劉清漓
(新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 富蘊(yùn) 836107)
富氧側(cè)吹爐熔池熔煉銅鎳礦的生產(chǎn)實(shí)踐
劉清漓
(新疆喀拉通克礦業(yè)有限責(zé)任公司 富蘊(yùn) 836107)
介紹了富氧側(cè)吹爐的結(jié)構(gòu)以及富氧側(cè)吹熔池熔煉的工藝特點(diǎn)及生產(chǎn)實(shí)踐。實(shí)踐表明,富氧側(cè)吹爐熔池熔煉銅鎳礦具有品位易于調(diào)整、處理量大、易操作、煙氣濃度高、燃料便宜(相對(duì)塊焦)等優(yōu)點(diǎn),有很好的發(fā)展前景。
富氧側(cè)吹爐 熔池熔煉 低冰鎳 二次風(fēng) 單體S
銅鎳礦冶煉車間1988年建廠,采用8m2敞開式鼓風(fēng)爐熔煉銅鎳礦,2001年敞開式鼓風(fēng)爐改建為10.5m2密閉式鼓風(fēng)爐。鼓風(fēng)爐工藝產(chǎn)能低、能耗高、環(huán)境污染嚴(yán)重,屬于國家淘汰工藝,2008年立項(xiàng)改造,選用富氧側(cè)吹爐熔池熔煉工藝。項(xiàng)目于2008年啟動(dòng),2009年開始施工,2010年12月基本建成,2011年3月15日正式投料進(jìn)行試生產(chǎn)。
富氧側(cè)吹爐見圖1。
圖1 富氧側(cè)吹爐
富氧側(cè)吹熔池熔煉爐呈長方形立式結(jié)構(gòu),主要由爐缸、爐身、爐頂、鋼架等部分組成。爐缸由耐火材料砌筑而成,爐缸以上部分為爐身,爐身由銅水套組成。沿長度方向,側(cè)吹爐可分為熔煉池、上升煙道、虹吸池三部分。在爐身兩側(cè)一層銅水套上各開15個(gè)一次風(fēng)口,用于向熔體渣層鼓入富氧空氣。在爐身兩側(cè)三層銅水套上各開10個(gè)二次風(fēng)口,用于向爐內(nèi)鼓入空氣,使煙氣中的可燃成分燃燒完全。三層銅水套以上以及爐頂是由鋼水套組成。爐頂鋼水套設(shè)有固態(tài)加料口、液態(tài)加料口以及排煙口。
銅鎳特富礦、銅鎳精礦、石英石、粒焦等爐料從爐頂加料管連續(xù)地加到熔融的熔池,一次風(fēng)口浸沒在渣層的中上部,向渣層內(nèi)鼓入富氧空氣,劇烈地?cái)噭?dòng)風(fēng)口上方的熔體,在熔池內(nèi)部完成硫化物的熔化、氧化和造渣,同時(shí)使熔池溫度上升到1 250~1 350℃。
熔劑與難熔組分在攪動(dòng)的高溫爐渣中被溶解,生成的冰銅小珠在熔體攪動(dòng)時(shí)相互碰撞而凝聚長大,與爐渣同時(shí)向下沉降到風(fēng)口下方的靜止區(qū)域。溜槽后部匯合流入貧化電爐。熔煉產(chǎn)生的高溫?zé)煔鈴纳仙裏煹肋M(jìn)入余熱鍋爐,余熱鍋爐產(chǎn)飽和蒸汽送發(fā)電車間,余熱鍋爐出口煙氣經(jīng)過電收塵器捕塵后送制酸系統(tǒng)。貧化電爐渣間斷放出水淬,電爐放出低冰鎳送轉(zhuǎn)爐吹煉。轉(zhuǎn)爐產(chǎn)出高冰鎳水淬后送阜康冶煉廠濕法處理,轉(zhuǎn)爐渣返回富氧側(cè)吹爐熔煉。
由于整個(gè)反應(yīng)在熔體中進(jìn)行,且因采用高富氧熔煉,反應(yīng)速度較快,爐內(nèi)的溫度要求較高,因此各項(xiàng)操作要求較為嚴(yán)格。
(1)富氧風(fēng)送至熔渣層進(jìn)行造锍熔煉。
(2)熔池深,渣與低冰鎳在爐內(nèi)分離完全。
(3) 爐身采用銅水套結(jié)構(gòu),生產(chǎn)過程中銅水套內(nèi)壁形成10~30mm厚的渣層,渣層對(duì)銅水套起到保護(hù)作用。
(1) 對(duì)物料的要求
主要表現(xiàn)在粒度及水分上,粒度要求5~20mm。冶煉車間技改前使用的是鼓風(fēng)爐熔煉工藝,除精礦外,塊狀物料粒度通常都在80mm左右。從而忽略了對(duì)物料粒度的要求,開爐時(shí)物料粒度多在40mm左右,對(duì)處理量有影響,爐子尾部易形成堆料現(xiàn)象;即送風(fēng)區(qū)拋過來的塊狀物料,在此處聚集不熔化形成堆料,嚴(yán)重時(shí),甚至擴(kuò)展到了加料區(qū)域。
對(duì)水分要求≤8%。因技改前選廠所產(chǎn)精礦水份多在15%~17%,降水分工作有一定的難度,開爐時(shí)精礦水分較高,對(duì)生產(chǎn)造成較大影響。從生產(chǎn)實(shí)踐看,精礦水分≥10.5%,則精礦圓盤給料機(jī)出料不均,造成爐溫、品位的大幅波動(dòng),精礦水分7%~9%,則給料穩(wěn)定,爐子溫度、低锍品位波動(dòng)范圍較小。除對(duì)精礦有水分要求外,其余物料也有水分要求。其余物料含水分高時(shí),爐膛溫度下降,水冷梁區(qū)域結(jié)瘤大甚至影響二次風(fēng)的送入;加料管結(jié)瘤嚴(yán)重時(shí),結(jié)瘤插入熔體,結(jié)瘤剝落時(shí)易產(chǎn)生大的熔體噴濺,存在安全隱患;有時(shí)加料管結(jié)瘤導(dǎo)致加料管堵塞,被迫停風(fēng)處理。此外,爐料含水分偏高還對(duì)電收塵器、煙氣制酸等產(chǎn)生不利影響。
因此,熔池熔煉,對(duì)物料規(guī)格的要求,嚴(yán)于傳統(tǒng)熔煉爐型。
(2) 處理量
本文的處理量指側(cè)吹爐處理的固態(tài)物料,不含液態(tài)渣。處理量隨入爐氧量的增大而增大。同氧量下,高濃度富氧處理量又比低濃度富氧處理量要大。開爐至七月底,氧濃跨度48%~60%,處理量從30 t/m2d提高到60 t/m2d。五月份,液態(tài)轉(zhuǎn)爐渣完全返入側(cè)吹爐。液態(tài)渣是否返入側(cè)吹爐,對(duì)側(cè)吹爐固態(tài)物料的處理影響不大。若氧量可以提高,處理量還能進(jìn)一步增大。從側(cè)吹爐操作來看,高氧濃、大氣量、大處理量,側(cè)吹爐操作更穩(wěn)定。
(3) 渣型選擇
表1 設(shè)計(jì)渣型 %
設(shè)計(jì)渣型,F(xiàn)e/SiO2達(dá)到1.43,較高,爐溫低時(shí)或停風(fēng)時(shí)間較長,側(cè)吹爐虹吸池及電爐易生成橫隔膜,嚴(yán)重時(shí)液面無法測量。新工藝才開始生產(chǎn),處于磨合期,停風(fēng)很多,一個(gè)月的停風(fēng)時(shí)間,比老工藝一年停風(fēng)時(shí)間都長。為避免橫隔膜對(duì)生產(chǎn)的不利影響,逐漸探索改變渣型,后渣型定為:Fe 36%~39%、SiO231%~34%、CaO 2%~3%、Fe/SiO21.15~1.25,這樣的渣型,不易產(chǎn)生橫隔膜,渣密度也減小,渣含金屬下降。
(4) 品位控制
表2 設(shè)計(jì)品位 %
原鼓風(fēng)爐工藝,低冰鎳品位在15%~18%,而側(cè)吹爐品位相對(duì)于鼓風(fēng)爐工藝,低冰鎳品位升高到30%~40%,低冰鎳中FeS量減少,在轉(zhuǎn)爐吹煉中熱量減少,爐長在沒有適應(yīng)前,吹煉溫度控制不好,常常造成粘爐。不但產(chǎn)量低、產(chǎn)出大量冷料,還打亂了生產(chǎn)節(jié)奏。為此,工藝上降低側(cè)吹爐低冰鎳品位,在爐長適應(yīng)后逐步提高,現(xiàn)爐長已能吹煉35%左右的低冰鎳,但爐溫控制仍存在一定問題。
從側(cè)吹爐操作來看,高品位有利于側(cè)吹爐操作。但從整個(gè)生產(chǎn)流程來看,品位并非越高越好。因品位提高,不僅轉(zhuǎn)爐冷料投入困難,電爐虹吸放料也難度增加,且棄渣量增大、渣含金屬也升高。從實(shí)踐看,目前低冰鎳品位控制在30%左右,產(chǎn)量相對(duì)較高,系統(tǒng)直收率也比高品位要高。今后,隨設(shè)備的改善,操作水平的提高,品位才可進(jìn)一步提高。
(5) 溫度控制
表3 溫度控制設(shè)計(jì) ℃
從生產(chǎn)實(shí)踐看,不管是側(cè)吹爐還是電爐,設(shè)計(jì)渣溫有些偏高。側(cè)吹爐渣,渣溫達(dá)到設(shè)計(jì)值,流動(dòng)性非常好,但渣溜槽損壞加劇,只能維持3~5 d。頻繁修溜槽,操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度大,側(cè)吹爐渣溫控制在1 270℃左右,渣溜槽壽命可提高到15 d。
電爐渣溫,超過1 290℃,渣槽“放炮”現(xiàn)象嚴(yán)重,開始以為是渣含金屬高所致。取特樣分析,“放炮”時(shí)渣含金屬并無明顯升高。渣槽放炮時(shí),限制渣流量,放炮減輕或消除。
由此顯示,渣槽放炮與沖渣水量有關(guān)。但沖渣水量現(xiàn)已達(dá)到最大能力,而限制渣流量會(huì)造成渣口凝結(jié)增大操作強(qiáng)度及電爐渣面過高的矛盾。為此,在現(xiàn)有條件下,通常采取的是降低渣溫的做法:保持渣溫在1 270~1 290℃,低于設(shè)計(jì)渣溫80~60℃,以此解決渣槽“放炮”問題。
低冰鎳溫度一般比渣溫低100℃,只要控制了渣溫,低冰鎳溫度就控制住了。
側(cè)吹爐煙氣溫度,實(shí)際值遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值。測溫裝置顯示,側(cè)吹爐煙氣溫度約900℃左右。按常規(guī)經(jīng)驗(yàn),煙氣溫度比渣溫低100℃算,實(shí)際煙氣溫度應(yīng)高于測出的溫度。因?yàn)闇y煙氣的熱電偶經(jīng)常燒壞,煙溫在900℃左右,不至于造成熱電偶的頻繁燒壞。
(6) 焦率
初步設(shè)計(jì)上的焦率是3.8%(對(duì)爐料),含液態(tài)渣。實(shí)際生產(chǎn)中,焦率波動(dòng)大。在開爐初期,焦率在7%~8%之間,爐況穩(wěn)定后,精礦投入量逐漸加大,且在焦粒中開始配入焦粉。隨著這種變化,焦率逐漸升高,最高時(shí)達(dá)到10.5%,此時(shí)精礦與特富礦的比例為1∶1,焦粒與焦粉的比例亦為1∶1,且精礦水分約10.5%~12%。10.5%的焦率對(duì)于熔池熔煉來說偏高,經(jīng)分析,認(rèn)為焦率升高是摻入焦粉所至。在7月中旬,停止焦粉的配入后,根據(jù)爐溫焦率逐漸下調(diào),一周后,焦率降至7%~7.5%,焦炭投入量降低約1 t/h。焦率仍高于設(shè)計(jì)值,但設(shè)計(jì)中側(cè)吹爐低锍品位達(dá)到40%時(shí)的氧量,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于生產(chǎn)實(shí)踐。因此,可以認(rèn)為,設(shè)計(jì)的焦率偏低,與生產(chǎn)實(shí)踐有較大差異。
從生產(chǎn)實(shí)踐看,高氧濃、大風(fēng)量、大料量,有助于降低焦率。
(7) 二次風(fēng)的影響
側(cè)吹爐需配入二次風(fēng),以氧化煙氣中的單體S及焦炭不完全燃燒產(chǎn)生的CO。在投產(chǎn)前期,工藝上對(duì)二次風(fēng)的認(rèn)識(shí)不足,也不夠重視,另外二次風(fēng)入爐,降低了爐膛溫度,造成二次風(fēng)口區(qū)域結(jié)瘤嚴(yán)重,加料管也結(jié)瘤。當(dāng)時(shí)生產(chǎn)處于調(diào)試過程,停風(fēng)很多。一停風(fēng),溫度下降后,結(jié)瘤在熱脹冷縮作用下即脫落,影響開風(fēng)。為此,前期二次風(fēng)量基本保持在4 000Nm3/h左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于配料計(jì)算值。在6月份,制酸系統(tǒng)出現(xiàn)單體S大量析出的問題,導(dǎo)致制酸系統(tǒng)被迫停車檢修。此時(shí),工藝上才開始正視單體S問題。經(jīng)過分析,認(rèn)為單體S的大量析出,二次風(fēng)量不足是主要原因之一,7月份工藝上增大了入爐二次風(fēng)量,二次風(fēng)量由4 000 Nm3/h增加到7 000 Nm3/h。經(jīng)比較二次風(fēng)口區(qū)域結(jié)瘤情況與單體S析出情況,此二次風(fēng)量最后選定為6 500Nm3/h。此值仍低于計(jì)算值,但綜合考慮爐膛降溫與氧化單體S情況,此值較合適。
單體S析出問題,目前仍處于摸索階段。二次風(fēng)量只是其中的一個(gè)影響因素,要徹底解決該問題,還有大量的工作要做。
(1)Y型槽不合理:虹吸溜、渣溜集中在同一端面,散熱集中,環(huán)境溫度過高,不利操作。
(2)備用虹吸、渣口無走向,給檢修帶來困難。
(3) 安全口走向困難。
(4)耐火澆注料作用不明顯:側(cè)水套及爐頂水套的澆注料,在生產(chǎn)不久,即開始大面積脫落,目前水套的保護(hù),是靠掛渣實(shí)現(xiàn)。
(5) 余熱鍋爐出口煙氣溫度低,210℃左右,不利于單體S的氧化。
(6) 單體S結(jié)晶析出。
(7)余熱鍋爐除氧器溫度偏低,余熱鍋爐工作壓力偏低。
側(cè)吹爐做為熔池熔煉的一種爐型,有其優(yōu)越性:品位易于調(diào)整、處理量大、易操作、煙氣濃度高、燃料便宜(相對(duì)塊焦),有很好的發(fā)展前景。
熔池熔煉,對(duì)物料規(guī)格的要求嚴(yán)于傳統(tǒng)鼓風(fēng)爐熔煉,在物料的粒度及水分上,一定要達(dá)到要求,否則會(huì)產(chǎn)生一系列的問題,使生產(chǎn)難于順暢;傳統(tǒng)鼓風(fēng)爐熔煉的經(jīng)驗(yàn)、印象,在熔池熔煉中大多不可用、不可借鑒。
側(cè)吹爐熔煉,對(duì)于銅鎳礦來說,是新鮮事物,目前的生產(chǎn)實(shí)踐,只是初步打通了工藝。至于側(cè)吹爐本身結(jié)構(gòu)存在的問題及側(cè)吹爐與整個(gè)系統(tǒng)的配合,還有很多未知領(lǐng)域有待在今后的生產(chǎn)實(shí)踐中繼續(xù)探索。
收稿:2013-11-28