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      火力電廠制粉系統(tǒng)常見故障分析

      2014-05-30 07:35:23李煬文張超劉學(xué)偉
      電腦知識(shí)與技術(shù) 2014年9期
      關(guān)鍵詞:給煤機(jī)磨煤機(jī)故障分析

      李煬文 張超 劉學(xué)偉

      摘要:磨煤機(jī)是將原煤經(jīng)干燥和碾磨后制成細(xì)度合格的煤粉送到鍋爐燃燒器,以滿足鍋爐負(fù)荷的需求的機(jī)械。ZGM-123G型磨煤機(jī)是一種中速輥盤式磨煤機(jī),其優(yōu)點(diǎn)系統(tǒng)簡(jiǎn)單,布置緊湊,運(yùn)行電耗也較低,缺點(diǎn)是對(duì)鍋爐運(yùn)行操作控制要求高,如制粉系統(tǒng)中出現(xiàn)故障就直接威脅到鍋爐的正常運(yùn)行。因此有必要對(duì)生產(chǎn)過程中制粉系統(tǒng)常發(fā)生的異常現(xiàn)象及原因做出總結(jié),并針對(duì)性提出事故處理方法。

      關(guān)鍵詞:磨煤機(jī);給煤機(jī);故障分析

      中圖分類號(hào):TP391 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-3044(2014)09-2089-02

      火電廠制粉系統(tǒng)可以分為直吹式和倉(cāng)儲(chǔ)式兩大類[1]。近年來火電廠動(dòng)力用煤供應(yīng)十分緊張,由于燃煤來源十分復(fù)雜,燃煤品質(zhì)不一,磨煤機(jī)的磨煤量不均,長(zhǎng)期頻繁振動(dòng),導(dǎo)致磨煤機(jī)容易出現(xiàn)異常[2]。鑒于此,我廠配置直吹式制粉系統(tǒng)中的中速磨煤機(jī)和給煤機(jī),一臺(tái)磨煤機(jī)配置一臺(tái)給煤機(jī),正常滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),采用五運(yùn)一備,確保出現(xiàn)故障時(shí)能及時(shí)切換。

      1 運(yùn)行磨煤機(jī)各異?,F(xiàn)象分析

      1)磨煤機(jī)磨輥拉桿斷裂,輥拉桿斷裂后會(huì)造成磨盤的受力不平衡,現(xiàn)象為斷裂拉桿對(duì)側(cè)推力軸承溫度(2個(gè)測(cè)點(diǎn))降低,其它如電機(jī)電流、煤量、入口風(fēng)量、磨煤機(jī)振動(dòng)等參數(shù)基本不變,一般需停磨處理。斷裂原因?yàn)殚L(zhǎng)期疲勞損壞,可以看到大部分?jǐn)嗫谄秸?、斷面呈?xì)瓷狀結(jié)構(gòu),貝殼紋清晰,當(dāng)大部分截面已經(jīng)發(fā)生疲勞損壞,而剩最后一點(diǎn)截面當(dāng)其能承受拉力小于液壓缸加載給拉桿的拉力時(shí),拉桿便被活生生的扯斷。

      2)磨煤機(jī)出口溫度突升,磨煤機(jī)出口溫度測(cè)點(diǎn)均出現(xiàn)上漲,且就地測(cè)磨出口粉管溫度較高,磨煤機(jī)電流從正常值60A降為空載電流48A,此時(shí)總煤量為上漲趨勢(shì),磨出入口差壓有所下降,因此可以判斷進(jìn)入磨煤機(jī)內(nèi)煤量降低導(dǎo)致的。原因?yàn)榻o煤機(jī)張力滾筒不轉(zhuǎn),張力滾筒較松,給煤機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)過程中張力滾筒突然完全失去作用,導(dǎo)致給煤機(jī)電機(jī)空轉(zhuǎn)。雖然給煤機(jī)顯示有煤量,實(shí)際給煤機(jī)皮帶不轉(zhuǎn),進(jìn)入磨煤機(jī)煤量減少[3]。

      3)磨煤機(jī)出口粉管有堵塞現(xiàn)象,就地檢查煤粉管溫度不一致,磨煤機(jī)出口壓力增大,一般壓力大于4MPa。長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后粉管內(nèi)容易堵塞大量煤粉,不能及時(shí)清理易導(dǎo)致磨煤機(jī)煤粉管發(fā)生自燃。原因?yàn)槊悍酃軆?nèi)部堵塞嚴(yán)重,造成粉管內(nèi)部憋壓,粉管內(nèi)部煤粉濃度高,稍微加大通風(fēng),大量熱風(fēng)進(jìn)去后會(huì)使管道內(nèi)部積粉自燃,一般粉管內(nèi)溫度能達(dá)到300℃左右,易造成粉管內(nèi)外溫度差,會(huì)產(chǎn)生較大的應(yīng)力,于是在彎管焊縫或者管壁薄弱之處產(chǎn)生裂紋,使管內(nèi)煤粉泄露,并進(jìn)一步點(diǎn)燃外保溫棉,擴(kuò)大火勢(shì)。

      4)磨煤機(jī)發(fā)生進(jìn)水現(xiàn)象,磨煤機(jī)出口溫度下降,磨煤機(jī)熱風(fēng)擋板逐漸全開,冷風(fēng)擋板逐漸全關(guān),磨煤機(jī)出入口差壓升高,磨煤機(jī)電流增大。磨煤機(jī)進(jìn)水事故的原因一般有三種:原煤水份大或輸煤時(shí)將沖洗衛(wèi)生的水直接流入原煤斗內(nèi);當(dāng)磨煤機(jī)防爆蒸汽系統(tǒng)疏水不暢且防爆蒸汽電動(dòng)門內(nèi)漏或者誤開時(shí),疏水會(huì)通過防爆蒸汽管道進(jìn)入磨煤機(jī);磨煤機(jī)配備等離子拉弧系統(tǒng),而等離子發(fā)生器安裝在磨煤機(jī)出口到爐膛的送粉管上,當(dāng)?shù)入x子發(fā)生器的冷卻水系統(tǒng)發(fā)生泄漏的話,冷卻水就會(huì)通過磨煤機(jī)的送粉管倒流回磨煤機(jī)內(nèi)。

      5)磨煤機(jī)分離器頂部和出口擋板大量漏煤粉,每一次啟磨由于粉管內(nèi)突增的風(fēng)量及壓力,易造成出口擋板縫隙處漏粉。由于漏量很大,使得現(xiàn)場(chǎng)視線極差,易造成鍋爐房環(huán)境的污染甚至粉塵爆燃危險(xiǎn)的發(fā)生。

      6)磨煤機(jī)振動(dòng)大現(xiàn)象,整個(gè)集控室都在振動(dòng),磨煤機(jī)振動(dòng)的同時(shí)伴隨有磨煤機(jī)電流的擺動(dòng),擺動(dòng)幅度在9A左右。可能的原因有:磨煤機(jī)內(nèi)掉進(jìn)了“三塊”、 磨煤機(jī)加載系統(tǒng)故障、磨煤機(jī)內(nèi)部煤層厚度過厚或過薄、磨煤機(jī)本身及磨煤機(jī)基礎(chǔ)臺(tái)有缺陷、運(yùn)行中風(fēng)煤配比失調(diào)。應(yīng)該及時(shí)聯(lián)系檢修人員對(duì)振動(dòng)磨煤機(jī)進(jìn)行排渣。

      7)磨煤機(jī)西北側(cè)磨輥輥胎脫落現(xiàn)象,檢查發(fā)現(xiàn)磨煤機(jī)西北角拉桿裝置靜止不動(dòng),煤層厚度指示在0位線以下,其它兩個(gè)拉桿處煤層厚度指示在20左右,且該側(cè)磨輥處有間歇性異音,后經(jīng)檢修人員進(jìn)入磨煤機(jī)內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)為磨煤機(jī)西北側(cè)磨輥輥胎脫落。故障突然發(fā)生時(shí),造成磨煤機(jī)電流突降,出入口壓差突然變大。

      8)磨煤機(jī)熱風(fēng)擋板執(zhí)行機(jī)構(gòu)拉桿脫開現(xiàn)象,磨煤機(jī)熱風(fēng)擋板開度由75%關(guān)到25%,風(fēng)量無變化,原因?yàn)槟ッ簷C(jī)熱風(fēng)擋板執(zhí)行機(jī)構(gòu)拉桿脫開。

      9)磨煤機(jī)啟動(dòng)電流異常現(xiàn)象,23磨煤機(jī)啟動(dòng)電流大且返回時(shí)間較長(zhǎng),原因?yàn)槟ッ簷C(jī)內(nèi)存煤過多,煤層厚度偏大,致使磨煤機(jī)內(nèi)存煤過多,啟動(dòng)負(fù)載過大。

      2 運(yùn)行給煤機(jī)異?,F(xiàn)象分析

      1)給煤機(jī)清掃鏈斷裂現(xiàn)象,監(jiān)控盤發(fā)現(xiàn)給煤機(jī)發(fā)“CLNR E FLT”報(bào)警,就地檢查發(fā)現(xiàn)給煤機(jī)清掃鏈電機(jī)停轉(zhuǎn),進(jìn)一步檢查確認(rèn)為清掃鏈斷裂。

      2)給煤機(jī)頻繁斷煤現(xiàn)象,總煤量先降后升,給煤機(jī)煤量突變?yōu)榱?。原因?yàn)椋航o煤機(jī)本身堵塞、故障或有異物卡澀造成斷煤、原煤倉(cāng)棚煤。在不超過其它給煤機(jī)最大給煤量的前提下,其它磨煤機(jī)給煤量上升,總煤量的瞬時(shí)下降后又恢復(fù),風(fēng)量跟蹤煤量而下降,熱風(fēng)擋板跳自動(dòng)后,風(fēng)量穩(wěn)定在當(dāng)前值,當(dāng)風(fēng)量<30t/h,延時(shí)10秒會(huì)導(dǎo)致磨煤機(jī)跳閘。給煤機(jī)煤量反饋?zhàn)優(yōu)榱?,給煤機(jī)指令下降為20T/H。磨煤機(jī)出口溫度會(huì)快速升高,磨煤機(jī)出口溫度高2/3>110℃延時(shí)3秒跳磨。

      3)給煤機(jī)皮帶嚴(yán)重跑偏現(xiàn)象,給煤機(jī)電流由4A漲至12A,且煤量為0 T/H,檢查發(fā)現(xiàn)給煤機(jī)皮帶發(fā)生跑偏。由于停運(yùn)時(shí)間較長(zhǎng),皮帶上附著的煤粉及原煤倉(cāng)筒壁上的煤粉長(zhǎng)時(shí)間風(fēng)化干燥后積存于倉(cāng)內(nèi),致使給煤機(jī)落煤口積存大量細(xì)煤粉。由于磨煤機(jī)大修過程中出口快關(guān)門有2個(gè)在開啟狀態(tài),所以,磨煤機(jī)內(nèi)部呈負(fù)壓狀態(tài),而給煤機(jī)上下閘板不嚴(yán),導(dǎo)致原煤倉(cāng)內(nèi)的部分煤粉被吸入給煤機(jī)內(nèi)積存。其次,當(dāng)打開給煤機(jī)上閘板布煤時(shí),大量劣質(zhì)粉煤進(jìn)入給煤機(jī)后極易被密封氣流從皮帶上吹落。給煤機(jī)底部積粉增大了給煤機(jī)皮帶轉(zhuǎn)動(dòng)阻力,嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致給煤機(jī)皮帶與清掃鏈刮板發(fā)生摩擦,給煤機(jī)電流增大,同時(shí)也使得給煤機(jī)下部皮V型凸臺(tái)導(dǎo)軌與皮帶滾筒開槽偏離凸起,加劇了皮帶的跑偏。

      3 針對(duì)磨煤機(jī)異常的預(yù)防措施或建議

      1)對(duì)各臺(tái)磨煤機(jī)拉桿定期進(jìn)行金屬探傷,查看是否出現(xiàn)裂紋、豁口等疲勞斷裂跡象,如有盡早更換。磨煤機(jī)劇烈振動(dòng)及石子煤排放量大也可能造成拉桿斷裂,因此在運(yùn)行過程中要避免一次風(fēng)量過低造成石子煤增加,及時(shí)排放石子煤;燃燒調(diào)整試驗(yàn)中合理調(diào)整分離器折向擋板,避免分離器擋板處回流煤粉量明顯增加,造成煤層不均勻而導(dǎo)致磨煤機(jī)劇烈振動(dòng);合理調(diào)整磨輥加載力,避免加載力過大導(dǎo)致碾磨部件磨損過快,振動(dòng)加?。ㄓ绕涫窃诔隽Φ蜁r(shí))。

      2)磨煤機(jī)運(yùn)行期間,值班人員要密切監(jiān)視磨煤機(jī)各主要參數(shù),特別是出口壓力,大于3.5Kpa時(shí)應(yīng)當(dāng)引起注意;出口壓力繼續(xù)升高,應(yīng)當(dāng)減煤,提高風(fēng)量吹掃;當(dāng)出口壓力達(dá)到4.0Kpa時(shí),運(yùn)行一段時(shí)間,可能造成煤粉管的堵塞。巡檢人員每班應(yīng)對(duì)磨煤機(jī)出口、17米縮孔、噴燃器出口三處進(jìn)行測(cè)溫,并記錄在運(yùn)行日志上。溫度較其他煤粉管低,有堵塞的可能;溫度較其他煤粉管高,有自燃的危險(xiǎn),通過對(duì)比管道溫度的變化,可以判斷煤粉管運(yùn)行狀況。

      3)制粉系統(tǒng)如果進(jìn)水不嚴(yán)重的話,可以不用停磨,首先保證燃燒穩(wěn)定。采取的方法:進(jìn)行連續(xù)排渣,將磨內(nèi)的積水全部排掉,同時(shí)全關(guān)冷風(fēng),開大熱門,提高進(jìn)入磨內(nèi)風(fēng)溫,進(jìn)行加強(qiáng)通風(fēng)。如果磨煤機(jī)發(fā)現(xiàn)磨煤機(jī)進(jìn)水,立即停磨進(jìn)行處理。需要嚴(yán)格執(zhí)行定期切換磨煤機(jī)制度,磨煤機(jī)連續(xù)運(yùn)行7天后應(yīng)切換為其它磨運(yùn)行。

      4)立即聯(lián)系檢修人員對(duì)泄漏點(diǎn)前來處理,并酌情降低了磨煤機(jī)的出力,以緩和漏量。同時(shí)為防止泄漏出的粉塵爆燃,立即通知停止鍋爐房?jī)?nèi)的所有檢修動(dòng)火工作。

      5)在多煤種摻燒期間,加強(qiáng)對(duì)磨煤機(jī)的就地檢查,尤其是多關(guān)注煤層厚度,3套磨輥的加載情況及液壓油系統(tǒng)的運(yùn)行情況。重點(diǎn)要監(jiān)視磨煤機(jī)出入口差壓及入口風(fēng)量和風(fēng)壓的變化。如果出入口差壓逐漸增大,要及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。要經(jīng)常檢查渣箱情況,積極聯(lián)系檢修進(jìn)行磨煤機(jī)排渣,排渣量大時(shí)應(yīng)加強(qiáng)排渣,防止磨滿煤而電流過大,產(chǎn)生振動(dòng)。

      6)加強(qiáng)監(jiān)視,當(dāng)磨煤機(jī)參數(shù)異常后,降低磨煤機(jī)出力,切為定加載運(yùn)行,增加一次風(fēng)量。

      7)加強(qiáng)就地巡檢,監(jiān)視擋板指令和反饋一致,當(dāng)出現(xiàn)偏差時(shí),及時(shí)到就地查看機(jī)械是否卡澀,當(dāng)風(fēng)量偏差大時(shí),用機(jī)械手柄搖至合理范圍。

      8)制粉系統(tǒng)檢修完畢需要布煤時(shí),在啟動(dòng)給煤機(jī)前,應(yīng)先啟動(dòng)清掃鏈將給煤機(jī)底部存煤清理干凈,觀察皮帶無跑偏后,再啟動(dòng)給煤機(jī)進(jìn)行布煤操作。需要走空給煤機(jī)存煤時(shí),必須保持磨煤機(jī)運(yùn)行,否則應(yīng)采取其它方式清理給煤機(jī)內(nèi)存煤。

      9)大修后磨煤機(jī)啟動(dòng)前仔細(xì)檢查磨煤機(jī)煤層厚度及煤質(zhì)。必要時(shí)應(yīng)采取大風(fēng)量吹掃或抬磨輥甩煤的方法減小磨煤機(jī)內(nèi)存煤量后再啟動(dòng)磨煤機(jī)。

      4 針對(duì)給煤機(jī)異常的防范措施或建議

      1)給煤機(jī)檢修過程中調(diào)整張力滾筒,加強(qiáng)檢修人員培訓(xùn),加強(qiáng)檢修過程管理,保證維修之后設(shè)備能夠可靠運(yùn)行。

      2)立即令巡檢將給煤機(jī)清掃鏈選擇開關(guān)切至“OFF”位,同時(shí)聯(lián)系檢修,避免了因給煤機(jī)內(nèi)部大量積粉致使給煤機(jī)堵煤或運(yùn)行異常的可能性。

      3)巡檢應(yīng)立即到就地檢查是否為真的斷煤,如果給煤機(jī)皮帶確實(shí)無煤,應(yīng)立即啟動(dòng)輸送裝置,打空氣炮。應(yīng)該手動(dòng)開冷風(fēng)、關(guān)小熱風(fēng)防止出口溫度上漲、防止總風(fēng)量下降而跳磨。在就地振打的時(shí)候應(yīng)該在上閘板附近1.5m——2m的位置,該位置應(yīng)該更加有效。設(shè)定新的負(fù)荷上限的同時(shí),要及時(shí)而果斷地設(shè)定負(fù)偏置為-0.5Mpa——1 MPa,并且壓力速率可以改的稍快些,防止其他磨煤機(jī)加煤、降負(fù)荷關(guān)調(diào)門造成主汽壓力超限、鍋爐PCV動(dòng)作。

      5 結(jié)束語

      由于磨煤機(jī)惡劣的工作環(huán)境,使其工作時(shí)間遠(yuǎn)低于主機(jī)的使用周期,為了獲得磨煤機(jī)的高度可靠性和良好的使用性,通過對(duì)歷年來制粉系統(tǒng)發(fā)生過的異常事件進(jìn)行分析,更好的幫助運(yùn)行人員在異常發(fā)生初期有效的查找事故原因,減少處理事故時(shí)間,保證設(shè)備安全。

      參考文獻(xiàn):

      [1] 中華人民共和國(guó)電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),DL466-92 電站磨煤機(jī)及制粉系統(tǒng)選型導(dǎo)則[S].北京.中華人民共和國(guó)能源部,1992.

      [2] 呂春艷. 制粉系統(tǒng)出力低的原因分析[J].工業(yè)技術(shù),2009.

      [3] 沈魯鋒,宋紹偉.煤質(zhì)變化對(duì)鍋爐設(shè)備的影響及其治理對(duì)策[J].山東電力技術(shù),2010(2).

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