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      660 MW超超臨界機組振動原因分析與處理

      2014-06-19 17:40:52趙衛(wèi)正陳杰
      浙江電力 2014年11期
      關(guān)鍵詞:滿負荷動平衡聯(lián)軸器

      趙衛(wèi)正,陳杰

      (浙江浙能技術(shù)研究院有限公司,杭州310003)

      660 MW超超臨界機組振動原因分析與處理

      趙衛(wèi)正,陳杰

      (浙江浙能技術(shù)研究院有限公司,杭州310003)

      針對某660 MW超超臨界機組低壓缸與發(fā)電機聯(lián)軸器兩側(cè)軸承在額定轉(zhuǎn)速及帶負荷時振動偏大的問題,進行原因分析和相關(guān)試驗,通過在低發(fā)對輪上加重和調(diào)整低發(fā)聯(lián)軸器同心度,并增加對輪螺栓預(yù)緊力,使機組在額定轉(zhuǎn)速及滿負荷時振動問題得以解決。

      汽輪發(fā)電機組;振動;聯(lián)軸器;預(yù)緊力

      某發(fā)電廠3號機是由上海電氣集團公司生產(chǎn)的660 MW超超臨界汽輪發(fā)電機組。該機組軸系由高壓轉(zhuǎn)子、中壓轉(zhuǎn)子、低壓轉(zhuǎn)子Ⅰ、低壓轉(zhuǎn)子Ⅱ、發(fā)電機轉(zhuǎn)子、勵磁機轉(zhuǎn)子及8個支持軸承組成。高壓缸采用雙支撐方式,發(fā)電機和勵磁機轉(zhuǎn)子采用三支撐方式,其余各轉(zhuǎn)子均為單支撐方式,機組軸系布置示意圖如圖1所示。機組在調(diào)試階段出現(xiàn)軸振超標問題,需進一步分析和處理。

      1 額定轉(zhuǎn)速下振動分析與處理

      1.1 振動情況及特點

      機組在調(diào)試過程中5—8號軸振一直比較高,5號和6號軸振超過160 μm,7號和8號軸振超過80 μm,振動主要以一倍頻分量,相位以同相分量為主,空負荷3 000 r/min時4—8號軸振如表1所示。

      1.2 振動分析與處理

      動平衡前5—8號軸承振動均較大,其中5x和6x振動均以一倍頻為主,且振動相位同相,幅值和相位隨時間變化很小,分析認為該振動為普通強迫振動,低壓缸與發(fā)電機間的靠背輪(簡稱低發(fā)對輪)可能存在質(zhì)量不平衡,決定在低發(fā)對輪上加重1 062 g。

      第1次動平衡后沖轉(zhuǎn)到3 000 r/min的振動數(shù)據(jù)如表1所示,5號和6號軸承振動明顯減少,其中5x通頻值由162 μm減少到92 μm,6x通頻值由164 μm減少到103μm。

      第1次動平衡后4—8號軸振仍較大,以基頻為主,且5號和6號軸振、7號和8號軸振基本上為同相,決定進行第2次動平衡,在低發(fā)對輪加重531 g,勵磁機與發(fā)電機間的靠背輪(簡稱勵發(fā)對輪)加重340 g。第2次動平衡后軸振數(shù)據(jù)如表1所示,動平衡后機組在空負荷下各軸振均達到優(yōu)良。

      圖1 軸系布置示意

      表1 動平衡前后4—8號軸振數(shù)據(jù)(通頻/一倍頻∠相位)μm/μm∠°

      2 帶負荷時振動分析與處理

      2.1 振動情況及特點

      3號機組168 h試運行期間,在額定轉(zhuǎn)速下軸振均小于75 μm,但在滿負荷下5號和6號軸振均在125 μm以上,振動數(shù)據(jù)如表2所示。

      表2 機組168 h試驗時振動數(shù)據(jù)(一倍頻∠相位)μm∠°

      從表2看出,在機組空負荷下4x—7x振動較小,但機組帶滿負荷時5x和6x振動一倍頻分別為119 μm∠51°和133 μm∠62°,振動幅值較大,相位以同相為主,滿負荷下振動較空負荷下振動變化量很大,分別增大105 μm∠67°和97 μm∠47°。

      2.2 動平衡處理

      168 h試驗結(jié)束后5號和6號軸振一直比較大,5x軸振一倍頻151 μm∠55°,6x軸振一倍頻174 μm∠64°,振動幅值和相位穩(wěn)定,決定先通過動平衡降低5號和6號軸承振動。機組調(diào)停期間,在低發(fā)對輪上加重800 g。檢查低發(fā)對輪連接情況,低發(fā)對輪同心度35 μm,比168 h試驗時25 μm有所增大,隨后將同心度由35 μm調(diào)整為25 μm,處理完后機組開機空負荷和滿負荷振動數(shù)據(jù)如表3所示。

      表3 動平衡處理后振動數(shù)據(jù)(一倍頻∠相位)μm∠°

      從表3可以看出,在空負荷下5x和6x振動良好,4x振動大,對比168 h試驗時空負荷下數(shù)據(jù),低發(fā)對輪加重降低了5x振動,但提升了4x和6x振動。對比此次加重后滿負荷和空負荷數(shù)據(jù),滿負荷時5x和6x方向振動較空負荷時增加明顯,振動變化量分別為116 μm∠54°和139 μm∠55°,振動變化幅值和相位與168 h試驗基本相同。經(jīng)動平衡調(diào)整未能減少5x和6x帶負荷時振動,同時發(fā)現(xiàn)滿負荷和空負荷下振動變化量大,懷疑可能是運行參數(shù)的變化引起振動增加,需要通過相關(guān)試驗找出振動變化原因。

      2.3 振動試驗及數(shù)據(jù)分析

      振動試驗主要包括變真空試驗、變有功試驗、變無功試驗、變潤滑油溫試驗、變氫溫試驗、變軸封汽溫試驗等,振動試驗結(jié)果見表4。

      表4 振動試驗數(shù)據(jù)(一倍頻∠相位)μm∠°

      從表4看,改變真空、無功、氫溫、密封油油溫和軸封汽溫等運行參數(shù),變軸封汽溫時振動變化最大,為24 μm,但與帶負荷前后振動變化量120 μm相差很多,運行參數(shù)的變化與5x和6x振動基本無關(guān)。

      在進行3號機組振動試驗時,有1臺引風機出現(xiàn)問題,機組只能帶280 MW負荷運行,變有功試驗無法實施。查看機組運行歷史曲線,振動與有功負荷變化無必然聯(lián)系,當有功負荷變化時,振動可能增大也可能維持不變。

      2.4 低發(fā)對輪同心度檢查

      停機檢查低發(fā)對輪安裝情況,發(fā)現(xiàn)低發(fā)對輪同心度偏差達到60 μm,對比上一次調(diào)停時的25 μm同心度,兩者相差很大,運行過程中低發(fā)對輪同心度發(fā)生偏離。

      低發(fā)聯(lián)軸器采用剛性聯(lián)接,靠聯(lián)軸器接觸面的摩擦力來傳遞扭矩?;瑒幽Σ凉綖椋?/p>

      式中:f為聯(lián)軸器接觸面摩擦力;μ為動摩擦因素,與接觸面材料、粗糙程度有關(guān);N為對輪螺栓工作緊力。

      隨著機組負荷的增加,機組傳遞的扭矩增大,對輪接觸面的摩擦力要相應(yīng)增大,根據(jù)式(1),要求聯(lián)軸器螺栓工作緊力增加。如果聯(lián)軸器部分螺栓預(yù)緊力不足,螺栓工作緊力不夠,兩側(cè)同心度發(fā)生偏離,會導致兩側(cè)軸承振動發(fā)生變化。

      此次低發(fā)對輪兩側(cè)軸承振動變化正是由于低發(fā)聯(lián)軸器部分螺栓預(yù)緊力不足引起的。

      2.5 處理措施

      檢修時將低發(fā)同心度調(diào)整到2.5 μm,并加大螺栓緊力,聯(lián)軸器螺栓的伸長量達到安裝要求的上限值,同時取走上一次在低發(fā)對輪上加重的800 g平衡塊。

      機組啟動沖轉(zhuǎn)到3 000 r/min振動優(yōu)良,滿負荷下5x和6x振動最大78 μm,帶負荷過程中振動相位和幅值穩(wěn)定,處理后空負荷和滿負荷數(shù)據(jù)見表5。

      表5 處理后機空負荷和滿負荷振動數(shù)據(jù)(一倍頻∠相位)μm∠°

      3 結(jié)論

      機組在額定轉(zhuǎn)速下振動大的原因是質(zhì)量不平衡,在低發(fā)對輪上加重后,振動達到優(yōu)良。在帶負荷過程中5號和6號軸振再次增大,振動變化量較空負荷增大100 μm以上,通過動平衡手段未能減少軸振,相關(guān)振動試驗也未發(fā)現(xiàn)振動與某一運行參數(shù)相關(guān),最后停機檢查低發(fā)對輪聯(lián)接情況,發(fā)現(xiàn)機組同心度偏大,將同心度調(diào)整到2.5 μm,并增加對輪螺栓緊力后,機組在額定轉(zhuǎn)速及滿負荷時振動大的問題都得到解決。

      [1]陳乃茹.電站汽輪機聯(lián)軸器螺栓安裝預(yù)緊力分析[J].汽輪機技術(shù),1989,31(1)∶14-20.

      (本文編輯:陸瑩)

      參考文獻的作用

      參考文獻是為撰寫論著而引用的有關(guān)圖書資料,是學術(shù)專著、論文的重要組成部分。參考文獻反映研究工作的背景和依據(jù),表明作者尊重他人研究成果的嚴肅態(tài)度,向讀者提供有關(guān)信息的出處,參考文獻還是對期刊論文引文進行統(tǒng)計和分析的重要信息源之一。

      參考文獻的引用,反映了論著作者具有科學的態(tài)度,論著具有真實、廣泛的科學依據(jù),說明文章所引用的論點、資料和數(shù)據(jù)均有出處可查,表明了作者對某一科學技術(shù)領(lǐng)域研究的深度和廣度。

      科學技術(shù)以及科學技術(shù)研究工作都具有繼承性,大多研究成果是對前人研究的一種深化和拓展。著錄引用參考文獻是論著作者對他人勞動成果的尊重和肯定,還免除了抄襲或剽竊的嫌疑。

      在科技論文中,作者引用或借鑒別人的方法和觀點來佐證自己將要展開的論點時,如果把所涉及的內(nèi)容全部錄入,容易造成論文內(nèi)容繁瑣、重點不明。正確列出相關(guān)的參考文獻,不必大段抄錄原文,只摘引其中最重要的觀點與數(shù)據(jù),可以大大節(jié)約論文的篇幅。

      編輯部編

      Cause Analysis and Treatment on Vibration of 660 MW Ultra-supercritical Units

      ZHAO Weizheng,CHEN Jie
      (Zhejiang Energy Group Research and Development,Hangzhou 310003,China)

      Aiming at greater vibration of couplings at both sides of low pressure cylinders of 660 MW ultrasupercritical units and generator junction box in rated rotation speed and on-load operation,the causes are analyzed and relevant tests are conducted.By increasing weight of low couplings,adjusting concentricity of low junction box and strengthening retightening force of coupling bolts,vibration of units in rated rotation speed and full-load operation is eliminated.

      steam turbine generating units;vibration;junction box;pretightening force

      TK268+.1

      :B

      :1007-1881(2014)11-0049-03

      2014-09-11

      趙衛(wèi)正(1987-),男,浙江臺州人,從事汽輪機組振動處理工作。

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