顧華軍 於子方(浙江紹興化工有限公司 浙江紹興312075 )(上海達門化工工程技術(shù)有限公司 上海200063)
造氣系統(tǒng)節(jié)能增效技術(shù)分析(下)
顧華軍 於子方
(浙江紹興化工有限公司 浙江紹興312075 )(上海達門化工工程技術(shù)有限公司 上海200063)
該工藝術(shù)是針對原有每臺造氣爐制出的煤氣配置1臺余熱回收器和1臺洗氣塔的流程,存在著設(shè)備多、利用率低、管道長、阻力大、占地面積大等問題,加以改造組成“4對1”集中式配置的流程,即4臺造氣爐制出的煤氣共同采用1臺集中式熱管余熱回收器和集中式高效洗氣塔。
采用此工藝技術(shù)后,造氣爐配套的主要設(shè)備大大精簡,從8臺減少至2臺;余熱回收器和洗氣塔的設(shè)備利用率明顯提高,從原“1對1”的70%提高至“4對1”的90%;減少了余熱回收器的熱損失,余熱回收率可提高5%~10%,洗氣塔循環(huán)冷卻用水量減少15%~20%;而且由于管道與彎頭大量減少,使制氣系統(tǒng)阻力降低,有利提高造氣爐的發(fā)氣量;可使設(shè)備和管道等投資比原工藝節(jié)約1/3左右。不同規(guī)模合成氨裝置節(jié)能降耗年經(jīng)濟效益見表5。
表5 不同規(guī)模合成氨裝置節(jié)能降耗年經(jīng)濟效益 萬元
固定層間歇氣化工藝在制氣過程中吹風(fēng)階段要排出大量吹風(fēng)氣,吹風(fēng)氣中含有少量CO,H2和CH4等可燃物組分,由于其熱值較低(一般為1 260~1 470 kJ/m3,標(biāo)態(tài))、爐頂排出的氣體溫度不高(一般為300~400 ℃),故在以前僅回收其顯熱后就放空,對其潛熱沒回收,既浪費了有用的資源,又污染了大氣。
20世紀(jì)80年代,原化工部小合成氨設(shè)計技術(shù)中心站開發(fā)的低溫吹風(fēng)氣潛熱回收技術(shù)在江蘇溧陽化肥廠試用成功。至今幾十年來,該技術(shù)已在全國合成氨(甲醇)行業(yè)得到普遍推廣應(yīng)用,并不斷改進提高,向高效大型化發(fā)展。
根據(jù)部分企業(yè)吹風(fēng)氣的組成及氣量,經(jīng)測算,噸氨吹風(fēng)氣的潛熱量一般為2 738.4~3 065.4 MJ,回收這部分吹風(fēng)氣潛熱后,不同規(guī)模合成氨裝置年節(jié)燃料煤量見表6。
表6 不同規(guī)模合成氨裝置回收吹風(fēng)氣 潛熱年節(jié)燃料煤量 t
回收吹風(fēng)氣潛熱不僅節(jié)能效果明顯,且有利于環(huán)境保護。按噸氨吹風(fēng)氣量一般為2 015~2 250 m3(標(biāo)態(tài))、其中CO體積分?jǐn)?shù)7%計,則噸氨排出的CO量為140.7~157.5 m3(標(biāo)態(tài))?;厥沾碉L(fēng)氣后,不同規(guī)模合成氨裝置年減少CO排放量見表7。
表7 不同規(guī)模合成氨裝置年減少CO排放量
回收吹風(fēng)氣的余熱有顯熱與潛熱兩部分,顯熱原來一般都進行回收,現(xiàn)在回收主要指其潛熱部分。不同規(guī)模合成氨裝置回收吹風(fēng)氣潛熱年經(jīng)濟效益見表8。
表8 不同規(guī)模合成氨裝置回收吹風(fēng)氣潛熱年經(jīng)濟效益 萬元
為了提高固定層間歇氣化技術(shù)水平,增氧制氣工藝技術(shù)是在原有工藝操作的吹風(fēng)、上行制氣和吹凈(回收)3個階段使用的空氣中補充部分氧氣,以適當(dāng)提高空氣中的氧含量,使這3個階段工況向有利于氣化方向發(fā)展,從而達到節(jié)能減排增效的目的。
通過不少企業(yè)的應(yīng)用與實踐,取得一定的成效,并證明該技術(shù)具有如下特點:①吹風(fēng)階段增氧,可縮短吹風(fēng)時間、提高單爐有效發(fā)氣量,減少吹風(fēng)氣排放量及其帶出的熱量,減少CO2排放量;② 上吹階段加氮增氧,可使?fàn)t膛溫度保持得較高,并減緩氣化層溫度下降,提高蒸汽分解率,降低蒸汽消耗,尤其是使用活性差的劣質(zhì)煤,其效果更突出;③吹凈階段增氧,可快速提高爐溫、縮短吹風(fēng)時間;④改造簡單,對原有設(shè)備和操作程序改動較少,操作容易掌握。
以Φ2 800 mm造氣爐(循環(huán)時間120 s)為例,有、無使用增氧制氣工藝效果比較見表9。
表9 有、無使用增氧制氣工藝效果比較
根據(jù)一些企業(yè)使用增氧制氣工藝不同的結(jié)果,其效果為噸氨可節(jié)約原料煤(實物)40~70 kg(視不同企業(yè)原有消耗水平與使用原料煤情況),噸氨蒸汽節(jié)約150~200 kg,噸氨節(jié)電8~10 kW·h,噸氨耗氧氣70~100 m3,單爐制氣強度可提高20%左右。
按電價格0.42元/(kW·h)、氧氣價格0.45元/(m3,標(biāo)態(tài)) 計,噸氨成本可降低47.78元。不同規(guī)模合成氨裝置采用增氧制氣工藝年經(jīng)濟效益見表10。
表10 不同規(guī)模合成氨裝置采用增氧 制氣工藝經(jīng)濟效益 萬元
該技術(shù)是對造氣爐入爐蒸汽(上吹和下吹)的用量隨著爐內(nèi)氣化層溫度的變化而變化,實現(xiàn)蒸汽流量自動遞減調(diào)節(jié)。采用入爐蒸汽自調(diào)技術(shù)可達到以下效果:①提高蒸汽分解率,噸氨節(jié)約蒸汽150~200 kg(視使用不同原料煤而不同);②降低了煤氣中蒸汽含量,經(jīng)洗氣塔洗滌過程產(chǎn)生的廢水也相應(yīng)減少,從而減少了廢水的處理量和污水排放量;③可縮短吹風(fēng)時間1~2 s,提高單爐產(chǎn)氣量2%~5%。④可提高煤氣的氣質(zhì),其中CO2體積分?jǐn)?shù)降低了0.3%~0.5%,噸氨原料煤耗降低了10~20 kg。
經(jīng)測算,該技術(shù)按噸氨節(jié)約蒸汽180 kg、噸氨節(jié)約原料煤15 kg計,噸氨成本可降低38.85元。采用該技術(shù)后,不同規(guī)模合成氨裝置年經(jīng)濟效益見表11。
蒸汽驅(qū)動空氣鼓風(fēng)機是利用蒸汽壓差通過蒸汽動力裝置(也稱蒸汽透平)取代電機來驅(qū)動造氣系統(tǒng)的空氣鼓風(fēng)機,具有投資小、改造容易、節(jié)能效益明顯等優(yōu)點。
表11 不同規(guī)模合成氨裝置年經(jīng)濟效益 萬元
例如:造氣系統(tǒng)利用吹風(fēng)氣余熱回收可副產(chǎn)的中壓過熱蒸汽(P=2.47 MPa,t=350 ℃或P=3.82 MPa,t=400 ℃)驅(qū)動造氣系統(tǒng)的空氣鼓風(fēng)機,背壓出來的低壓過熱蒸汽(P=0.1~0.2 MPa,t=220~230 ℃)直接供造氣爐制氣使用(見圖1),取得一舉兩得的效果,既可取代電機降低電耗,又得到用于制氣的低壓過熱蒸汽帶來的節(jié)能降耗效果。
圖1 過熱蒸汽驅(qū)動空氣鼓風(fēng)機示意
經(jīng)測算,噸氨電耗下降了40 kW·h左右,不同規(guī)模合成氨裝置節(jié)電年經(jīng)濟效益見表12。
綜合優(yōu)化控制技術(shù)是以爐況尋優(yōu)控制為基礎(chǔ),充分利用DCS控制系統(tǒng)集中管理,現(xiàn)場分布式控制的優(yōu)勢,并采用網(wǎng)絡(luò)技術(shù),實現(xiàn)油壓閥門控制、閥位檢測、自動加焦(煤)及自動出渣(灰)控制、爐條機轉(zhuǎn)速控制、汽包液位的自調(diào)、入爐蒸汽比例自調(diào)、氫氮比自調(diào)、氣化爐況的尋優(yōu)等,從而有利于穩(wěn)定氣化的各項工藝條件,并配備了氣化條件控制類信號、生產(chǎn)狀態(tài)監(jiān)視類信號、安全生產(chǎn)監(jiān)控類信號、氣質(zhì)控制類信號等數(shù)據(jù)采集設(shè)施,全面實現(xiàn)控制、監(jiān)視、監(jiān)控整套生產(chǎn)系統(tǒng),達到系統(tǒng)優(yōu)化與安全生產(chǎn)。
表12 不同合成氨規(guī)模裝置節(jié)電年經(jīng)濟效益 萬元
不少企業(yè)使用該技術(shù)后,取得以下明顯效果:①單爐發(fā)氣量普遍可提高8%以上,氣化強度≥1 300 m3/(m2·h,標(biāo)態(tài));②原料煤消耗下降,噸氨原料煤耗普遍下降了4%以上,噸氨原料煤耗長期穩(wěn)定在1 200 kg左右,達到行業(yè)先進水平。
使用該技術(shù)后的經(jīng)濟效益,按噸氨節(jié)約原料煤50 kg、原料無煙煤價1 150元/t計,噸氨成本可降低57.50元,不同規(guī)模合成氨裝置年節(jié)煤量和經(jīng)濟效益見表13。
表13 不同規(guī)模合成氨裝置年節(jié)煤量和經(jīng)濟效益
2014- 04- 03,續(xù)完)