趙通林,陳中航,陳廣振
(遼寧科技大學礦業(yè)工程學院,遼寧 鞍山 114051)
小嶺子鐵礦為前震旦紀沉積變質(zhì)型磁鐵石英巖和赤鐵石英巖礦床。該礦區(qū)原是鞍鋼礦山公司的后備礦山。為了開發(fā)利用小嶺子鐵礦,20世紀70年代原冶金部曾組織全國有關(guān)科研院所進行技術(shù)攻關(guān),但因當時的試驗指標過低而被迫放棄。由此可得出結(jié)論:小嶺子鐵礦屬難選礦。毫無疑問,作為難選礦的廢棄尾礦就更難選。同時,考慮到外銷鐵精粉的價格和高爐冶煉成本等因素,要求尾礦再選最終精礦品位不低于65%。目前國內(nèi)外可選性較好的磁鐵礦,其尾礦再選最終精礦品位也都在64%以下。所以,要達到精礦品位不低于65%的指標,必須在技術(shù)上有所突破,在工藝上有所創(chuàng)新。
為了充分合理開發(fā)利用小之嶺子鐵礦資源,公司擬對尾礦庫現(xiàn)儲存的尾礦和生產(chǎn)排放的尾礦集中加工。尾礦庫現(xiàn)儲存尾礦約129萬t,生產(chǎn)中每小時排放的尾礦為300t。尾礦庫存儲的尾礦按100t/h輸入尾礦加工廠,則尾礦加工廠每小時處理尾礦總量約為400t,年處理尾礦315萬t。
對小嶺子鐵尾礦工藝礦物學研究表明,尾礦中有用礦物主要為磁鐵礦、假象赤鐵礦及少量的赤鐵礦,磁鐵礦具有可回收價值;脈石礦物主要是石英,部分長石礦及少量的黑云母和綠泥石。磁鐵礦與脈石礦物連生,常見赤鐵礦沿磁鐵礦的解理和裂隙中充填和交代,形成假象赤鐵礦或半假象赤鐵礦,此外還有少量脈石礦物中的細粒磁鐵礦包裹體。尾礦化學分析結(jié)果見表1和表2。
表1 一選車間尾礦化學分析結(jié)果/%
表2 二選車間尾礦化學分析結(jié)果/%
由表1和表2可知,該尾礦的主要化學成分為Fe 、Si,其他成分含量相對較低。
尾礦中還有少量赤鐵礦、褐鐵礦及黃鐵礦等非磁性礦物;磁鐵礦在礦石結(jié)構(gòu)構(gòu)造中,還存在充填和交代以及包裹體,這部分磁鐵礦不能回收。
尾礦粒度分析及金屬分布測定結(jié)果見表3。
表3 尾礦樣品的粒度分析及金屬分布測定結(jié)果
從表3可以看出,尾礦粒度較細。-0.074mm達到70%以上時,其金屬分布率超過70%,所以制定工藝流程時應(yīng)著重細粒級尾礦的回收。
綜上所述,尾礦中的鐵礦物與脈石結(jié)晶粒度很細,磁性率偏低,可選性較差。只有在技術(shù)上創(chuàng)新和突破,采用新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝,才有可能使品位11%左右的尾礦經(jīng)處理后使最終精礦品位達到65%以上的技術(shù)指標。
根據(jù)原礦性質(zhì)及實驗室研究結(jié)果設(shè)計采用以磁選柱為主體設(shè)備的五段磁選,一次再磨,高頻振網(wǎng)細篩作控制分級的選別流程,工藝流程見圖1。
尾礦回收設(shè)備目前廣泛采用盤式回收機,但該設(shè)備由于場強較低,不適宜磁性率較低的尾礦。故本次設(shè)計采用了帶“漂洗”水的中磁機。工業(yè)性試驗結(jié)果表明,該設(shè)備能將尾礦品位控制在6%以下,并得到品位在35%以上的粗精礦。
一、二段精選設(shè)備采用高選擇性的磁選柱。由于小嶺子鐵礦風化嚴重,容易泥化,所以磨礦粒度不宜過細,而磁選柱能在粒度較粗的條件下,獲得高品位的精礦,并將60%以上的連生體中礦排入溢流中。這樣,不僅減少了磨礦段數(shù),降低了選礦成本,而且避免了礦物的過磨。一段磁選柱設(shè)置在再磨之前,以免將回收磁選機粗精礦中夾雜的礦泥和細粒貧連生體排入尾礦。試驗結(jié)果表明,一段磁選柱精礦品位提升幅度在8~10個百分點左右。這是因為入選尾礦的粒度已達到-200目40%,進一步提高其品位不僅有可能而且很有必要,這不僅減少了入磨礦量,而且避免了礦泥對下部選別作業(yè)的不利影響。一段磁選柱的精礦經(jīng)脫水磁選機濃縮后進入再磨機,其磨礦細度為-200目80%。經(jīng)過再磨后的鐵精礦給入二段磁選柱進行精選,使其品位提高到50%以上。再磨機采用高頻振網(wǎng)細篩作為控制分級。一、二段磁選柱及細篩篩上的中礦一并用掃選磁選機回收后給入再磨機,并甩出合格尾礦。由于磁選柱排出了大量連生體,使鐵精礦粒度組成與含鐵礦量分布曲線產(chǎn)生明顯的飛躍點,所以細篩的提質(zhì)幅度達到了7%。篩下精礦采用外磁式脫水槽,其提質(zhì)幅度為7%,較通常的脫水槽高出5%。
在單機工業(yè)試驗中,通過對影響精礦品位和產(chǎn)率等指標的若干控制參數(shù)進行正交試驗后,確定了最佳控制參數(shù)。單機試驗在人工操作設(shè)備,給礦品位9.5%的條件下,實現(xiàn)最終精礦品位65%以上。但是在試驗中發(fā)現(xiàn),給礦量、濃度、水壓、品位等均處于動態(tài)變化中,而設(shè)備不能隨外部動態(tài)條件變化自動控制調(diào)整,產(chǎn)品波動較大,尾礦品位偏高,使精礦質(zhì)量無法保證。另外,脈動電磁場周期性變化,使溢流品位忽高忽低。鑒于設(shè)備不適宜大工業(yè)生產(chǎn)的現(xiàn)狀,技術(shù)人員對該設(shè)備進行了如下技術(shù)改造,提高設(shè)備對生產(chǎn)工藝流程的適應(yīng)性。
1)磁系改造:采用復(fù)合電磁場,解決磁選柱溢流品位忽高忽低周期性跑礦。
區(qū)別于互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)分析,煤礦安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)均具有空間屬性,煤礦安全生產(chǎn)只能在特定空間背景環(huán)境中展開。因此,煤礦安全生產(chǎn)大數(shù)據(jù)分析,需要在煤礦安全生產(chǎn)的特有空間環(huán)境中研發(fā)分析工具,展示分析的數(shù)據(jù)和結(jié)果。GIS“一張圖”[16-18]是煤礦安全生產(chǎn)大數(shù)據(jù)集成分析的理想工具。
2)主體結(jié)構(gòu)及給礦方式改造:解決處理能力小,給排礦易堵塞,連接處跑冒礦等。特別是給礦方式的改造,使給入物料進入筒體后,充分分散。
3)自動控制:實現(xiàn)磁選柱分選全過程的自動控制,并與中央集中控制系統(tǒng)相連,可以隨時觀察、調(diào)整任何一臺磁選柱的工作狀況,達到精礦品位穩(wěn)定,滿足大工業(yè)生產(chǎn)需要。
為提高磁選柱機的處理能力,并與系統(tǒng)其他設(shè)備匹配,工業(yè)試驗采用5臺Φ600mm磁選機。設(shè)備安裝并調(diào)試正常后,試驗系統(tǒng)連續(xù)運行近兩個月,工業(yè)試驗結(jié)果:在給礦品位10.5%的條件下,精礦品位66.02%,精礦產(chǎn)率5.93%,精礦回收率37.29%。通過對影響精礦品位和產(chǎn)率等指標的若干控制參數(shù)進行正交試驗后,為工藝確定了適宜的技術(shù)參數(shù)。試驗中,設(shè)備運轉(zhuǎn)正常,試驗指標穩(wěn)定,達到工業(yè)試驗預(yù)期目標,同時,在工業(yè)試驗中也發(fā)現(xiàn)了一些問題,中礦返回再磨機礦量不易合理分布,磁選機未達到最大處理能力等。這些問題在有待在以后試驗中進一步完善。
由于五段磁選鐵尾礦回收處理工藝比較合理,取得了一定的經(jīng)濟效益,在工業(yè)試驗基礎(chǔ)上,在11個系列上開始全面生產(chǎn)。
經(jīng)流程作業(yè)考查結(jié)果表明,在給礦品位9.84%的條件下,精礦品位66.07%,精礦產(chǎn)率5.62%,精礦回收率36.3%。從考察結(jié)果看,五段磁選鐵尾礦回收處理工藝精礦產(chǎn)品的產(chǎn)率在工業(yè)試驗和生產(chǎn)考查階段均低于工業(yè)試驗階段的指標?,F(xiàn)場考查發(fā)現(xiàn),除渣篩堵塞嚴重,當刷洗篩面或敲打篩面后,篩下量明顯增加,反映出除渣篩的篩分效率在變化。這說明除渣篩的篩分效率將制約磁選柱的穩(wěn)定供礦。
圖1 尾礦回收工藝流程
1)尋找解決除渣篩堵塞的途徑。
2)加強生產(chǎn)管理,確保再磨機的磨礦粒度和高頻振動細篩的篩片完好。
3)改善環(huán)水水質(zhì),提高精礦品位。
1)五段磁選鐵尾礦回收處理工藝具有工藝先進,布局合理,指標穩(wěn)定的特點,解決了磁選柱-再磨選礦工藝循環(huán)量大,生產(chǎn)指標波動的缺陷,經(jīng)工業(yè)生產(chǎn)實踐證明,該工藝流程是合理的。
2)所采用的核心設(shè)備-磁選柱具有獨特的復(fù)合電磁場結(jié)構(gòu),采用自動控制系統(tǒng),具有操作簡單,運行穩(wěn)定的特點,生產(chǎn)中能夠適應(yīng)入選產(chǎn)品性質(zhì)變化,充分利用了尾礦磁鐵石英礦嵌布粒度粗細不均的特點,使已單體解離的鐵礦物在進入磨礦前得到充分選別,改善了精礦粒度組成,精礦中-0.74mm粒級產(chǎn)率由96%以上降至80%左右,為過濾工序降低水分提供了條件,同時,極大地減少了過磨粒子。
3)該工藝流程較為簡單,選別過程自動控制,無需工人隨時調(diào)整,大幅度降低崗位工人勞動強度。必要的管理工作是保證再磨機的球荷球比、磁選柱自動控制系統(tǒng)的正常運行,就能保證生產(chǎn)順行,指標穩(wěn)定。
1)小嶺子尾礦磁性率底,為半氧化礦;鐵礦物及脈石均系微細粒嵌布。
2)五段磁選鐵尾礦回收處理工藝先進、合理,通過工業(yè)試驗和生產(chǎn)考查,精礦品位達到66%以上的預(yù)期指標,且精礦粒度得以改善,有利于過濾作業(yè)。
3)該工藝利用尾礦生產(chǎn)鐵精礦,減少了尾礦對環(huán)境的危害,又創(chuàng)造了良好的社會效益和經(jīng)濟效益,實現(xiàn)了人類與環(huán)境和諧發(fā)展,推廣應(yīng)用前景廣闊。