國產(chǎn)FCAS催化劑投用實(shí)現(xiàn)裝置長周期運(yùn)行
近日,中國石化長嶺分公司稱,該公司S Zorb裝置自2010年11月開工以來,連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)已滿3年,不斷刷新國內(nèi)外同類裝置運(yùn)行周期最長紀(jì)錄。長周期運(yùn)行的關(guān)鍵因素之一是使用了由中國石化石油化工科學(xué)研究院(簡稱石科院)自主研發(fā)、催化劑分公司生產(chǎn)的流化床催化吸附脫硫(FCAS)催化劑。
石科院有關(guān)專家稱,F(xiàn)CAS催化劑制備過程中最大的困難是催化劑的載體參與脫硫反應(yīng),導(dǎo)致體積發(fā)生變化、無法保持穩(wěn)定的骨架結(jié)構(gòu),催化劑破損嚴(yán)重。除此之外,這種催化劑屬于微球結(jié)構(gòu),體積比傳統(tǒng)的加氫催化劑小很多。要將大量金屬浸漬到微球結(jié)構(gòu)的載體上,很難成型。
科研人員經(jīng)過反復(fù)試驗(yàn),最終找到一種雙功能新型黏結(jié)劑,可以在吸附劑載體內(nèi)形成穩(wěn)定的骨架結(jié)構(gòu),解決了脫硫過程中由于氧化鋅載體體積變化導(dǎo)致吸附劑破碎的問題,最終確定了國產(chǎn)催化劑的配方。針對浸漬方面的難題,科研人員通過對浸漬過程中氧化鋅膠溶反應(yīng)動(dòng)力學(xué)的研究,開發(fā)出可膠溶微球連續(xù)浸漬技術(shù),解決了將活性金屬均勻浸漬到微球載體的技術(shù)難題。
此后,F(xiàn)CAS催化劑先后通過了中型評價(jià)、百噸級工業(yè)試生產(chǎn)以及在北京燕山分公司S Zorb汽油吸附脫硫裝置上開展的工業(yè)試驗(yàn)。工業(yè)試驗(yàn)結(jié)果表明,與進(jìn)口催化劑相比,國產(chǎn)催化劑具有相同的脫硫反應(yīng)活性及穩(wěn)定性和更好的辛烷值保留性能。并且,國產(chǎn)催化劑還具有較好的流化性能、耐磨性能及活性穩(wěn)定性,能夠滿足工業(yè)裝置穩(wěn)定運(yùn)行的要求。
目前,我國已建成12套S Zorb工業(yè)裝置,到2014年底還將建成及投產(chǎn)15套裝置,屆時(shí)S Zorb裝置總加工能力將達(dá)到35.40 Mt/a,接近國內(nèi)汽油消費(fèi)總量的40%。S Zorb裝置成為清潔油品生產(chǎn)當(dāng)之無愧的核心裝置,F(xiàn)CAS催化劑制備技術(shù)則是核心中的核心。石科院科研人員開發(fā)的FCAS催化劑制備技術(shù),為中國石化轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)和落實(shí)綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略,為我國實(shí)現(xiàn)油品質(zhì)量升級,提供了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)支撐。
[賈廣華供稿]