李茂鵬
﹙廣西東油瀝青有限公司,廣西 欽州 535008﹚
重油催化裂化裝置余鍋節(jié)能改造及激波式吹灰器的應用
李茂鵬
﹙廣西東油瀝青有限公司,廣西 欽州 535008﹚
介紹廣西東油瀝青有限公司50萬t·a-1重油催化裝置余熱鍋爐節(jié)能技術改造,經(jīng)過幾年的運行,發(fā)現(xiàn)余熱鍋爐排煙溫度較高,裝置能耗較高。原來的省煤器積灰較嚴重,熱量回收效率較差,經(jīng)過技術改造及激波式吹灰器的應用,排煙溫度由400℃降低至153℃,裝置節(jié)能效果顯著。
重油催化;節(jié)能改造;余熱鍋爐
廣西東油瀝青有限公司重油催化裂化裝置2006年建成投產(chǎn),年處理量是50萬t·a-1,經(jīng)過幾年的運行,發(fā)現(xiàn)余熱鍋爐排煙溫度較高,裝置能耗較高。原來的省煤器積灰較嚴重,熱量回收效率較差,煙氣經(jīng)過省煤器的溫降約16℃,造成排煙溫度較高。2011年4月17日省煤器泄漏,被迫將除氧水從省煤器切除。2011年12月檢修對催化余熱鍋爐進行節(jié)能降耗技術改造,主要進行兩項改造,將原余熱鍋爐和省煤段蒸氣吹灰改為激波式吹灰。將省煤器換熱面積增大,并增加一組換熱流程,增加氣分循環(huán)熱水流程。
技術改造前:除氧水溫度為102℃、壓力為1.704MPa、流量為40t·h-1的除氧水自動力進入裝置,經(jīng)換熱后121.3℃后進入裝置各汽包,余鍋汽包產(chǎn)生13.6t·h-1、壓力1.048MPa、溫度為194℃的飽和蒸汽,油漿發(fā)生器產(chǎn)生2.8t·h-1飽和汽,外取熱汽包產(chǎn)生10.9t·h-1飽和汽,三路飽和汽以及催冷少量過熱汽一起進入余鍋過熱段,產(chǎn)生254.9℃、1.0MPa過熱蒸汽分別過氣壓機以及裝置管網(wǎng)。
技術改造后:除氧水溫度為98.5℃、壓力為1.704MPa、流量為56t·h-1的除氧水自動力進入裝置,經(jīng)換熱后136.7℃進入裝置各汽包,余鍋汽包產(chǎn)生20.9t·h-1、壓力1.048MPa、溫度為194.5℃的飽和蒸汽,油漿發(fā)生器產(chǎn)生3.2t·h-1飽和汽,外取熱汽包產(chǎn)生14t·h-1飽和汽,三路飽和汽以及催冷少量過熱汽一起進入余鍋過熱段,產(chǎn)生254.9℃、1.0 MPa過熱蒸汽分別過氣壓機以及裝置管網(wǎng)。具體流程見圖1。
圖1 余熱鍋爐正常生產(chǎn)流程圖
圖2 技改前翅片管
圖2和圖3分別為技改前后翅片管積灰情況比較。從圖2和圖3的對比可以看出,激波式吹灰器效果明顯,將原有翅片管上的積灰全部吹下,使得余鍋換熱效果得到明顯改善。
圖3 技改后翅片管
技術改造前,726℃煙氣自再生器出來,至余鍋入口大概680℃,經(jīng)1#過熱器后降至641.5℃,經(jīng)過2#過熱器后降為597.1℃,經(jīng)過1#蒸發(fā)段后降為504.6℃,經(jīng)過2#蒸發(fā)段后降為417.1℃,最后經(jīng)過省煤器后溫度降為401.1℃排出煙囪。
技術改造后,726℃煙氣自再生器出來,至余鍋入口大概680℃,經(jīng)1#過熱器后降至638.7℃,經(jīng)過2#過熱器后降為586.8℃,經(jīng)過1#蒸發(fā)段后降為426.8℃,經(jīng)過2#蒸發(fā)段后降為345.1℃,最后經(jīng)過省煤器后溫度降為154.9℃排出煙囪。
表1 余鍋煙氣溫度變化
由表1可以看出,激波式吹灰器投用后,余熱鍋爐的各點換熱溫度有較大的變化,說明現(xiàn)在的翅片管積灰的情況比技改前明顯減輕,尤其是1#、2#蒸發(fā)器段,激波吹灰器投用后,溫度下降61.7℃。
表2為技改前后催化余鍋產(chǎn)汽量變化情況。
表2 催化余鍋產(chǎn)汽量變化
根據(jù)熱量平衡煙氣放出的熱量Q煙=Q汽,即:
所以求得M汽=8.3t·h-1。
省煤器和氣分循環(huán)熱水投用后,氣分裝置加熱器大約節(jié)約蒸汽1t·h-1,以裝置每年運行8000h,即8000×1=8000t,蒸汽耗燃料油76kg·t-1,8000×76=608t,每年可以節(jié)約燃料油608t,節(jié)約費用608×5300=322.24萬元。
由以上計算可知,激波式吹灰器投用后,余鍋發(fā)汽量比技改前多產(chǎn)出蒸氣8.3t·h-1,以裝置每年運行8000h,蒸氣市場價格300元·t-1計算,8.3×8000×300=1992萬元,余鍋熱量回收將會節(jié)約1992萬元??傆嫻?jié)約1992+322.24=2314.24萬元。
煙氣露點溫度主要與煙氣中的SOx (尤其是SO3含量)和水蒸汽含量有關。當催化裝置的SOx含量在900×10-6左右時,露點溫度約125℃,由于我們公司的催化原料硫含量很低,從動力煙氣檢測中的SOx含量來看不超過300×10-6,所以催化再生煙氣SOx含量遠低于900×10-6,露點溫度應該低于125℃。余鍋省煤器在2011年4月17日發(fā)生泄漏,主要是因為省煤器進水溫度過低,導致省煤器腐蝕泄漏。本次技改后,將嚴格控制1#、2#省煤器的進水溫度,由表1可以看出,省煤器的進水溫度在130℃以上。
(1) 從余鍋省煤器運行一年來的情況看,省煤器露點腐蝕問題不僅僅是跟再生煙氣SOx含量有關,更重要的是與省煤器翅片管上積累的催化劑有關,省煤器的上水溫度低于130℃,運行一年來的情況看,現(xiàn)行的激波式吹灰器效果較好,并沒有發(fā)生露點腐蝕。因為催化劑呈酸性,如果長時間堆積在翅片管上,影響換熱效果的同時會加重省煤器的腐蝕,省煤器翅片管上沉積的催化劑被及時吹走,使得省煤器翅片管直接與高溫煙氣換熱,而高溫煙氣使得省煤器翅片管表面露點腐蝕溫度表現(xiàn)不強。
(2) 技術改造后,通過改進省煤器的上水工藝流程,實際提高了省煤器的上水溫度,有利于省煤器的防腐和余鍋的長周期安全運行。一年多的實際運行證明,節(jié)能技術在余鍋改造中應用比較成功,節(jié)能效果非常明顯,確保余熱鍋爐的長周期安全運行。
(3) 激波式吹灰器自動化程度較高,調(diào)整操作簡單,極大地降低了操作人員的勞動強度,操作人員只需定時巡檢即可,現(xiàn)場用PLC面板控制,各種參數(shù)設定后,自動運行正常。
(4) 激波式吹灰器的投用解決了以前積灰嚴重,導致取熱能力降低,余鍋低溫熱量利用率低的情況。
(5)省煤器增加氣分循環(huán)熱水流程后,極大地回收了余鍋低溫熱量, 降低了全廠能耗,提高了經(jīng)濟效益。
Energy Conservation of Waste Heat Boiler and Application of Shock Wave Soot Blower in Heavy Oil Fluid Catalytic Cracking Unit
LI Mao-peng
(Guang Dongyou Asphalt Co. Ltd., Qinzhou 535008, China)
TE 683
B
1671-9905(2014)01-0057-02
2013-10-31