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      通過優(yōu)化新鮮蠟進料方式降低能耗

      2014-03-08 06:26:05趙大偉郭永成蘇龍舉史總周
      中國洗滌用品工業(yè) 2014年10期
      關鍵詞:烷基苯烷烴加熱爐

      趙大偉,郭永成,宋 兵,蘇龍舉,鄧 艾,史總周

      (中國石油撫順石化公司洗滌劑化工廠,遼寧 撫順 113001)

      通過優(yōu)化新鮮蠟進料方式降低能耗

      趙大偉,郭永成,宋 兵,蘇龍舉,鄧 艾,史總周

      (中國石油撫順石化公司洗滌劑化工廠,遼寧 撫順 113001)

      本文從烷基苯聯(lián)合裝置能量守恒的角度出發(fā),分了析更改新鮮蠟的進料方式對設備運行的影響,列舉了更改新鮮蠟進料至脫烷烴塔集油箱的優(yōu)點,并計算出回收的熱量和節(jié)約的金額。這項改進措施降低了壓縮機負荷并提高了氫氣純度,最終達到了節(jié)能降耗的目的。

      烷基苯;節(jié)能降耗;新鮮蠟;脫烷烴塔;循環(huán)氫氣壓縮機;回收熱量

      撫順石化公司洗滌劑化工廠烷基苯聯(lián)合裝置的生產工藝是采樣UOP脫氫-烷基化工藝。其中,脫氫裝置是以直鏈C10~13的烷烴作為原料,生產C10~13的直鏈烯烴;烷基化裝置是以C10~13正構烯烴(其中烯烴含量為11wt%)為原料,在氫氟酸為催化劑的情況下,與苯發(fā)生烷基化反應。通過優(yōu)化新鮮蠟進料流程,可以達到提高脫氫反應器進料溫度、最終降低烷基苯聯(lián)合裝置綜合能耗的效果。

      本文從能量守恒原理和避免影響烷基苯聯(lián)合裝置運行的角度出發(fā),分析如何回收熱能、提高脫氫反應器的進料溫度,并計算出節(jié)約的資金數(shù)額,從而達到節(jié)能、降耗,提高效益的目的。

      1. 概述

      脫氫裝置進料由新鮮蠟和循環(huán)烷烴組成,通常稱為聯(lián)合進料。新鮮蠟來自儲運車間的外購輕蠟(溫度約30℃),由儲運車間使用新鮮蠟泵送至脫氫裝置內,在FIC-2117控制閥下控制流量,進入進料緩沖罐V-2101。這部分烷烴(新鮮蠟)是用來補充脫氫反應中所消耗和損失的部分烷烴。同時,其進料量由質量流量計FQI-21001進行累計。循環(huán)烷烴來自烷基化裝置脫烷烴塔C-2205頂部集油箱,經(jīng)FIC-2214控制閥控制流量。在脫氫裝置內,首先與產品分離器V-2102循環(huán)回流換熱器E-2102換熱,再用道生油換熱器E-2104加熱,溫度上升到130℃,從頂部進入兩臺串聯(lián)使用的氧化鋁處理器R-2103,經(jīng)活性氧化鋁脫除物料中的氟離子。經(jīng)過處理的循環(huán)烷烴進入進料緩沖罐V-2101內,與新鮮蠟混合。V-2101內的混合物由反應器進料泵P-2102抽出,送往聯(lián)合進料換熱器E-2101。此進料泵P-2102的烷烴在進入聯(lián)合進料換熱器E-2101前與來自循環(huán)壓縮機K-2101的循環(huán)氫混合(氫氣∶烷烴=6∶1)。由E-2101出來的聯(lián)合進料進入進料加熱爐H-2101,被加熱到475~482℃后直接送入脫氫反應器R-2101A/B。

      新鮮蠟進料的流程見圖1,新鮮蠟和循環(huán)烷烴物料的組成(質檢車間分析數(shù)據(jù))見表1。

      2. 結果與討論

      2.1 更改新鮮蠟進料方式后參數(shù)變化

      新鮮蠟經(jīng)過FV-2117控制閥由直接進入V-2101罐,更改為在FIC-2216控制閥后進入脫烷烴塔集油箱(見圖1中的更改流程)。

      通過更改流程,烷基苯裝置參數(shù)迅速變化,最主要的變化參數(shù)是循環(huán)氫氣壓縮機電流降低和V-2101罐底TI-2162溫度升高(見圖2和圖3)。

      2.2 參數(shù)變化原因分析

      1)新鮮蠟通過脫烷烴塔加熱后進入V-2101緩沖罐,溫度(TI-2162溫度指示)升高至191℃:原因一是通過脫烷烴塔集油箱出口TI-2216時溫度沒有變化,可以看出新鮮蠟的溫度由30℃升高到110℃是由于吸收了E-2216空冷的負荷;二是新鮮蠟在經(jīng)過E-2102換熱器時,溫度升高至120℃,這是由于吸收了E-2103空冷器的負荷(E-2102殼程物料流量260m3/h,溫度133℃,流進E-2103空冷器;管程循環(huán)烷烴流量約120m3/h,溫度110℃);三是通過E-2104換熱器吸收H-2501加熱爐負荷(該處能量交換,造成H-2101脫氫加熱爐部分負荷轉移到H-2501熱油加熱爐,由于脫氫加熱爐排煙溫度高與H-2501熱油加熱爐,所以該處能量轉移屬于節(jié)能操作)。

      圖1 新鮮蠟進料流程示意圖

      表1 新鮮蠟和循環(huán)烷烴物料的組成(質檢車間分析數(shù)據(jù))

      圖2 循環(huán)氫氣壓縮機電流降低示意圖

      圖3 V-2101罐底TI-2162溫度升高示意圖

      表2 更改新鮮蠟進料方式前后數(shù)據(jù)對比

      表3 更改新鮮蠟進料方式前后氫氣組成分析數(shù)據(jù)對比

      2)K-2101壓縮機的電流從186A下降至180A:其原因是,新鮮蠟中溶解微量的水(質檢車間分析新鮮蠟中含有300~500ppm的水份)、氮氣和不凝氣等輕組分,被加熱進入脫氫反應器參與脫氫反應,造成產生的氫氣中攜帶氮氣和微量的輕組分,導致氫氣純度下降,K-2101壓縮機電流偏高。當新鮮蠟進入脫烷烴負壓塔后,新鮮蠟被加熱到110℃。新鮮蠟中的輕組分(微量的水、氮氣和不凝氣等)在6.0kPa(絕對壓力)和110℃的操作條件下被分離出來,新鮮蠟再進入脫氫反應器,沒有了多余的組份,使K-2101壓縮機中的氫氣純度升高,以至于循環(huán)氫氣壓縮機電流下降。

      3)V-2101罐底TI-2162溫度升高10℃,造成循環(huán)烷烴經(jīng)過E-2101換熱器后進入脫氫加熱爐H-2101的入口溫度表TI-2140升高,以至于H-2101加熱爐負荷下降,達到節(jié)省渣油消耗。

      4)脫氫反應器出入口溫差增加,說明脫氫反應效果好;凈產氫流量下降,說明氫氣純度上升(從質量分數(shù)93.25%升高到95.88%,循環(huán)氫氣的平均分子量從4.13下降到3.27)。

      2.3 電能消耗分析

      1)儲運新鮮蠟泵的電耗:新鮮蠟泵出口輸送的位置從V-2101緩沖罐(操作壓力370kPa)改至脫烷烴塔集油箱(操作壓力為6.0kPa絕對壓力)。這樣,由于壓力下降,造成新鮮蠟泵做功減少,導致新鮮蠟泵電流降低,電耗下降。

      表5 根據(jù)不同的比熱數(shù)據(jù)計算出不同的金額

      2)新鮮蠟并入脫烷烴塔冷回流進入集油箱:理論上,增加脫烷烴塔頂P-2210泵功率,會消耗電能。但在實際操作中,變電所中P-2210泵指針式電流表的電流沒有增加(P-2210泵出口流量約900m3/h,所以增加新鮮蠟流量13m3/h對P-2210泵的功率影響?。?。

      3)E-2216空冷器風扇電機變頻調低30%,可以節(jié)約空冷風機的電耗。

      2.4 節(jié)約資金核算

      脫氫裝置降低的能耗分為循環(huán)氫壓縮機節(jié)約的電能和新鮮蠟吸收的熱能。因為增加了脫氫加熱爐入口物料的溫度,使脫氫加熱爐的負荷下降。

      2.4.1 新鮮蠟吸收的熱量計算

      先查閱UOP烷基苯裝置工藝數(shù)據(jù)手冊,獲得不同溫度下的烷烴比熱數(shù)據(jù),見表4。

      表4 不同溫度下的烷烴比熱數(shù)據(jù)

      再按下式計算新鮮蠟吸收的熱能:Q=cm△T

      式中,Q是熱能,c是烷烴比熱容,m是烷烴質量,△T是溫度差。

      然后,根據(jù)最小比熱c=0.496kcal/Kg.℃、新鮮蠟流量10t/h、溫度差為90℃,計算出最小熱量:

      熱量Q=cm△T=0.496★10★1000★90=446400

      =4.464×105kcal/h

      最后,根據(jù)燃料油1噸成本為3400元(撫順洗化廠燃料實際價格)、燃料油的熱值為10000kcal/kg、加熱爐效率91%,計算出每天最低收益金額為:

      4.464 ×105÷10000×(3400÷1000)÷91%×24

      =4002.8元/天

      2.4.2 循環(huán)氫壓縮機節(jié)約的電能

      經(jīng)查看,循環(huán)氫氣壓縮機K-2101電機的工作電壓為6000V。

      由循環(huán)氫壓縮機的電流值減少5A,代入根據(jù)三相電路的視在功率計算公式:

      式中,S是視在功率,U是電壓,I是電流,度是千瓦時。

      一天節(jié)省電能:51.96×24=1247.04度

      按照電價是0.58元/度電,一天節(jié)省金額為:1247.04× 58=723.28元

      結合上面的兩種計算結果,可得出更改新鮮蠟進料方式的收益為:4002.88+723.28=4726.16元/天

      此外,由于V-2101罐底TI-2162溫度升高了10℃,造成脫氫加熱爐進料溫度升高,以至于微降脫氫加熱爐負荷。

      3. 結論

      烷基苯聯(lián)合裝置的節(jié)能降耗工作一直在持續(xù)開展中,各種節(jié)能措施不斷地被發(fā)掘出來,同時都取得了效益。通過優(yōu)化新鮮蠟的進料方式,既能夠達到降低烷基苯聯(lián)合裝置能耗的目標,又降低了壓縮機負荷,還提高了循環(huán)氫氣的純度。同時,微降脫氫加熱爐的負荷也具有降低烷基苯裝置能耗的作用。最重要的是,對脫氫裝置和烷基化裝置而言,該項改動不會增加裝置的操作難度或影響產品質量。

      因此,對于類似的原料轉化率低的脫氫裝置(需要過量原料循環(huán)生產產品的裝置),可以通過優(yōu)化進料部分達到回收熱量節(jié)能降耗的目的。該項改動措施對于其他類似裝置也具有較好的參考價值。

      [1] 中國石油撫順石化公司洗滌劑化工廠生產分廠編寫. 脫氫裝置操作規(guī)程[Z]. 2014年6月1日實施.

      [2] 劉光啟, 馬連湘, 劉杰. 化學化工物性數(shù)據(jù)手冊[M]. 青島化工學院和全國圖算學培訓中心組織編寫. 2002.5.

      [3] 夏清, 陳常貴. 化工原理[M]. 天津大學出版社. 2005.

      [4] 林平勇, 高嵩主編. 電工電子技術[M]. 北京: 高等教育出版社. 2000.8 (2002重印).

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