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      200kt/a焦?fàn)t氣制甲醇裝置合成催化劑升溫還原過程簡介

      2014-07-31 13:00:18段汝元
      化工設(shè)計通訊 2014年3期
      關(guān)鍵詞:合成塔噴射器出水量

      段汝元,趙 敏,田 剛

      (山西省焦炭集團(tuán)益達(dá)化工股份有限公司,山西 介休 032000)

      山西省焦炭集團(tuán)益達(dá)化工股份有限公司200kt/a焦?fàn)t氣制甲醇項目,是以益隆、益興兩個焦化廠副產(chǎn)的焦?fàn)t氣為原料氣,經(jīng)精脫硫、轉(zhuǎn)化后送往合成氣壓縮工段,再與出塔氣體進(jìn)行氣氣換熱后進(jìn)入合成塔頂部,在催化劑的作用下合成甲醇。

      裝置于2011年7月19日開始合成塔升溫;24日5:05還原氣各項指標(biāo)合格,開始還原;27日18:00還原完畢,導(dǎo)入合格轉(zhuǎn)化氣進(jìn)行試生產(chǎn);27日19:05產(chǎn)出粗甲醇,裝置正式進(jìn)入試生產(chǎn)階段。

      1 合成塔結(jié)構(gòu)及催化劑裝填簡介

      我公司合成塔采用華東理工大學(xué)的專利技術(shù),為管殼式外冷-絕熱復(fù)合式固定床催化反應(yīng)器(φ3 800mm;H13 965mm),管束φ44×2×7 000mm,管程為反應(yīng)氣,管間為沸騰水。

      合成塔內(nèi)所用催化劑為大連瑞克科技有限公司生產(chǎn)的RK-05型低壓甲醇合成催化劑,裝填量43.57m3。全部列管裝滿催化劑后,按照設(shè)計要求,再繼續(xù)裝填絕熱層,每根列管裝滿并超出上管板200mm;因還原后,催化劑體積收縮,催化劑的收縮全部在絕熱層,上管板上方催化劑落入列管中,還原后體積約41.88m3。

      2 催化劑升溫還原過程

      2.1 還原的目的

      甲醇合成催化劑使用前必須經(jīng)過還原,才具有活性;合適的還原是獲得高活性催化劑的關(guān)鍵。催化劑中主要是CuO被還原,還原氣主要組分為CO和H2。CuO的還原是強(qiáng)放熱反應(yīng),其反應(yīng)式如下:

      催化劑廠家提供的理論出水量為6t。還原過程中,以實際出水量控制還原進(jìn)度:170~190℃時控制在160~200kg/h;190~210℃時控制在70~90kg/h;210~230℃時控制在25~35kg/h[1]。

      2.2 還原氣指標(biāo)

      RK-05催化劑對還原氣組分含量要求為H2≥70%、總硫≤0.1×10-6、NH3≤10×10-6、O2≤0.2%。為了節(jié)約成本,我公司沒有外購純氫,而是采用經(jīng)精脫硫、轉(zhuǎn)化工段后的清潔轉(zhuǎn)化氣為還原氣,其組分為 H271.73%、CO 11.72%、CO211.02%、CH40.74%、O20.06%、NH310.53×10-6、總硫0.04×10-6。由此可見,以轉(zhuǎn)化氣作為還原氣基本上可以滿足還原的需要。

      因為還原氣中的NH3會與甲醇催化劑中的銅生成銅氨絡(luò)合物,造成銅流失,從而損壞催化劑;還會與CO產(chǎn)生副反應(yīng)生成甲胺類物質(zhì)并伴有腥臭味;當(dāng)系統(tǒng)中NH3含量超標(biāo)時,還會發(fā)生銨鹽結(jié)晶堵塞設(shè)備的嚴(yán)重后果,所以,還原過程中要嚴(yán)格控制還原氣中NH3的含量[2]。

      在我公司的整個還原過程中,由于原料焦?fàn)t氣中NH3含量出現(xiàn)大幅波動,導(dǎo)致還原氣中NH3含量超標(biāo),當(dāng)時采取的是切斷還原氣源、加大放空量帶走塔中有效氣體、系統(tǒng)入口加大補(bǔ)氮量置換系統(tǒng)等措施。

      2.3 升溫還原過程

      合成塔內(nèi)催化劑的升溫,用中壓蒸汽噴射器來完成。加入3.43MPa的中壓蒸汽,通過蒸汽噴射器帶動爐水循環(huán),使催化劑層溫度緩慢、均勻上升?,F(xiàn)場配備兩只鐵桶,一臺計量秤,配氫開始后每半小時從甲醇分離器液相出口導(dǎo)淋處排水一次并稱重、記錄;中控每半小時記錄一次各項指標(biāo)及出水量?,F(xiàn)場配氫閥用鋁皮制作刻度表,嚴(yán)格按指示調(diào)整閥門開度,防止因配氫過快而導(dǎo)致合成塔溫升過快。

      本次升溫還原從2011年7月19日22:00開始,溫度直接升至170℃(注:合成催化劑于2010年11月已經(jīng)出完物理水,后因原料氣硫含量超標(biāo)無法還原,與廠家人員協(xié)商后決定本次還原直接升溫至170℃),等待前工段具備條件。24日5:05還原氣合格,開始配氫;27日19:00開始導(dǎo)氣生產(chǎn),累計耗時189h。還原期間因氨含量超標(biāo)終止還原三次,具體數(shù)據(jù)如表1。還原過程中的溫升情況及化學(xué)出水量如圖1、圖2。

      表1 升溫還原中斷數(shù)據(jù)(7月24日)

      圖1 催化劑升溫還原溫度曲線圖

      27日16:06合成塔出口溫度達(dá)到227.5℃,各項記錄數(shù)據(jù)與廠家提供的理論數(shù)據(jù)基本符合。① 實際出化學(xué)水量共計6 259.1kg,與廠家提供的理論出水量6t基本相同;② 合成塔進(jìn)、出口的氫含量經(jīng)化驗分析無變化;③ 塔出口溫度230℃左右時恒溫,逐漸提高配氫濃度,催化劑床層無明顯溫升。以上三項數(shù)據(jù)充分表明,合成塔第一爐催化劑升溫還原圓滿完成。

      圖2 催化劑升溫還原出水量曲線圖

      2.4 升溫還原注意事項[3]

      (1)初始配氫時應(yīng)緩慢,觀察合成塔床層溫升情況,及時分析入塔氣中H2+CO的濃度,據(jù)此逐漸加大配氫濃度。應(yīng)避免因閥門失靈、流量不準(zhǔn)、分析失誤等原因造成的H2+CO濃度過高而燒壞催化劑。

      (2)合成塔床層溫度猛升或合成氣壓縮機(jī)出現(xiàn)故障無法正常運行時,應(yīng)立即停止補(bǔ)入還原氣,關(guān)閉噴射器蒸汽,降合成汽包壓力,加大N2補(bǔ)入量,加大系統(tǒng)放空量。

      (3)N2壓力不足,無法給合成系統(tǒng)補(bǔ)N2時,應(yīng)立即關(guān)閉放空閥,切斷還原氣,調(diào)整噴射器蒸汽量,維持合成塔恒溫。

      (4)有毒物質(zhì)含量超標(biāo)時,要及時切斷還原氣氣源,置換系統(tǒng)。

      (5)提溫與提 H2+CO(含量)不能同時進(jìn)行,應(yīng)按其廠家要求進(jìn)行還原。

      (6)因催化劑使用前期活性較強(qiáng),為了保護(hù)催化劑,并使催化劑性能充分發(fā)揮,當(dāng)溫度升至230℃時,按照廠家要求,必須恒溫4h后再轉(zhuǎn)為輕負(fù)荷生產(chǎn),且使用前期要控制較低的反應(yīng)溫度。

      3 導(dǎo)氣及低負(fù)荷運行狀況

      27日18:00左右塔出口溫度降至208℃,準(zhǔn)備導(dǎo)氣試生產(chǎn)。導(dǎo)氣過程中,合成、合成氣壓縮、轉(zhuǎn)化三個崗位密切聯(lián)系,合成系統(tǒng)升壓速率<0.1MPa/min,防止造成催化劑破碎;調(diào)節(jié)蒸汽噴射器進(jìn)汽量及汽包排污量,維持合成塔出口溫度在208℃,汽包液位維持在50%。由于前工段焦?fàn)t氣量只有約15 000m3/h,最后合成系統(tǒng)壓力提至2.1MPa,19:05甲醇分離器出現(xiàn)液位,經(jīng)分析含醇量為81%,轉(zhuǎn)入低負(fù)荷生產(chǎn)階段。低負(fù)荷運行數(shù)據(jù)如表2。

      表2 合成系統(tǒng)低負(fù)荷運行數(shù)據(jù)

      4 結(jié) 語

      (1)此次還原還是比較成功的,雖然出現(xiàn)過幾次氨含量超標(biāo),但處理較及時,并未對催化劑造成大的影響。

      (2)RK-05催化劑起活溫度較低,在208℃下即能達(dá)到較好的催化效果。

      (3)通過一段時間的運行,發(fā)現(xiàn)該催化劑的活性高、選擇性較好,噸甲醇焦?fàn)t氣消耗量基本在2 000m3左右,沒出現(xiàn)結(jié)蠟的現(xiàn)象。

      [1]大連瑞克科技有限公司.RK-05甲醇合成催化劑使用說明書.

      [2]章小林,李新懷,呂小婉,等.甲醇生產(chǎn)中微量氨的危害及脫氨劑的研究 [J].化工催化劑及甲醇技術(shù),2006,15(6):2~3.

      [3]趙紹民,陳淑貞,胡福生,等.NC306型催化劑在低壓甲醇裝置中的應(yīng)用 [J].工業(yè)催化,2003,12(10):26~29.

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