辛雙和
(大慶油田化工有限公司甲醇分公司,黑龍江 大慶 163411)
大慶油田化工有限公司甲醇分公司動(dòng)力車間空分站2臺(tái)ZW-9/30型往復(fù)式壓縮機(jī),在運(yùn)行過程中均出現(xiàn)了活塞環(huán)磨損快、設(shè)備運(yùn)行周期短的問題。為解決這一問題,我們對(duì)壓縮機(jī)活塞體進(jìn)行了改造,取得了顯著的效果。
三級(jí)活塞長度205mm,在遠(yuǎn)離活塞桿方向開一19.4mm寬的導(dǎo)向環(huán)槽,此種設(shè)計(jì)能夠在短時(shí)間內(nèi)滿足生產(chǎn)需求,但由此帶來的缺陷會(huì)逐漸顯露出來。起初由于磨損較少,能夠保持活塞與氣缸的同軸度;隨著時(shí)間的推移,磨損加大,勢(shì)必會(huì)造成其同軸度的破壞,一旦導(dǎo)向環(huán)磨損超過極限,活塞體與氣缸鏡面將面臨干摩擦的危險(xiǎn),導(dǎo)致機(jī)件的損壞。
經(jīng)檢查拆卸下來的活塞環(huán),發(fā)現(xiàn)磨損程度與其同導(dǎo)向環(huán)的遠(yuǎn)離程度成類正比上升趨勢(shì)??拷鼘?dǎo)向環(huán)側(cè)的活塞環(huán)磨損較輕,遠(yuǎn)離導(dǎo)向環(huán)側(cè)的活塞環(huán)磨損較重,可見單側(cè)導(dǎo)向環(huán)無法起到全面導(dǎo)向支撐的作用。遠(yuǎn)離導(dǎo)向環(huán)一側(cè)的第一道活塞環(huán)實(shí)際上在發(fā)揮著導(dǎo)向環(huán)的作用,由于該位置所受的沖擊最大,而活塞環(huán)的材質(zhì)和力學(xué)性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了導(dǎo)向環(huán)所承受的苛刻環(huán)境,因而極易損壞,進(jìn)而造成接下來的活塞環(huán)的同理損壞,縮短了運(yùn)行周期。
經(jīng)測(cè)量,導(dǎo)向環(huán)與缸套之間的間隙過大,已經(jīng)達(dá)到0.90mm,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出0.35~0.45mm的標(biāo)準(zhǔn)范圍,存在徑向跳動(dòng)。
活塞設(shè)計(jì)不合理,205mm長的活塞上只在單側(cè)開一窄導(dǎo)向環(huán)槽,應(yīng)將其改為中間寬槽或兩側(cè)窄槽??紤]配件和壓縮機(jī)的具體情況,在活塞距上端38mm和距下端20mm處各開一19.4mm寬、2.6mm深的環(huán)形導(dǎo)向環(huán)槽。其結(jié)構(gòu)如圖1,改造前后活塞環(huán)照片如圖2。
其安裝參考原導(dǎo)向環(huán)安裝時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。該項(xiàng)措施的實(shí)施,實(shí)現(xiàn)了活塞兩端導(dǎo)向環(huán)的對(duì)稱分布,保證了活塞在缸體內(nèi)運(yùn)行過程中的平衡性(其受力分析如圖3),減輕了由于活塞運(yùn)行不平衡而造成的活塞環(huán)的加速磨損。
圖1 環(huán)形導(dǎo)向環(huán)槽結(jié)構(gòu)示意
圖2 活塞環(huán)照片
圖3 導(dǎo)向環(huán)受力分析示意圖
活塞表面鍍銅處理,然后車削,使活塞與缸套間隙達(dá)到0.12mm,從而解決活塞徑向跳動(dòng)問題。
以上措施實(shí)施后,活塞環(huán)使用壽命明顯增長,改造前,平均45d就需要更換一次;改造后,壓縮機(jī)可連續(xù)運(yùn)行6個(gè)月以上,且運(yùn)行平穩(wěn)。
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