孫鳳徐
[河北冀衡(集團(tuán))化肥有限公司,河北 衡水 053400]
河北冀衡集團(tuán)有限公司循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園(以下簡稱冀衡循環(huán)經(jīng)濟(jì)園),是2005年10月由國家發(fā)改委、環(huán)??偩值绕卟课鷾?zhǔn),列入全國第一批循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)單位,現(xiàn)已形成以冀衡化學(xué)公司消毒劑為核心的鹽化工主線和以氰尿酸為核心的煤化工主線,及廢棄物綜合利用配套系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了上下游產(chǎn)品相互利用、副產(chǎn)品綜合利用、廢棄物綜合利用,產(chǎn)品資源循環(huán)化、產(chǎn)品物流管道化、能源消耗最低化。目前,冀衡循環(huán)經(jīng)濟(jì)園內(nèi)主要有生產(chǎn)鹽化工產(chǎn)品(消毒劑、燒堿、氯氣、氫氣、氰尿酸等)的冀衡化學(xué)公司,生產(chǎn)煤化工產(chǎn)品(液氨、甲醇、尿素)的冀衡化肥公司;生產(chǎn)硫酸、苯胺、復(fù)合肥產(chǎn)品的冀衡藍(lán)天公司等化工企業(yè);以及在建的化學(xué)公司加氫化工項(xiàng)目,在建的冀衡威武公司用氫氣、氯氣化工項(xiàng)目,在建的冀衡藥業(yè)公司加氫制藥項(xiàng)目。
氫氣是氯堿電解生產(chǎn)出的一種副產(chǎn)品,冀衡化學(xué)公司以前的老生產(chǎn)區(qū)隔膜法燒堿裝置產(chǎn)出氫氣除合成鹽酸外,大部分氫氣被排放了,2005年建設(shè)冀衡循環(huán)經(jīng)濟(jì)園后,化學(xué)公司離子膜法燒堿裝置產(chǎn)出的氫氣得到了有效的利用,2011年前用它來合成鹽酸、壓縮氫氣裝瓶后運(yùn)到冀衡藥業(yè)制藥和輸送到就近的藍(lán)天公司生產(chǎn)苯胺,氫氣基本上全部得到利用。2011年化學(xué)公司新擴(kuò)建的150kt/a離子膜法燒堿裝置投產(chǎn)后,燒堿產(chǎn)能達(dá)300kt/a,氫氣除滿足以上幾種用途外,尚有超過4 000m3/h的氫氣排空,每天造成7萬多元的經(jīng)濟(jì)損失。為此,集團(tuán)公司要求把這部分剩余氫氣輸送到冀衡化肥公司生產(chǎn)合成氨。電解產(chǎn)生的氫氣純度為98.5%,還有1.5%的其他氣體(水蒸氣、O2、N2等),而合成氨的原料氣為半水煤氣,其主要成分為CO27.5%、O20.4%、CO 30%、H242.6%、N217.4%、CH42.1%;經(jīng)查找有關(guān)資料,用氯堿裝置電解副產(chǎn)的氫氣生產(chǎn)合成氨是完全可行的。但是,由于電解產(chǎn)生的氫氣含有飽和水蒸氣,并夾帶少量其他雜質(zhì),在輸送過程中會因溫度降低而出現(xiàn)冷凝水,特別是冬季氣溫達(dá)零度以下時,若管道保溫不好和排水不及時,極易造成冷凝水結(jié)冰而堵塞管道;氫氣屬于易燃易爆氣體,其防火、防雷、防靜電等級要求特別高;而且,化學(xué)公司氫氣分配站到化肥公司氣柜有1 300多米,如此長距離輸送氫氣,安全方面有一定的難度。為了實(shí)現(xiàn)安全輸送氫氣,我們查閱了大量關(guān)于氫氣輸送的資料,采取了一系列措施,成功將其引入合成氨裝置回收利用,現(xiàn)簡介如下。
將化學(xué)公司氫處理崗位的氫氣分配臺作為起點(diǎn),沿氯堿裝置南北大管廊再向東1 300多米到化肥公司10 000m3半水煤氣大氣柜。為減少投資,管道盡量走原有管道管廊支架,并用部分較好的舊管道做支架;氫氣管道與熱載體管道要離開300mm的距離。
輸送管道擬選用400mm的管徑;化學(xué)公司離子膜電解槽氫氣壓力為45kPa,氫氣出來經(jīng)鹽水預(yù)熱器—噴淋塔—水霧捕集器進(jìn)入氫氣分配臺,壓力降為19kPa,系統(tǒng)壓力比較穩(wěn)定;化肥公司氣柜的最高控制壓力是3.92~4.12kPa(400~420mmH2O);氫氣的管道輸送阻力很?。―N400的管道,阻力小于1kPa),因此,不用加壓設(shè)備便可輸送到化肥公司半水煤氣氣柜。
化學(xué)公司離子膜燒堿裝置生產(chǎn)氫氣的總量按9 000m3/h,合成鹽酸和壓縮氫氣用1 000m3/h、藍(lán)天公司苯胺用4 000m3/h,剩下4 000m3/h輸送到化肥公司10 000m3氣柜。其流速選擇根據(jù)《氫氣站設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50177—2005—12)的規(guī)定:碳素鋼管,設(shè)計(jì)壓力在0.1~3.0MPa時,氫氣的最大流速為15m/s;我們的輸送壓力為19kPa(0.019MPa)以下,最大流速應(yīng)取15m/s以下。
若氫氣的流速按U=15m/s計(jì)算,化學(xué)公司輸送到化肥公司氫氣量Q≈4 000m3/h=1.11 m3/s,由公式Q=3.14×R2×U,計(jì)算出輸送管道直徑D=0.308m。所以,氫氣管道直徑最小應(yīng)選φ325×8mm;為了保證安全,選用φ426×10mm的無縫鋼管。
再驗(yàn)算一下流速,U=Q/(3.14×R2)=8.6 m/s,在氫氣的安全流速范圍內(nèi);φ426×10mm的管道,氫氣最大安全流量為Q=3.14×R2×U×3 600=6 987m3/h。
入氣柜前的水封直徑為1.2m、高2.0m,進(jìn)出口管道通徑為426×10mm,水封高度為500mm。當(dāng)氯堿生產(chǎn)系統(tǒng)停電、緊急停車時,氫氣突然消失,此處氫氣水封內(nèi)的水會在氣柜的壓力下進(jìn)入水封進(jìn)口氫氣管道,與水封內(nèi)的水面高度差達(dá)420mm時,管道內(nèi)的水不再上升,而氣柜內(nèi)的最高壓力為4 120Pa(420mmH2O),保證了氣柜內(nèi)的半水煤氣不進(jìn)入氫氣管道。同時,氯堿調(diào)度用對講機(jī)馬上通知化肥調(diào)度采取應(yīng)急生產(chǎn)措施,并且化肥公司氣柜水封槽自動補(bǔ)水保證水封水位高度,防止半水煤氣倒入氫氣管道引起事故,確保氯堿生產(chǎn)系統(tǒng)的安全。
半水煤氣氣柜有效容積為10 000m3。其進(jìn)口設(shè)有自動放空裝置,當(dāng)氣柜壓力達(dá)到4 120Pa(420mmH2O)時,氣動放空閥自動打開,實(shí)現(xiàn)半水煤氣的自動放空,確保氣柜壓力穩(wěn)定在3 920~4 120Pa,從而確保輸送管道內(nèi)氫氣壓力的穩(wěn)定,保證氣柜內(nèi)的氣體不進(jìn)入氫氣管道,確保氯堿生產(chǎn)系統(tǒng)的安全。
安全水封設(shè)在化學(xué)公司氫氣分配臺輸送的起點(diǎn),安全水封直徑為2.0m、高3.0m,進(jìn)出口管通徑為400mm,水封有效高度為2 200mm。如遇化肥生產(chǎn)突然停電或合成氨生產(chǎn)系統(tǒng)緊急停車時,致使突然停止使用氫氣,氫氣輸送管道內(nèi)壓力將急劇升高,壓力達(dá)21560Pa(2200mmH2O)以上時,氫氣將沖破安全水封自動放空;出現(xiàn)突然停車時,化肥調(diào)度要立即用對講機(jī)通知化學(xué)調(diào)度落實(shí)切斷氫氣閥門,確保氯堿系統(tǒng)壓力的穩(wěn)定。
氫氣輸送管道水平距離15m內(nèi)禁止動火,并有禁火標(biāo)識。防靜電措施,我們沿氫氣管道每隔25m處,用40×4mm的扁鐵做接地線接地,其電阻小于6Ω,直接焊接在管道上,把靜電導(dǎo)入地下;有閥門法蘭處用6mm2銅線把兩個法蘭接通,防止靜電積存;維修工具和開關(guān)閥門的扳手必須是銅工具。防雷措施,在已有避雷針防護(hù)不能覆蓋的區(qū)域,增設(shè)避雷針。
氫氣管道用較好的80mm厚巖棉保溫,外皮用3布4油玻璃鋼糊皮保護(hù)。從化學(xué)公司氫氣分配臺到化肥公司10 000m3氣柜之間的氫氣輸送管路上,增設(shè)多個氫氣冷凝水導(dǎo)淋裝置,每隔30~50m設(shè)排水導(dǎo)淋插入安全水封中,閥門小開隨時排水,以防管路積水影響生產(chǎn);在氫氣管道的各個龍門高點(diǎn)上設(shè)置氫氣放空閥,并裝有阻火器,以利于開停車及檢修時置換氫氣。
大部分閥門采用襯膠蝶閥,防止閥芯和閥體因摩擦而產(chǎn)生靜電。
此外,為了保證安全穩(wěn)定運(yùn)行,在氫氣成功輸送后,我們制定了 《冀衡園區(qū)氫氣生產(chǎn)使用安全操作規(guī)程》,并對相關(guān)崗位人員進(jìn)行嚴(yán)格的培訓(xùn),以保證化學(xué)公司氯堿系統(tǒng)和化肥公司合成氨系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。2011年10月22日投用至今,氫氣輸送管道均運(yùn)行正常。
整個氫氣輸送系統(tǒng)的管道、支架、土建、保溫、閥門、排水裝置等共投資80多萬元。氫氣的輸送量按4 000m3/h,化肥裝置運(yùn)行330d/a計(jì),則可回收化學(xué)公司排放的氫氣4 000×24×330=31 680 000m3/a,大大減少了環(huán)境污染,可為化學(xué)公司創(chuàng)造效益950萬元/a。
此項(xiàng)目完成后,化學(xué)公司為化肥公司提供濃度為98.5%的氫氣4 000m3/h,氫氣平均價格0.55元/m3(不含稅價格為0.47元/m3);化肥公司用煤氣化制氫氣的成本為0.52元/m3,則購買化學(xué)公司的氫氣可節(jié)?。?.52-0.47)×4 000×24×330=158.4萬元/a。同時,減少了大量SO2和廢渣的排放。項(xiàng)目正常運(yùn)行后,一年就可收回投資。
合成氨是由氮?dú)?、氫氣在高溫、高壓、催化劑的作用下合成的,利用空氣中的氮?dú)鉃楹铣砂钡脑希谐浞值谋U?;而氫氣是由白煤和蒸汽、空氣在煤氣爐中生產(chǎn)的,主要原材料為白煤,隨著白煤價格的升高,合成氨成本越來越高,節(jié)能降耗迫在眉睫。將氯堿裝置排空的氫氣引入合成氨裝置回收利用,符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展理念,可充分利用有效資源,且其投資少見效快。
冀衡化學(xué)公司電解鹽水副產(chǎn)氫氣用在合成氨生產(chǎn)和其他產(chǎn)業(yè)中,實(shí)現(xiàn)了冀衡循環(huán)經(jīng)濟(jì)園內(nèi)鹽化工和煤化工等產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢互補(bǔ),上下游產(chǎn)品相互利用、副產(chǎn)品綜合利用、廢棄物綜合利用,產(chǎn)品資源循環(huán)化、產(chǎn)品物流管道化、能源消耗最低化,不僅有利于節(jié)能減排,而且取得了較大的經(jīng)濟(jì)效益。
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