李衛(wèi)軍,吳文健,應(yīng)光耀,蔡文方,馬思聰
(國網(wǎng)浙江省電力公司電力科學(xué)研究院,杭州310014)
半山發(fā)電廠7號燃氣機組軸系異常振動分析與處理
李衛(wèi)軍,吳文健,應(yīng)光耀,蔡文方,馬思聰
(國網(wǎng)浙江省電力公司電力科學(xué)研究院,杭州310014)
半山發(fā)電廠7號單軸燃氣—蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組在基建調(diào)試階段出現(xiàn)了異常振動情況,通過試驗分析,原因主要是低壓轉(zhuǎn)子碰摩、高中壓轉(zhuǎn)子不平衡及熱瞬變等誘發(fā)軸系振動加大。詳細介紹了7號燃氣機組的振動特征、診斷方法和處理措施,為同類機組的故障分析提供參考。
燃氣機組;振動;碰摩;動不平衡;熱瞬變
半山發(fā)電廠2010年前投運的5臺9F燃機,在運行中均出現(xiàn)熱瞬變振動現(xiàn)象,表現(xiàn)為1號瓦振動爬升[1]。有2臺機組的高中壓轉(zhuǎn)子存在動靜碰摩現(xiàn)象,嚴(yán)重磨損高中壓汽封[2];還有2臺機組的高中壓轉(zhuǎn)子存在動不平衡振動,導(dǎo)致3號瓦振動大。
7號燃機在調(diào)試期間同時出現(xiàn)了低壓轉(zhuǎn)子動靜碰摩、高中壓轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡和燃機轉(zhuǎn)子熱瞬變故障問題,在同類機組中比較罕見,也增加了振動分析與診斷的難度。
半山發(fā)電廠二期工程7號燃氣機組選用美國GE公司與哈爾濱電氣集團聯(lián)合生產(chǎn)的PG9315FA型燃氣輪機、D10型三壓有再熱系統(tǒng)的雙缸雙流式汽輪機、390H型氫冷發(fā)電機。燃氣輪機、蒸汽輪機和發(fā)電機剛性地串聯(lián)在一根長軸上,燃氣輪機進氣端即冷端輸出功率,軸配置為GT-STGEN(燃機-汽機-發(fā)電機),轉(zhuǎn)速3 000 r/min。燃氣機組主軸分為4段:燃機壓氣機轉(zhuǎn)子、高中壓轉(zhuǎn)子、低壓轉(zhuǎn)子、發(fā)電機轉(zhuǎn)子,均為整鍛實心轉(zhuǎn)子,每段轉(zhuǎn)子均由2個徑向軸瓦支撐,軸系布置如圖1所示。1,3,4,5為六瓦塊可傾瓦軸承;2,6,7,8為橢圓瓦軸承,推力瓦在1號軸承處。實測軸系臨界轉(zhuǎn)速為864 r/min,1 060 r/min,1 930 r/min和2 640 r/min。
圖1 7號機組軸系布置
該機組在基建調(diào)試啟動階段,出現(xiàn)了振動大、振動爬升等異常振動問題,特別是3號瓦多次達到跳機值引起機組跳機,嚴(yán)重威脅機組的安全穩(wěn)定運行,同時影響了機組調(diào)試進度。浙江電科院全力以赴,通過數(shù)據(jù)測試、分析、診斷,采取有效措施,解決了機組異常振動問題,確保了機組安全運行。
2.1 振動現(xiàn)象
半山發(fā)電廠7號機組于2013年8月1日首次啟動,13∶26到達3 000 r/min,此時3—6號瓦振動數(shù)據(jù)見表1。從表1可見,僅3號瓦振動為137 μm,偏大,4—6號瓦軸振均小于60 μm。從14∶06開始,5號、6號瓦軸振逐漸爬升,14∶37振動最大,分別達到130 μm和229 μm,機組因6號瓦軸振大跳機。6號瓦的振動趨勢、升/降速波特圖見圖2、圖3。
圖2 6號瓦X向軸振趨勢
2.2 振動分析及診斷
由表1及圖2、圖3可知,7號機組開機過程中的振動特征如下:
(1)在定速3 000 r/min時,5號、6號瓦振動均小于50 μm,運行40 min后逐漸爬升,30 min后,5號、6號瓦振動分別達到130 μm和225 μm。表明5號、6號瓦的振動是逐步爬升,而不是突增,排除了低壓轉(zhuǎn)子部件脫落、靠背輪移位等突發(fā)事故的可能性。
圖3 6X啟停機振動波特圖
(2)5號、6號瓦振動爬升過程中,振動頻率均以1倍頻為主。5號、6號瓦軸振幅值增大時,相位也隨之增大,工頻幅值的變化量分別為106 μm和191 μm,是3號、4號瓦變化量的2倍多。5號、6號瓦振動相位角變化量分別為205°和96°。
(3)5號、6號瓦在升、降速階段的振動幅值和相位角差別較大,其中降速時的振動幅值是升速時的數(shù)倍,這和文獻[2,3]中動靜碰摩的振動特征是一致的。
(4)從振動變化幅度來看,5號、6號瓦的變化幅度最大,3號、4號瓦變化較小。因此低壓缸上發(fā)生動靜碰摩的可能性很大。
由以上分析可知,7號機組5號、6號瓦的振動爬升是由低壓轉(zhuǎn)子的動靜碰摩引起的。
2.3 低壓轉(zhuǎn)子動靜碰摩原因分析
汽輪機組的徑向和軸向碰摩通常發(fā)生在隔板汽封、葉片圍帶汽封和軸端汽封,徑向碰摩還有可能發(fā)生在各軸承的油擋、擋汽片部位[4]。7號機組低壓轉(zhuǎn)子發(fā)生動靜碰摩的原因可能為:
(1)轉(zhuǎn)子原始振動過大。轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡、轉(zhuǎn)子彎曲、軸系失穩(wěn)等造成機組振動過大,而一旦振動大于動靜間隙,就可能與靜止部件發(fā)生碰摩。但7號機組定速3 000 r/min時,5號、6號瓦的振動均小于63 μm,且持續(xù)了一段時間,因此,低壓轉(zhuǎn)子的不平衡量很小,可排除該原因。
表1 7號機組3 000 r/min時X向軸振數(shù)據(jù)
(2)動靜間隙偏小。為了盡可能地提高汽輪機組的經(jīng)濟性,設(shè)計采用了盡可能小的間隙值;在安裝、檢修過程中,也將動靜間隙調(diào)整得盡可能小[4]。轉(zhuǎn)子軸向定位尺寸K值與設(shè)計值有較大的偏差,容易誘發(fā)轉(zhuǎn)子動靜碰摩[2]。在新機組或大修機組首次啟動中,容易出現(xiàn)該類動靜碰摩的現(xiàn)象,采用調(diào)整軸封氣溫度或壓力,均可延緩或避免轉(zhuǎn)子的動靜碰摩。
7號機組的軸封汽由4號機組提供,軸封汽溫度為210℃,較高的軸封汽溫度也會導(dǎo)致軸封被過度加熱,軸封膨脹較大,使得動靜間隙更小,容易誘發(fā)低壓軸封與轉(zhuǎn)子的動靜碰摩。
(3)7號機組真空過高。較高的真空使汽缸的相對收縮量增加,動靜部件間隙變小,容易發(fā)生碰摩故障。7號機組開機之初的真空為-94 kPa,明顯偏高,可能是誘發(fā)低壓轉(zhuǎn)子動靜碰摩的原因。
2.4 處理措施及結(jié)果
根據(jù)以上分析,將7號機組軸封蒸汽溫度降低至185℃左右、凝汽器真空降至-91 kPa左右,機組再次啟動。當(dāng)機組再次沖轉(zhuǎn)到3 000 r/min時,3—6號瓦的振動與第一次基本一致。3號瓦振動為136 μm,其它各瓦振動均低于50 μm。但機組運行一段時間后,5號、6號瓦振動再次出現(xiàn)爬升,最大值分別達到91 μm和136 μm,隨后振動開始逐漸降低,最后恢復(fù)到較低水平。說明通過調(diào)整軸封汽溫度和機組真空,低壓轉(zhuǎn)子的碰摩得到了較大程度的改善。
采用控制軸封汽溫度與機組真空,5號、6號瓦在后續(xù)幾次啟動過程中雖出現(xiàn)振動爬升,但爬升幅度慢慢減小、時間逐漸增長,最終分別穩(wěn)定在35 μm和60 μm左右。可見,低壓轉(zhuǎn)子在經(jīng)過幾次動靜碰摩后,其動靜間隙已略有增大,因而再未發(fā)生動靜碰摩現(xiàn)象。
3.1 振動現(xiàn)象
半山發(fā)電廠7號機組于8月1日13∶26首次定速3 000 r/min時,3號瓦的振動較大,為137 μm,隨后爬升至182 μm,見表1。在后來的多次啟動中,3號瓦的振動基本穩(wěn)定在120~136 μm。
3.2 振動分析
由表1及之后幾次啟動振動數(shù)據(jù)可知,7號機組在定速3 000 r/min下,3號、4號瓦軸振的幅值和相位基本不變,且振動以基頻為主;啟、停機過程中,3號、4號瓦各轉(zhuǎn)速下的振動也基本一致。
可見3號瓦振動屬于普通強迫振動,主要因高中壓轉(zhuǎn)子上存在一定的不平衡量引起,可采用現(xiàn)場動平衡進行處理[5]。
3.3 振動處理
7號機組沖管結(jié)束后,在燃機與高中壓轉(zhuǎn)子靠近3號瓦側(cè)的對輪上加重0.13 kg,8月26日開機后動平衡前后的振動數(shù)據(jù)見表2。加重后,3號瓦振動低于70 μm,為優(yōu)良,低壓轉(zhuǎn)子的支撐瓦(5號、6號瓦)更穩(wěn)定。
表2 處理前后7號機組高中壓轉(zhuǎn)子X向軸振數(shù)據(jù)
4.1 振動現(xiàn)象
7號機組在沖管期間,第一次冷態(tài)啟動定速3 000 r/min下,1號瓦振動高達200 μm,運行30 min左右,逐步回落到約105 μm并趨于穩(wěn)定。振動以1倍頻分量為主,見圖4。在后來的熱態(tài)啟動過程中,3 000 r/min下1號瓦振動高達150 μm,運行30 min左右后,逐步回落到100 μm并趨于穩(wěn)定,數(shù)據(jù)見表3。
圖4 1號瓦X向軸振趨勢
表3 7號機組1號瓦處理前后振動數(shù)據(jù)
4.2 振動原因分析
由表3可知,機組定速3 000 r/min下,1號瓦振動很大,為150~200 μm,隨后回落至約105 μm,而2號瓦振動較小,約為50 μm,隨后增大至85 μm左右,最后逐漸減小至50 μm。經(jīng)數(shù)據(jù)分析,1號、2號軸振均以基頻為主,屬于普通強迫振動。機組每次開機時振動的重復(fù)性較好。分析1號瓦振動波動的原因為:
(1)燃機轉(zhuǎn)子存在熱瞬變振動現(xiàn)象。9F燃機的熱瞬變振動現(xiàn)象是因該類型機組的燃機-壓氣機轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)造成的,其壓氣機和透平轉(zhuǎn)子是盤鼓式拉桿結(jié)構(gòu),并且設(shè)有抽氣口,在啟動期間,抽氣口在抽氣時會造成轉(zhuǎn)子微小的熱不對稱,從而導(dǎo)致熱態(tài)瞬變的振動現(xiàn)象。在機組達到全速后,轉(zhuǎn)子的振動會隨之達到穩(wěn)定的熱狀態(tài),從而逐步衰減至穩(wěn)定的振動水平。熱瞬變振動過大會導(dǎo)致機組跳機,可以通過動平衡手段來處理,但有可能會給機組穩(wěn)定運行狀態(tài)下的振動帶來負面影響,需要綜合考慮。
半山發(fā)電廠7號機組1號瓦振動是典型的熱瞬變現(xiàn)象,可通過熱態(tài)動平衡進行處理。
(2)燃機轉(zhuǎn)子存在一定的不平衡量。7號機組每次定速3 000 r/min后,1號、2號瓦的振動值基本相當(dāng),以基頻為主,軸系軌跡為橢圓形,因此判斷燃機轉(zhuǎn)子上存在一定的不平衡分量。
不同機組由于制造、安裝以及原始不平衡情況不同,熱瞬變振動爬升情況也不一樣。較多機組往往爬升到振動保護值而跳機,嚴(yán)重影響機組的安全性和經(jīng)濟性[1]。
因此應(yīng)采用精細動平衡進行處理,降低1號瓦的振動值,同時降低燃機轉(zhuǎn)子熱瞬變誘發(fā)的振動爬升最大值。
4.3 振動處理
綜合考慮1號瓦在3 000 r/min下的振動值及熱瞬變時振動的最大值,在燃機轉(zhuǎn)子2號瓦側(cè)BP10處加重1.53 kg。2013年8月21日開機后,燃機轉(zhuǎn)子各瓦振動見表3,1號瓦在3 000 r/min和滿負荷時的振動分別為70 μm和68 μm,達到優(yōu)良值。
半山發(fā)電廠7號燃氣聯(lián)合循環(huán)機組在調(diào)試中出現(xiàn)異常振動,經(jīng)分析處理后,各瓦振動均達到優(yōu)良范圍,確保了機組安全穩(wěn)定運行。
(1)機組啟動過程中,低壓轉(zhuǎn)子動靜碰摩引起5號、6號瓦振動爬升,甚至跳機。調(diào)整軸封汽參數(shù)、真空值后,逐步消除了低壓轉(zhuǎn)子動靜碰摩振動爬升問題。
(2)因制造、安裝等因素,9F燃機的高中壓轉(zhuǎn)子存在一定的不平衡量。通過現(xiàn)場動平衡,降低了3號瓦的軸振。
(3)機組燃機轉(zhuǎn)子的熱瞬變振動現(xiàn)象依然存在,通過現(xiàn)場綜合精細動平衡,降低1號瓦振動基準(zhǔn)值,同時降低了機組熱瞬變振動的最大值。
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(本文編輯:徐晗)
Analysis and Treatment of Abnormal Shafting Vibration of 7#Gas-fired Generating Units in Banshan Power Plant
LI Weijun,WU Wenjian,YING Guangyao,CAI Wenfang,MA Sicong
(State Grid Zhejiang Electric Power Research Institute,Hangzhou 310014,China)
Abnormal vibration happened in 7#single-shaft gas-stream combined cycle generating units in Banshan Power Plant during capital construction and commissioning.It is analyzed through test that large shafting vibration was mainly caused by rubbing of low-pressure rotors,unbalance of high-and-medium pressure rotors and thermal transient.This paper offers references for fault analysis of similar units by describing vibration features,diagnostic method and treatment measures.
gas-fired generating units;vibration;rubbing;dynamic unbalance;thermal transient
TK267
:B
:1007-1881(2014)10-0049-04
2014-08-04
李衛(wèi)軍(1975-),男,甘肅靈臺人,高級工程師,主要從事汽輪機故障診斷及處理工作。