譚玉倩
(山鋼股份萊蕪分公司 自動化部,山東 萊蕪 271104)
經(jīng)精軋機(jī)軋制后的軋件長度對于后續(xù)精整區(qū)的生產(chǎn)有著重要的影響,測長不準(zhǔn)確會導(dǎo)致分段鋸切時(shí)軋件定尺不穩(wěn)定,既影響了成材率,又影響了正常的生產(chǎn)過程,降低了生產(chǎn)節(jié)奏。為進(jìn)一步提高軋鋼生產(chǎn)線產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量,開發(fā)一套穩(wěn)定高效的精軋測長系統(tǒng)以實(shí)現(xiàn)軋件的精確測長和定位勢在必行。
根據(jù)電氣變頻器反饋的電機(jī)旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生齒形波,每一個齒形波形成一個脈沖計(jì)數(shù),PLC通過累計(jì)某一時(shí)段的脈沖數(shù)量,再根據(jù)每個脈沖對應(yīng)的直線距離,而得出測長結(jié)果。設(shè)定當(dāng)前掃描周期采集的脈沖數(shù)為En,上一掃描周期采集的脈沖數(shù)為En-1,每脈沖對應(yīng)長度為L,則T個掃描周期的測長L總為:
根據(jù)式(1)可以測得軋件的長度,但是當(dāng)軋件長度較長時(shí)只采用這種測長方式不能保證軋件長度的精確性,因此測長控制系統(tǒng)還采用了固定值補(bǔ)償和系數(shù)補(bǔ)償原理。
軋件從精軋機(jī)組軋出,到熱鋸輥道停止、定位,在輥道上安裝熱金屬檢測器HMD,每個HMD的位置固定,從軋件頭部到達(dá)第1個HMD開始脈沖計(jì)數(shù),到尾部離開該HMD脈沖計(jì)數(shù)結(jié)束。測長控制系統(tǒng)利用輥道上HMD的固定位置,當(dāng)軋件到達(dá)某一HMD時(shí),即把這個HMD與測長起始位置的距離作為所測長度進(jìn)行補(bǔ)償,這樣就保證了該HMD之前的長度測量是準(zhǔn)確的,降低了測量誤差。
利用輥道上相鄰的兩個HMD的固定距離,測出軋件經(jīng)過他們之間固定長度時(shí)所記錄的實(shí)際脈沖數(shù),固定距離與其每次實(shí)際脈沖計(jì)數(shù)的比值就是補(bǔ)償系數(shù)。每支鋼坯的測長結(jié)果乘上該系數(shù)后,最終測長值更接近于鋼坯的實(shí)際長度。
以本設(shè)計(jì)所應(yīng)用的萊鋼型鋼軋線為例,該軋線主要產(chǎn)品有H型鋼、工字鋼、槽鋼等。精軋采用連軋機(jī)組,當(dāng)軋制H型鋼、工字鋼時(shí),精軋系統(tǒng)由5架萬能軋機(jī)和2架軋邊機(jī)組成,精軋后設(shè)熱金屬檢測器FMMTHM02、FMMTHM03和FMMTHM04對軋件位置進(jìn)行檢測。精軋機(jī)軋制后的軋件由設(shè)在熱鋸輥道兩端的兩臺熱鋸切取試樣并切成兩段,之后進(jìn)入冷床長尺冷卻,在熱鋸輥道上設(shè)置熱金屬檢測器HSRTPH01、HSETHM01、HSETHM02、HSETHM03和HSETHM04用于精軋測長。上述HMD在輥道上的布置和它們之間的距離如圖1 所示,每個熱金屬檢測器的位置固定。
PLC系統(tǒng)采用西門子S7-400系列,CPU模板采用CPU 416-2DP,配置數(shù)字量輸入模板完成精軋機(jī)帶載以及測長所用8個熱金屬檢測器狀態(tài)的采集,高速計(jì)數(shù)模板完成測長脈沖量的采集,脈沖量來自精軋變頻器反饋的電機(jī)旋轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的齒形波。
系統(tǒng)編程使用西門子的STEP7 5.4軟件,測長程序流程圖如圖2 所示,軋件測長開始于FMMTHM02上升沿來,結(jié)束于FMMTHM02下降沿來。單位脈沖長度測定過程開始于FMMTHM02上升沿來,結(jié)束于HSETHM04上升沿來。
測長過程中,需對齒形波所形成的單位脈沖對應(yīng)的長度進(jìn)行測定以進(jìn)行系數(shù)補(bǔ)償,經(jīng)過每個HMD時(shí),都要進(jìn)行測定,F(xiàn)MMTHM03上升沿來時(shí),單位脈沖所對應(yīng)的長度β=n0/na,其中,n0為FMMTHM02與FMMTHM03之間的距離,na為軋件經(jīng)過該距離所計(jì)脈沖數(shù)。之后的測定過程與此類似,HSETHM04上升沿來時(shí),單位脈沖長度測定過程結(jié)束。
圖1 精軋測長系統(tǒng)熱金屬檢測器布置圖
圖2 測長程序流程圖
測長控制系統(tǒng)利用輥道上HMD的固定位置,當(dāng)軋件到達(dá)某HMD時(shí),即把這個HMD與測長起始位置的距離作為所測長度進(jìn)行固定值補(bǔ)償。測長最終的計(jì)算公式L(mm)為:PCNT3×100]÷1 000 .其中:PCNT3為FMMTHM02與HSETHM04之間的距離,單位為0.1mm;PCNT4T為HSETHM04上升沿來時(shí)所計(jì)脈沖數(shù);PCNT5T為FMMTHM02上升沿來時(shí)所計(jì)脈沖數(shù);PCNT6T為FMMTHM02下降沿來時(shí)所計(jì)脈沖數(shù)測長結(jié)束時(shí)單位脈沖對應(yīng)長度。
測長系統(tǒng)運(yùn)行圖如圖3 所示。
圖3 測長系統(tǒng)運(yùn)行圖
圖3 中橫坐標(biāo)為時(shí)間s,自上而下各圖依次顯示了精軋后輥道速度反饋(m/s),測量過程中測長脈沖數(shù),熱金屬檢測器 FMMTHM02、FMMTHM03、FMMTHM04、HSRTPH01、HSETHM01、HSETHM02、HSETHM03、HSETHM04設(shè)備狀態(tài)(開關(guān)量),兩條豎線標(biāo)示了測長開始和結(jié)束的時(shí)刻,分別是FMMTHM02上升沿觸發(fā)和下降沿觸發(fā)時(shí)刻。在此過程中測長脈沖累加,直到測長結(jié)束,脈沖計(jì)數(shù)停止,通過脈沖數(shù)與每脈沖對應(yīng)長度相乘可計(jì)算出軋件長度。
該項(xiàng)目的實(shí)施,減少了因測長不準(zhǔn)確導(dǎo)致的非定尺碎尾時(shí)間和更換鋸片時(shí)間,提高了成材率,降低了生產(chǎn)成本,創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
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