王來元
(福建省連城錳礦有限責(zé)任公司,福建 連城 366215)
福建省連城錳礦有限責(zé)任公司錳粉車間建于1978年,車間主要對各品級錳礦石進(jìn)行粉磨加工,生產(chǎn)含MnO245% ~73%的天然放電錳粉,供干電池生產(chǎn)廠家作為去極化劑原料,生產(chǎn)流程為200 kg容量人力拉車載料至PE250×400顎式破碎機(jī)配比下料,經(jīng)由 T45運(yùn)輸皮帶機(jī)送料至1 200 mm×12 000 mm烘干機(jī)烘烤,烘烤后的礦石原料經(jīng)由T45運(yùn)輸皮帶機(jī)送料至4R-3216粉磨機(jī)料倉,磨機(jī)粉磨產(chǎn)出的錳粉通過風(fēng)機(jī)負(fù)壓送至旋風(fēng)收集器后經(jīng)由管道出粉,500 kg磅秤計量,人工包裝后按要求堆放待檢。整個生產(chǎn)流程比較原始,技術(shù)含量不高,對產(chǎn)品質(zhì)量水平的控制力度有限,僅適于粗加工。
近年來公司在引進(jìn)新設(shè)備、新工藝的工作上有較大突破,錳粉車間的生產(chǎn)流程也有了一定改進(jìn),但未得到根本改善。我公司生產(chǎn)的作為干電池去極化劑原料的MnO245%~73%天然放電錳粉產(chǎn)品受到極大沖擊,同時由于國家對環(huán)保和能源浪費(fèi)的日益重視,鼓勵節(jié)能生產(chǎn)和清潔生產(chǎn),故電池生產(chǎn)廠家對天然放電錳粉的指標(biāo)要求也更趨嚴(yán)格。
以63%MnO2天然錳粉用戶為例,以前允許水份含量原指標(biāo)≤4%即可,現(xiàn)要求控制在2% ~3%之間;0.125 mm(120目)原標(biāo)準(zhǔn)樣本是91%以上過篩通過,現(xiàn)在還需保證粒度0.282 mm以上的錳粉占0%,粒度0.074 mm以下的錳粉≤3%;在電阻3.9 Ω、終壓 0.9 V 條件下,放電原指標(biāo)為連放≥200 min,間放≥600 min,現(xiàn)要求在同等條件下連放≥230 min,間放≥650 min;原要求含雜質(zhì) pb≤0.8%,現(xiàn)要求含pb≤0.5%,新舊指標(biāo)對比如表1。
表1 天然放電錳粉新舊指標(biāo)對比[1]
由于用戶對錳粉指標(biāo)要求的日趨嚴(yán)格,在現(xiàn)有生產(chǎn)流程的條件下,要完全達(dá)到上述目標(biāo),難度極大。為了有效控制生產(chǎn),提高產(chǎn)品一次合格率,確實滿足用戶要求,同時減少人的不穩(wěn)定因數(shù)和降低勞動強(qiáng)度,必須對現(xiàn)有天然放電錳粉生產(chǎn)流程進(jìn)行合理改進(jìn)和完善。
鑒于上述現(xiàn)狀,從破碎下料、烘干、粉磨等各工序最容易出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題且難以控制的面或段入手,通過深入調(diào)查,我們認(rèn)為主要是以下幾個方面制約了錳粉生產(chǎn)效率和對產(chǎn)品質(zhì)量的控制力。
1)生產(chǎn)原料品種多,各品種間放電能力、雜質(zhì)含量、MnO2含量等存在差異,人力裝車配礦計量不準(zhǔn)確,且批量少(每批次僅200 kg),批次多,容易出現(xiàn)每批次配比差別大,從而導(dǎo)致生產(chǎn)時每段之間原料配比不穩(wěn)定,產(chǎn)品均勻度不夠。
2)200 kg人力拉車下料時容易出現(xiàn)2種情形:a下料速度不好控制,時快時慢;b下料量難以控制,有多有少。導(dǎo)致原料進(jìn)入烘干滾筒時鋪層有厚有薄,水份揮發(fā)不一樣,烘干入磨后產(chǎn)出的產(chǎn)品有時水份含量會超標(biāo)或是單批次水份含量不均勻。
3)烘干爐的爐溫沒有儀器測量,爐溫高低由爐前工憑經(jīng)驗判斷,得到的數(shù)據(jù)不客觀,對指導(dǎo)生產(chǎn)缺乏真實依據(jù)。
4)原料中有時塊礦比較多,雖經(jīng)EF 250×400顎式破碎機(jī)破碎,但粒度仍然難以達(dá)到烘干要求,不易烘干。
5)原料經(jīng)磨機(jī)粉磨后由風(fēng)機(jī)負(fù)壓抽送到旋風(fēng)收集器,雖有閘閥可以調(diào)節(jié)風(fēng)力,由于風(fēng)力強(qiáng)弱的控制主要是保證成品粉能夠進(jìn)入粉倉,沒有分級作用,所以有時會有較粗的粉和過細(xì)的粉一起進(jìn)入粉倉。
通過癥狀分析,我們認(rèn)為制約車間生產(chǎn)效率和影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素主要體現(xiàn)在4個方面:a在配比多種原料時礦石原料混合不均勻;b下料速度和下料量難以控制;c烘干效率不高,爐溫控制受主觀影響大;d成品粉到達(dá)粉倉的過程中沒能對錳粉進(jìn)行有效分級。通過現(xiàn)場勘查及查閱相關(guān)資料[2-3],針對原生產(chǎn)流程存在的不足,我們提出了天然放電錳粉生產(chǎn)流程的技術(shù)改進(jìn)和工藝完善措施,改造后的生產(chǎn)流程如圖1。
1)購進(jìn)LG833裝載機(jī),在下料破碎以前對放電能力、雜質(zhì)含量、MnO2含量等都存在差異的各品種礦石按照管理人員的配比進(jìn)行平鋪翻滾混合拌礦2遍,經(jīng)取樣化驗,各項指標(biāo)均達(dá)標(biāo)才下料。每批拌礦60 t左右,不達(dá)標(biāo)則重復(fù)拌礦至達(dá)標(biāo)。通過LG833裝載機(jī)拌礦,保證了每批次礦石原料均勻度的穩(wěn)定。
2)對下料平臺進(jìn)行改造,拌好的原料經(jīng)LG833裝載機(jī)調(diào)運(yùn)至平臺后由人工耙礦下料,可以有效控制下料速度和下料量。
3)對烘干機(jī)葉片加長6 cm,延長礦石在烘干筒內(nèi)的炒翻過程,同時通過人工耙礦下料,礦石原料在烘干筒可均勻鋪開,使礦石原料更易烘干,有效控制原料水份含量。
圖1 改造完善后的生產(chǎn)工藝流程
4)在顎式破碎機(jī)和烘干機(jī)流程中間再安裝1臺2SLp600對輥機(jī),通過對輥機(jī)的破碎使礦石原料粒度更細(xì)、更均勻,更易烘干。
5)在烘干機(jī)上增設(shè)1臺WRP-100型熱電偶,從熱電偶冷補(bǔ)償端顯示儀表上讀取準(zhǔn)確的溫度,以指導(dǎo)操作人員控制爐溫。
6)在4R-3216粉磨機(jī)上增設(shè)1臺分級機(jī),由分級機(jī)對進(jìn)入粉倉的錳粉進(jìn)行分級,通過對分級機(jī)轉(zhuǎn)速的合理調(diào)整,可保證錳粉粒度達(dá)到要求。
通過這次技術(shù)改進(jìn),完善了整個天然放電錳粉生產(chǎn)流程,減輕了工人勞動強(qiáng)度,降低了人為的不穩(wěn)定因數(shù),錳粉粒度、品級、水份含量均勻且易于控制,提高了產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率,降低了生產(chǎn)成本,提高了我公司產(chǎn)品的市場競爭力和市場份額,生產(chǎn)流程改造前后主要指標(biāo)對比見表2。
從這次技術(shù)改造過程和最終取得的效果使我們進(jìn)一步意識到,在當(dāng)前科技不斷進(jìn)步,市場不斷轉(zhuǎn)換的形勢下,老礦山企業(yè)只有充分利用自身的技術(shù)優(yōu)勢,通過對生產(chǎn)工藝、流程的合理改進(jìn)和對新工藝新技術(shù)的合理利用,努力提高企業(yè)競爭力,才能適應(yīng)不斷變化的市場,在夾縫中存活發(fā)展。
表2 生產(chǎn)流程改造前后主要指標(biāo)對比
[1]Q/LMO1-1994福建省連城錳礦天然放電錳粉標(biāo)準(zhǔn)[S].
[2]容北國,盧樂民,范順利.縱擺式磨粉機(jī):中國,ZL200720081221.1[P].2007 -09 -19.
[3]鄂中凱,王金.機(jī)械設(shè)計[R].沈陽:東北工學(xué)院,1992.