濃度處于較低水平,半干法脫硫?qū)ζ漭^為適用。
(2)半干法工藝運行穩(wěn)定性較高,但運行時必須密切監(jiān)視床層壓差變化,并特別重視消化系統(tǒng)、霧化噴嘴、返料槽等關(guān)鍵部位的檢修維護。
(3)半干法脫硫可以將脫硫和除塵改造工作有效結(jié)合,后部除塵設(shè)施須選用布袋除塵器,并通過合理選擇濾袋規(guī)格和設(shè)計過濾風(fēng)速,以直接實現(xiàn)出口達標(biāo)排放。煙囪無需配套進行防腐處理,但必須密切觀察其運行情況。
[1]陳 秋,楊 杰,張志強.半干法脫硫技術(shù)的應(yīng)用與分析[J].電力環(huán)境保護,2008,24(2):9-10.
[2]郭斌洲.半干法脫硫與濕法脫硫工藝選擇比較[J].山西焦煤科技,2010,(7):65-67.
[3]林 煒,許明海.半干法脫硫配套布袋除塵除塵器的特殊要求[J].環(huán)境工程,2011,29(2):121-122.
[4]任 麗,王文龍,馬春元,等.干法半干法脫硫灰全新利用途徑探索研究[J].熱力發(fā)電,2009,38(8):14-18.