吳雄才
(超高壓輸電公司梧州局,廣西 梧州543002)
500 kV 變壓器的故障主要分為內部故障和外部故障這兩種[1]。
1.1.1 主要過熱原因
1)引線故障。
2)變壓器出現(xiàn)漏磁現(xiàn)象。
3)繞組溫度過高。
4)內部殘留物導致局部過熱。
1.1.2 主要處理措施1)將變壓器低壓繞組改為雙螺旋的結構。
2)對于由變壓器內部異物導致的過熱,可以使用壓縮空氣或者水定期清理。
3)確保引線正確連接、分接開關之間緊密連接,及時更換老舊引線和開關。
4)在強油循環(huán)的冷卻系統(tǒng)上,準備兩個可靠的電源,配備自動切換的設備。
1.2.1 主要故障原因
1)開關絕緣條框變形,并使得開關松動,甚至可能導致設備燒毀。
2)絕緣零件強度較差,在開關切換過程中容易造成損壞,導致短路等故障。
3)油箱開關密封性較差,引起滲漏現(xiàn)象,冷卻性能下降,并增大了變壓器內部可燃性氣體的含量。
4)由于控制系統(tǒng)內的低壓控制電器和輔助元器件質量不合格,導致分接開關發(fā)生拒動和位置不當?shù)裙收稀?/p>
5)變壓器內部機械零件質量不合格或安裝失誤,或者機械故障如主軸斷裂等。
1.2.2 主要處理措施在設備使用中,定期檢查外部開關檔位、引線接頭接觸情況,及時清除發(fā)現(xiàn)的污物,保障開關良好地接觸。
1.3.1 進水故障主要原因冷卻管損壞缺口、在潮濕的環(huán)境中長時間暴露、套管頂部連接帽密封不合格等。
1.3.2 故障處理措施
1)在雨季之前,全面檢查變壓器密封性能情況,特別是在套管頂部連接帽的位置。
2)使用備用的冷卻器過后,需要將水閥完全打開,避免出現(xiàn)水閥滲漏導致水壓過高的情況。
3)定期為呼吸器維修保養(yǎng)和油封加油,保證干燥劑隨時處于干燥的狀態(tài)。
4)變壓器進水受潮后需要進行干燥處理。使用熱油真空霧化干燥法進行處理,效果比較顯著。
可分為絕緣性能下降、操作失靈、斷合性能下降及導電性能下降等。
1)防止斷路器內部進水受潮。斷路器泄露電流超過安全值時,甚至可能引發(fā)爆炸的嚴重事故。采取合理措施,可以有效防止進水受潮,例如嚴密密封、定期檢修、增設防雨帽、及時檢測設備受潮情況等。
2)防止絕緣桿因為受潮而引發(fā)閃絡。在對絕緣桿檢修時,不能只進行換油和沖洗,如果測試得到的絕緣桿耐油值<25 kV,就必須對絕緣桿采取烘干處理措施,待烘干后測量泄漏電流值以及測試其交流耐壓性能,如果不滿足上述要求就應及時更換絕緣桿。
3)定期進行絕緣檢測。認真進行預防性試驗與帶電測試,保證斷路器能夠安全可靠地運行。
當500 kV 并聯(lián)電抗器發(fā)生接地短路故障或者匝間短路故障時,系統(tǒng)中會出現(xiàn)零序故障分量。檢測時取電抗器的中性點,同時規(guī)定零序電流的正方向,根據(jù)故障產(chǎn)生的位置,可以分成兩種情況,當發(fā)生接地短路故障時,電流將超前電壓90°[2]。
如果只是并聯(lián)電抗器的一匝發(fā)生了短路,此時零序故障分量趨近于0,無法直接測量,但這時會產(chǎn)生三相的不平衡電流,我們可以引入補償電壓來增強敏感性。
1)制作工藝不過關。
2)絕緣工藝差。
3)絕緣干燥與脫氣處理不完全,存在導電介質。
4)密封性差,容易進水受潮。
對于電流互感器故障的處理措施,主要是嚴把質量關,在運行中定時進行檢測,保證干燥處理,及時發(fā)現(xiàn)受潮情況,及時更換故障設備或者返廠檢修。
2014 年6 月27 日17 時33 分,某站運行人員依據(jù)廣西中調令:將220 kV 母聯(lián)2012 斷路器由運行狀態(tài)轉為冷備用狀態(tài)正常進行操作。當操作第一步“斷開220 kV 母聯(lián)2012 斷路器”時,后臺監(jiān)控發(fā)現(xiàn)開關狀態(tài)顯示分閘,但2012 斷路器C 相仍有電流,電流值為19 A,保護、安自裝置均無異常動作信號。
故障發(fā)生后,運行人員立即通知現(xiàn)場位置核對人現(xiàn)場檢查開關實際位置,發(fā)現(xiàn)220 kV 母聯(lián)2012 斷路器A、B 兩相在分位,C 相為合位,立即匯報調度及站領導。
1)將220 kV 母聯(lián)2012 斷路器合閘,暫時恢復運行并上報,申請廣西中調調整運行方式,將220 kV 母聯(lián)2012 斷路器隔離后進行處理。
2)中調通知某站220 kV 母聯(lián)2012 斷路器隔離方式調整難度較大,建議現(xiàn)場帶電更換分閘線圈,通知一次檢修人員做工作準備。
3)中調許可進行帶電更換220 kV 母聯(lián)2012 斷路器C 相分閘線圈工作。
4)檢修人員檢查確認分閘線圈與液壓機構高壓油管路有連通。
5)中調下令將某站220 kV #1M、#2M 母線轉為冷備用狀態(tài)。
6)解鎖拉開220 kV 母聯(lián)2012 斷路器兩側刀閘,完成220 kV 母聯(lián)2012 斷路器隔離。
6 月28 日,將220 kV 母聯(lián)2012 斷路器轉為檢修狀態(tài)后,一次檢修人員對220 kV 母聯(lián)2012 斷路器C 相進行檢查,發(fā)現(xiàn)分閘線圈1 與分閘線圈2 的撞針在機械上為串聯(lián)聯(lián)動;對2012斷路器進行泄壓后,手動觸發(fā)開關分閘線圈2,發(fā)現(xiàn)分閘線圈整體已無法動作,初步懷疑分閘線圈卡澀或者分閘線圈復位彈簧移位,或者液壓機構內部有卡澀。
對分閘線圈1 與分閘線圈2 進行直阻測量,發(fā)現(xiàn)分閘線圈1 已斷線,分閘線圈2 阻值正常。對2012 斷路器C 相分閘線圈2進行拆除后,手動推動分閘線圈2 撞針,可以正常動作。
手動推動分閘線圈1 的撞針無法推動,分析可能分閘線圈1 內部已銹蝕,對分閘線圈1 進行解剖,發(fā)現(xiàn)內部銹蝕。
1)影響:發(fā)生220 kV #1 母線或220 kV #2 母線故障時,2012 開關無法全相分閘,失靈保護動作跳開220 kV #1、#2 母線,擴大停電范圍。
2)風險值:高風險。
3)預控措施:申請將220 kV 2012 開關隔離,進行停電處理。
某站220 kV 母聯(lián)2012 斷路器C 相無法正常分閘直接原因為:2012 斷路器C 相分閘線圈1 內部銹蝕,導致撞針卡澀,無法動作。在操作過程中,由于分閘線圈1 無法動作且一直帶電,從而導致分閘線圈1 內部過流斷線。由于2012 斷路器分閘線圈1 與分閘線圈2 的撞針在機械上為串聯(lián)聯(lián)動,分閘線圈1 撞針銹蝕,分閘線圈2 動作后也無法推動分閘線圈1 撞針動作。
某站同期同型號投運產(chǎn)品共7 組(分別為2001、2012、2052、2054、2055、2056、2061 斷路器),為避免同類缺陷再次發(fā)生,特制定了如下風險控制措施。
1)短期措施:①立即對2012 斷路器C 相兩組分閘線圈進行更換,并對A、B、C 三相所有分合閘線圈進行檢查,是否有同樣銹蝕情況(已完成)。②運行人員做好同類型缺陷引起開關失靈的事故預想。
2)中期措施:①2 個月內對另外六組(分別為2001、2052、2054、2055、2056、2061)同時投運同型號斷路器停電檢查,發(fā)現(xiàn)有銹蝕情況,立即進行更換。②督促廠家深入分析分閘線圈銹蝕原因,研究改進措施。③及時補充備品備件。
3)長期措施:深入研究分閘線圈銹蝕原因,必要時更換成熟的其他類型分閘線圈。
6 結語
變電設備運行異常是一個綜合性問題,往往涉及多種設備和多種故障類型。上述措施雖然只是針對具體某項故障,但可以為實踐過程提供參考作用,實際中需要綜合各種措施來解決。
[1] 李會濤.變電運行的安全管理及故障排除[J]. 電子世界,2013(6).
[2] 韓彥華,黃曉民,杜秦生. 同桿雙同線路感應電壓和感應電流測量與計算[J]. 高電壓技術,2007,33(1):140 -143.