侍繼軍 陳 宇 陳冬梅 馬亞娟
(江蘇和友化工有限公司 江蘇宿遷223809)
在合成氨生產(chǎn)過(guò)程中,根據(jù)工藝要求需對(duì)原水進(jìn)行軟化處理。江蘇和友化工有限公司原采用陰陽(yáng)離子交換樹(shù)脂工藝制軟水。該工藝存在制水周期短、樹(shù)脂抗污染能力差及再生排污水化學(xué)需氧量(COD)高等問(wèn)題。為此,投資2 000萬(wàn)元新增3套雙膜法制軟水系統(tǒng),每套系統(tǒng)產(chǎn)水約100 t/h,減少了對(duì)環(huán)境的污染和減輕了對(duì)設(shè)備的腐蝕,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
雙膜法制軟水工藝以雙膜法為核心,采用石英砂過(guò)濾器作預(yù)處理器,其工藝流程見(jiàn)圖1。原水池中的原水經(jīng)原水泵進(jìn)入石英砂過(guò)濾器除去水中的懸浮雜質(zhì)以及部分有機(jī)物、膠體;過(guò)濾出的水經(jīng)超濾供水泵進(jìn)入自清洗過(guò)濾器,除去細(xì)小的顆粒并攔截過(guò)濾器的微小濾料,然后進(jìn)入超濾系統(tǒng),除去膠體、懸浮物、病菌等物質(zhì)后進(jìn)入超濾產(chǎn)水箱中;經(jīng)一級(jí)反滲透(RO)供水泵送入一級(jí)保安過(guò)濾器后由一級(jí)高壓泵送入一級(jí)反滲透膜組中,經(jīng)過(guò)反滲透處理后產(chǎn)生的水經(jīng)過(guò)除碳器送入一級(jí)RO產(chǎn)水箱;之后,通過(guò)二級(jí)RO供水泵送入二級(jí)保安過(guò)濾器進(jìn)一步過(guò)濾,然后由二級(jí)高壓泵進(jìn)入二級(jí)反滲透膜組,經(jīng)處理后送入除鹽水箱供各工段使用。
圖1 雙膜法制軟水工藝流程
采用石英砂過(guò)濾器,選用吸附力強(qiáng)、質(zhì)輕的石英砂作為濾料,利用其吸附的特性,除去水中的膠體、懸浮物等雜質(zhì)。該過(guò)濾器由本體進(jìn)水裝置、集水裝置、外配管、儀表以及取樣裝置等組成。進(jìn)水裝置為上進(jìn)水、噴淋布水,集水裝置為多孔板濾水帽集水或穹形多孔板加承托層結(jié)構(gòu),具有獨(dú)特的均勻布水方式使其具有過(guò)濾性能穩(wěn)定、運(yùn)行周期較長(zhǎng)(一般24 h反洗1次)等特點(diǎn)。該系統(tǒng)并聯(lián)使用6臺(tái)Φ3 200 mm的石英砂過(guò)濾器,設(shè)計(jì)濾速為10 m/h,每臺(tái)處理量為80 m3/h。
為防止原水中較大的機(jī)械類雜質(zhì)進(jìn)入超濾系統(tǒng)而對(duì)濾膜造成損壞,在過(guò)濾器產(chǎn)水進(jìn)入膜系統(tǒng)前,設(shè)置2臺(tái)CNAF-FT10型自清洗過(guò)濾器,濾網(wǎng)材質(zhì)為316L,單臺(tái)流量450 m3/h,過(guò)濾精度(最小粒度)100 μm,自清洗時(shí)間10~60 s。待處理的原水由入水口進(jìn)入機(jī)體,水中雜質(zhì)沉積在自清洗過(guò)濾器的不銹鋼濾網(wǎng)上,由此產(chǎn)生壓差。通過(guò)壓差開(kāi)關(guān)監(jiān)測(cè)進(jìn)、出口水壓差變化,當(dāng)壓差達(dá)到設(shè)定值時(shí),電控器給水力控制閥驅(qū)動(dòng)電機(jī)信號(hào)引發(fā)以下動(dòng)作:電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)刷子旋轉(zhuǎn),對(duì)濾芯進(jìn)行清洗,同時(shí)打開(kāi)控制閥進(jìn)行排污,整個(gè)清洗過(guò)程只持續(xù)數(shù)十秒。清洗過(guò)程結(jié)束時(shí),關(guān)閉控制閥,電機(jī)停止轉(zhuǎn)動(dòng),系統(tǒng)恢復(fù)至初始狀態(tài),開(kāi)始進(jìn)入下一個(gè)過(guò)濾工序。 此外,還可通過(guò)控制時(shí)間調(diào)整清洗頻率。
該系統(tǒng)的膜絲內(nèi)徑為Ф 0.8 mm、有效膜面積為35 m2的親水性聚醚砜超濾膜。超濾組件殼體所能承受的最大工作壓力是0.4 MPa,超濾組件的反洗水壓力 ≤0.15 MPa。以中空纖維膜為過(guò)濾中心處理單元,采用錯(cuò)流過(guò)濾模式,使水的流向平行于濾膜表面,在濾膜表面可形成較大的剪切力,使膜污染物始終處于懸浮狀態(tài),降低了濃差極化帶來(lái)的影響,減少了微粒和溶質(zhì)在膜面的堆積,減輕了膜污染,實(shí)現(xiàn)了超濾裝置的連續(xù)運(yùn)作。
該系統(tǒng)反滲透裝置設(shè)置成單元制,故1套反滲透裝置采用1臺(tái)可更換卡式濾棒的保安過(guò)濾器,產(chǎn)水量為160 m3/h,內(nèi)置大流量濾芯6支,過(guò)濾精度5 μm。
該系統(tǒng)反滲透膜組為二級(jí)設(shè)計(jì),每級(jí)均按兩段設(shè)計(jì),一級(jí)使用玻璃鋼壓力容器26支/套,按18∶8排列,膜元件156支/套,設(shè)計(jì)回收率70%~75%。二級(jí)使用玻璃鋼壓力容器54支/套,按12∶6排列,膜元件108支/套。
在該系統(tǒng)設(shè)備調(diào)試階段,由于操作人員對(duì)設(shè)備不熟悉及高壓泵入口水壓低,導(dǎo)致反滲透壓力低,造成產(chǎn)水量降低。解決措施:加強(qiáng)員工培訓(xùn),高壓泵入口水壓最低限設(shè)為0.1 MPa,反滲透壓力低于0.1 MPa 時(shí),應(yīng)通過(guò)調(diào)節(jié)高壓水泵電機(jī)頻率提高反滲透壓力,以增加產(chǎn)水量。
反滲透膜產(chǎn)水電導(dǎo)率對(duì)進(jìn)水水溫的變化十分敏感,隨著水溫的下降,水通量呈線性減少。進(jìn)水水溫每下降1 ℃,產(chǎn)水量降低2.5%~3.0%;進(jìn)入秋冬季以來(lái),每套系統(tǒng)產(chǎn)水量約70 t/h。解決措施:在原水池前增設(shè)1臺(tái)板式換熱器,通過(guò)加熱保證水溫在20~25 ℃。改進(jìn)后,每套系統(tǒng)產(chǎn)水量提高至90 t/h。
系統(tǒng)運(yùn)行一段時(shí)間后,反滲透膜元件受到給水中的懸浮物或難溶鹽的污染,原采用國(guó)產(chǎn)清洗劑(價(jià)格約1萬(wàn)元/t)進(jìn)行清洗,但效果不好。為此,采用進(jìn)口清洗劑(價(jià)格約6萬(wàn)元/t)后,清洗效果令人滿意。
該系統(tǒng)自投運(yùn)以來(lái),運(yùn)行穩(wěn)定,出水質(zhì)量遠(yuǎn)高于陰陽(yáng)離子交換樹(shù)脂工藝系統(tǒng)所產(chǎn)的軟水。改進(jìn)前、后系統(tǒng)有關(guān)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。
表1 改進(jìn)前、后系統(tǒng)有關(guān)數(shù)據(jù)
項(xiàng) 目改進(jìn)前改進(jìn)后軟水電導(dǎo)率/(μS·cm-1)151軟水中Cl-質(zhì)量分?jǐn)?shù)/(×10-6)5.00.9再生污水中COD質(zhì)量濃度/( mg·L-1)721.023.6
該系統(tǒng)所產(chǎn)軟水一部分用于產(chǎn)蒸汽,采用雙膜法工藝后,軟水質(zhì)量提高,蒸汽質(zhì)量也提高。據(jù)統(tǒng)計(jì),采用陰陽(yáng)離子交換樹(shù)脂法所產(chǎn)軟水的成本約9.5元/t,采用雙膜法所制軟水成本約4.5元/t。按每套設(shè)備平均100 t/h產(chǎn)水量(除去檢修5 d)、全年運(yùn)行時(shí)間360 d計(jì),全年可節(jié)約1 300萬(wàn)元,約2年即可收回投資。采用雙膜法制取軟水減少了排污水中COD量,減少了對(duì)環(huán)境的污染和減輕了對(duì)設(shè)備的腐蝕,還延長(zhǎng)了催化劑的使用壽命。