大慶油田采油六廠
隨動補(bǔ)償式抽油泵
關(guān)鳳珠大慶油田采油六廠
針對普通抽油泵柱塞與泵筒之間磨損后間隙增大不能自動補(bǔ)償?shù)膯栴},研制開發(fā)出一種泵效高、使用壽命長、防砂卡且易維修的隨動補(bǔ)償式抽油泵。該泵是在泵筒基本不變的情況下,用組合柱塞代替光滑柱塞。組合柱塞的密封結(jié)構(gòu)在保證減小柱塞與缸間隙的同時(shí),還能自動補(bǔ)償密封面的磨損,從而降低了介質(zhì)的漏失量,延長了泵的使用壽命。目前已在喇嘛甸油田進(jìn)行了2口井的現(xiàn)場試驗(yàn),取得了較好的應(yīng)用效果。
抽油泵;隨動補(bǔ)償;密封;組合柱塞
1.1 組合柱塞結(jié)構(gòu)
隨動補(bǔ)償式抽油泵是在泵筒基本不變的情況下,用組合柱塞代替普通抽油泵的光滑柱塞。
在柱塞桿上安裝帶有凹凸形狀的橡膠套圈,再在橡膠套圈上安裝一組經(jīng)過特殊處理的金屬密封環(huán)(也可以是非金屬密封環(huán)),然后用端部絲扣調(diào)節(jié)各密封環(huán)接觸面松緊度。當(dāng)達(dá)到要求時(shí),用石油膠固死絲扣,保持間隙不變(一般絲扣與調(diào)節(jié)環(huán)之間留有0.2~0.5mm間隙),這樣既保證了密封環(huán)相互接觸的松緊度,同時(shí)又保證了柱塞在泵筒中的靈活運(yùn)行和水力效率。
橡膠套圈是偏心的,并成雙對應(yīng),每對展平相對弧度為π/n(n是兩個(gè)凹凸肩槽數(shù)量),金屬密封環(huán)與橡膠套圈為同一中心的筒狀。該組合柱塞只有一組進(jìn)油閥,不但加工簡單,而且可以減少阻力,提高水力效率;同時(shí),在保證密封環(huán)強(qiáng)度的情況下,環(huán)的外圓面涂有一層耐磨、耐腐材料,以減少密封環(huán)和缸內(nèi)壁之間的摩擦阻力。
1.2 工作原理
工作時(shí),密封環(huán)和缸壁的間隙由于長時(shí)間磨損而增加,此時(shí)橡膠套圈的偏心擠壓使密封環(huán)和缸壁的間隙逐漸減小,達(dá)到了自動補(bǔ)償?shù)哪康摹=M合柱塞的密封結(jié)構(gòu)在保證減小柱塞與缸間隙的同時(shí),還能補(bǔ)償密封面的磨損,從而降低了介質(zhì)的漏失量,延長了密封環(huán)的使用壽命,提高了泵效。
在下井試驗(yàn)之前,對隨動補(bǔ)償式抽油泵進(jìn)行了嚴(yán)格的室內(nèi)試驗(yàn),測定了組合柱塞的水力特性和機(jī)械特性。由室內(nèi)試驗(yàn)得出以下初步結(jié)論:
(1)組合柱塞與普通光滑柱塞相比較,普通光滑柱塞的漏失量明顯高于組合柱塞。
(2)試驗(yàn)表明,適當(dāng)增加偏心環(huán)數(shù),可在原水平上再減少密封漏失。
(3)在正確組裝活塞時(shí),組合柱塞和光滑柱塞的摩擦力都一樣,且與活塞沖次數(shù)無關(guān)。
在喇嘛甸油田兩口井上進(jìn)行了現(xiàn)場試驗(yàn),以L4—3322井為例,該井于2011年8月4日因凡爾漏檢泵,下入隨動補(bǔ)償式抽油泵。措施前平均產(chǎn)液量58.1 t/d、泵效31.4%;措施后平均產(chǎn)液量83 t/d、泵效44.8%。與措施前相比,措施后平均產(chǎn)液量提高了24.9 t/d、平均泵效提高了13.4個(gè)百分點(diǎn)。目前,試驗(yàn)的兩口井運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
(1)針對普通抽油泵柱塞與泵筒之間磨損后間隙增大不能自動補(bǔ)償?shù)膯栴},研制開發(fā)出一種泵效高、使用壽命長、防砂卡且易維修的隨動補(bǔ)償式抽油泵?,F(xiàn)場試驗(yàn)表明,該泵具有較高的泵效,與常規(guī)光滑柱塞相比,采用組合柱塞可以提高泵效10%以上。
(2)由于彈性套圈的補(bǔ)償作用,密封環(huán)在磨損后仍能自動補(bǔ)償。與光滑柱塞相比,密封環(huán)具有較長的使用壽命。
(3)組合柱塞長度只有常規(guī)光滑柱塞長度的1/4~1/3,且外部密封環(huán)磨損后可以方便拆換,因此該泵加工簡單,制造容易。
(4)當(dāng)泵筒內(nèi)徑磨損程度在0.5mm時(shí),換上相匹配的密封環(huán)即可重新使用,給舊泵維修開辟了新的途徑。
(欄目主持 樊韶華)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.7.080