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      富錳渣浸取硫酸錳新技術(shù)

      2014-05-30 07:43:24屠章云
      中國錳業(yè) 2014年2期
      關(guān)鍵詞:硫酸錳浸出液礦漿

      馬 進(jìn),屠章云

      (1.云南建水錳礦有限責(zé)任公司,云南 建水 654399;2.云南文山斗南錳業(yè)股份有限公司,云南 硯山 663101)

      硫酸錳作為基礎(chǔ)錳鹽,是生產(chǎn)其他錳氧化物、錳鹽及金屬錳的重要工業(yè)中間產(chǎn)品,主要用于冶金、化工、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。云南建水錳礦有限責(zé)任公司自2010年開始研究采用富錳渣浸取硫酸錳,并進(jìn)行富錳渣浸取硫酸錳小型試驗,由于浸出效果好,于2012年開始進(jìn)行半工業(yè)試驗。試驗證明錳浸出率≥87%,有效錳浸出率≥94%,浸出渣酸度低,破壞生態(tài)水資源的雜質(zhì)少,可用來做建筑材料。用富錳渣浸取硫酸錳是一種科學(xué)合理的方法。

      1 富錳渣性質(zhì)及浸出機理

      富錳渣一般呈綠色塊狀,密度3.5~4.0 g/cm3,主要成分有:MnO、SiO2、Al2O3、CaO、MgO、FeO、MnS等。高爐富錳渣的礦物成分主要由錳橄欖石、錳薔薇輝石、錳石榴子石和玻璃質(zhì)等組成。文中富錳渣為電爐冶煉法生產(chǎn)所得,錳含量為30% ~42%。

      在本試驗中,浸出原料是富錳礦渣,浸出劑為硫酸。在酸浸的同時,富錳礦渣中的鐵、鋁、鈣、鎂等金屬也將部分被浸出,余下不溶的硫酸鈣、二氧化硅、硅酸鹽等固體殘渣可作為制備分子篩、建筑材料、肥料等副產(chǎn)品的原料[1]。

      在浸出過程中,硅、鋁溶出,過量的酸將導(dǎo)致浸出液中形成凝膠體,使硫酸錳的后續(xù)凈化困難且錳回收率低。在上述浸出過程中,應(yīng)盡可能保障溶液的pH值在2以上,避免H2SiO3凝膠和H3AlO3凝膠的生成。對固液相酸浸反應(yīng)體系來說,主要影響因素有硫酸用量、初酸濃度、補酸濃度、補酸時間、固液比、浸取時間以及浸取溫度等。

      2 半工業(yè)試驗過程

      2.1 主要試驗設(shè)備

      1)碳鋼,濃硫酸儲槽、計量槽、截止閥。

      2)加強聚丙烯,配酸槽、配料槽、供料槽、中和槽、浸出(濾)液儲槽、球閥及管道。

      3)搪玻璃反應(yīng)釜浸出槽(材質(zhì)),墊片聚四氯乙烯和聚四氟乙烯,閥門聚丙烯球閥。

      2.2 試驗過程

      半工業(yè)試驗共分為配料供料、浸出、壓濾洗滌、中和處理等工序。

      1)配料供料工序

      用30 g/L硫酸溶液,按液固比5~8∶1加入錳渣礦粉,攪拌均勻,通入蒸汽,將礦漿預(yù)熱至85℃,經(jīng)計量泵,泵入浸出槽進(jìn)行反應(yīng)。

      2)浸出工序

      在管道混合器中,將硫酸加入配料工序送來的礦漿中,使礦漿pH值控制在4~5,進(jìn)入浸出槽。蒸汽間接加熱保持槽中溶液溫度為90℃左右,浸出2 h,送至壓濾工序。浸出條件:礦酸比1∶1.0,富錳渣與硫鐵礦質(zhì)量比為1∶0.012,初酸濃度為6%(質(zhì)量濃度),液固比6∶1~7∶1,補酸濃度為38%(體積濃度),補酸時間1.0 h,反應(yīng)時間(含補酸時間)2.0 h,浸出溫度88℃,1 m3礦漿的洗水使用量為1.2 m3[2]。

      3)壓濾洗滌工序

      將前工序送至的礦漿壓濾,濾渣洗滌,分類堆存;濾液經(jīng)濾液儲槽,送至中和工序。

      4)中和處理工序

      將濾液加入生石灰或碳酸氫氨,控制pH值在8.5左右,呈微堿性,中和溶液中的酸,將錳沉淀下來,中和液返回壓濾工序,過濾。檢驗合格后排出[3]。

      根據(jù)工業(yè)生產(chǎn)特點和小型試驗報告,采用的工藝流程見圖1,濾液為硫酸錳浸出液。

      圖1 硫酸錳浸取新技術(shù)工藝流程

      采用碳酸氫氨碳化法處理試驗廢水,將浸出液中的錳沉淀下來,用酸中和,工藝流程如圖2所示。

      圖2 試驗廢水處理的工藝流程

      3 浸出試驗結(jié)果

      將品位為Mn 20%、Mn 30%的富錳渣磨制成0.125 mm(-120目)礦粉。經(jīng)酸浸過程,富錳渣的浸出結(jié)果為:總錳浸出率平均為87%以上,有效錳浸出率平均為91%;浸出液含錳平均濃度為36 g/L,洗液含錳平均濃度為8 g/L。

      硫酸錳浸取新技術(shù)以含Mn 30%富錳渣為原料,在浸出工序,每噸硫酸錳的生產(chǎn)成本為5 127.25元,其中原料成本為4 766.38元,水、動力燃料成本為360.87元。與目前的碳酸錳或二氧化錳為主要原料的常規(guī)工藝流程相比,降低成本約1 500~2 000元/t(以2014年原料價格計算)。

      4 結(jié)語

      云南建水錳礦有限責(zé)任公司采用富錳渣為原料浸取硫酸錳新技術(shù),實現(xiàn)了資源的合理配置,變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢,實現(xiàn)了企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展,提高了產(chǎn)品市場競爭力。產(chǎn)品質(zhì)量符合要求,具有很強的適用性和可操作性,工藝技術(shù)流程短,裝備自動控制程度和可靠性高,符合有效利用資源的要求。項目投資回收期短,投資回報高,抗風(fēng)險能力強,是一個利國、利企、利民的好技術(shù)。

      [1]劉西德,姜立夫,高燦柱,等.從廢錳渣制取硫酸錳的研究[J].山東化工,1994(2):13-15.

      [2]楊新科.制備硫酸錳最佳工藝條件的研究[J].中國錳業(yè),2001,19(3):15 -16.

      [3]華毅超,陳國松,張紅漫,等.工業(yè)硫酸錳濕法還原生產(chǎn)工藝[J].南京工業(yè)大學(xué)學(xué)報,2004,26(5):50 -53.

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