何俊麗 李清華 于洪喜 陳立新 田 雨
(首鋼遷鋼公司,河北 遷安 064404)
重型軋輥磨床是對熱連軋機組軋輥進行磨削、精度校正的設備,是生產(chǎn)線正常運行的重要保障。我現(xiàn)場采用的MK84160匯峰磨床主要用來磨削精軋支撐輥,其頭架皮帶傳動軸因設計缺陷,導致在使用過程中軸向竄動,使得傳動軸端磨損,因此停機進行了更換。更換后的新軸使用一段時間后,因加工質量問題意外斷裂,磨床頭架已經(jīng)無法正常啟動,嚴重影響軋線的正常生產(chǎn),必須對舊軸進行修復。
頭架采用三級三角皮帶傳動來保證傳動的平穩(wěn)和精度,交流主軸電機通過皮帶輪帶動皮帶1運轉,然后通過一級傳動軸帶動皮帶2運轉,皮帶2與皮帶3通過二級傳動軸傳遞力矩,從而最終帶動頭架撥盤正向和反向旋轉。同時各級傳動軸的潤滑系統(tǒng)選用進口油脂泵,實現(xiàn)各點自動定時給油和手動給油。
需修復件為二級傳動軸,因傳動軸結構設計不合理,運行中存在軸向竄動。當軸徑磨損變小后,傳動軸與皮帶輪之間間歇增大,兩端壓蓋拉力不足,造成嚴重的偏擺現(xiàn)象。
經(jīng)測量該軸軸徑磨損深度1mm,磨損長度265mm。刷鍍、堆焊和鑲套是修復磨損件常用的有效方法,在選擇修復工藝時,首先對幾種方法進行比較,對比見表1。
表1 磨損件修復常用方法比較
經(jīng)對比分析,起初考慮用內部鑲套的方法,這樣即使日后軸徑磨損量增大,只需要更換不同厚度的套筒即可恢復,但目前軸徑磨損深度1mm,套筒需要加工精度高,不易完成,且鑲套傳動扭力太小不適合現(xiàn)場要求。經(jīng)多方探討,決定對該軸進行堆焊修復,在竄動軸端頭堆焊一層耐磨材料,形成復合材料的堆焊件,獲得了良好使用性能,可大幅提高運行效率,延長服役時間。
表2 37SiMn2M oV化學成分及力學性能
傳動軸的材質為37SiMn2MoV 合金結構鋼,主要用于制作大截面承受重載荷的重要零件?;瘜W成分及主要力學性能如表2。
由于其碳及合金元素含量均較低,因此焊接性總體較好。但該材料抗拉強度大于800MPa,沖擊韌性為4kg·m/ cm2,是一種強度高,韌性低,焊后極易淬火的鋼種。按公式計算碳當量為0.84,當冷卻速度大于87℃/min時,就會導致50%以上的組織轉變?yōu)橛捕嗟鸟R氏體淬硬組織。焊接過程中如果工藝不當,會造成焊接區(qū)脆化或產(chǎn)生裂紋。
4.2.1 焊前的準備
1 為防止焊接過程中產(chǎn)生缺陷,焊前應先將端頭表面粘著的油、水、銹等雜質去掉,用砂紙打磨清理干凈。
2 42GrMu焊絲烘干溫度350℃~400℃,保溫2小時,放入保溫爐內隨用隨取。
3 預熱溫度
通過對37SIMnZMoV焊接性分析,為防止堆焊層和焊接熱影響區(qū)產(chǎn)生裂紋,減小工件的變形,需在焊前對工件預熱。工件的預熱溫度與堆焊材料碳當量關系如表3。37SiMn2MoV碳當量為0.84,可知焊前預熱溫度須在 300℃以上,我們采用預熱溫度400℃,充分滿足堆焊溫度要求。
4.2.2 焊接實施過程
采用熱源集中的焊接方法,用富氬氣體保護焊對轉軸端頭在轉臺上進行360°轉圈堆焊,焊接電流控制在 150~ 180A。堆焊結束后轉軸直徑應保持在?175mm ~?182mm間,焊道表面保持平整、致密,不允許溝槽。
表3 工件的預熱溫度與堆焊材料碳當量
4.2.3 焊后保溫緩冷
焊后保溫緩冷有利于焊接接頭中氫的擴散逸出和淬硬組織的改善,可有效控制裂紋產(chǎn)生。焊接后將傳動軸重新放回至加熱爐內,與加熱爐共同降至常溫。待常溫取出進行機加工,修復軸徑及鍵槽,并經(jīng)外觀檢驗無裂紋。
傳動軸修復完成檢查正常后,即組織進行回裝,磨床設備快速恢復投入使用,有效的減少了停機時間。
通過本次修復過程,總結如下:
(1)選擇正確的修復方法。選擇修復方法時首先要考慮工件的運轉條件,滿足現(xiàn)場設備結構受力、加工工藝、生產(chǎn)節(jié)奏運行的停機時限等要求;本次通過對刷鍍、堆焊和鑲套幾種方法的比較,得出堆焊方法更適合現(xiàn)場條件。
(2)選定合適的堆焊工藝。焊接前要掌握所要堆焊件的材料性能,針對其特性選擇合適的工藝。此次修復件材質為37SiMn2MoV,其焊接性好,焊后極易淬火的特性,決定了選擇工藝時要注意預熱和緩冷。
[1]張文鋮.焊接冶金學[M].北京:機械工業(yè)出版社,1999.
[2]王寬福.壓力容器焊接結構工程分析[M].北京:化學工業(yè)出版社,1998.