蔣先廣
(陜西未來能源化工有限公司 陜西榆林719000)
德士古氣化裝置除氧水泵(1開1備)的主要作用是將脫氧水槽脫氧后的灰水送至碳洗塔洗滌,洗滌后的水再循環(huán)或用于鎖斗加壓,一旦該泵發(fā)生故障,氣化及后續(xù)生產(chǎn)系統(tǒng)將立即停車。
除氧水泵為節(jié)段式自平衡多級泵,型號為ZDF300-80,泵與電機軸承均采用強制潤滑方式,帶加長軸雙模片聯(lián)軸器,六級葉輪對稱布置,功率1 250 kW,轉(zhuǎn)速2 980 r/min,流量300 m3/h,揚程800 m,介質(zhì)為含少量細渣的氣化灰水,溫度為109~123 ℃,入口壓力為0.15 MPa。由于轉(zhuǎn)子部件對稱布置,各級葉輪所產(chǎn)生的軸向力基本相互抵消,不需采用平衡盤或平衡鼓結(jié)構(gòu)就能實現(xiàn)軸向力自動平衡,殘余軸向力由非驅(qū)動端強制潤滑金斯伯雷止推軸承承擔。葉輪密封環(huán)、級間密封環(huán)、軸封密封環(huán)采用反螺旋無接觸密封;出水段設在中部,具有高壓水泵低壓密封的特點。
該泵投運前期,機械密封頻繁泄漏,經(jīng)多次維修,效果不明顯。運行1年后,泵振動較大,軸往復竄動明顯,流量嚴重不足,被迫停車檢修。
除氧水泵投運初期,機械密封基本不漏。運行一段時間后,機械密封出現(xiàn)滴狀連續(xù)泄漏,對設備運行影響不大,未引起重視,久而久之泄漏越發(fā)嚴重。經(jīng)多次更換機械密封,效果不明顯。
經(jīng)檢查、分析發(fā)現(xiàn),問題出現(xiàn)在機械密封沖洗水上。除氧水泵吸入段位于驅(qū)動端一側(cè),入口壓力為0.15 MPa,次級吸入段位于非驅(qū)動端一側(cè),入口壓力為4.00 MPa,驅(qū)動端機械密封比非驅(qū)動端機械密封的端面比壓要低,要求的密封沖洗水壓力不一樣,密封沖洗水壓力一般比被密封介質(zhì)壓力高0.20~0.30 MPa,即驅(qū)動端機械密封沖洗水壓力應為0.35~0.45 MPa,非驅(qū)動端機械密封沖洗水壓力應該為4.20~4.30 MPa。然而,由于生產(chǎn)企業(yè)過分相信反螺旋反抽的原理,未計算沖洗水壓力,泵兩端的機械密封沖洗水全部設計使用0.40 MPa脫鹽水。0.40 MPa脫鹽水對于驅(qū)動端機械密封而言,壓力正好,該側(cè)機械密封故障率較低;對于非驅(qū)動端而言,壓力遠遠不夠,含細渣的高溫灰水進入摩擦副導致機械密封受損,泄漏量逐漸增大,同時軸襯反螺紋因得不到干凈的外沖洗水沖洗,反螺紋逐漸被細渣磨蝕掉,進一步加劇了機械密封的泄漏程度。
(1)首級葉輪因氣蝕產(chǎn)生孔洞,葉輪出口流量降低。脫氧水槽鮑爾環(huán)填料頻繁脫落進入管道,積聚在泵入口過濾器前,管道流通面積減小甚至堵塞管道,造成泵入口流量低于泵設計工況而產(chǎn)生氣蝕,首級葉輪蓋板多處穿孔。待填料清理完畢、泵入口管道通暢后,葉輪穿孔回流,使得流量損失大,造成泵的流量不足。
(2)葉輪蓋板與導葉蓋板存在摩擦現(xiàn)象,說明葉輪與導葉對中偏離較大,造成泵流量下降。
(3)級間密封磨損,容積泄漏損失偏大。轉(zhuǎn)子和定子在徑向產(chǎn)生了摩擦,使得級間反螺旋被嚴重磨損,造成級間回流泄漏較大。另外,含有細渣的酸性高溫灰水經(jīng)過級間密封后,對反螺旋逐漸磨損和腐蝕,是造成級間密封失效的另一大原因。葉輪口環(huán)密封、出水段和吸水段之間的級間密封均為單向反螺旋密封,材質(zhì)不耐磨,在沒有外沖洗水的情況下,受到含細渣灰水磨損,間隙變大導致液體回流損失大,造成泵流量偏低。
(1)氣蝕造成設備振動較大。發(fā)生氣蝕時,吸水室內(nèi)液體發(fā)生汽化,產(chǎn)生許多氣泡,氣泡內(nèi)充滿蒸汽和液體中析出的氣體,氣泡隨著液體被帶到壓水室的葉輪高壓區(qū),在高壓的作用下迅速凝結(jié)而破裂,同時,周圍的流體質(zhì)點以高速沖向原來氣泡占有的空間,質(zhì)點相互撞擊而形成高頻的局部水擊,壓力可高達上千兆帕,使首級葉輪受到損壞,并造成設備振動較大。
(2)由于葉輪和導葉對中偏離,導致泵振動大。導葉輪和導葉蓋板間相互摩擦,使水泵劇烈振動。同時,由于葉輪和導葉對中不好,流量下降,葉輪出口返回的流體形成的反動力,也是泵振動大的原因。
在維修或更換非驅(qū)動端機械密封時,必須拆卸止推軸承。止推盤與軸是過盈配合,拆卸止推盤時,敲擊導致轉(zhuǎn)子整體向非驅(qū)動端移動,當安裝推力盤(熱裝)后,沒有校對軸的竄量,導致葉輪和導葉沒有對中以及止推盤與非工作瓦塊間隙過小,維修人員采取減小軸承壓蓋墊片厚度的方法調(diào)整止推軸承間隙。泵運轉(zhuǎn)時,轉(zhuǎn)子前后竄動,導致對中較差。
(3)轉(zhuǎn)子晃度偏大,導致泵體強烈振動。拆檢時發(fā)現(xiàn),葉輪口環(huán)有明顯的摩擦痕跡。檢測軸的晃度后發(fā)現(xiàn),軸中間部位跳動值為0.08 mm,標準為≤0.05 mm;軸頸部位跳動值為0.04 mm,標準為≤0.02 mm。軸的晃度超標引起泵振動大,其原因是暖泵不充分所致。
泵體在運行前未進行充分預熱,當高溫液體突然進入冷態(tài)的泵體后,轉(zhuǎn)子馬上受熱,由于轉(zhuǎn)子尺寸小且四周受熱,比定子受熱要快。轉(zhuǎn)子在靜止狀態(tài)下受熱,由于主軸上、下受熱不均勻,會使主軸產(chǎn)生一個向上彎曲的熱變形,加大轉(zhuǎn)子不平衡的離心力,使轉(zhuǎn)子和定子徑向間隙縮小,在轉(zhuǎn)子熱撓度較大時,動靜部分徑向間隙可能消失,轉(zhuǎn)子在旋轉(zhuǎn)時與定子發(fā)生摩擦,從而導致泵體本身的強烈振動。
機械密封沖洗水壓力設計不當是造成機械密封泄漏的主要原因;氣蝕致葉輪穿孔、軸的工作竄量和晃度大,是導致泵的流量減小和振動偏大的根本原因。
非驅(qū)動端機械密封沖洗水的壓力應為4.20~4.30 MPa,從熱電車間引入干凈的冷凝液作為非驅(qū)動端密封沖洗水,嚴格控制其壓力在4.20~4.30 MPa,解決了機械密封頻繁泄漏的難題。
在不減少流通面積的前提下,將脫氧水槽塔盤厚度加大,提高其強度,防止因熱應力變形而塌盤;使用厚度大、受熱不易變形材質(zhì)的鮑爾環(huán),防止其因受熱變形從塔盤中被擠出脫落進入管道。改造后,填料不再脫落,解決了因填料脫落堵塞管道致使入口流量低造成泵氣蝕的問題。
對中導翼,葉輪和止推盤定位后,以調(diào)整扇形瓦背墊片的方法,確保止推軸承間隙符合標準,防止軸竄量超標。設備維修回裝過程中,止推盤裝好后,測定轉(zhuǎn)子竄量,葉輪和導葉對中后,以增加或減少止推軸承瓦背墊片來調(diào)整軸承間隙。
(1)轉(zhuǎn)子竄量的測定
葉輪和導葉兩中心對準時,首級葉輪吸入側(cè)到導葉的距離,即b1值(圖1)是泵的最大竄量。多級泵運行中,當首級葉輪中心與導葉中心正好對準時,泵的水力損失小、效率最高,是理想的經(jīng)濟運行狀態(tài)。大修裝配之后,應達到此要求。一般情況下,b1=3 mm,b2=2 mm,只要b1值確定,導翼也即對中,首級葉輪b1可以作為泵的工作竄量。
圖1 b1和b2的示意
(2)止推軸承間隙的測定
止推盤的主要作用是給轉(zhuǎn)子定位,主要任務是吸收殘余軸向力,根本目的是防止導翼不對中以及轉(zhuǎn)子和定子之間發(fā)生摩擦。所以,安裝止推軸承時,應嚴格檢查軸的工作竄量,使得轉(zhuǎn)子定位后,嚴格控制推力盤兩側(cè)的間隙。一方面保證動油壓楔形油膜的建立,使軸承正常工作;另一方面,防止轉(zhuǎn)子軸向位移偏大,葉輪和導葉蓋板貼住和導翼不對中。
除氧水泵止推軸承為金斯伯雷止推軸承,止推瓦塊下面有上水準塊、下水準塊和基環(huán),屬于3層結(jié)構(gòu)(圖2)。止推瓦塊與墊在下面的上水準塊、下水準塊和基環(huán)之間采用球面支點接觸,保證止推瓦塊和水準塊可以自由擺動,使載荷分布均勻。止推瓦塊一般采用25號鋼,上面澆注巴氏合金,厚度一般為1.0~1.5 mm。止推盤與止推瓦塊之間留有間隙,此間隙通常稱為工作總竄量,一般為0.36~0.46 mm,可以保證止推盤和瓦塊之間形成油楔,承受轉(zhuǎn)子的軸向推力。
圖2 金斯伯雷止推軸承
在泵的進、出口各配Φ25 mm聯(lián)通管線,配有截止閥控制流量。當其中一臺泵運轉(zhuǎn)時,可開啟閥門給另一臺泵供熱水,熱水經(jīng)過泵后回到泵的入口管線,觀察備用泵不反轉(zhuǎn)即可,這樣能保證暖泵充分。另外,加強盤車管理,每班盤車1次,軸旋轉(zhuǎn)180°,防止轉(zhuǎn)子晃度變大。
泵的原設計是在反螺旋密封齒表面上鍍硬鉻來提高硬度,在壓差大的部位增加密封環(huán)的厚度,使級間滲漏盡可能地減少。但氣化灰水中含有大量的Cl-,其對鉻腐蝕嚴重,當鍍層被腐蝕磨損掉后,反螺旋密封齒的使用壽命大大縮短。可采用滲碳的辦法來提高反螺旋密封齒的硬度,提高反螺旋的耐磨和耐腐蝕性能,大幅度延長了反螺旋密封的使用壽命。
經(jīng)過技術(shù)改造和嚴格按照技術(shù)標準檢修后,除氧水泵實現(xiàn)了長周期穩(wěn)定運行,大幅度減輕了維修勞動強度和減少了系統(tǒng)停車次數(shù),每年節(jié)約了大量的維修資金,說明上述檢修方法是可行的和成功的。