劉國(guó)羽 劉帥鵬
(河南能源集團(tuán)安化公司尿素廠 河南安陽455133)
20世紀(jì)90年代,我國(guó)建成了一大批年產(chǎn)40~110 kt水溶液全循環(huán)法尿素裝置,原設(shè)計(jì)中工藝?yán)淠航?jīng)解吸塔處理后排放,解吸殘液設(shè)計(jì)排放指標(biāo)為含氨質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.07%、含尿素質(zhì)量分?jǐn)?shù)1.15%,隨著環(huán)保要求的提高,現(xiàn)已無法達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。尿素深度水解技術(shù)是將尿素生產(chǎn)中排放的工藝?yán)淠褐械哪蛩胤纸獬砂焙投趸?,再通過解吸將氨和二氧化碳從工藝?yán)淠褐蟹蛛x出來,回收至尿素生產(chǎn)系統(tǒng),使排放廢液中的氨氮含量低于環(huán)保指標(biāo)。但尿素深度水解裝置投資較高,年產(chǎn)300 kt中型尿素裝置的深度水解裝置投資約為580萬元;而目前國(guó)內(nèi)規(guī)定尿素合成塔使用年限不得超過20年,將強(qiáng)制報(bào)廢后的尿素合成塔進(jìn)行改造,降壓作為水解塔使用,可降低尿素深度水解裝置的投資。
河南能源集團(tuán)安化公司(以下簡(jiǎn)稱安化公司)新增的水解裝置采用低壓水解工藝,處理能力為20 m3/h氨水,水解、解吸采用一體塔設(shè)計(jì),水解蒸汽壓力等級(jí)為1.3 MPa,水解塔操作壓力為 1.1 MPa。
Φ1 500 mm×35 133 mm水解塔操作參數(shù):材質(zhì)為316L,塔盤數(shù)40層,塔底和塔頂?shù)牟僮鳒囟确謩e為185~190 ℃和140~145 ℃,介質(zhì)為氨、二氧化碳、尿素和水。
安化公司退役的Φ1 384 mm×30 022 mm尿素合成塔于2011年12月停止使用,服役時(shí)間為18年3個(gè)月。其設(shè)計(jì)參數(shù):層板包扎式,襯里材質(zhì)00Cr17Ni14Mo2,筒體壁厚108 mm,襯里壁厚6 mm,操作壓力20.0 MPa,操作溫度 190 ℃,介質(zhì)為氨、二氧化碳、尿素和氨基甲酸銨。
通過分析對(duì)比,退役的尿素合成塔與水解塔的工藝操作條件、襯里材質(zhì)及設(shè)備尺寸大小相近,工藝操作條件符合水解塔的要求。操作壓力由20.0 MPa 降為1.1 MPa,相當(dāng)于降壓使用。
退役的尿素合成塔改造采用1.1 MPa的低壓水解裝置,對(duì)設(shè)計(jì)壓力21.6 MPa的尿素合成塔而言相當(dāng)于降壓使用,也為強(qiáng)度復(fù)核計(jì)算合格的可能性提供了保障,有資質(zhì)的設(shè)計(jì)部門出據(jù)的設(shè)備構(gòu)件強(qiáng)度計(jì)算合格證書是壓力容器符合質(zhì)檢規(guī)范的前提,在設(shè)備構(gòu)件強(qiáng)度計(jì)算合格情況下可以滿足安全運(yùn)行。
與尿素合成塔使用環(huán)境相比,水解塔內(nèi)的工藝條件要溫和很多,沒有氫氣這種活躍且爆炸極限范圍很寬的危險(xiǎn)氣體,由于不需要防腐空氣,無氧的環(huán)境徹底消除了爆炸危險(xiǎn)隱患。
尿素合成塔受活塞式運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的送料影響,在基本滿液操作情況下存在脈沖現(xiàn)象,因此屬于交變應(yīng)力工作環(huán)境,塔體材料易出現(xiàn)疲勞性受損。改作水解塔之后,消除了脈沖現(xiàn)象,為設(shè)備的壽命延長(zhǎng)和安全運(yùn)行提供了保障。
改造需要在退役的尿素合成塔多層包扎式殼體上開少量孔,這是GB 150—1998技術(shù)規(guī)范允許的,具備現(xiàn)場(chǎng)開孔施工資質(zhì)的單位可以進(jìn)行。
該20 m3/h水解塔在設(shè)計(jì)開始時(shí)考慮的余量較大,根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況,在處理量達(dá)到25~28 m3/h時(shí),處理后的廢液仍可達(dá)標(biāo)排放。改造后水解塔的塔盤數(shù)量最初設(shè)計(jì)為40層,由于其塔徑減小了100 mm,高度降低了5 111 mm,修改設(shè)計(jì)將塔板間距減小(經(jīng)計(jì)算完全可以),塔板層數(shù)增加至43層,同時(shí)增加塔板上吸收泡罩的數(shù)量,以提高塔的吸收能力,滿足運(yùn)行要求。
退役的尿素合成塔需開孔4處(圖1):距塔底部1 150 mm處開DN125 mm孔,作為水解加熱蒸汽入口;距塔底部1 750 mm處開DN25 mm孔,作為液位指示接管口;距塔頂部2 817 mm處開DN80 mm孔,作為氨水入塔口;距塔頂部1 117 mm處開DN50 mm孔,作為冷流入塔口。
安化公司的尿素深度水解裝置于2012年10月29日成功投運(yùn),其水解塔壓力提升至0.8~0.9 MPa,水解塔底部溫度為180 ℃、中部溫度為175 ℃、頂部溫度為140 ℃,水解塔運(yùn)行溫度低于設(shè)計(jì)溫度5 ℃。目前,入水解塔工藝?yán)淠褐邪辟|(zhì)量分?jǐn)?shù)在4%~5%,解吸廢液氨質(zhì)量分?jǐn)?shù)平均在30×10-6以下。
圖1 尿素合成塔開孔示意
改造后運(yùn)行至今,該尿素深度水解裝置運(yùn)行平穩(wěn),徹底解決了原解吸系統(tǒng)操作彈性小、系統(tǒng)波動(dòng)大、多次造成廢液排放嚴(yán)重超標(biāo)等問題。改造后,一冷補(bǔ)液穩(wěn)定,吸收塔組分明顯穩(wěn)定,同時(shí)有利于一甲泵的穩(wěn)定運(yùn)行。Φ1 500 mm水解塔投資100萬元左右,利用退役的尿素合成塔開孔改造成本20萬元,可節(jié)省設(shè)備投資費(fèi)用80萬元左右,經(jīng)濟(jì)效益明顯。
我國(guó)有近200套小型尿素生產(chǎn)裝置,其中已有100多套進(jìn)行了“四改六”技術(shù)改造,70多套進(jìn)行了“六改十”技術(shù)改造,有2/3以上的小型尿素裝置產(chǎn)能已達(dá)中型尿素裝置規(guī)模,部分裝置甚至已達(dá)到或超過了大型裝置規(guī)模。隨著企業(yè)的發(fā)展及環(huán)保形勢(shì)的要求,解吸系統(tǒng)向水解系統(tǒng)優(yōu)化為必然之路,利用企業(yè)退役的尿素合成塔改造成水解塔可以降低投資,減輕了企業(yè)的負(fù)擔(dān),還能達(dá)到節(jié)能降耗的效果。