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      對(duì)酚氰廢水處理工藝的看法及改進(jìn)建議

      2014-06-06 12:06:01付會(huì)彥
      關(guān)鍵詞:深度處理焦化

      摘要:文章介紹了采用A2/O工藝處理焦化廠酚氰廢水的運(yùn)行情況,以某焦化廠酚氰廢水處理站為基礎(chǔ),討論了在處理過(guò)程影響出水水質(zhì)的主要因素、操作管理經(jīng)驗(yàn)以及改進(jìn)建議。

      關(guān)鍵詞:焦化;酚、氰;A2/O;HRT;深度處理

      中圖分類(lèi)號(hào):X703 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-2374(2014)10-0060-02

      某100萬(wàn)噸/年焦化廠采用清污分流的方式處理廠區(qū)的各類(lèi)下水。其中,蒸氨廢水、煤氣水封水、事故水等廢水成分復(fù)雜,有毒有害污染物濃度高,進(jìn)入酚氰廢水處理站進(jìn)行處理,處理工藝為國(guó)內(nèi)較為先進(jìn)的A2/O二級(jí)生物處理技術(shù)(即厭氧-缺氧/好氧)。在降解廢水中酚、氰的同時(shí),也降低其中的COD、氨氮等污染物,處理能力為50m3/h。該處理系統(tǒng)由預(yù)處理、生化處理、混凝反應(yīng)沉淀和污泥濃縮、污泥壓濾等工序組成。

      1 工藝簡(jiǎn)介

      來(lái)自廠內(nèi)各作業(yè)區(qū)的高濃度廢水,首先進(jìn)入預(yù)處理工序的除油池,利用密度不同去除輕油、重油,再進(jìn)入浮選系統(tǒng),利用加壓溶氣氣浮法去除乳化油,最后進(jìn)入調(diào)節(jié)池進(jìn)行水質(zhì)和水量的調(diào)節(jié)。調(diào)節(jié)后的廢水進(jìn)入生化反應(yīng)階段,依次經(jīng)厭氧、缺氧、好氧工序,在去除酚、氰的同時(shí),也有效去除COD、氨氮等有機(jī)物,出水進(jìn)入二沉池,在此進(jìn)行泥水分離,出水經(jīng)回流水井一部分進(jìn)入缺氧給水池吸水井,其余自流進(jìn)入后混凝沉淀池,再經(jīng)過(guò)投加化學(xué)藥劑使其中的膠體和細(xì)小懸浮物聚集成絮凝體,出水進(jìn)入過(guò)濾給水池送至生物濾池進(jìn)行過(guò)濾后進(jìn)入處理后水池,一部分出水送至煉焦車(chē)間進(jìn)行熄焦,一部分作為煤場(chǎng)噴灑水,抑制揚(yáng)塵產(chǎn)生。

      剩余污泥和混凝沉淀池排出的污泥進(jìn)入污泥濃縮裝置進(jìn)行處理。濃縮后的污泥用壓濾機(jī)脫水,濃縮后的上清液回污水處理系統(tǒng),泥餅送至備煤車(chē)間加工型煤。

      2 影響出水水質(zhì)的主要因素

      2.1 進(jìn)水酚、氰含量的影響

      洗滌工段的貧液經(jīng)脫酸蒸氨后產(chǎn)生的廢水即蒸氨廢水。另外,還有煤氣管道的水封水、一旦發(fā)生事故還有事故水等,該類(lèi)廢水中的含酚、氰濃度比較高,酚濃度在800~1000mg/L,氰濃度在20mg/L,當(dāng)出現(xiàn)事故時(shí),濃度更高,當(dāng)進(jìn)水酚濃度控制在700mg/L以下,廢水含氰小于18mg/L時(shí),增加水力停留時(shí)間后,經(jīng)處理后的出水含酚、氰濃度均可在0.5mg/L,且但考慮酚氰廢水的日常管理及系統(tǒng)的合理運(yùn)行,一般根據(jù)實(shí)際將進(jìn)水酚濃度稀釋至200~300mg/L。

      進(jìn)水氰濃度對(duì)硝化率影響較大,當(dāng)氨氮負(fù)荷不變,隨著氰濃度的增加,硝化率有所下降;當(dāng)氨氮負(fù)荷及氰濃度同時(shí)增大,當(dāng)濃度高到一定范圍時(shí),硝化率明顯下降。實(shí)際運(yùn)行中,控制氰濃度的同時(shí)控制氨氮負(fù)荷,氰濃度控制在6~10mg/L,氨氮負(fù)荷控制在0.25左右,可保證較好的硝化率。

      2.2 污泥回流比的影響

      回流污泥是從二沉池底回流到厭氧池,靠回流污泥維持各段污泥濃度,使之進(jìn)行生化反應(yīng)。如果污泥回流比太小,各段的生化反應(yīng)速率較低;回流比太高,A2/O工藝系統(tǒng)中硝化作用良好,反硝化效果不佳,也不利于除磷;如果A2/O工藝系統(tǒng)運(yùn)行中反硝化脫氮良好,而硝化效果不佳,此時(shí)雖然回流污泥中硝態(tài)氮含量減少,對(duì)厭氧除磷有利,但因硝化不完全造成脫氮效果不佳。

      針對(duì)污泥回流比的大小對(duì)A2/O工藝的影響,企業(yè)生產(chǎn)中污泥回流比控制在40%~70%,脫氮除磷效果均

      較好。

      2.3 混合液回流比的影響

      混合液回流比的大小,主要影響脫氮率除磷效果,需要同時(shí)考慮脫氮除磷效果和運(yùn)行費(fèi)用兩個(gè)方面?;亓鞅冗^(guò)小,硝態(tài)氮在二沉池停留時(shí)間長(zhǎng),會(huì)發(fā)生厭氧反硝化,產(chǎn)生氮?dú)飧街谖勰囿w表,使污泥上浮隨水流失,出水SS、COD增高。若回流比過(guò)大,工藝運(yùn)行所需動(dòng)能增大,成本增高。一般取3~4倍回流水。此時(shí),硝態(tài)氮的脫氮率較好,運(yùn)行費(fèi)用較低。

      2.4 溶解氧的影響

      生化過(guò)程耗氧主要發(fā)生在好氧池和缺氧池。共分為兩部分:一部分是有機(jī)物轉(zhuǎn)化為H2O、CO2、NH3所需的氧量;另一部分是硝化過(guò)程所需氧量。

      厭氧池中溶解氧的含量控制在0.2mg/L以下。缺氧池內(nèi)反硝化菌屬于兼性菌,一般溶解氧控制在0.5mg/L以下,可確保脫氮反應(yīng)順利進(jìn)行,當(dāng)缺氧池內(nèi)溶解氧高于0.5mg/L時(shí),出水中的NO2-、NO3-增高。一般好氧池溶解氧控制在2mg/L~5mg/L,溶解氧不足無(wú)法進(jìn)行反硝化反應(yīng)或反應(yīng)不完全;溶解氧過(guò)高,細(xì)菌自身會(huì)發(fā)生氧化分解,并且也影響反硝化反應(yīng)。

      2.5 廢水溫度的影響

      經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期運(yùn)行發(fā)現(xiàn),生化過(guò)程中,好氧池的溫度控制在28℃~35℃之間,缺氧池溫度控制在25℃~32℃之間時(shí),微生物活性高,生化效率高,出水水質(zhì)好。

      2.6 水里停留時(shí)間(HRT)的影響

      HRT越長(zhǎng),各出水指標(biāo)越低,但當(dāng)HRT達(dá)到一定時(shí)間后,COD、氨氮等的濃度無(wú)明顯變化,根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行的實(shí)際情況,該企業(yè)A2/O水力停留時(shí)間控制在7~10h。通常厭氧段、缺氧段、好氧段的水力停留時(shí)間比為1∶1∶(3~4)。

      3 存在的問(wèn)題

      3.1 進(jìn)水水質(zhì)波動(dòng)大

      在運(yùn)行中,由于原料煤揮發(fā)分、硫分等差別很大,且煉焦工段經(jīng)常存在工藝調(diào)節(jié),導(dǎo)致荒煤氣成分波動(dòng)。此外,化產(chǎn)回收工段的洗滌、脫酸蒸氨等工序也在操作上存在一定的不確定性,所以酚氰廢水處理站的進(jìn)水水質(zhì)波動(dòng)較大,甚至某些工藝參數(shù)超出指標(biāo)范圍。導(dǎo)致出水水質(zhì)不穩(wěn),曾出現(xiàn)因進(jìn)水不穩(wěn)引起污泥死亡、上浮,導(dǎo)致出水懸浮物超標(biāo)的現(xiàn)象。

      3.2 冬夏季節(jié)水溫溫差大

      該企業(yè)所處區(qū)域冬夏平均溫差較大,從蒸氨工段至酚氰廢水處理工段距離較遠(yuǎn),隨做管道保溫,但冬夏兩季進(jìn)水水溫差別大,為盡量保證污水系統(tǒng)水溫穩(wěn)定,需在蒸氨工段維持較高的蒸氨廢水溫度,造成二段換熱器結(jié)垢現(xiàn)象明顯,清洗頻率明顯升高。

      3.3 部分設(shè)備進(jìn)入大修期

      經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,該酚氰處理站已出現(xiàn)部分缺氧池填料坍塌損壞,好氧池部分曝氣管道、曝氣頭損壞、堵塞,導(dǎo)致生化效果變差,影響出水水質(zhì)。

      3.4 甲醇投產(chǎn)的影響

      甲醇工程在建設(shè)中,即將投產(chǎn),甲醇工段產(chǎn)生的廢水將進(jìn)入該系統(tǒng)一并處理,其中的COD含量在8000mg/L以上,相對(duì)酚氰廢水而言,屬于高濃度易降解的有機(jī)廢水。對(duì)該系統(tǒng)有一定的影響,需將各影響因素考慮全面,為以后處理站的運(yùn)行調(diào)節(jié)提供依據(jù)。

      4 想法與建議

      4.1 增加模糊控制系統(tǒng)

      建議在該系統(tǒng)增加模糊控制系統(tǒng),以根據(jù)季節(jié)、進(jìn)水水質(zhì)、水溫、溶解氧及出水的COD、氨氮等情況的不同,確定不同的供氣量,即確定空氣調(diào)節(jié)閥的開(kāi)度和鼓風(fēng)機(jī)的開(kāi)啟臺(tái)數(shù)及其轉(zhuǎn)速,保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,保證出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)。

      4.2 增加污水深度處理

      干熄焦建設(shè)是焦化企業(yè)面臨的普遍問(wèn)題,在干熄焦項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,酚氰處理站出水將面臨不能熄焦,外排又不達(dá)標(biāo)的問(wèn)題。

      建議企業(yè)考慮在該酚氰廢水處理工藝的基礎(chǔ)上增加污水深度處理工藝。經(jīng)過(guò)實(shí)地調(diào)研某焦化廠污水處理站工藝:A2O+多介質(zhì)過(guò)濾+超濾+樹(shù)脂吸附+反滲透的深度處理工藝,凈水可用作循環(huán)水補(bǔ)充水,濃水可用作煤場(chǎng)噴淋。該工藝的產(chǎn)水率可在80%以上,運(yùn)行成本6元/噸,運(yùn)行三年來(lái),系統(tǒng)穩(wěn)定。

      參考文獻(xiàn)

      [1] 趙靜,王英武.焦化廢水深度處理技術(shù)及應(yīng)用[J].燃料與化工,201l,42(1).

      [2] 項(xiàng)忠偉.A2/O工藝淺析[J].科技風(fēng),2012,(11).

      [3] 李國(guó)輝,楊云龍.優(yōu)勢(shì)菌共代謝深度處理焦化廢水[J].山西建筑,2009,35(9).

      作者簡(jiǎn)介:付會(huì)彥(1984—),供職于唐山佳華煤化工有限公司,研究方向:環(huán)保技術(shù)與管理。

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