王 京, 鄭英男, 張 濤
(中海工業(yè)(江蘇)有限公司,江蘇 揚州 225211)
船舶推進軸系是船舶動力裝置的一個重要組成部分,承擔(dān)著將主機功率傳遞至螺旋槳并推動船舶前進的重任。軸系在船舶航行過程中會承受到多種復(fù)雜的力的作用,最主要的就是主機施加的扭轉(zhuǎn)力與螺旋槳施加的向前推力。
扭振顧名思義就是由于扭轉(zhuǎn)而產(chǎn)生的振動,由于柴油機并非是絕對的勻速運轉(zhuǎn),而是在氣缸內(nèi)氣體周期性的變化而產(chǎn)生轉(zhuǎn)速變化,同時柴油機曲軸受到的重力變化、螺旋槳受到的海水沖擊變化等,都會造成軸系受到周期性的交變作用,因此產(chǎn)生了扭轉(zhuǎn)振動。
嚴(yán)重的扭轉(zhuǎn)振動可能導(dǎo)致傳動齒輪齒面點蝕和齒斷裂、軸系局部高溫發(fā)熱、曲軸及中間軸斷裂等等,因此,強烈的軸系扭振將會給船舶的航行安全帶來嚴(yán)重的威脅。
某型號遠(yuǎn)洋貨船基本參數(shù)見表1。
首制船試航時進行了軸系扭振測量:主機6缸正常發(fā)火時,在58.21 r/min測到1節(jié)6諧次共振轉(zhuǎn)速,測試與計算頻率對比見表2。
表1 某型號遠(yuǎn)洋散貨船基本參數(shù)
表2 共振轉(zhuǎn)速、實測頻率對比表
軸系計算頻率與實測頻率的相對誤差為0.95%,滿足規(guī)范要求,故可以根據(jù)測點振幅按自由振動的Holzer表進行推算軸系各部件承受的扭振力矩或扭應(yīng)力,計算結(jié)果見表3。
由表3可知,中間軸在臨界轉(zhuǎn)速時所受到的應(yīng)力已非常接近瞬時許用值,幾乎沒有裕度,且在主機1缸熄火的工況下,測得的中間軸應(yīng)力高達115 N/mm2,超過瞬時許用值,不滿足船舶規(guī)范要求。
在船舶設(shè)計過程中,軸系的扭振計算是必須進行的步驟。主機6缸正常發(fā)火時,該船的中間軸應(yīng)力計算曲線見圖1。
表3 軸系扭轉(zhuǎn)應(yīng)力與扭矩計算表
圖1 中間軸應(yīng)力計算曲線
由圖1可知,中間軸的扭曲應(yīng)力最大值應(yīng)該為98 N/mm2,但是實際測得的應(yīng)力大大超過了計算值,這種情況是極不正常的。查詢資料得知,原軸系扭振計算書在軸系計算時將軸系簡化為集總參數(shù)模型進行計算,簡化模型見圖2。
圖2 簡化模型
此模型將軸系多質(zhì)量系統(tǒng)簡化為三種基本元件組成的系統(tǒng):剛性均質(zhì)圓盤元件、無慣量扭轉(zhuǎn)彈性元件和無慣量阻尼元件。圖2中標(biāo)注在圓盤上的數(shù)字表示該元件的轉(zhuǎn)動慣量,標(biāo)注在軸段上的數(shù)字表示無慣量扭轉(zhuǎn)彈性元件的內(nèi)外直徑,標(biāo)注在下方帶有百分號的數(shù)字表示無慣量阻尼元件的阻尼系數(shù)。
圖3 修正參數(shù)后,中間軸應(yīng)力計算曲線
對全部參數(shù)進行了逐一排查,發(fā)現(xiàn)圖中右下角的螺旋槳阻尼系數(shù)5.5%,該參數(shù)存在重大問題。根據(jù)原計算書中描述,5.5%的的阻尼系數(shù)是根據(jù)習(xí)慣經(jīng)驗進行選取的,但查詢MAN公司提供的扭振計算公式發(fā)現(xiàn),當(dāng)轉(zhuǎn)速禁區(qū)內(nèi)扭振峰值的轉(zhuǎn)速低于主機選定最大持續(xù)功率時轉(zhuǎn)速的50%時,螺旋槳的阻尼系數(shù)不能再選取5.5%,而是要按照MAN公司推薦的公式進行計算。該船共振臨界轉(zhuǎn)速nc=58 rpm,小于主機選定最大持續(xù)功率時轉(zhuǎn)速的50%(127×0.5=63.5 rpm)。按MAN B&W公司推薦,螺旋槳阻尼系數(shù)ρ修正如下:
(1)
使用修正過的參數(shù)ρ重新對軸系扭振進行計算,主機6缸正常發(fā)火時,中間軸應(yīng)力計算曲線見圖3。
計算結(jié)果顯示,中間軸在扭振峰值時承受的應(yīng)力高達110 N/mm2,與實測結(jié)果一致,證明錯誤選擇的阻尼系數(shù)正是造成扭振超標(biāo)的原因。
扭振超標(biāo)問題的改善,通常有以下幾種解決方案:增加軸系扭振減振器、更換更大轉(zhuǎn)動慣量的調(diào)頻輪、增大中間軸直徑、提高中間軸的材料強度、降低螺旋槳慣性矩等。
對于增大中間軸直徑、提高中間軸的材料強度兩種方案來說,需要重新鍛造中間軸,原來的中間軸作廢,且主機環(huán)氧需要重新進行澆筑,成本很高;降低螺旋槳慣性矩的方案需要重新設(shè)計鑄造螺旋槳,相應(yīng)的主機轉(zhuǎn)速也要進行調(diào)整,成本較前兩種更高??紤]到控制成本的因素,在增加軸系扭振減振器和更換更大轉(zhuǎn)動慣量的調(diào)頻輪兩種方案之間進行選擇。
1) 增加軸系扭振減振器
為了及時交付首制船,為該船選擇了增加軸系扭振減振器的方案。
選用Geislinger扭振減振器,安裝在主機自由端原調(diào)頻輪的位置,通過減振器內(nèi)部的阻尼作用,可以有效減少扭振發(fā)生時的振幅。經(jīng)過試航檢驗,在主機6缸正常發(fā)火時,測得的中間軸應(yīng)力為47.93 N/mm2,大大低于之前的應(yīng)力值109.86 N/mm2,取得了良好的減振效果,而且各個轉(zhuǎn)速下中間軸的應(yīng)力不僅低于瞬時許用值(111 N/mm2),更低于持續(xù)許用值(65.29 N/mm2),可以不用設(shè)置轉(zhuǎn)速禁區(qū)。
2) 更換更大轉(zhuǎn)動慣量的調(diào)頻輪
圖4 調(diào)頻輪轉(zhuǎn)動慣量為12 000 kg·m時,中間軸應(yīng)力計算曲線
由于Geislinger減振器是進口產(chǎn)品,成本很高,如果全系列船均使用減振器會使船舶的建造成本大幅提升,在后續(xù)船供貨期限滿足的情況下應(yīng)選擇成本更低的更換調(diào)頻輪的方案。
主機的選擇根據(jù)原扭振計算書的結(jié)果,匹配了轉(zhuǎn)動慣量8 000 kg·m2的調(diào)頻輪,更正原計算書的錯誤,使用正確的參數(shù)重新計算并選取合理的調(diào)頻輪轉(zhuǎn)動慣量。
將阻尼系數(shù)選取為5.0%進行軸系扭振計算,在滿足中間軸應(yīng)力要求時,調(diào)頻輪轉(zhuǎn)動慣量選取為12 000 kg·m2,主機6缸正常發(fā)火時,中間軸應(yīng)力計算曲線見圖4。
圖4中理論計算結(jié)果顯示中間軸應(yīng)力為101 N/mm2,低于瞬時許用值111 N/mm2,并有大約10%的裕量。經(jīng)過試航時的實測檢驗,在主機6缸正常發(fā)火時,軸系各部應(yīng)力實測結(jié)果見表4。
實測結(jié)果表明改進后中間軸承受的應(yīng)力較使用原調(diào)頻輪時有了一定幅度的下降,與理論計算結(jié)果101 N/mm2比較吻合,誤差僅為1.3%,可以滿足使用要求。
介紹了一起由于軸系計算參數(shù)選取錯誤導(dǎo)致的軸系扭振超標(biāo)事例,在找到引起問題的關(guān)鍵原因后,針對不同的個體情況采取了不同的方案,這些方案各自具備以下特點,需要根據(jù)實際情況進行選?。?/p>
1.增加減振器方案:優(yōu)點是減振效果好,而且可不設(shè)轉(zhuǎn)速禁區(qū),缺點是成本高、使用維護較復(fù)雜、存在失效風(fēng)險。
2.更換調(diào)頻輪方案:優(yōu)點是成本相對低廉、純機械部件結(jié)構(gòu)簡單、可靠性好,缺點是減振效果沒有減振器好,需要根據(jù)實際情況設(shè)置轉(zhuǎn)速禁區(qū),且生產(chǎn)周期較長。
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