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      淺析氫回收裝置的運(yùn)行及存在問題處理

      2014-07-10 10:31:30黎海新張松林
      氮肥與合成氣 2014年11期
      關(guān)鍵詞:程控吸收塔制氫

      黎海新 張松林 王 磊

      (塔西南勘探開發(fā)公司 新疆澤普844804)

      近年來,由于石油化工行業(yè)對(duì)廉價(jià)高純度氫氣的需求量日益增加,除了天然氣蒸汽轉(zhuǎn)化精制取得高純度氫氣外,還可從各種合成氨弛放氣和尾氣中,經(jīng)變壓吸附(以下簡(jiǎn)稱PSA)脫除各種雜質(zhì)取得高純度氫氣。塔西南勘探開發(fā)公司(以下簡(jiǎn)稱塔西南公司)合成氨裝置的PSA制氫裝置是從氨罐弛放氣和合成氨吹除氣中提取純度高達(dá) 98.50%~99.90%(體積分?jǐn)?shù),下同)氫氣。該套裝置于1995年 10月底投產(chǎn),采用四塔二均PSA工藝,處理能力 1 000 m3/h(標(biāo)態(tài))。近3年以來,由于氨合成系統(tǒng)高負(fù)荷正常運(yùn)行時(shí)氨罐弛放氣和合成塔排放的吹除氣氣量較少,進(jìn)入PSA制氫裝置的原料氣氣量較少,裝置完全處于低負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),各項(xiàng)指標(biāo)難以控制,較難制得高純度氫氣;有時(shí)由于原料氣氣量少而停運(yùn);另外,還存在設(shè)計(jì)、設(shè)備、操作等問題,影響裝置的正常運(yùn)行。

      1 氨回收裝置和氫回收裝置原料氣組成

      氨回收裝置和氫回收裝置原料氣的組成如表1所示。

      表1 氨回收裝置和氫回收裝置的原料氣的組成

      項(xiàng) 目氨回收裝置氫回收裝置φ(H2)/%48.6058.73φ(N2)/%16.0519.40φ(CH4+Ar)/%18.0021.87φ(NH3)/%17.25<0.10

      注:液氨純度≥99.8%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),產(chǎn)品氫純度99.0%。

      2 PSA裝置工藝流程及特點(diǎn)

      合成氨弛放氣經(jīng)減壓至2.2 MPa后進(jìn)入氨回收裝置的氨吸收塔,用除鹽水吸收原料氣中的氨,制成氨水或?qū)彼?jīng)蒸餾塔蒸餾為成品液氨;被吸除氨后的氣體送至氫回收裝置,首先進(jìn)入氣液分離器,分離氣體中的游離水,然后進(jìn)入4臺(tái)吸附塔進(jìn)行變壓吸附,提純后的氫氣進(jìn)入產(chǎn)品氣緩沖罐,再經(jīng)管道送至生產(chǎn)系統(tǒng);解吸氣進(jìn)入解吸氣緩沖罐,經(jīng)管道送一段爐作為燃燒氣。

      PSA裝置特點(diǎn):①工藝流程簡(jiǎn)單,占地面積?。虎诓捎肈CS集散系統(tǒng),6臺(tái)吸附塔10個(gè)步驟周期循環(huán)工作過程中,38只閥門頻繁開關(guān)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,自動(dòng)化程度高;③所配置的儀表、閥門等器件質(zhì)量好、精度高,運(yùn)行1年多來未發(fā)生故障;④調(diào)節(jié)范圍廣,可處理弛放氣300~6 300 m3/h;⑤產(chǎn)品純度高,液氨純度≥99.8%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),產(chǎn)品氫純度可達(dá)100%;⑥吸附劑壽命長(zhǎng),可連續(xù)使用5年以上;⑦易于操作,開、停車迅速,可隨時(shí)在主控室利用微機(jī)停車,開車過程可在1~2 h內(nèi)完成。

      3 優(yōu)化 PSA 工藝操作及條件

      塔西南公司PSA 制氫裝置投用以來,分子篩更換次數(shù)較多,特別是在使用后期,分子篩粉化增多,導(dǎo)致程控閥堵塞、儀表引壓管堵塞、儀表使用壽命縮短、壓力表顯示誤差,使程控閥長(zhǎng)期處于內(nèi)漏狀態(tài);另外,設(shè)計(jì)缺陷所引起的原料氣帶水和帶氨等問題也嚴(yán)重影響裝置的正常運(yùn)行,氫氣純度達(dá)不到 80%以上。

      3.1 吸附劑粉化

      3.1.1 設(shè)計(jì)問題

      (1)吸附塔內(nèi)裝填的吸附劑頂部沒有加裝絲網(wǎng)或用瓷球壓實(shí),氣體流速大時(shí)會(huì)導(dǎo)致頂部吸附劑呈流動(dòng)狀態(tài),反復(fù)碰撞塔頂大蓋,造成吸附劑粉化。

      (2)由于本裝置采用四塔吸附工藝,吸附塔較少,吸附壓力較高,勢(shì)必造成均壓壓差較大(達(dá)0.75 MPa),而選用的程控閥均為兩位閥(油壓驅(qū)動(dòng)),在程序運(yùn)行時(shí)閥門切換速度過快,導(dǎo)致升降壓速率過快,最終導(dǎo)致吸附塔內(nèi)氣體流速過快,吸附劑在塔內(nèi)流動(dòng),加快了粉化速度。

      3.1.2 操作問題

      (1)操作人員缺乏經(jīng)驗(yàn),沒有重視裝置開車時(shí)的引氣流速。在裝置首次引氣時(shí),進(jìn)口氣體流速超過設(shè)計(jì)流速,過高的流速會(huì)造成吸附劑在塔內(nèi)流動(dòng),是造成吸附劑粉化的原因之一。

      (2)進(jìn)口氣體指標(biāo)不合格。該裝置設(shè)計(jì)進(jìn)口氣體中φ(H2)為60%~75%,才能保證裝置產(chǎn)出合格產(chǎn)品氫氣;因前工序負(fù)荷低,合成氣中氮含量較高,合成弛放氣中氮的累積效應(yīng)造成φ(N2)達(dá)20%,弛放氣中φ(H2)下降了25%~30%。為獲取優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品氫氣,將吸附時(shí)間縮至最短,遠(yuǎn)遠(yuǎn)偏離設(shè)計(jì)值,盡管如此,產(chǎn)品氫氣出口壓力低、流量低,氫氣純度在60%~80%波動(dòng),造成大量廢氣從裝置解吸管線流出,提高了流速,引發(fā)吸附劑在塔內(nèi)流動(dòng),是造成吸附劑粉化的主要原因。

      3.1.3 處理措施

      (1)拆開吸附塔封頭檢查絲網(wǎng),更換損壞的絲網(wǎng);在吸附塔頂部將吸附劑填實(shí),防止系統(tǒng)流速大時(shí)吸附劑在塔內(nèi)流動(dòng),從而起到減少吸附劑粉化作用。

      (2)裝置進(jìn)口、吸附塔進(jìn)口和出口管線、均壓管線都安裝限流孔板,防止程控閥快速開啟時(shí)造成系統(tǒng)內(nèi)流速過大,保證吸附劑不在塔內(nèi)流動(dòng)。

      (3)優(yōu)化系統(tǒng)進(jìn)口氣體成分,在氣體成分不達(dá)標(biāo)情況下,盡量不開或少開裝置,或者限制進(jìn)口氣體流量,減負(fù)荷生產(chǎn)。

      (4)修改操作規(guī)程,強(qiáng)化操作人員對(duì)進(jìn)塔流速的控制,保證不超出設(shè)計(jì)指標(biāo)。

      3.2 原料氣帶水、帶氨

      3.2.1 原料氣分離器分離效果不好

      因?yàn)榉肿雍Y有很強(qiáng)的吸水性,且與水有很強(qiáng)的親合力,在常溫操作條件下幾乎無(wú)法脫除,故在裝置前設(shè)置1臺(tái)原料氣分離器,分離原料氣中的水。如果原料氣分離器分離效果不好,造成原料氣帶水,分子篩吸水后,抗壓強(qiáng)度大幅下降,在PSA 制氫裝置頻繁均壓過程中極易損壞分子篩,影響分子篩的使用壽命。

      3.2.2 氨回收裝置尾氣中氨含量超標(biāo)

      合成塔排出的吹除氣和氨罐弛放氣同時(shí)進(jìn)入氨吸收塔,經(jīng)洗氨后進(jìn)入PSA 制氫裝置。為了洗氨徹底、改善氨吸收塔的操作條件、提高蒸汽冷凝液質(zhì)量及氨吸收塔填料層暢通無(wú)阻,應(yīng)加強(qiáng)機(jī)泵管理和預(yù)防循環(huán)水進(jìn)入冷凝液后在吸收塔內(nèi)生成銨鹽而引起氨吸收塔堵塞,造成 PSA 制氫裝置嚴(yán)重帶氨、帶水;保證向氨吸收塔供冷凝液的柱塞泵正常運(yùn)行,同時(shí)氨吸收塔出口尾氣中φ(NH3)必須嚴(yán)格控制在≤200×10-6,避免造成分子篩中毒和縮短其使用壽命。

      3.2.3 處理措施

      建議增設(shè)水洗塔和干燥吸附器各1臺(tái),氨回收裝置尾氣先經(jīng)高壓水除氨,進(jìn)一步降低入吸附塔氣體中氨含量后,然后經(jīng)過硅膠干燥吸附脫水并除去微量氨后,再進(jìn)入PSA 制氫裝置。利用尾氣中各組分在加壓和減壓時(shí)吸附量的差值,實(shí)現(xiàn)了混合氣體的分離,有效地控制了原料氣帶水、帶氨,保護(hù)吸附劑。改造后PSA 制氫裝置工藝流程見圖1。

      圖1 改造后PSA 制氫裝置工藝流程

      3.3 PSA 制氫裝置對(duì)氫氣質(zhì)量的影響及處理

      3.3.1 氫氣吸附時(shí)間

      吸附時(shí)間越長(zhǎng),吸附劑所吸附的雜質(zhì)就越多。吸附前沿抵達(dá)吸附塔上部時(shí),可能導(dǎo)致雜質(zhì)污染產(chǎn)品氫氣。氫氣質(zhì)量下降時(shí),可適當(dāng)縮短PSA 制氫裝置的氫氣吸附時(shí)間。因?yàn)槲綍r(shí)間越短,進(jìn)入吸附劑中的雜質(zhì)量越少。但吸附時(shí)間縮短,吸附塔工作的周期時(shí)間也相應(yīng)縮短,從而增加吸附劑的再生次數(shù),造成氫氣的收率下降。

      3.3.2 解吸氣逆放壓力

      逆放壓力越低,越有利于吸附劑中所吸附的雜質(zhì)解吸徹底。如果發(fā)現(xiàn)氫氣質(zhì)量有惡化的趨勢(shì),可適當(dāng)降低逆放壓力。但為了安全起見,應(yīng)避免逆放壓力過低,以免造成系統(tǒng)負(fù)壓,導(dǎo)致空氣進(jìn)入可燃?xì)怏w管道而引發(fā)安全事故。

      3.3.3 程控閥內(nèi)漏

      程控閥內(nèi)漏意味著需要閥門關(guān)閉時(shí)卻無(wú)法及時(shí)關(guān)閉,使各吸附塔之間的氣體發(fā)生互竄,直接影響氫氣產(chǎn)量和質(zhì)量;嚴(yán)重時(shí),可能導(dǎo)致PSA 制氫裝置操作紊亂??赏ㄟ^分析變壓吸附塔壓力曲線來判斷閥門是否有內(nèi)漏,若程控閥有內(nèi)漏,應(yīng)立即將與內(nèi)漏程控閥相連的吸附塔切除,及時(shí)檢修。

      4 結(jié)語(yǔ)

      變壓吸附制氫是個(gè)系統(tǒng)工程,各工藝過程必須結(jié)合起來綜合考慮才能達(dá)到高效運(yùn)行的目的。在氫氣質(zhì)量下降的情況下,可視具體情況采取縮短吸附時(shí)間、降低逆放壓力等措施來解決。此外,還應(yīng)結(jié)合PSA 制氫裝置的運(yùn)行情況,對(duì)非正常狀態(tài)的參數(shù)進(jìn)行詳細(xì)分析,找出問題的根源,以免因局部故障或效率低下而影響整套裝置的運(yùn)行。

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