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      斜井表土粘土層凍結(jié)法施工巷道支護方案優(yōu)化探討

      2014-08-12 17:36:54楊廣祥
      中國煤炭工業(yè) 2014年8期
      關(guān)鍵詞:錨網(wǎng)噴漿斜井

      文/楊廣祥

      斜井表土粘土層凍結(jié)法施工巷道支護方案優(yōu)化探討

      文/楊廣祥

      新汶礦業(yè)集團內(nèi)蒙能源公司長城五號礦井井田位于內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂托克前旗西約70km處,屬內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯上海廟煤田西部芒哈圖勘查區(qū),本區(qū)位于毛烏素沙漠西南邊緣,呈低緩丘陵地貌,西低東高,最低點位于井田西部,海拔標(biāo)高為1200m,最高點位于井田中部,海拔標(biāo)高為1238.7m,最大高差38.70m。本文針對長城五號礦井主、副斜井新近系粘土含水層支護方式提出優(yōu)化方案,結(jié)合凍結(jié)法施工工藝,設(shè)計并提出以錨網(wǎng)噴代替U型棚支護方案,通過兩幫移近量、頂板下沉量、錨桿受力情況的觀測來檢驗支護效果。實踐證明,優(yōu)化方案簡化了支護工藝,較好地實現(xiàn)掘砌平行作業(yè),加快了井筒掘砌速度,對于蒙西南地區(qū)表土層粘土段凍結(jié)井筒施工具有較高的參考價值。

      一、地質(zhì)和工程概況

      1.地質(zhì)概況

      新近系(N)。地表未見出露,全層厚度76.00~231.36m,平均厚度164.23m。據(jù)鉆孔揭露,上、中部為棕紅色半膠結(jié)紅土層,由砂質(zhì)粘土夾少量礫石組成,下部為棕紅色亞粘土夾石膏薄層,底部為淺紫灰色半膠結(jié)砂礫層,礫石成分以石英巖、灰?guī)r為主,厚度8.00~20.00m,平均厚度14.92m。與下伏地層為不整合接觸。

      第四系(Q)。全區(qū)廣泛發(fā)育,厚度為7.70~38.00m,平均21.87m。頂部為現(xiàn)代風(fēng)積沙丘及沙土層,中部為黃土層,由灰黃色亞粘土、亞沙土組成,底部為河流沖積的松散砂礫石層,其厚度發(fā)育不均,一般為0.70~5.50m,井田北部地表為固定沙,南部為半固定沙。與下伏地層為不整合接觸。

      2.工程概況

      主副斜井自埋深113m~208m表土段地層采用凍結(jié)法施工。斜井凍結(jié)段井筒支護采用雙層井壁,外層井壁采用“掛網(wǎng)+U型鋼棚+噴漿”支護方式,噴射厚度200mm,噴射混凝土強度C20;內(nèi)層井壁采用鋼筋混凝土砌碹支護,砼強度C55,并摻入水泥用量8%~10%的JQ-P5型早強抗裂防水劑。

      二、錨網(wǎng)噴支護方案設(shè)計

      1.錨桿支護

      由于井筒斷面較大,工作面按原設(shè)計支護方式掘進中暴露出諸多問題,一是25U型鋼棚比較重,架設(shè)困難;二是架設(shè)25U型鋼棚跟迎頭掘進易被爆破作業(yè)打變形,從而出現(xiàn)倒棚現(xiàn)象;三是嚴(yán)重制約施工速度,工期不能按計劃進行。通過后位補打錨桿支護實驗的效果顯示(即在已架設(shè)好的U型鋼棚之間的巷壁打安錨桿做拉拔力試驗),以“錨網(wǎng)噴”替代架設(shè)25U型鋼棚支護可有效達(dá)到設(shè)計支護的強度要求。

      2.可行性分析

      實際的凍結(jié)效果為:副斜井凍結(jié)段為新近系粉紅色粘土、砂質(zhì)粘土、砂層和礫石層,沿井筒施工方向布置五排凍結(jié)孔,兩邊排孔的孔距為9m,巷道中線距兩邊排孔4.5 m,凍結(jié)壁厚度為頂板6.5m,底板5.5m,兩幫3.1m。實際揭露,地層經(jīng)凍結(jié)后凍土凍結(jié)良好,迎頭爆破開掘后凍土穩(wěn)定,井壁溫度都在-12℃以下,最低溫度達(dá)到-17℃。

      根據(jù)以上情況分析認(rèn)為,井壁凍結(jié)后凍土穩(wěn)定性較好,可采用錨網(wǎng)噴支護,維護到永久井壁澆筑成井。

      3.支護參數(shù)

      采用全螺紋等強錨桿。共布置錨桿17根,拱頂及兩肩窩共7根,錨桿規(guī)格為Φ20mm×1400mm,錨固深度700mm,間、排距800× 800mm;肩窩向下到墻角兩幫井壁各布置5根,錨桿規(guī)格Φ20× 800mm,錨固深度700mm,間、排距900×800mm;

      采用MSK2370型樹脂錨固劑進行錨固;

      金屬網(wǎng)采用Φ6.5mm鋼筋加工而成,規(guī)格1m×3m,網(wǎng)格尺寸100mm×100mm,搭接壓茬100mm;

      噴射混凝土強度為C20,噴射厚度為100mm;

      錨桿的錨固力100kN,錨桿預(yù)緊力不低于400N·m。

      巷道支護斷面圖如圖1所示。

      圖1巷道支護斷面圖

      4.采取的措施

      (1)加強爆破管理,優(yōu)化爆破參數(shù),減少爆破影響。增加周邊孔個數(shù),減少周邊眼裝藥量,盡量達(dá)到光面爆破,減少對凍土層影響,尤其是注意減少超挖量。

      (2)嚴(yán)格控制錨桿位置和眼深。為防止墻部錨桿施工時打穿邊排凍結(jié)孔和錯用長鉆桿,必須嚴(yán)格控制錨桿位置和眼深,打錨桿孔前必須由專人點眼,并固定專人和專用鉆桿打錨桿孔。對爆破后超挖或片幫處必須經(jīng)過噴漿補齊后再打錨桿。

      (3)及時進行噴漿支護。錨網(wǎng)后及時進行噴漿,防止凍土層融化后片落。噴漿時與兩墻同時噴起來,以增加噴漿面積,提高整體支護效果。

      (4)優(yōu)化施工工序安排,噴漿后進行出矸、打炮眼工作,給噴漿體留出足夠凝固時間,凝固好以后再進行爆破作業(yè)。

      (5)反復(fù)多次進行噴漿,達(dá)到理想效果。一次噴漿達(dá)不到200mm厚度,須進行復(fù)噴漿,尤其是對爆破震掉的噴體部位,進行補噴,保證噴漿質(zhì)量。

      (6)要備有注漿管、樹脂等堵漏材料。若打破鹽水管要及時按上注漿管關(guān)閉上部鹽水干管閥門,廢孔及時用樹脂封孔。

      三、施工過程及效果

      1.施工過程

      爆破后先蹬矸對頂板進行錨網(wǎng)噴支護,拖后3~5m對拱肩及兩墻上部進行錨網(wǎng)噴支護,拖后5~10m對已出矸石后的兩墻下部進行錨網(wǎng)噴支護,以此類推向前隨掘進隨進行錨網(wǎng)噴支護,迎頭后10~20m噴漿達(dá)到設(shè)計厚度。

      2.實施效果

      施工中為保證錨網(wǎng)噴支護效果,應(yīng)盡可能降低凍土層溫度,延長凍土暴露的時間,以增加有效施工空間,為大循環(huán)平行作業(yè)創(chuàng)造條件。

      采用“錨網(wǎng)噴+噴漿”支護方式,其優(yōu)點是減少了架棚施工環(huán)節(jié),可實現(xiàn)迎頭掘進、復(fù)噴工序平行作業(yè),提高施工效率,加快掘進速度。采用該方式,巷道造價比原支護方式降低,且施工速度有顯著提高。

      四、支護效果現(xiàn)場監(jiān)測和結(jié)論

      為檢驗支護效果,長城五號礦井施工人員對主、副斜井凍結(jié)段巷道變形量進行了觀測。主副斜井凍結(jié)段典型的水平收斂變形歷時曲線見圖2。

      圖2開挖后典型收斂變形曲線

      巷道的變形監(jiān)測主要通過收斂計進行井幫移近量的監(jiān)測。井筒開挖后,在主副斜井粘土層錨網(wǎng)噴支護段每隔一定距離在井幫上布置一組觀測點,獲得斜井開挖后歷時時間與巷道收斂變形值的關(guān)系,經(jīng)對收斂監(jiān)測數(shù)據(jù)分析得出,主、副斜井收斂變形速率基本一致。同時,經(jīng)對凍結(jié)壁情況進行實時監(jiān)測,主副斜井開挖前后凍結(jié)壁,以及井幫溫度及變化規(guī)律基本相同,巷道支護效果完全符合設(shè)計要求。從錨網(wǎng)噴支護開始到澆筑成井,錨網(wǎng)噴支護巷道的最長暴露時間達(dá)46天,從變形量觀測記錄可以看出巷道變形量在允許范圍以內(nèi),支護效果較為理想,充分說明凍結(jié)段粘土層采用錨網(wǎng)噴支護可以替代U型鋼棚支護。

      (作者單位:山東能源新礦集團內(nèi)蒙能源公司長城五號礦井)

      (責(zé)任編輯:周瓊)

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