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      PSA氫回收裝置工藝優(yōu)化簡介

      2014-07-31 13:00:18毛司理鐘國強(qiáng)
      化工設(shè)計通訊 2014年3期
      關(guān)鍵詞:純度進(jìn)料氫氣

      毛司理,馮 建,胡 明,陳 勇,鐘國強(qiáng)

      (中海石油化學(xué)股份有限公司,海南 東方 572600)

      中海石油建滔化工有限公司600kt/a天然氣制甲醇裝置于2006年9月投產(chǎn),是我國最先利用國外先進(jìn)技術(shù)建成的大型中壓合成甲醇生產(chǎn)裝置。其PSA氫回收系統(tǒng)自投產(chǎn)以來,隨著技術(shù)與操作人員對工藝掌握程度的提高,以及生產(chǎn)工況的不斷變化,對工藝操作指標(biāo)進(jìn)行了一系列調(diào)整,對操作規(guī)程進(jìn)行了多次優(yōu)化,在工藝指標(biāo)調(diào)節(jié)及操作細(xì)化上逐漸形成了特有的思路;本文著重探討通過現(xiàn)場數(shù)據(jù)與理論參數(shù)的對比,評估主要操作參數(shù)如原料天然氣組分波動、操作系數(shù)低、吸附劑吸附效果變差等對PSA單元回收氫氣的影響,從而優(yōu)化工藝指標(biāo),達(dá)到增產(chǎn)降耗、提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。

      1 影響PSA單元氫氣產(chǎn)量的主要因素

      1.1 操作系數(shù)

      吸附時間的控制方式有自動和手動(或能力和局部)兩種控制方式。自動方式控制時,吸附時間作為進(jìn)料流率的一個函數(shù)自動計算得出,吸附時間可以隨進(jìn)料流率的變化及時自動地調(diào)整,而且可以通過調(diào)整控制系數(shù)使得吸附時間與進(jìn)料流量相匹配,使氫回收率保持在一個高水平上。因此,正常生產(chǎn)中自動(或能力)控制方式是優(yōu)先選擇的操作方式。

      手動(或局部)控制時,吸附時間的控制由操作員利用控制臺鍵盤輸入新的吸附時間來實現(xiàn)。一般應(yīng)用于開停車或者進(jìn)料組成急劇變化和懷疑進(jìn)料流量計有故障等異常情況下,操作員根據(jù)需要或?qū)嶋H進(jìn)料量的大小,輸入合適的吸附時間,以便盡快地得到合格產(chǎn)品或防止雜質(zhì)超載現(xiàn)象的發(fā)生。

      PSA單元回收的氫氣的純度必須大于98.0%。其操作系數(shù)是一個可訪問的顯示電,允許手動調(diào)整吸附時間,即操作人員可通過調(diào)整操作系數(shù)來調(diào)整PSA步驟時間。它能有以下幾個值:

      操作系數(shù)=1 吸附時間(周期)與設(shè)計指標(biāo)相同

      操作系數(shù)>1 延長PSA周期、延長吸附時間

      操作系數(shù)<1 縮短PSA周期、縮短吸附時間

      筆者在系統(tǒng)負(fù)荷為100%(氫氣設(shè)計產(chǎn)量16 430m3/h),其他參數(shù)大致不變的情況下調(diào)整操作系數(shù)到穩(wěn)定狀態(tài),并記錄了相關(guān)的數(shù)據(jù),見表1。

      表1 氫氣純度及實際產(chǎn)量與PSA操作系數(shù)的關(guān)系

      由表1可以看出,在設(shè)計指標(biāo)范圍內(nèi),保證PSA裝置所產(chǎn)氫氣純度大于98.0%的情況下,適當(dāng)調(diào)節(jié)PSA操作系數(shù)對氫氣實際產(chǎn)量有明顯的影響。

      1.2 原料天然氣組分

      筆者在系統(tǒng)負(fù)荷為100%,其他參數(shù)大致不變的情況下,觀察原料天然氣組分波動對PSA單元氫氣產(chǎn)量的影響,見表2。

      表2 原料天然氣組分波動對PSA單元氫氣產(chǎn)量的影響

      由表2可以看出,在設(shè)計指標(biāo)范圍內(nèi),保證PSA裝置所產(chǎn)氫氣純度大于98.0%的情況下,原料天然氣甲烷含量的波動,對PSA系統(tǒng)氫氣產(chǎn)量有直接的影響。原料天然氣組分由上游供氣公司控制,我們只能加強(qiáng)與上游供氣公司的聯(lián)系,盡量穩(wěn)定天然氣組分,保證PSA裝置的產(chǎn)氫量正常。

      1.3 吸附劑老化

      筆者在系統(tǒng)負(fù)荷為100%,其他參數(shù)大致不變情況下,對PSA操作系數(shù)進(jìn)行分析(因操作系數(shù)是反映PSA吸附劑吸附能力的重要指標(biāo)),即將以往數(shù)據(jù)和設(shè)計指標(biāo)進(jìn)行對比,見表3。

      表3 吸附劑老化對PSA操作系數(shù)及氫氣產(chǎn)量的影響

      由表3可以看出,在設(shè)計指標(biāo)范圍內(nèi),保證PSA裝置所產(chǎn)氫氣純度大于98.0%的情況下,隨著PSA吸附劑吸附效果的減弱,氫氣產(chǎn)量逐漸下降。

      2 工藝操作優(yōu)化

      2.1 優(yōu)化調(diào)整的數(shù)據(jù)記錄(表4、表5)

      表4 9月3日優(yōu)化調(diào)整數(shù)據(jù)記錄表

      由表4可以看出,操作系數(shù)在0.68~0.64之間變化時,對PSA裝置的產(chǎn)氫量及氫氣純度的影響不大;當(dāng)操作系數(shù)從0.64降至0.63時,氫氣純度上升較多,而產(chǎn)氫量開始下降。

      表5 9月6日優(yōu)化調(diào)整數(shù)據(jù)記錄表

      由表5可以看出,操作系數(shù)在0.63~0.64之間變化時,對PSA裝置的產(chǎn)氫量及氫氣純度影響不大;當(dāng)操作系數(shù)從0.64提高到0.65時,氫氣純度開始下降,而產(chǎn)氫量開始上升;操作系數(shù)在0.66~0.70之間變化時,對產(chǎn)氫量及氫氣純度影響不大;當(dāng)操作系數(shù)從0.70提高到0.71時,氫氣純度下降較多,而產(chǎn)氫量上升較多。PSA裝置的運(yùn)行狀態(tài)分兩個階段發(fā)生著比較大的變化。

      2.2 工藝優(yōu)化調(diào)整的成果

      工藝優(yōu)化前后各相關(guān)數(shù)據(jù)見表6。

      表6 工藝優(yōu)化前后系統(tǒng)各相關(guān)數(shù)據(jù)

      由表6可見,產(chǎn)氫量從優(yōu)化前的16 960m3/h上升到優(yōu)化后的18 550m3/h。因氫氣在我部門沒有進(jìn)行定價,所以不能直接進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益的計算,但可以通過平時向外部的送氫量(見表7)來進(jìn)行詁算。

      表7 PSA氫回收裝置工藝優(yōu)化后系統(tǒng)的運(yùn)行狀況

      由外送氫量與甲醇產(chǎn)量的對應(yīng)關(guān)系,據(jù)表7可計算出生產(chǎn)甲醇所需的氫氣量為2 500m3/h×24h/d÷(1 802t/d-1 784t/d)=3 333.33m3/t。產(chǎn)氫量由16 960m3/h上升到18 550m3/h,則可多產(chǎn)甲醇(18 550m3/h-16 960m3/h)×24h/d÷3 333.33m3/t=11.15t/d;甲醇價格以2 500元/t計,則效益為11.15t/d×2500元/t=27875元/d。

      產(chǎn)氫量的增加,使作為燃料的尾氣減少,為保持系統(tǒng)平衡必須加入天然氣(增產(chǎn)氫氣量的1/3)。天然氣價格為0.58元/m3,則增加的燃?xì)獬杀緸椋?8 550m3/h-16 960m3/h)÷3×0.58元/m3×24h/d=7 377元/d。

      上述兩項合計,綜合效益為(27 875元/d-7 377元/d)×365d/a=748萬元/a。

      3 結(jié)束語

      操作系數(shù)調(diào)整后,PSA氫回收系統(tǒng)運(yùn)行狀況頗佳,產(chǎn)氫能力有了一定的提高,運(yùn)行較為穩(wěn)定,并降低了系統(tǒng)的能耗,為公司創(chuàng)造了可觀的效益。

      [1]張魁.PSA制氣裝置運(yùn)行現(xiàn)狀及優(yōu)化措施 [J].天津科技,2012,39 (5):32~34.

      [2]夏青,陳常貴主編.化工原理 [M].天津:天津大學(xué)出版社,2005.

      [3]天津大學(xué)物理化學(xué)教研室編.物理化學(xué) (第四版) [M].北京:高等教育出版社,2008.

      [4]天津堿廠.合成氨裝置變壓吸附提氫工序崗位操作法.

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