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      忠縣天然氣凈化廠的節(jié)能措施介紹

      2014-02-18 05:34:06高進李顯良張偉余若文
      天然氣技術(shù)與經(jīng)濟 2014年6期
      關(guān)鍵詞:忠縣分廠變頻器

      高進 李顯良 張偉 余若文

      (中國石油西南油氣田公司重慶天然氣凈化總廠忠縣分廠,重慶 404307)

      忠縣天然氣凈化廠的節(jié)能措施介紹

      高進 李顯良 張偉 余若文

      (中國石油西南油氣田公司重慶天然氣凈化總廠忠縣分廠,重慶 404307)

      為確保節(jié)能考核指標(biāo)的順利完成,中國石油西南油氣田公司重慶天然氣凈化總廠忠縣分廠自建成投產(chǎn)以來,在確保裝置平穩(wěn)運行的基礎(chǔ)上,分析用能消耗現(xiàn)狀,尋找節(jié)能途徑并加強節(jié)能管理,對其通過優(yōu)化操作、優(yōu)化工藝流程、對轉(zhuǎn)動設(shè)備增設(shè)變頻器控制和進行內(nèi)部結(jié)構(gòu)改造等技術(shù)措施積極開展節(jié)能工作以及取得的節(jié)能效果進行了詳細(xì)地介紹。

      天然氣凈化廠 節(jié)能措施 工藝流程優(yōu)化 增設(shè)變頻控制 內(nèi)部結(jié)構(gòu)改造

      0 引言

      中國石油西南油氣田公司重慶天然氣凈化總廠忠縣分廠(以下簡稱“分廠”)自建成投產(chǎn)以來,在確保裝置平穩(wěn)運行的基礎(chǔ)上,加強節(jié)能管理,分析用能消耗現(xiàn)狀,尋找節(jié)能途徑,通過優(yōu)化操作、優(yōu)化工藝流程、對轉(zhuǎn)動設(shè)備增設(shè)變頻器控制和進行內(nèi)部結(jié)構(gòu)改造等技術(shù)措施積極開展節(jié)能工作,以確保分廠節(jié)能考核指標(biāo)的順利完成。筆者擬就分廠的節(jié)能措施作一詳細(xì)介紹。

      1 分廠基本情況

      分廠于2005年5月20日建成投產(chǎn),天然氣處理量為2×300×104Nm3/d。其中天然氣凈化裝置及硫磺回收裝置各2套,公用工程裝置1套,包括過濾分離裝置、脫硫脫水裝置、硫磺回收成型裝置、污水處理裝置、火炬及放空系統(tǒng)、新鮮水系統(tǒng)、鍋爐及鍋爐給水裝置、循環(huán)冷卻水裝置、供電系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、消防系統(tǒng)。分廠在生產(chǎn)過程中需消耗大量的水、燃料氣和電能,表1為分廠近幾年的能耗統(tǒng)計表。

      2 節(jié)能措施

      表1 分廠近幾年的能耗統(tǒng)計表

      分廠作為重慶忠縣重點用能大戶,自投產(chǎn)以來,在確保裝置平穩(wěn)運行的基礎(chǔ)上,按照合理用能的原則,加強節(jié)能管理,分析用能消耗現(xiàn)狀,尋找節(jié)能途徑,采取技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理以及環(huán)境和社會可以承受的措施,從生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)積極開展節(jié)能工作,降低消耗、減少損失和污染物排放,有效、合理地利用能源,保護環(huán)境。以下從4個方面詳細(xì)介紹分廠采取的節(jié)能措施,節(jié)能效果均系裝置

      在滿負(fù)荷生產(chǎn)條件下取得的。

      2.1 優(yōu)化操作

      工藝操作是天然氣凈化廠日常生產(chǎn)管理中的一項重要活動,操作人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)裝置的工藝參數(shù)、工況條件、實際運行情況出現(xiàn)的變化及時作出相應(yīng)的操作調(diào)整,優(yōu)化裝置各項運行參數(shù),確保裝置始終處于最佳運行狀態(tài),從而降低裝置的運行能耗。以下是分廠通過優(yōu)化操作實現(xiàn)節(jié)能效果較為明顯的事例。

      1)優(yōu)化甲基二乙醇胺(MDEA)溶液循環(huán)量。根據(jù)原料氣的硫化氫含量降低情況,在保證產(chǎn)品氣H2S含量合格的情況下,盡量降低MDEA溶液循環(huán)量,從而降低溶液循環(huán)泵的電耗量。MDEA溶液循環(huán)量從設(shè)計值55 m3/h降至26 m3/h,MDEA循環(huán)泵電流由329A下降至270A,年節(jié)約電能30.75×104kW·h。

      2)降低MDEA溶液再生塔頂控制溫度。在保證裝置凈化氣質(zhì)量的前提下,逐步降低再生塔頂溫度,從設(shè)計值107.1℃降至98℃,再生塔重沸器蒸汽用量由6.6 t/h下降至4.5 t/h,按照100 m3燃料氣產(chǎn)生1 t蒸汽計算,每年可節(jié)約1.66×104m3燃料氣。

      3)優(yōu)化脫硫裝置循環(huán)水量。MDEA循環(huán)量和再生塔頂溫度降低后,MDEA貧液后冷器冷卻水量也相應(yīng)降低。循環(huán)水流量由500 m3/h下降至350 m3/h,循環(huán)泵電機電流由150A下降至126A,年節(jié)電能12.5×104kW·h。

      4)優(yōu)化火炬長明燈燃料氣量。在保證火炬正常燃燒的前提下,優(yōu)化火炬長明燈燃料氣壓力,逐漸降低火炬燃料氣流量,調(diào)整長明燈燃燒器配風(fēng)等措施,提高了火炬長明燈的穩(wěn)定性,燃料氣的流量由180 m3/h降低至80 m3/h,每年可節(jié)約燃料氣85.2× 104m3。

      5)加強裝置操作管理。包括:①加強MDEA溶液過濾操作,防止MDEA貧/富液換熱器結(jié)垢,高效回收熱能;②根據(jù)季節(jié)特點調(diào)整MDEA后冷器和酸氣后冷器流量,在酸氣空冷出口溫度低于40℃時,關(guān)閉酸氣后冷器冷卻水;③加強管理,確保設(shè)備完好,杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象出現(xiàn)。

      2.2 優(yōu)化工藝流程

      工藝流程是實現(xiàn)天然氣凈化廠生產(chǎn)功能的重要組成部分,其是否合理決定天然氣凈化廠生產(chǎn)過程是否合理。分廠并行布置有兩列天然氣凈化裝置及硫磺回收裝置,各類動、靜設(shè)備種類、數(shù)量多,工藝流程復(fù)雜,具有很大的優(yōu)化空間。自建成投產(chǎn)以來,分廠每年都通過裝置大修進行了工藝流程的優(yōu)化改造,既簡化了操作,又節(jié)約了能耗。

      1)主燃燒爐吹掃氣由氮氣改為空氣。2009年7月,對硫磺回收裝置主燃燒爐吹掃氣進行了整改。正常生產(chǎn)期間,吹掃氣為空氣,在主燃燒爐聯(lián)鎖停車、熄火及點爐期間,又切換為氮氣吹掃。通過改造,減少了氮氣用量,不僅使制氮裝置長期處于待機狀態(tài),從而使空氣壓縮機待機時間大大延長,同時節(jié)約了電能15.5×104kW·h[1]。

      2)濃水回用。2008年5月,將反滲透純水裝置的濃水回用至大循環(huán)水系統(tǒng)。反滲透裝置濃水含有較高的鹽分,但不含Ca2+、Mg2+,用作循環(huán)冷卻水,可以有效防止換熱器結(jié)垢,是一種優(yōu)質(zhì)的水源。通過改造,每年可以節(jié)約2.2×104t水。

      3)優(yōu)化完善中水回用系統(tǒng)。分廠污水處理裝置

      設(shè)計有中水回用系統(tǒng),但因硬件設(shè)施不齊全,中水回用量較少。2007年3月,分廠對中水回用系統(tǒng)管網(wǎng)進行優(yōu)化和補充完善,在廠區(qū)綠化帶內(nèi)安裝水管及自動噴水頭,將中水回用作為澆花用水,全年可節(jié)約用水8 000 t。

      2.3 對轉(zhuǎn)動設(shè)備增設(shè)變頻控制

      在天然氣凈化廠中,轉(zhuǎn)動設(shè)備是心臟,消耗電能,將電能轉(zhuǎn)化為動能,為裝置生產(chǎn)運行提供動力來源,同時也是主要的耗電設(shè)備。分廠有各類轉(zhuǎn)動設(shè)備102臺,而變頻器作為轉(zhuǎn)動設(shè)備最常用的節(jié)能措施,在忠縣凈化廠的節(jié)能改造中發(fā)揮了重要作用。

      1)鍋爐燃燒機增設(shè)變頻器。分廠設(shè)置有2臺鍋爐,每臺鍋爐額定的蒸汽負(fù)荷為15 t/h??紤]到分廠供電電源質(zhì)量較差,當(dāng)雷雨天氣時極易出現(xiàn)電網(wǎng)電壓波動或瞬間停電,導(dǎo)致鍋爐熄火。為保證鍋爐平穩(wěn)運行和停爐后盡快的恢復(fù)蒸汽供應(yīng),分廠2臺鍋爐沒有采取一用一備方式,而是都處于運行狀態(tài)。但在正常生產(chǎn)時需要消耗鍋爐產(chǎn)生的蒸汽量較小,僅為8 t/h左右,也就是說每套鍋爐的蒸汽量僅為4 t/h左右,對于額定蒸汽量為15 t/h的鍋爐而言,存在嚴(yán)重的“大馬拉小車”現(xiàn)象。同理,鍋爐燃燒機也存在嚴(yán)重的“大馬拉小車”現(xiàn)象。致使兩臺鍋爐長期處于低負(fù)荷運行,而燃燒機風(fēng)機則全速運行,絕大部分電能被浪費。2007年3月,鍋爐燃燒機風(fēng)機增設(shè)變頻器。實施變頻控制后,風(fēng)機電流由20A下降到8A。兩臺風(fēng)機全年可節(jié)電6.35×104kW·h。

      2)循環(huán)水泵增設(shè)變頻器。分廠循環(huán)水處理裝置涼水塔風(fēng)機設(shè)計是一用一備,由于所處的地理環(huán)境和季節(jié)氣候變換,春、秋、冬早晚溫差較大,每年冬季,因氣溫較低,即使啟運1臺風(fēng)機,風(fēng)量也有較大富余,而春秋季節(jié)使用一臺又不能滿足生產(chǎn)的需求,必須使用兩臺,但使用兩臺又造成了能源的極大浪費。2008年5月,對循環(huán)水涼水塔風(fēng)機K-3101A、B安裝變頻器,根據(jù)循環(huán)水溫變化來調(diào)節(jié)風(fēng)機啟停和轉(zhuǎn)速,達(dá)到節(jié)能的目的。每年可節(jié)省2.64× 104kW·h電能。

      2.4 轉(zhuǎn)動設(shè)備結(jié)構(gòu)改造

      轉(zhuǎn)動設(shè)備通過安裝變頻器控制是常用的節(jié)能措施,但在已建成的天然氣凈化廠中應(yīng)用常常受到安裝條件、使用場地及投資成本等諸多條件的限制。因而分廠對轉(zhuǎn)動設(shè)備節(jié)能除安裝變頻器外,還通過改變轉(zhuǎn)動設(shè)備結(jié)構(gòu)來實現(xiàn)節(jié)能。

      1)更換尾氣灼燒爐風(fēng)機皮帶傳動輪。分廠硫磺回收裝置設(shè)置有2臺皮帶傳動單級臥式離心鼓風(fēng)機,為尾氣灼燒爐提供燃燒空氣。該風(fēng)機最大流量約為5 200 kg/h,而實際生產(chǎn)過程中,裝置空氣需求量僅為3 000 kg/h左右,高負(fù)荷或特殊情況下也不到3 700 kg/h,多余部分風(fēng)量只能進行放空處理,浪費大。2009年4月,對尾氣灼燒爐風(fēng)機K-1402A、B皮帶傳動輪進行了改造,更換了大直徑的從動輪,將從動輪外徑由132 mm增大為190 mm,使風(fēng)機轉(zhuǎn)速從5 017 r/min下降至3 668 r/min,電機電流從95A下降至40A,經(jīng)過實際運行,完全能夠滿足生產(chǎn)需求。每年可以節(jié)電29.1×104kW·h,節(jié)能效果非常顯著。

      2)循環(huán)水泵泵殼內(nèi)部防腐。分廠循環(huán)水裝置設(shè)置有兩臺單極離心泵作為循環(huán)水泵,由于泵殼材質(zhì)為鑄鋼,泵殼內(nèi)壁極易生銹,增加了水與泵殼內(nèi)壁的摩擦,從而增加了電機的耗電量。2010年8月,對兩臺循環(huán)水泵的泵殼內(nèi)壁涂保護膜,既減少了水與泵殼內(nèi)壁的摩擦,又降低了水對泵殼的腐蝕強度。經(jīng)實際運行,在相同循環(huán)量下,改造后循環(huán)泵電機電流下降了約2A,全年可節(jié)電1.10×104kW·h。

      3 結(jié)束語

      以上4點節(jié)能措施僅僅是分廠采取的具有代表性的節(jié)能措施,通過這些節(jié)能措施,既優(yōu)化了裝置運行效率,降低了生產(chǎn)成本,又取得了顯著的環(huán)保效益。

      [1]高進.鍋爐燃料機控制系統(tǒng)的改進[J].石油化工自動化,2008,45(5):95-97.

      (編輯:蔣龍)

      B

      2095-1132(2014)06-0044-03

      10.3969/j.issn.2095-1132.2014.06.013

      修訂回稿日期:2014-12-11

      高進(1977-),工程師,從事儀表維修和技術(shù)管理工作。E-mail:gaojin@petrochina.com.cn。

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