湯志鴻, 侯永平, 朱貞英, 門永新
(1.同濟大學(xué),上海 201804;2.浙江吉利汽車研究院有限公司,浙江 杭州 311228)
發(fā)動機進氣噪聲是汽車最主要的噪聲源之一.進氣系統(tǒng)噪聲主要是指進氣口處的噪聲,這個噪聲源離車廂很近,所以對車內(nèi)噪聲貢獻非常大.同時,進氣口噪聲也是汽車最主要的通過噪聲源[1].因此,進氣噪聲控制在整車NVH性能中具有非常重要的作用.
發(fā)動機進氣噪聲的主要成分包括周期性壓力脈動噪聲、渦流噪聲、汽缸的赫姆霍茲共振噪聲、進氣管的氣柱共振噪聲等.改善進氣噪聲主要有兩種途徑,分別是降低發(fā)動機自身噪聲水平和提高進氣系統(tǒng)降噪能力.在發(fā)動機已定型的情況下一般都采用后者,而增加諧振箱是提高進氣系統(tǒng)降噪性能的主要手段之一.
文獻[3]介紹了進氣系統(tǒng)常用消聲元件及傳遞損失分析方法.文獻[4]對多腔消聲器數(shù)字優(yōu)化技術(shù)進行了討論.
赫姆霍茲消聲器是由一個剛性容器和一個連通的頸所組成的結(jié)構(gòu),如圖1所示.
當聲波進入孔頸時,由于孔頸的摩擦阻尼,聲能變?yōu)闊崮埽孤暡ㄋp.當聲波頻率接近共振器的固有頻率時,共振器孔頸處的空氣柱振動特別強烈,聲能吸收較大;遠離共振頻率時,則較小.赫姆霍茲共振器的吸聲頻帶比較窄,在共振頻率時吸收最大.赫姆霍茲共振器的共振頻率可由下式求得:
式中,V為共振器空腔體積(m3),L為頸的實際長度(m),R為頸口半徑(m),c為聲速(m/s).提高空氣濾清器的降噪能力,常見的諧振箱即是一個赫姆霍茲消聲器.
圖1 單個腔室赫姆霍茲消聲器
赫姆霍茲消聲器只能消除一個頻率及其附近頻帶的噪聲.除了傳統(tǒng)單個腔室結(jié)構(gòu)外,也有兩個腔室的赫姆霍茲消聲器,圖2(a)和(b)分別表示外部串聯(lián)和內(nèi)部串聯(lián)的腔室結(jié)構(gòu).
兩個腔室的赫姆霍茲消聲器可以消除兩個頻率的噪聲,如果兩個腔室的容積與一個腔室消聲器容積一樣的話,那么兩個腔室消聲器傳遞損失對應(yīng)的峰值要低些.圖3表示一個腔室和兩個腔室赫姆霍茲消聲器傳遞損失對比.
圖2 兩個腔室赫姆霍茲消聲器[1]
圖3 一個腔室和兩個腔室赫姆霍茲消聲器傳遞損失對比[1]
首先,對原進氣系統(tǒng)進行傳遞損失分析,判斷是否存在設(shè)計缺陷,分析結(jié)果如圖5.
圖5 原進氣系統(tǒng)傳遞損失分析結(jié)果
傳遞損失曲線在245Hz附近并未出現(xiàn)低谷,由此判斷非進氣系統(tǒng)存在設(shè)計缺陷,而是由發(fā)動機本身在此頻率存在噪聲峰值.改進方法為針對噪聲峰值,增加工作頻率為245Hz的諧振箱.考慮原進氣系統(tǒng)有三個諧振箱,結(jié)合布置空間、模具修改和成本控制等因素,采用將消聲容積為4L的諧振箱隔成兩個腔室的方案,如圖6.
圖6 原進氣系統(tǒng)示意圖
NVH試驗發(fā)現(xiàn):某中高級轎車在加速工況下,發(fā)動機轉(zhuǎn)速在2410rpm和3650rpm附近出現(xiàn)噪聲峰值,主要由進氣系統(tǒng)噪聲引起,噪聲頻率為245Hz左右,如圖4所示.
圖4 加速工況下駕駛員外耳噪聲及階次圖
根據(jù)赫姆霍茲消聲器工作原理,用一個帶管子的隔板將發(fā)動機罩諧振箱隔成2個腔,根據(jù)隔板位置不同,提出兩種改進方案,位置及尺寸如圖7.方案1中較小諧振箱遠離進氣主管道,尺寸為頸長L=50mm,半徑 R=15mm,容積 V=0.48L,根據(jù)赫姆霍茲共振器的共振頻率計算公式得f0=245Hz.方案2中較小諧振箱靠近進氣主管道,頸與原諧振箱共用,通過計算得到諧振箱容積為1.05L.對兩種方案進行傳遞損失分析,結(jié)果如圖8、圖9所示.
對比兩種方案傳遞損失分析結(jié)果可以看到,方案1諧振箱作用頻帶很小,實際降噪能力可能不夠理想.方案2諧振箱作用頻帶比方案1大,初步判斷可滿足優(yōu)化要求.
圖7 進氣系統(tǒng)改進方案示意圖
圖8 進氣系統(tǒng)改進方案1傳遞損失分析結(jié)果
圖9 進氣系統(tǒng)改進方案2傳遞損失分析結(jié)果
此外,方案1原諧振箱傳遞損失幾乎不受影響,而方案2原諧振箱傳遞損失峰值和頻率均降低.對于此現(xiàn)象,專門建立了諧振箱模型進行研究,如圖10所示.
用一個帶管子的隔板將諧振箱分隔為2個腔室,隔板靠近和遠離主管道分別為位置A和B,較小的兩個腔室消聲容積接近,對其進行傳遞損失分析,結(jié)果如圖11.分析結(jié)果與上述進氣系統(tǒng)改進方案相似.另外,兩個腔室容積比例關(guān)系的影響情況值得進一步研究.
基于方案2制作進氣系統(tǒng)樣件,并裝車進行驗證.改進前后試驗結(jié)果對比如圖12所示,改進后發(fā)動機轉(zhuǎn)速在2410rpm和3650rpm附近噪聲峰值有明顯降低,改善效果較好.
通過優(yōu)化諧振箱有效地解決了進氣系統(tǒng)噪聲問題,與單獨增加一個諧振箱相比,分隔諧振箱形成兩個腔室的方案有如下優(yōu)點:
(1)不影響布置空間;
圖10 不同隔板位置的兩個腔室諧振箱模型示意圖
圖11 不同隔板位置的兩個腔室諧振箱傳遞損失分析結(jié)果
圖12 進氣系統(tǒng)改進前后加速工況下駕駛員外耳噪聲對比
(2)模具改動小;
(3)單臺成本增加較少.
機艙內(nèi)的布置空間有限,兩個腔室的諧振箱在節(jié)約空間和成本上具有一定的優(yōu)勢,在進氣系統(tǒng)需要兩個及以上諧振箱時可優(yōu)先考慮此類設(shè)計方案.
對于將原諧振箱分隔成兩個腔室的方案,當較小諧振箱靠近進氣主管道時,其消聲性能優(yōu)于遠離主管道,但對原諧振箱消聲性能的影響也較大.兩個腔室容積比例關(guān)系的影響情況值得進一步研究.
[1]龐劍,諶剛,何華.汽車噪聲與振動[M].北京:北京理工大學(xué)出版社,2006.
[2]湯志鴻.汽車進氣系統(tǒng)傳遞損失分析及優(yōu)化研究[C].2009中國汽車工程學(xué)會年會論文集.
[3]林進修,林曉.空氣濾清器與進氣消聲[J].振動與噪聲,1996,(6).
[4]Numerical Optimization of a Three-Chamber Muffler Hybridized with a Side Inlet and a Perforated Tube by SA Method[J].Journal of Marine Science and Technology,2010,Vol.18,No.4,pp.484-495.