張保昌 王自發(fā)(中石化管道公司武漢輸油處)
過濾器是工業(yè)生產(chǎn)流程常見設備,其作用是過濾介質(zhì),阻擋超過允許流通范圍的大小顆粒雜質(zhì)通過閥門、泵、流量計等設備,避免雜物通過造成機械動作卡阻、磨損間隙增大、設備內(nèi)漏或軸抱死無法動作,從而達到穩(wěn)定工藝參數(shù),保證設備的正常運轉(zhuǎn)。在過濾器中起過濾作用的是濾網(wǎng),其好壞體現(xiàn)在濾網(wǎng)的網(wǎng)絲材質(zhì)、強度和目數(shù)多少,目前長輸原油管道站場過濾器濾網(wǎng)一般采用普通金屬絲網(wǎng),在使用過程中發(fā)現(xiàn)濾網(wǎng)強度不夠,使用后易變形,經(jīng)常堵塞,造成壓差增大,需要頻繁清洗,嚴重時濾網(wǎng)被撕裂,起不到過濾效果,在計量站尤為突出。濾網(wǎng)一旦失效,大量雜質(zhì)直接通過進入流量計,在刮板旋轉(zhuǎn)下與流量計周邊發(fā)生摩擦,增加了轉(zhuǎn)動負荷,對流量計部分組件使用壽命造成影響[1-2]。因此在日益嚴重的生產(chǎn)形勢下,確保過濾器濾網(wǎng)完好,保證流通量、平穩(wěn)運行非常重要。
隨著沿江煉化企業(yè)煉油加工能力的增強,儀長線全線處于高壓、大輸量運行,特別是在清管作業(yè)過程中,過濾器濾網(wǎng)經(jīng)常出現(xiàn)變形,拆卸清洗后安裝困難,甚至出現(xiàn)底部撕裂等現(xiàn)象,造成流量計因雜質(zhì)過多加大了刮板磨損,影響計量交接的正常運行。表1為2012年1月份至2013年2月份儀長線4個計量站濾網(wǎng)堵塞、變形情況。
表1 儀長線計量站濾網(wǎng)堵塞變形情況
由于過濾器過濾其好壞體現(xiàn)在濾網(wǎng)的網(wǎng)絲材質(zhì)、強度和目數(shù)多少,根據(jù)廠家提供的過濾器說明書,目前采用的濾網(wǎng)為普通鑄鐵,強度和安全性能均偏低。底部和周邊采用螺栓連接,螺栓易受壓力沖擊下會松動不牢固。當管道輸量大、壓力高時,特別是通過清管作業(yè)過程中,瞬間壓力激增造成濾網(wǎng)變形或損壞,這就是濾網(wǎng)被撕裂的原因[3]。
過濾器濾網(wǎng)出現(xiàn)堵塞原因一方面是油品中含機械雜質(zhì)太多,另一方面是工程(黃九支線改造、大長線增輸改造、大冶支線改造、大冶至赤壁段改線等工程)施工中管道殘留的焊渣、黃油墻、泥土等雜質(zhì)無法從管道中清除,投產(chǎn)后直接進入過濾器,造成過濾器濾網(wǎng)的堵塞。
對濾網(wǎng)結(jié)構(gòu)、目數(shù)、有效流通面積等方面進行研究,發(fā)現(xiàn)目前的濾網(wǎng)存在一些缺陷。
1)濾網(wǎng)材質(zhì)采用的是普通鑄鐵,材質(zhì)強度低,抗腐蝕能力差。
2)濾網(wǎng)采用點焊方式進行焊接,底部與周網(wǎng)采用螺栓進行連接,螺栓在震動過程中易松動,不牢固。濾網(wǎng)頂部周圈點焊,不壓邊,濾網(wǎng)絲外漏。
3)濾網(wǎng)周邊無任何固定加強板,受壓沖擊后變形難以恢復。
4)濾網(wǎng)提取費時費力,重新安裝難度大。
針對過濾器濾網(wǎng)存在材質(zhì)差、強度不夠、安全性能偏低,清洗提取和安裝困難等問題,在保證過濾器過濾性能前提下,從使用材質(zhì)、焊接工藝、安全性等方面進行了改造。以武漢站過濾器為例進行改造。因不銹鋼材質(zhì)具有良好機械強度、承壓能力且抗腐蝕能力強,常見不同目數(shù)的一般金屬和不銹鋼濾網(wǎng)技術性能見表2和表3。
表2 一般金屬濾網(wǎng)的技術特性
表3 不銹鋼濾網(wǎng)的技術特性
過濾器濾網(wǎng)改造見圖1、圖2。
圖1 過濾器濾網(wǎng)改造
1)外網(wǎng)濾網(wǎng)厚度不變(2mm),孔徑為15 mm,中心距為25 mm;
2)內(nèi)網(wǎng)為10目,材質(zhì)改為304 網(wǎng),增加頂部整圈壓邊;
3)底部濾網(wǎng)與邊網(wǎng)應滿焊,不再采用螺栓連接;
4)為增加底網(wǎng)強度,新增井型加固板;
5)為方便提取和安裝濾網(wǎng),增加可調(diào)節(jié)高度的提手;
6)為增加邊網(wǎng)強度,在距底網(wǎng)100mm的邊網(wǎng)上增加一固定圈。
圖2 濾網(wǎng)改造后實物圖
2013年3月底,將改造后的過濾器濾網(wǎng)在武漢站安裝使用,4月份和7月份分別進行了通球清管作業(yè),4月份大冶至武漢外管道還進行了封堵改線工程施工,通球清管和封堵投產(chǎn)后及時對過濾器濾網(wǎng)進行檢查,油品中大部分雜質(zhì)殘留在濾網(wǎng)上,包括施工中的黃油墻,濾網(wǎng)無任何變形,清洗雜質(zhì)后非常干凈,使用效果非常好。
1)降低成本,縮短供貨周期。原過濾器濾網(wǎng)廠家已不再生產(chǎn),新生產(chǎn)的濾網(wǎng)縮小了外孔徑,影響流通面積,影響輸油生產(chǎn),不能直接采購,且新生產(chǎn)的濾網(wǎng)成本為3000元/個,生產(chǎn)周期為25天左右,自行加工的成本為2100元/個,單個節(jié)約成本900元,且生產(chǎn)周期短,在1周內(nèi)即可完成,節(jié)約了生產(chǎn)成本。
2)減少雜質(zhì)對流量計的影響。在大流量、高壓力運行下,一旦過濾器濾網(wǎng)出現(xiàn)破損,雜質(zhì)過多會增加流量計刮板的摩擦,使流量計表頭傳動軸負荷增加,降低傳動軸的使用壽命,嚴重時可造成軸斷裂,改造后,濾網(wǎng)過濾效果好,解決了這些問題都。
3)降低勞動強度。原來濾網(wǎng)提取和安裝沒有提手,需要2~3人才能完成,現(xiàn)在只需1個人就可以完成,提高了工作效率,降低了勞動強度,在目前站隊人員緊缺情況下具有重要的意義。
通過對輸油過濾器的改造,達到了預期效果。新的濾網(wǎng)采用不銹鋼304 材質(zhì),采取滿焊焊接工藝,增加井字形加強板和可調(diào)節(jié)高度提手,在武漢站試驗取得成功,過濾效果好,安全性能高,抗壓能力和抗腐蝕能力強,降低了生產(chǎn)成本,縮短了供貨周期,降低了勞動強度。對新濾網(wǎng)開展的技術改造,為大輸量、高壓運行的設備提供了很好的保護,對達到穩(wěn)定工藝參數(shù),保證設備的正常運轉(zhuǎn)起到了重要的作用,值得推廣。
[1]嚴大凡.輸油管道設計與管理[M].北京:石油工業(yè)出版社,1986:6.
[2]黃春芳.原油管道輸送技術[M].北京:中國石化出版社,2003:6.
[3]中國華陸工程公司.HG/T21637-1991 化工管道過濾器[S].北京:全國化工工程建設標準編輯中心.