鞏繼云,劉錦玉,趙瑞元,邱家友,蒲新輝,姜朝陽(yáng)
中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司第一采油廠 (陜西 延安 716000)
2012年安塞油田共實(shí)施固井及封井措施井79口,其中2次固井33口井,固井后形成的水泥塞厚度平均在700m以上,施工后磨鉆處理水泥塞需5~6天,單井磨鉆費(fèi)用約9萬(wàn)元,全年磨鉆處理水泥塞費(fèi)用近300萬(wàn)元。采用常規(guī)的水泥擠封工藝,擠水泥后井內(nèi)形成的塞面高,磨鉆處理時(shí)間較長(zhǎng),若采取措施不當(dāng),還易造成水泥卡鉆等嚴(yán)重后果。
隨著老井固井工作量的不斷增加,擠水泥固井封井措施中存在的問(wèn)題也日益突出,若能改進(jìn)目前水泥擠封工藝方法,有效解決固井或封井時(shí)造成塞面過(guò)高的問(wèn)題,既可降低作業(yè)成本,又可縮短占井周期,使油水井盡快投入生產(chǎn),提高經(jīng)濟(jì)效益[1-3]。
主要應(yīng)用在永久性封井措施中。這種方法是井內(nèi)不下管柱,利用套管直接擠注水泥漿[4-5]。該方法與打橋塞、填砂的工藝相配合,還可封堵上部套管漏失。優(yōu)點(diǎn)是施工時(shí)井內(nèi)不下管柱,避免發(fā)生水泥卡鉆事故,施工簡(jiǎn)單,安全可靠;缺點(diǎn)是不能分層段擠注,且施工后井筒內(nèi)留下的水泥塞面較高。封堵漏失段后,需鉆開(kāi)井筒上部的水泥塞繼續(xù)生產(chǎn),磨鉆所需時(shí)間較長(zhǎng),處理費(fèi)用高。
目前廣泛應(yīng)用于固井、封井及各類(lèi)水泥擠封措施中,如封井?dāng)D封油層,或與打橋塞填砂相配合進(jìn)行2次固井、套管堵漏等措施。施工步驟是將光油管下入擠封井段以上30~50m,然后試擠清水、擠注水泥漿、頂替清水、關(guān)井?dāng)U散壓力、上提管柱控制反洗井、關(guān)井候凝。這種方法操作簡(jiǎn)單,容易掌握。
這種方法的缺點(diǎn)是:①對(duì)上部套管存在漏失的井,采用光油管擠水泥封堵時(shí)水泥漿易上行,凝固后井內(nèi)形成的塞面較高,由于固井后還要開(kāi)采下部層位,需鉆掉固井形成的塞面,磨鉆所需時(shí)間長(zhǎng),作業(yè)費(fèi)用較高;②對(duì)壓力較高的油水井封堵時(shí),擠水泥后往往井內(nèi)壓力較高,若上提管柱,擠入地層的水泥漿從井口反吐,影響封堵效果,若不動(dòng)管柱,則易發(fā)生水泥卡鉆事故。
王17-25井位于長(zhǎng)尾河流域附近,工程測(cè)井發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn)位置為354.00~364.55m。該井經(jīng)采取化學(xué)堵漏、膨脹管補(bǔ)貼等措施均未成功,為消除環(huán)保隱患,決定對(duì)其進(jìn)行永久性封井。該井封井施工時(shí),采用光油管擠水泥法封堵油層。具體施工過(guò)程是:首先將光油管下至設(shè)計(jì)要求深度,然后配制比重1.85~1.90 g/cm3的水泥漿,向井內(nèi)擠注水泥6.4m3,頂替清水2.5m3,施工壓力為11MPa,關(guān)井?dāng)U壓90min后起出施工管柱。關(guān)井候凝72h后,探井內(nèi)水泥塞面位置在232.82m,比設(shè)計(jì)要求塞面位置高出555m。
該井300m處存在套損,擠水泥封堵油層時(shí),水泥漿從油管底部流出后向套損位置上行,凝固后造成井內(nèi)水泥塞面過(guò)高。
擠注完水泥漿后,作業(yè)隊(duì)伍直接提出施工管柱,未上提管柱至塞面以上進(jìn)行反洗井,將井內(nèi)多余的水泥洗出地面。
該井人工井底至施工管柱之間約200m距離,全部為地層水。當(dāng)水泥漿到達(dá)該段后,一部分與地層水混合后產(chǎn)生混漿現(xiàn)象,相當(dāng)于增加擠入井筒內(nèi)的水泥漿量,由于井內(nèi)水泥漿液面較高,故凝固后造成井內(nèi)塞面過(guò)高。
對(duì)于上部套管存在破損或漏失的井時(shí)不宜使用光油管擠水泥法,建議使用單封隔器擠水泥法,這種方法是采用一級(jí)封隔器隔開(kāi)非封堵層位,使用滑套或定壓凡爾擠水泥。這種方法施工管柱結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單,擠水泥封堵油層針對(duì)性強(qiáng),封堵效果好。
1)對(duì)油層以下至井底的一段距離采用人工填砂的方法進(jìn)行掩蓋,將這段距離的地層水替換出來(lái),以便封堵后油層以上形成堅(jiān)實(shí)的水泥塞面,提高封堵效果。避免擠水泥時(shí)與地層水產(chǎn)生混漿現(xiàn)象,導(dǎo)致水泥漿比重減小,從而降低封堵效果。
2)采用單封隔器擠水泥法,能有效將封堵層與上部套損段隔開(kāi)??芍苯幼饔糜诜舛聦游贿M(jìn)行擠注,封堵效果較好。同時(shí),擠水泥時(shí)可避免水泥漿沿油套環(huán)形空間上行,凝固后在井內(nèi)形成過(guò)高的塞面。
3)擠注后井內(nèi)壓力較高時(shí),可關(guān)井?dāng)U散壓力,待水泥漿略稠化后緩慢上提施工管柱。稠化時(shí)間根據(jù)水泥和水泥漿的性質(zhì)、作業(yè)深度、井下溫度以及添加劑的性質(zhì)與數(shù)量而定。
4)井口部分還可安裝自封封井器,防止上提管柱時(shí)水泥沿油套管環(huán)形空間上返,從而造成水泥卡鉆事故。
5)上提管柱至設(shè)計(jì)要求塞面位置以上1~2根油管反洗井,沖洗出井內(nèi)多余的水泥漿,再上提管柱至安全高度,關(guān)井候凝。
措施效果:①水泥漿可直接擠注進(jìn)入封堵層,施工針對(duì)性強(qiáng),封堵油層效果好;②填砂至油層底部,封井后可在井下形成堅(jiān)實(shí)的塞面;③井口安裝自封封井器,可防止起管柱時(shí)井內(nèi)水泥漿上竄發(fā)生卡鉆事故,保障施工安全;④通過(guò)反洗井可將井內(nèi)多余的水泥漿洗出地面,有效控制井內(nèi)塞面高度,施工后甚至不需進(jìn)行磨鉆,可達(dá)到提高作業(yè)效率、縮短施工周期、降低作業(yè)成本的目的。
該井長(zhǎng)611-2層試油時(shí)日產(chǎn)液 66m3,含水100%,投產(chǎn)后單采長(zhǎng)611-3層。由于對(duì)應(yīng)注水井長(zhǎng)611-2層與該井611-2層已經(jīng)連通,導(dǎo)致該井套壓達(dá)到10.8MPa,影響封隔器座封效果。由于投產(chǎn)后該井一直未見(jiàn)油,日產(chǎn)液達(dá)到100m3,且壓力高存在安全隱患,決定對(duì)該井長(zhǎng)611-2層擠水泥封堵。
該井施工時(shí)采用光油管擠水泥法,2次固井時(shí)共擠入比重1.85~1.90g/cm3的水泥漿6m3,頂替清水5m3,施工泵壓14-15MPa,關(guān)井反應(yīng)72h。試壓合格后,上提管柱時(shí)發(fā)現(xiàn)井下管柱被水泥卡死,上提450kN活動(dòng)解卡2天無(wú)效果。
1)該井上部套管有破損,擠注過(guò)程中水泥漿不斷向套損部位上行,固井后油套管環(huán)形空間的水泥漿液面位置較高。
2)擠注水泥漿后,未將井內(nèi)多余的水泥漿沖洗出來(lái),也沒(méi)有將井下管柱上提至安全高度,導(dǎo)致水泥凝固后將油管卡在井內(nèi)。
3)該井套管試壓時(shí)油套連通,套管返水正常,由于當(dāng)時(shí)未及時(shí)活動(dòng)井下管柱,放置1天后才上提管柱,錯(cuò)過(guò)最佳解卡時(shí)機(jī),導(dǎo)致井下管柱被徹底卡死,造成井下事故。
該井上部套管存在套損,且地層壓力較高,關(guān)井?dāng)U散放壓時(shí),一部分水泥漿從井口噴出,不僅造成資源浪費(fèi)和環(huán)境污染,而且也影響固井封堵效果。若不放壓,則無(wú)法上提施工管柱,易發(fā)生水泥卡鉆事故。為解決這一問(wèn)題,該井固井時(shí)建議采用不吐噴擠水泥法。在井口套管四通上安裝自封封井器,封井器要能承受一定壓力,與套管閘門(mén)配合控制套管通道。然后施工管柱上連接一個(gè)單流閥,其上再接一個(gè)滑套開(kāi)關(guān),管柱底部安裝堵頭,其它與單封隔器擠水泥管柱結(jié)構(gòu)相同。不吐噴擠水泥法施工步驟:下封隔器擠水泥管柱、井口安裝自封封井器、試擠、擠水泥漿、打頂替液、關(guān)井?dāng)U散壓力、控制上提注灰管柱到反洗高度、投球憋壓打開(kāi)滑套、控制壓力反循環(huán)洗井、使井筒內(nèi)水泥漿液面脫離堵頭位置20m、上提注灰管柱10根左右、憋壓關(guān)井候凝、待水泥漿初凝后起出施工管柱。此法的優(yōu)點(diǎn)是可提高封堵效果,對(duì)于封堵高壓油、水井特別有利,應(yīng)用不吐噴擠水泥法可在井內(nèi)壓力較高的情況下擠水泥,避免上提管柱時(shí)擠入地層的水泥漿返出,封堵效果和質(zhì)量都較好,成功率很高。并可以準(zhǔn)確的控制井內(nèi)塞面高度,減少磨鉆工作量。缺點(diǎn)是施工比較復(fù)雜,對(duì)作業(yè)隊(duì)伍的技術(shù)要求較高。
施工注意事項(xiàng):①在單封隔器擠水泥管柱的基礎(chǔ)上,下部連接單流閥和滑套,封隔器上部連接安全接頭,便于管柱遇卡時(shí)倒扣處理;②擠完水泥漿后若井內(nèi)壓力較高,先關(guān)井?dāng)U散壓力,待水泥漿略稠化后再提出施工管柱;③井口安裝自封封井器,可確保上提管柱時(shí)油套環(huán)形空間液柱壓力平衡,避免水泥漿上返過(guò)高造成卡鉆事故,同時(shí)由于施工管柱上連接單流閥,可有效防止擠入地層的水泥漿從油管?chē)姵?,降低固井封堵效果;④上提管柱至塞面以?0~20m,打開(kāi)滑套,建立反循環(huán)洗井通道,通過(guò)反洗井,使水泥漿液面脫離管柱底部20m左右,可有效控制井內(nèi)塞面高度;⑤上提管柱10根左右至安全高度,憋壓關(guān)井候凝,待水泥漿初凝后起出全部施工管柱。
王3-28井位于安塞縣王窯鄉(xiāng)王窯村楊橋組,于1992年12月30日投產(chǎn),生產(chǎn)長(zhǎng)611-2層,累積產(chǎn)油 1.1611×104t, 累積產(chǎn)水 0.1645×104m3。 該井2009年1月套損,采用Y341-114封隔器,在1 148m的位置座封。2011年8月25日,該井進(jìn)行清防垢措施,措施后仍然結(jié)垢造成多次泵卡,且該井存在套損,多次座封無(wú)效,又距老鄉(xiāng)村莊和飲水點(diǎn)較近,所以對(duì)該井實(shí)施固井永久封井。
根據(jù)該井地層壓力較高,且上部套管存在套損的情況,選擇水泥擠注工藝時(shí),采用不吐噴擠水泥法進(jìn)行封井。
采用不吐噴擠水泥法的優(yōu)勢(shì)是:①是擠水泥施工時(shí)直接作用于封堵油層,防止水泥上竄,節(jié)約水泥用量,且封堵效果較好;②可準(zhǔn)確控制擠水泥封井后井內(nèi)的塞面位置,施工后不需磨鉆,縮短施工時(shí)間,降低作業(yè)成本;③封隔器上部安裝正反扣接頭(相當(dāng)于安全接頭),頂替清水后可將井下管柱從封隔器上部倒開(kāi),可有效避免發(fā)生水泥卡鉆事故。
通過(guò)實(shí)例論證,擠水泥方法選擇的正確與否,直接關(guān)系到固井封井施工的成敗與效果。因此,施工前應(yīng)充分考慮是否存在套損、擠封層位、壓力等井下情況。根據(jù)井況,確定適合的擠水泥方法,并制定相應(yīng)的安全預(yù)防措施。施工時(shí),現(xiàn)場(chǎng)要有專(zhuān)人技術(shù)指導(dǎo),嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),確保封井或固井效果。固井封井效果好,則井內(nèi)形成的塞面堅(jiān)實(shí)穩(wěn)固,試壓合格;同時(shí),塞面位置和預(yù)計(jì)深度差異不大,可在很短時(shí)間內(nèi)磨銑處理掉,甚至不需磨鉆就可直接進(jìn)行下一步工序,極大的縮短施工周期,降低作業(yè)成本。
1)采用光油管進(jìn)行擠入法固井封井或封堵竄槽時(shí),要特別注意上部套管應(yīng)無(wú)破損或漏失。
2)采用封隔器擠水泥法或不吐噴擠水泥法時(shí)應(yīng)注意,封隔器以上應(yīng)安裝安全接頭,以便于管柱遇卡時(shí)倒扣處理。
3)擠注水泥施工時(shí),現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有備用的水泥車(chē),若泵注的水泥車(chē)發(fā)生故障,則立即改用備用水泥車(chē);若修井車(chē)發(fā)生故障不能上提管柱時(shí),應(yīng)立即反洗出井內(nèi)的水泥漿,防止發(fā)生水泥卡鉆事故。
4)擠水泥施工的全部作業(yè)時(shí)間不得超過(guò)水泥初凝時(shí)間的70%,防止水泥凝固后將井下管柱卡死。
5)頂替清水時(shí),頂替量應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確無(wú)誤,不能多替也不能少替。
6)關(guān)井候凝時(shí),井口各部位應(yīng)密封嚴(yán)密,防止刺漏造成井內(nèi)水泥上竄。
7)漏失嚴(yán)重井注水泥時(shí)需要水泥加速凝固,配制水泥漿時(shí)應(yīng)加大比重和黏度,同時(shí)加入一定比例的速凝劑。
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