喬立朝
(大秦鐵路股份有限公司 湖東電力機(jī)務(wù)段,山西大同037000)
HXD1型機(jī)車牽引通風(fēng)機(jī)的故障分析及解決措施
喬立朝
(大秦鐵路股份有限公司 湖東電力機(jī)務(wù)段,山西大同037000)
HXD1型機(jī)車;牽引通風(fēng)機(jī);軸承
HXD1型牽引電機(jī)的冷卻是通過外部風(fēng)冷達(dá)到的,每臺(tái)牽引電機(jī)配備一臺(tái)牽引通風(fēng)機(jī)進(jìn)行風(fēng)冷。機(jī)車頂部的冷空氣經(jīng)進(jìn)風(fēng)道引入到風(fēng)機(jī)進(jìn)口,然后軸向進(jìn)入葉輪,經(jīng)過葉輪加速后徑向吹出。氣流在主風(fēng)筒的阻礙下改變方向變成軸向流出,進(jìn)入風(fēng)機(jī)出風(fēng)管道。冷空氣經(jīng)風(fēng)機(jī)和風(fēng)道進(jìn)入牽引電機(jī),將牽引電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生的熱量帶至機(jī)車外部。
湖東電力機(jī)務(wù)段配屬HXD1型電力機(jī)車220臺(tái),擔(dān)當(dāng)大秦線的牽引任務(wù),由于大秦線線路最大坡度達(dá)到12‰,運(yùn)行的2萬t列車牽引總重達(dá)到兩萬多噸,這就要求機(jī)車在運(yùn)行中能夠充分發(fā)揮自身的牽引特性。運(yùn)行中牽引通風(fēng)機(jī)故障將導(dǎo)致其冷卻的牽引電機(jī)因熱量無法散出,機(jī)車產(chǎn)生的轉(zhuǎn)矩受限,切除該臺(tái)電機(jī),機(jī)車的牽引力降低致使司機(jī)操縱難度加大,機(jī)車可能發(fā)生途停,影響大秦線的正常運(yùn)行秩序。因此保證牽引通風(fēng)機(jī)的質(zhì)量穩(wěn)定是確保大秦線運(yùn)能正常的基礎(chǔ)。
HXD1型電力機(jī)車自2007年入機(jī)務(wù)段至2013年2月,機(jī)車牽引風(fēng)機(jī)的質(zhì)量一直較為平穩(wěn),圖1為牽引風(fēng)機(jī)14個(gè)月的故障情況。自2013年3月起,牽引通風(fēng)機(jī)質(zhì)量狀況出現(xiàn)明顯下滑,且故障類型大多為接地或者風(fēng)機(jī)燒損。
圖1 牽引通風(fēng)機(jī)故障統(tǒng)計(jì)
HXD1型機(jī)車牽引通風(fēng)機(jī)型號(hào)為THTF4.5A,屬于立式軸向離心式通風(fēng)機(jī),防護(hù)等級(jí)為IP55。通風(fēng)機(jī)電機(jī)結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 通風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)
通過近幾年的運(yùn)用維護(hù)經(jīng)驗(yàn)及對(duì)牽引通風(fēng)機(jī)構(gòu)造分析,發(fā)現(xiàn)牽引通風(fēng)機(jī)發(fā)生故障的幾個(gè)主要原因?yàn)椋?/p>
(1)軸承進(jìn)水
牽引通風(fēng)機(jī)前端軸承銹蝕嚴(yán)重,后端軸承基本良好。
由于牽引通風(fēng)機(jī)為軸向離心式通風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口為車體側(cè)墻上部斜面處,在雨雪天氣時(shí),雨雪順著風(fēng)道能直接落到牽引通風(fēng)機(jī)上,牽引通風(fēng)機(jī)的防護(hù)等級(jí)為IP55,防護(hù)等級(jí)不足導(dǎo)致雨雪經(jīng)通風(fēng)機(jī)葉輪的加速通過電機(jī)前端蓋軸伸孔滲入到軸承室內(nèi)。軸承受水浸泡后,油脂發(fā)生乳化變質(zhì)使其潤滑效果降低、油膜保護(hù)失效,軸承發(fā)生銹蝕,進(jìn)而致使通風(fēng)機(jī)異聲或者固死。
(2)軸承滾珠、滾道剝離
電機(jī)通風(fēng)機(jī)前端軸承良好,后端軸承出現(xiàn)軸承滾珠、滾道剝離。
牽引通風(fēng)機(jī)為立式風(fēng)機(jī),軸承選用的是SKF310-2RS1/C3軸承,該軸承設(shè)計(jì)的受力方向主要是徑向,而牽引風(fēng)機(jī)因結(jié)構(gòu)原因使后端軸承受到的主要是軸向力,因此后端軸承易因軸向受力過大使軸承滾珠、滾道出現(xiàn)剝離造成風(fēng)機(jī)異聲及固死。
(3)接線柱接線燒損
牽引通風(fēng)機(jī)在運(yùn)行過程中受到機(jī)車整體振動(dòng)或由于在風(fēng)機(jī)安裝過程中螺母緊固時(shí)扭矩不足,可能造成電機(jī)引出線與外接線的固定螺母發(fā)生松動(dòng),造成接觸電阻過大,發(fā)熱燒損接線或因接觸不良造成風(fēng)機(jī)缺相運(yùn)行燒損。
(4)電機(jī)電纜絕緣破壞
牽引通風(fēng)機(jī)用電機(jī)定子在機(jī)車運(yùn)行過程中會(huì)受到機(jī)車整體振動(dòng)、電磁力、環(huán)境溫度的急劇變化等因素的影響,且在雨雪天氣時(shí)受到雨水浸泡致使電纜外皮的韌性、耐潮濕會(huì)逐步降低,當(dāng)電纜達(dá)到壽命時(shí),就會(huì)出現(xiàn)電纜外皮皴裂、甚至剝落,造成電機(jī)接地或者燒損。
對(duì)2013年3月及以后出現(xiàn)的故障風(fēng)機(jī)解體觀察,發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)的電纜外皮破損為牽引風(fēng)機(jī)故障的主要原因。
(1)針對(duì)通風(fēng)機(jī)的電纜外皮破損的情況,如下車全部進(jìn)行大修處理,首先牽引通風(fēng)機(jī)的備品數(shù)量不足,其次如大修則需花費(fèi)大量資金,經(jīng)研究決定采取以下措施解決該問題。
①風(fēng)機(jī)下車解體后,將定子后端的滌綸帶剪開,將滌綸帶剝離后露出引出線釬焊焊接處,然后將引接線釬焊處滌綸帶剪去使引接線和繞組線連接露出,如圖3所示。
圖3 通風(fēng)機(jī)引接線和繞組線示意圖
②利用電工鉗將螺旋狀的繞組線和外皮破損的引接線分離,如圖4。
③制作與原電纜線一樣長度的引接線(WDZDCYJ-125 750V 6 mm2),并壓好接頭;用電工鉗將電磁線與引接線(線尾剪裸出約80 mm長)纏繞細(xì)致并接(并頭處長(30±3)mm),再用工業(yè)酒精嚴(yán)格清洗,清洗完畢后風(fēng)干,然后利用焊錫連接引接線一相一相焊接好,接好后用電工膠帶將接頭處包好。
圖4 電工鉗分離示意圖
④焊接程序完畢后用0.1×25滌綸帶將端部包扎牢固且無松動(dòng),并使3根引出線從定子根部到接線頭長度為560 mm。
⑤按工藝要求重新組裝風(fēng)機(jī),進(jìn)行例行試驗(yàn)。
制定了上述措施后,全機(jī)務(wù)段220臺(tái)機(jī)車進(jìn)行了一次平推檢查,發(fā)現(xiàn)電纜外包皮絕緣破裂的及時(shí)更換通風(fēng)機(jī),更換的風(fēng)機(jī)按整治方案進(jìn)行整治。通過這次整治,使風(fēng)機(jī)質(zhì)量得到了明顯改善,同時(shí)避免了對(duì)牽引風(fēng)機(jī)進(jìn)行大修,節(jié)約了成本。
(2)建議改進(jìn)通風(fēng)機(jī)的進(jìn)風(fēng)通道,改進(jìn)為能防止雨雪進(jìn)入的通道,防止雨雪直接進(jìn)入到風(fēng)機(jī)內(nèi)部,影響軸承及風(fēng)機(jī)引出電纜的壽命。
(3)建議改進(jìn)風(fēng)機(jī)后端軸承,由于現(xiàn)用軸承承受軸向力能力不足,易造成后端軸承出現(xiàn)滾珠、滾道出現(xiàn)剝離,希望將后端軸承改為向心角接觸軸承,使軸承承受軸向力能力得到加強(qiáng)。
通過對(duì)牽引通風(fēng)機(jī)的故障原因進(jìn)行分析,找到了牽引通風(fēng)機(jī)突然出現(xiàn)大面積故障的原因并制定了整改方案,通過實(shí)踐證明,該方案有效且節(jié)約成本。同時(shí)依據(jù)故障原因分析對(duì)通風(fēng)機(jī)提出了改造建議,希望通過進(jìn)一步的改造使通風(fēng)機(jī)的故障得到徹底解決。
[1] 張曙光.HXD1型電力機(jī)車[M].北京:中國鐵道出版社,2009.
[2] 許實(shí)章主編.電機(jī)學(xué)(第三版)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1995.
U266.1
B
10.3969/j.issn.1008-7842.2014.04.30
1008-7842(2014)04-0126-02
4—)男,助理工程師(
2014-01-20)